羅金嵩,李光耀,李 琛,周雨童
(中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司三峽水力發(fā)電廠,湖北 宜昌 443133)
某電廠主變壓器冷卻方式采用強(qiáng)迫油循環(huán)水冷方式,每臺(tái)主變配置6 臺(tái)強(qiáng)油循環(huán)水冷卻器。主變冷卻器的布置: 由于主變壓器低壓側(cè)電流大、頂部油溫高,因此是從主變油箱低壓側(cè)處引出兩根出油管進(jìn)入主變冷卻器,而高壓側(cè)的底部油溫最低,因此從冷卻器出來(lái)的冷油便通過(guò)兩根回油管導(dǎo)入高壓側(cè)底部。主變冷卻器的強(qiáng)迫油循環(huán)泵安裝在冷卻器進(jìn)油口處,冷卻器的冷卻水正向進(jìn)口電動(dòng)閥(簡(jiǎn)稱(chēng)水閥)裝設(shè)在冷卻器的上方。
冷卻器采用防堵型雙重管變壓器冷卻裝置。冷卻器采用雙層管,內(nèi)層管流水,外層管通油。該冷卻器水流具有雙流向功能,上下布置2 個(gè)水箱。冷卻器能承受水壓力試驗(yàn)為1.2 MPa,持續(xù)時(shí)間30 min;左岸電站供給變壓器冷卻器的水源是從機(jī)組壓力鋼管取上游水庫(kù)的水,通過(guò)濾水器和減壓閥供給變壓器水冷卻器。主變冷卻器原開(kāi)啟模式為先打開(kāi)外部技術(shù)供水為冷卻器水箱沖水,再開(kāi)啟主變冷卻器運(yùn)行。此開(kāi)啟順序由于存在水錘效應(yīng),會(huì)導(dǎo)致水箱承受過(guò)大的水壓,長(zhǎng)期如此會(huì)導(dǎo)致水箱焊縫受損,存在爆裂風(fēng)險(xiǎn)。
某廠主變壓器為西門(mén)子(保變)生產(chǎn),冷卻器為德國(guó)GEA 生產(chǎn),冷卻器水最大工作壓力1.6 MPa,變壓器運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)變壓器下端水箱裂縫漏水,裂縫長(zhǎng)度幾乎貫穿整個(gè)水箱(水箱長(zhǎng)度4.5 m)。
圖1 水箱焊縫開(kāi)裂現(xiàn)場(chǎng)照片
主變冷卻器依靠水閥連通上下兩個(gè)水箱,原冷卻器的開(kāi)啟流程為先開(kāi)啟技術(shù)供水為冷卻器水箱充水,再打開(kāi)冷卻器運(yùn)行,冷卻器運(yùn)行后,油泵開(kāi)啟運(yùn)行的同時(shí),水閥打開(kāi)到全開(kāi)位置。在技術(shù)供水為冷卻器水箱充水的瞬間,壓力值陡增,根據(jù)監(jiān)測(cè),變壓器冷卻水壓力最高達(dá)到1.58 MPa,接近冷卻器水最大工作壓力1.6 MPa,為正常壓力10 倍(正常運(yùn)行壓力0.13 MPa)。由于水箱為不銹鋼管,截面為方形,焊縫長(zhǎng)等同于水箱長(zhǎng)度,開(kāi)機(jī)充水過(guò)程中水壓的波動(dòng)對(duì)水箱焊縫產(chǎn)生了破壞性影響。
圖2 冷卻器開(kāi)啟過(guò)程中主進(jìn)水管壓力變化
主變冷卻器的控制為油泵與水閥聯(lián)動(dòng),水閥電機(jī)可雙向轉(zhuǎn)動(dòng)。當(dāng)開(kāi)啟油泵后,油泵開(kāi)啟接觸器K11 吸合,水閥開(kāi)啟回路開(kāi)始運(yùn)行,當(dāng)水閥開(kāi)啟到位后,限位開(kāi)關(guān)常閉接點(diǎn)斷開(kāi),電機(jī)停轉(zhuǎn),限位開(kāi)關(guān)常開(kāi)接點(diǎn)閉合,水閥開(kāi)啟信號(hào)燈回路閉合,顯示水閥開(kāi)啟狀態(tài)。此時(shí)冷卻器水由于外部壓力存在,可進(jìn)到水路中,油泵電機(jī)保持運(yùn)行,使得油路中的熱油被冷卻。水閥的閉合控制同理。
圖3 改進(jìn)前的主變冷卻器油泵水閥控制回路
