李 輝 鞏 赟
(山西新元煤炭有限責(zé)任公司,山西 晉中 045400)
陽煤集團新元公司9105 工作面處于二水平一采區(qū),地面標高1 098.5~1 181.7 m,工作面標高413.8~517.4 m,埋藏深度553.5~637.8 m,煤層厚度為1.0~4.5 m,平均2.05 m。工作面北部為礦界,南鄰西回風(fēng)大巷,西部為9103 工作面,東部為9107 工作面(規(guī)劃)。9105 工作面均沿9#煤布置,9#煤層賦存穩(wěn)定。偽頂為泥巖,均厚0.20 m;直接頂為砂質(zhì)泥巖,平均厚度2.20 m;基本頂為中砂巖,平均厚度10.80 m;直接底為炭質(zhì)泥巖,平均厚度0.67 m;基本底為細砂巖,平均厚度2.32 m。9103 工作面回采巷道在掘巷完成后,多處頂板錨索出現(xiàn)破斷失效。
9105 運輸順槽采用矩形斷面,支護方式為錨網(wǎng)索梁聯(lián)合支護,設(shè)計寬度4.4 m,高2.7 m。頂板采用Ф22 mm×2200 mm 左旋全螺紋鋼錨桿,間排距800 mm。幫錨桿規(guī)格為Ф22 mm×2200 mm及Ф20 mm×2000 mm 左旋螺紋鋼錨桿,間排距800 mm,每側(cè)4 根。中部2 根錨桿垂直煤壁施工,規(guī)格為Ф20 mm×2000 mm;上部、下部1 根垂直煤幫與水平方向呈15°夾角施工,規(guī)格為Ф22 mm×2200 mm。頂板及兩幫錨桿均采用樹脂加長錨固方式,每根錨桿采用一支Z2360 樹脂藥卷;頂板每排布置3 根錨索,間排距為1200 mm×1600 mm,長度6.25 m,采用三支樹脂錨固劑端錨,均垂直頂板施工。如圖1。
圖1 9105 運輸順槽原支護斷面(mm)
9105 運輸順槽頂板錨索由索體、索具及配套托盤組成[1-2]。索體由預(yù)應(yīng)力鋼絞線制成,錨固方式為端錨,據(jù)此可以將錨索分為錨固段、自由段、錨尾三段。為掌握頂板錨索在掘巷階段的破壞特征,以鄰近的9103 工作面運輸順槽為例,收集頂板錨索的破壞情況,為提出有效解決辦法提供依據(jù)。根據(jù)9103 運輸順槽掘巷完成后現(xiàn)場調(diào)研結(jié)果,整個巷段多處出現(xiàn)頂板錨索破斷的現(xiàn)象,以距工作面開切眼150 m 為例,頂板錨索破斷點位俯視圖如圖2(a)。其中距切眼0~50 m 范圍內(nèi),在“錨網(wǎng)索梁”支護的基礎(chǔ)上,采用單體柱+工字鋼進行補強支護。統(tǒng)計正常支護巷段100 m 巷段頂板錨索破斷位置,整理得到結(jié)果如圖2(b)。
圖2 錨索破斷情況
由圖2 可知,頂板錨索破斷數(shù)量在回風(fēng)順槽與切眼交叉處最為集中,說明該位置頂板懸空面積大,受力復(fù)雜,頂板易產(chǎn)生不規(guī)則變形,因此需要進一步補強支護。實體煤側(cè)錨索及中部錨索破斷數(shù)量顯著大于窄煤柱一側(cè),實體煤幫側(cè)錨索主要破斷位置為托盤到自由段0~2 m 范圍內(nèi)(錨尾),頂板中部錨索破斷位置主要為中部自由段。結(jié)合現(xiàn)場調(diào)研情況,頂板中部錨索斷口處大多存在明顯的縮頸現(xiàn)象,表明頂板中部錨索大多發(fā)生拉斷破壞;實體煤一側(cè)錨尾附近斷裂的錨索,錨索索具與巖層接觸面可見光滑的剪切痕跡,錨索破斷形式為剪切破壞。綜上可得,頂板錨索破壞形式為拉伸破壞和剪切破壞,破斷錨索主要集中在巷道實體煤側(cè)及中部。
9#煤層巷道頂板采用錨桿-錨索聯(lián)合支護,直接頂較為破碎且厚度大于錨桿長度,錨桿起到提升直接頂整體性和自承能力的作用[3],但是無法起到將頂板錨固到堅硬巖層的作用。錨桿將淺部破碎巖層錨固為一個整體,通過長錨索將其懸吊在堅硬的基本頂巖層中。錨桿未能直接錨固在堅硬巖層中,無法起到控制直接頂與基本頂間離層的作用,僅有錨索起到控制直接頂與基本頂間離層的作用。鄰近工作面回采動壓影響下,導(dǎo)致錨索載荷超出其額定載荷,引起錨索拉伸破斷,頂板離層引發(fā)部分錨索剪切破壞,進一步加劇圍巖的變形破壞?;陧敯邋^索破壞機理,提出采用短錨索+長錨索聯(lián)合支護技術(shù)控制頂板圍巖,通過短錨索將直接頂錨固在基本頂巖層,通過長錨索調(diào)動深部巖層的穩(wěn)定性,從而形成穩(wěn)定的自穩(wěn)、承載結(jié)構(gòu)。
