馬紅利, 王艷強, 王文忠
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司, 河北 唐山 063210)
某鋼廠熱軋產(chǎn)線橫切機組按照客戶需求將鋼卷剪切成為2~16 m 不同長度規(guī)格的定尺鋼板,鋼板途經(jīng)加速輥道加速運輸,途徑堆垛機下方減速輥道減速,對中裝置對中后由真空吸盤吸附橫移至運輸輥道進行碼垛[1]。堆垛機控制系統(tǒng)采用的是西門子S7-400控制器和SIMOTION 控制系統(tǒng),通過現(xiàn)場傳感器、編碼器測檢及計算板坯實際位置,能夠準確地將板坯整體進行碼垛。堆垛機運行的穩(wěn)定性,影響著產(chǎn)線產(chǎn)能釋放,因此本文重點對其進行研究。
堆垛機由金屬橫梁結(jié)構(gòu)、升降機構(gòu)、運行機構(gòu)、起升機構(gòu)、真空泵裝置、真空吸盤、限速裝置、電氣控制裝置等組成。其主要功能是通過真空吸附的方式將剪切后的鋼板從輥道上吸起來,并將其送到鏈式運輸機上的垛板臺進行碼垛[2]。該系統(tǒng)由2 個獨立的真空堆垛機組成,每個堆垛機的長度為8 m。2 個堆垛機可聯(lián)合使用,可對8~16 m 長的定尺鋼板進行碼垛。堆垛機采用西門子伺服電機驅(qū)動,通過SIMOTION 控制器內(nèi)置的驅(qū)動集成功能(SINAMICS_Integrated)控制,為獲得良好的堆垛效果,需平穩(wěn)、高速地升降和碼放定尺鋼板,所有升降、橫移等動作均采用伺服電機驅(qū)動。堆垛機在極具剛性的框架內(nèi)的線性導向系統(tǒng)中移動。
堆垛機是橫切產(chǎn)線的關(guān)鍵設(shè)備,堆垛機控制系統(tǒng)的工作效率、可靠性及穩(wěn)定性對于成品碼垛整齊狀況起著重要的作用。堆垛機控制系統(tǒng)對堆垛機的直接控制和狀態(tài)記錄由PLC 完成,每個堆垛機控制系統(tǒng)均采用德國西門子公司S7-400 可編程控制器作為控制核心。該系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)圖如圖1 所示。
圖1 堆垛機的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖
為了確保堆垛機安全、平穩(wěn)運行,并提高系統(tǒng)的工作效率,需要解決如下關(guān)鍵技術(shù):
1)堆垛機必須精準地將鋼板放到指定的碼垛位置,為此,堆垛機控制系統(tǒng)選取西門子Simotion 伺服位置控制器。
2)速度控制:為了提高作業(yè)效率,要求堆垛機具有較高的運行速度。同時,在板坯快速運輸過程中,為了防止鋼坯表面因速度沖力導致鋼板與已成垛鋼板發(fā)生嚴重碰撞,造成表面缺陷問題,要求堆垛機在下降過程具有低速功能,故需進行速度控制。
3)方向控制:由2 臺伺服電機驅(qū)動真空堆垛完成橫移(X 方向)、升降(Z 方向)方向的運動控制。
堆垛機系統(tǒng)由2 個獨立的工作堆垛機組成,即SS1 與SS2,每個堆垛機的長度為8 m。SS1 與SS2 堆垛既可以單獨交替使用,又可以聯(lián)合使用,對于板長小于7.35 m 的定尺鋼板可以使用單組交替堆垛的模式。對8~16 m 長的定尺鋼板必須使用SS1+SS2 模式進行碼堆。為了獲得良好的堆垛效果,高速、平穩(wěn)地進行升降和放下定尺鋼板,所有諸如升降、橫移等動作均采用伺服電機進行驅(qū)動。堆垛機在極具剛性的框架內(nèi)的線性導向系統(tǒng)中移動,堆垛機結(jié)構(gòu)如下頁圖2 所示。
圖2 堆垛機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
本文主要研究使用單組堆垛機交替碼堆的控制方法。主要過程:依據(jù)鋼板的尺寸,自動選擇真空吸盤的個數(shù),真空吸盤將鋼板從輥道提起橫移至運輸輥道進行碼垛。只有與當前運輸鋼板的尺寸相匹配時,相應(yīng)位置的真空吸盤才能投入工作。將不同尺寸鋼板的線性移動位置輸入到控制系統(tǒng)中。堆垛周期包括:抽真空吸附鋼板、提升、橫移、下降、放真空、提升、倒橫移、下降,堆垛機完成一次碼垛的流程如圖3 所示。
圖3 堆垛機一次交替碼垛流程圖
依據(jù)顧客訂單要求,將不同數(shù)量鋼板堆成垛,在鋼板成垛后必須保持長度、寬度方向整齊、無參差。因此,堆垛機控制碼垛的長度及寬度兩個方向決定著鋼板成垛的質(zhì)量。
堆垛機碼垛長度方向的定位流程:堆垛機的檢測傳感器檢測到帶鋼后,PLC 在一個掃描周期內(nèi)采集到該點信息,向傳動伺服控制器D445 發(fā)送減速命令。當D445 控制器接收到減速命令后,立即根據(jù)速度閉環(huán)控制對減速輥道進行減速,達到預(yù)定的速度,然后碰到活動擋板,由此實現(xiàn)鋼板在長度方向的一致,以保證鋼板在長度方向上的堆垛質(zhì)量。