水閥與油泵聯(lián)動(dòng),符合現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行實(shí)際需求,現(xiàn)場(chǎng)溫度低于40℃時(shí),僅有3 組冷卻器油泵水閥開(kāi)啟,另外3 組冷卻器水閥油泵處于關(guān)閉狀態(tài),即僅在油泵開(kāi)啟,有油循環(huán)的冷卻器中,流入冷卻水對(duì)油進(jìn)行降溫,避免了水閥常開(kāi)時(shí)水資源的浪費(fèi)。聯(lián)動(dòng)模式使得油路和水路始終保持同步性,使得油流、水流、油壓、水壓的狀態(tài)始終保持一致,方便現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維人員發(fā)現(xiàn)缺陷以及異?,F(xiàn)象。且聯(lián)動(dòng)模式使得回路簡(jiǎn)單、元器件數(shù)量少,降低了缺陷率。
變壓器主變冷卻器控制回路元器件連接多、接線復(fù)雜、維護(hù)工作量大,且易出現(xiàn)設(shè)計(jì)不足和功能缺陷。
該聯(lián)動(dòng)模式已經(jīng)在電站運(yùn)行及推廣多年,冷卻器設(shè)備總體運(yùn)行穩(wěn)定可靠,貿(mào)然取消6 組冷卻器油泵水閥的聯(lián)動(dòng)模式,不僅在回路設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維、設(shè)備故障率等方面存在諸多不確定性,而且對(duì)于PLC程序的設(shè)計(jì)提出巨大挑戰(zhàn)。原本冷卻器油泵的程序控制就受到啟停條件、循環(huán)輪換 、溫度啟動(dòng)、故障啟動(dòng)、冷卻器全停、遠(yuǎn)方現(xiàn)地、自動(dòng)/程控/手動(dòng)、電源切換等邏輯的影響,現(xiàn)再加入6 組水閥的PLC 控制,會(huì)使得程序復(fù)雜程度出現(xiàn)幾何數(shù)級(jí)的增加,不利于現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行對(duì)于自動(dòng)化程度高、缺陷率低的需求。
故在后續(xù)的優(yōu)化方案選擇上,盡量只考慮修改一組冷卻器的油泵水閥控制回路,且盡量減少對(duì)原PLC 程序的改動(dòng),在保持原有冷卻器控制模式不改動(dòng)的基礎(chǔ)上,思考如何做到在冷卻器開(kāi)啟前,保持一臺(tái)水閥的開(kāi)啟;在冷卻器停運(yùn)過(guò)程中,也保持一臺(tái)水閥的開(kāi)啟,通過(guò)優(yōu)化二次回路以及PLC 程序控制,使得水錘效應(yīng)對(duì)冷卻器水箱的影響減到最小。
現(xiàn)優(yōu)化主變冷卻器控制模式,通過(guò)取消油泵與水閥的聯(lián)動(dòng)模式??紤]現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,來(lái)確保主變技術(shù)供水開(kāi)啟前,以及主變冷卻器投入運(yùn)行前,有一臺(tái)冷卻器的水閥在開(kāi)啟狀態(tài),聯(lián)通上下兩個(gè)水箱。在主變冷卻器停止運(yùn)行后,以及主變技術(shù)供水關(guān)閉前,仍舊有一臺(tái)冷卻器的水閥在開(kāi)啟狀態(tài)。且該水閥的開(kāi)啟狀態(tài),不影響6 組冷卻器的啟停條件、循環(huán)輪換 、溫度啟動(dòng)、故障啟動(dòng)、冷卻器全停、遠(yuǎn)方現(xiàn)地、自動(dòng)/程控/手動(dòng)、電源切換模式。
選擇1 號(hào)水閥作為常開(kāi)水閥,來(lái)聯(lián)通上下2 個(gè)冷卻器水箱。對(duì)1 號(hào)水閥開(kāi)啟與關(guān)閉回路進(jìn)行修改,在回路加入水閥開(kāi)啟與關(guān)閉的繼電器K47 的兩對(duì)接點(diǎn),K47 繼電器為雙位置鎖存繼電器,開(kāi)啟與關(guān)閉接點(diǎn)分別由PLC 輸出DO 脈沖進(jìn)行控制。
S21 把手切現(xiàn)地控制模式后,K47 繼電器13-14接點(diǎn)被短接,K47 繼電器21-22 接點(diǎn)被斷開(kāi),該回路恢復(fù)到與舊控制回路相同的狀態(tài),可以手動(dòng)實(shí)現(xiàn)1 號(hào)油泵與水閥的開(kāi)啟關(guān)閉操作。即該回路設(shè)計(jì)方案實(shí)現(xiàn)了冷卻器控制切現(xiàn)地后,1 號(hào)水閥開(kāi)關(guān)控制模式與原模式一致。