為驗證采用短錨索-長錨索支護技術(shù)的合理性,采用FLAC3D軟件進行模擬研究[4],分析巷道圍巖在不同支護方案下應(yīng)力分布及變形情況。支護方案:方案一,頂板采用傳統(tǒng)的短錨桿+長錨索支護,錨桿預(yù)緊力50 kN,錨索150 N;方案二,短錨索+長錨索支護,短錨索預(yù)緊力50 kN,長錨索150 kN;方案三,短錨索+長錨索支護,短錨索預(yù)緊力50 kN,長錨索150 kN。整理得到結(jié)果如圖3、圖4。
由圖3 可以看出,錨桿、錨索支護形式下,在頂板巖層中形成高壓應(yīng)力場,長錨索端錨固在深部巖層。施加相同預(yù)緊力條件下,短錨索+長錨索支護相對于短錨桿+長錨索支護形成的高壓應(yīng)力場更大,說明有效控制范圍更大,頂板整體性更強。通過對短錨索施加更大的預(yù)緊力,同樣使高壓應(yīng)力場范圍更大,且壓應(yīng)力值增大,說明通過提高短錨索預(yù)應(yīng)力可以更好地控制頂板。由圖4 可以看出,方案一、方案二條件下巷道頂板中部離層量最大,兩側(cè)離層量較小,頂板中部離層明顯且?guī)r層間存在相互錯動;方案三條件下,頂板淺部圍巖和深部圍巖相對移動量穩(wěn)定在3~4 mm,離層量很小且均勻,杜絕了頂板中部的過度離層及巖層間的相互錯動。綜上可知,通過短錨索+長錨索聯(lián)合支護預(yù)計能夠有效控制頂板的離層和大變形。
圖3 頂板應(yīng)力分布
圖4 頂板巖層離層量
根據(jù)上述研究結(jié)論對9105 運輸順槽支護方案進行優(yōu)化。頂板采用短錨索+長錨索聯(lián)合支護,短錨索直徑21.8 mm,長3.5 m,間排距0.8 m,預(yù)緊力150 kN,長錨索直徑21.8 mm,長度6.25 m,間排距1.2 m×0.8 m,預(yù)緊力150 kN,頂板錨索均采用三支樹脂藥卷進行端錨,幫錨桿直徑20 mm,長度2.6 m,間排距0.8 m,預(yù)緊力50 kN,如圖5。
圖5 9105 運輸順槽支護方案(mm)
為檢驗短錨索+長錨索支護方案的應(yīng)用效果,9105 運輸順槽掘進期間監(jiān)測頂板錨索載荷及頂板離層量,得到結(jié)果如圖6。與掘進頭距離由0 m 增大至60 m 期間,短錨索、長錨索載荷均增大,且最終保持在200~250 kN之間。隨著掘進工作面的推進,錨索載荷有一定量的增大,但均在其承載能力范圍內(nèi),工作狀況良好。與掘進頭距離由0 m 增大至60 m 期間,頂板巖層淺部、深部基點離層量均增大,之后穩(wěn)定不變。1.5 m 基點相對于2.8 m 基底離層量僅1 mm,說明短錨索支護效果良好;1.5 m 基底與5 m 基點相對位移量僅9 mm,說明長錨索支護效果良好。綜上可得,9105 運輸順槽掘巷期間,頂板錨索工作狀態(tài)良好,頂板未出現(xiàn)大變形和過度離層,且未發(fā)生錨索破斷失效現(xiàn)象,短錨索替代錨桿取得了較好的應(yīng)用效果。
圖6 掘巷階段頂板錨索載荷及離層量變化
(1)新元煤礦9103 運輸順槽在掘巷階段,頂板錨索破斷集中在中部和實體煤側(cè),破斷位置主要集中在錨尾和中部自由段,破斷形式為拉伸破斷和剪切破斷。
(2)提出采用短錨索替代錨桿,并提高短錨索的預(yù)應(yīng)力來控制頂板離層和大變形。數(shù)值模擬結(jié)果表明:該方法可增大頂板有效支護范圍,并減小頂板的下沉量和離層量。
(3)工程應(yīng)用實踐表明:短錨索+長錨索聯(lián)合支護技術(shù)可有效控制頂板巖層的大變形和離層,消除了長錨索破斷現(xiàn)象,取得了良好的應(yīng)用效果。