在日常生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),當鋼板進入減速輥道后,D445 控制器對鋼板執(zhí)行減速后,鋼板撞擊擋板前,鋼板的速度不為0,尤其在高速生產(chǎn)時,鋼板對堆垛機的活動擋板的沖擊非常大,存在反沖力,易被活動擋板反彈出去,由于每塊鋼板的反彈距離不同,造成鋼板在長度方向的不一致,從而影響鋼板長度方向的碼垛質(zhì)量。
經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場光柵檢測信號通過PLC 發(fā)送至傳動伺服控制器的響應(yīng)時間為17 ms,導致D445控制器執(zhí)行減速命令滯后,造成鋼板到達升降輥道后仍保留一定的速度。
每組真空堆垛機有6 套對中裝置,共計12 套,均布置于堆垛機下方減速輥道之間。對中裝置功能是將成品定尺鋼板在寬度方向上進行糾偏,以保證鋼板在寬度方向上一致,從而確保鋼板在寬度方向上的堆垛質(zhì)量。對中裝置主要驅(qū)動單元為電機減速機,執(zhí)行單元是裝有車輪可沿著機架上輥道運行的對中小車,對中小車上帶有立輥,用來實現(xiàn)鋼板的夾持糾偏。其工作原理為:通過伺服電機驅(qū)動渦輪減速箱來帶動裝有齒條的對中小車裝置,以實現(xiàn)對鋼板的夾持對中。對中控制采用位置閉環(huán)控制系統(tǒng),在鋼板運輸過程中,通過兩側(cè)對中小車的共同作用,將在減速輥道上偏離輥道中心的帶鋼頭部平穩(wěn)地引導到堆垛機的中心線,并送入堆垛機,為了確保堆垛機碼垛整齊的控制,要求其控制過程穩(wěn)定。若對中裝置動作不穩(wěn)定,會造成動作超調(diào)(超出這對中極限設(shè)定),容易將帶鋼夾鼓,嚴重情況會損傷帶鋼邊部。鋼種不同、寬度不同、對中的短行程不同[3],對堆垛及碼垛皆有直接影響,其工作狀況不良會產(chǎn)生卡鋼、堆垛參差不齊等問題。堆垛機下方的對中裝置結(jié)構(gòu)如圖4 所示。
圖4 堆垛機下方的對中裝置
真空堆垛機下方的對中裝置主要通過伺服電機驅(qū)動渦輪減速箱來帶動裝有齒條的對中小車裝置,以實現(xiàn)對鋼板的夾持對中,因此,在對對中裝置進行日常檢修后,需對伺服電機的編碼器進行標定。
每套對中裝置都有軟極限位設(shè)定值及硬極限位設(shè)定值,其中,軟極限位的設(shè)定值為2 210 mm,對中裝置歸基準位置的條件是實際板寬+對中初始位設(shè)定值<對中初始位補償值(軟極限值);硬極限位是安裝在對中裝置傳動側(cè)最小及最大位置的接近開關(guān)處,當檢測到對中小車后,停止對中動作。
在生產(chǎn)過程中,對中裝置中的齒條松弛會造成檢測對中裝置的最小位置接近開關(guān)檢測不到齒條,系統(tǒng)認為小車已經(jīng)達到最小位極限而報警,使得對中裝置無法正常工作。
經(jīng)現(xiàn)場觀察與多次實驗,發(fā)現(xiàn)檢測對中裝置的IFM接近開關(guān)IM5124 的檢測距離僅為8 mm,當齒輪松弛后即不能檢測到齒輪,進而產(chǎn)生報警,使得鋼板在寬度方向上碼垛不齊、造成設(shè)備的非計劃停機。
因此,影響堆垛機碼垛效果的主要因素為鋼板進減速輥道觸發(fā)減速命令的響應(yīng)時間及檢測對中裝置極限位置開關(guān)的精度。
因減速輥道減速點命令信號響應(yīng)時間較長(17 ms),導致鋼板在撞擊升降擋板后才停止運動,因產(chǎn)生的沖力不同而造成在長度方向碼垛的參差不齊。經(jīng)測試發(fā)現(xiàn),D445 控制器的掃描周期為1 ms<17 ms,因此,決定更改檢測帶鋼光柵信號的傳輸路徑,使D445控制器直接采集現(xiàn)場檢查光柵信號,執(zhí)行減速命令,這可以提高從現(xiàn)場檢測光柵到D445 控制器的響應(yīng)時間,確保鋼板到達升降輥道后速度恰好為0,從而實現(xiàn)D445 控制器減速點的硬線改造。
經(jīng)核實發(fā)現(xiàn),檢測對中的IFM接小車極限位置接近開關(guān)IGS204 的檢測距離為8 mm,當齒輪松弛后,檢測開關(guān)到凸起的齒輪皮帶的距離為18 mm,大于開關(guān)的檢測距離,因此,對中裝置會產(chǎn)生報警,進而停車。
為此,此次對對中裝置檢測開關(guān)改進的策略為選擇檢測距離大于18 mm 的開關(guān),以確保可檢測到對中小車的齒輪齒條,這樣能滿足設(shè)備功能要求。
剪切生產(chǎn)線其他設(shè)備處檢測開關(guān)選用的SICK 接近開關(guān)IM18-20NPS 的檢測距離為20 mm,滿足上述要求。控制策略改進后,堆垛機碼垛質(zhì)量如圖5 所示。
圖5 堆垛機碼垛質(zhì)量
通過分析真空堆垛碼垛參差不齊的問題,優(yōu)化堆垛機減速輥道控制程序,改進了對中裝置檢測設(shè)備,提高了堆垛機長度、寬度方向上的碼垛質(zhì)量。智能堆垛控制技術(shù)自實施至今,因碼垛參差不齊引起的質(zhì)量異議事件為零,提高了剪切線產(chǎn)品的合格率,為公司贏得了一定的經(jīng)濟效益。