圖4 改進(jìn)后的1 號(hào)主變冷卻器油泵水閥控制回路
圖5 改進(jìn)后新增主變冷卻器PLC 開(kāi)出DO 回路
S21 把手切遠(yuǎn)方控制模式會(huì)在下文結(jié)合PLC 程序修改進(jìn)行分析。
通過(guò)修改PLC 程序?qū)崿F(xiàn)對(duì)水閥的開(kāi)啟與關(guān)閉的控制,僅需增加一行程序即可實(shí)現(xiàn)上述需求的控制方式,使得1 號(hào)水閥作為常開(kāi)水閥。DI_LQ2_PYX 至DI_LQ6_PYX 為2 號(hào)~6 號(hào)共5 臺(tái)冷卻器的油泵開(kāi)啟接觸器的常開(kāi)接點(diǎn),TON 為延時(shí)輸出,TP為1 s 脈沖計(jì)時(shí)器。
圖6 冷卻器控制PLC 新增程序邏輯
2.2.1 冷卻器開(kāi)停機(jī)過(guò)程分析
(1)正常運(yùn)行時(shí),遠(yuǎn)方自動(dòng)模式下,若1 號(hào)冷卻器處于運(yùn)行狀態(tài),1 號(hào)水閥打開(kāi)。當(dāng)主變冷卻器收到監(jiān)控停運(yùn)令后,所有正在運(yùn)行的冷卻器油泵接觸器返回,油泵電機(jī)停運(yùn),油泵接觸器常開(kāi)接點(diǎn)返回,左側(cè)與邏輯連通,右側(cè)上方1 號(hào)水閥遠(yuǎn)方保護(hù)開(kāi)令連通,輸出1 s 脈沖,K47 繼電器1 號(hào)水閥遠(yuǎn)方保護(hù)開(kāi)DO 勵(lì)磁,K47 的21-22 接點(diǎn)閉合,對(duì)照二次控制回路,1 號(hào)水閥關(guān)閉回路斷開(kāi),1 號(hào)水閥開(kāi)啟回路接通,直至1 號(hào)水閥開(kāi)啟到位。即1 號(hào)水閥能夠?qū)崿F(xiàn)在冷卻器停運(yùn)瞬間自動(dòng)開(kāi)啟,且保持在開(kāi)啟狀態(tài),直至下一次開(kāi)機(jī)前。
(2)接上面的狀態(tài),下一次開(kāi)機(jī)時(shí),1 號(hào)水閥保持在開(kāi)啟狀態(tài)。遠(yuǎn)方自動(dòng)模式下,若1 號(hào)冷卻器為開(kāi)啟的運(yùn)行組之一,在2~6 號(hào)任意一臺(tái)冷卻器開(kāi)啟后,左側(cè)與邏輯斷開(kāi),延時(shí)10 s 右側(cè)下方1 號(hào)水閥遠(yuǎn)方自動(dòng)控令連通,輸出1 s 脈沖,K47 繼電器1 號(hào)水閥遠(yuǎn)方自動(dòng)控DO 勵(lì)磁,K47 的13-14 接點(diǎn)閉合,對(duì)照二次控制回路,1 號(hào)水閥關(guān)閉與開(kāi)啟回路與舊回路完全相同。即整個(gè)冷卻器開(kāi)啟過(guò)程,1 號(hào)水閥保持開(kāi)啟狀態(tài),1 號(hào)水閥和油泵保持聯(lián)動(dòng)開(kāi)啟狀態(tài)。
(3)下一次開(kāi)機(jī)時(shí),1 號(hào)水閥保持在開(kāi)啟狀態(tài)。遠(yuǎn)方自動(dòng)模式下,若1 號(hào)冷卻器為非運(yùn)行組,在2~6號(hào)任意一臺(tái)冷卻器開(kāi)啟后,左側(cè)與邏輯斷開(kāi),延時(shí)10 s 右側(cè)下方1 號(hào)水閥遠(yuǎn)方自動(dòng)控令連通,輸出1 s脈沖,K47 繼電器1 號(hào)水閥遠(yuǎn)方自動(dòng)控DO 勵(lì)磁,K47 的13-14 接點(diǎn)閉合,對(duì)照二次控制回路,1 號(hào)水閥關(guān)閉與開(kāi)啟回路與舊回路完全相同。即整個(gè)冷卻器開(kāi)啟過(guò)程,1 號(hào)水閥保持開(kāi)啟狀態(tài)10 s,10 s 后其他冷卻器水閥已經(jīng)開(kāi)啟到位,之后1 號(hào)水閥和油泵保持聯(lián)動(dòng)關(guān)閉狀態(tài)。
根據(jù)上述分析,正常運(yùn)行時(shí),遠(yuǎn)方自動(dòng)模式下,若1 號(hào)冷卻器處于停運(yùn)狀態(tài),1 號(hào)水閥會(huì)保持在關(guān)閉狀態(tài)。當(dāng)主變冷卻器收到監(jiān)控停運(yùn)令后,所有正在運(yùn)行的冷卻器油泵接觸器返回,油泵電機(jī)停運(yùn),油泵接觸器常開(kāi)接點(diǎn)返回,左側(cè)與邏輯連通,右側(cè)上方1 號(hào)水閥開(kāi)啟令連通,輸出1 s 脈沖,即1 號(hào)主變冷卻器的水閥在所有油泵停運(yùn)瞬間會(huì)自動(dòng)開(kāi)啟,且在冷卻器完全停運(yùn)后仍舊保持在開(kāi)啟狀態(tài),直至下一次開(kāi)機(jī)前。
綜合上述分析,在冷卻器開(kāi)停機(jī)的整個(gè)過(guò)程,均能保證6 組中有水閥處于開(kāi)啟狀態(tài)。
2.2.2 其余運(yùn)行工況分析
包括正常的操作與極端工況條件下對(duì)水閥控制模式的分析。
(1)冷卻器正常輪換:正常輪換過(guò)程中,2~6 號(hào)油泵總有處于運(yùn)行的,K47 繼電器1 號(hào)水閥遠(yuǎn)方自動(dòng)控DO 勵(lì)磁,回路排除了K47 繼電器接點(diǎn)的影響,與原控制模式相同。
(2)交流電源切換過(guò)程:交流電源的切換會(huì)導(dǎo)致水閥電機(jī)回路短暫失電,但由于水閥控制回路的K47 繼電器為鎖存繼電器,故當(dāng)電源恢復(fù)后,水閥仍舊維持失電前的模式。
(3)兩路直流消失:由于K47 繼電器為鎖存繼電器,該繼電器失電前狀態(tài)可以保持,若K47 繼電器1 號(hào)水閥遠(yuǎn)方自動(dòng)控DO 勵(lì)磁,則失電后水閥保持原開(kāi)啟關(guān)閉狀態(tài);若K47 繼電器1 號(hào)水閥遠(yuǎn)方保護(hù)開(kāi)DO 勵(lì)磁,則失電后1 號(hào)水閥開(kāi)啟回路接通,1 號(hào)水閥關(guān)閉回路可靠斷開(kāi)。
(4)全停故障恢復(fù):全停故障發(fā)生后,由于所有油泵與水閥均失電,水閥均保持在失電前的狀態(tài),在交流電源恢復(fù)后,隨著油泵電機(jī)的開(kāi)啟,對(duì)應(yīng)的水閥保持在開(kāi)啟狀態(tài)。
(5)PLC 故障:此時(shí)為避免冷卻器出現(xiàn)全停,運(yùn)行人員會(huì)將冷卻器控制模式切至現(xiàn)地,并手動(dòng)開(kāi)啟冷卻器,前文已分析現(xiàn)地模式下,與原控制模式完全相同。
在主變冷卻器運(yùn)行過(guò)程中,無(wú)論1 號(hào)冷卻器是否處于運(yùn)行狀態(tài),其控制模式與原模式相同,若1 號(hào)冷卻器為運(yùn)行組,1 號(hào)油泵與水閥保持原聯(lián)動(dòng)模式;若1 號(hào)冷卻器為非運(yùn)行組,1 號(hào)油泵與水閥保持關(guān)閉狀態(tài)。故其溫度啟動(dòng)、故障啟動(dòng)、冷卻器全停、遠(yuǎn)方現(xiàn)地、自動(dòng)/程控/手動(dòng)等模式也與原模式相同。
在主變冷卻器停運(yùn)過(guò)程中,1 號(hào)水閥始終能保持開(kāi)啟狀態(tài)。以最小的代價(jià),相當(dāng)好的解決了冷卻器充水期間的水錘效應(yīng)。
冷卻器控制模式修改后,運(yùn)行情況良好。
綜上所述,在進(jìn)行改動(dòng)后,冷卻器啟停條件、循環(huán)輪換 、溫度啟動(dòng)、故障啟動(dòng)、冷卻器全停、遠(yuǎn)方現(xiàn)地、自動(dòng)/程控/手動(dòng)、電源切換模式均與原模式保持一致。實(shí)現(xiàn)了開(kāi)停機(jī)過(guò)程中,保證至少有1 臺(tái)水閥開(kāi)啟,使冷卻器水路始終保持連通狀態(tài),極大地削弱了水錘效應(yīng)對(duì)水箱的沖擊,達(dá)到了優(yōu)化設(shè)計(jì)方案的預(yù)期效果。