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      卷煙紙自動糾偏系統(tǒng)的設計與應用

      2022-08-22 08:19:44李小平潘恒樂梅光傳
      煙草科技 2022年7期
      關鍵詞:轉臂卷煙紙絲桿

      李小平,潘恒樂,梅光傳

      常德煙草機械有限責任公司,湖南省常德市武陵區(qū)長庚路999號 415000

      ZJ116 卷接機組是第一代國產雙煙道卷接設備,經過改進已形成ZJ116A、ZJ116B 等系列化產品[1-3]。該機組將雙倍寬卷煙紙在線分切后形成兩條等寬卷煙紙,分別輸送至前后煙道后與煙絲組合形成煙條[4]。但生產中當卷煙紙橫向偏移時,容易造成卷煙紙出現(xiàn)毛邊、分切不均等現(xiàn)象,進而導致煙條跑條、卷煙紙斷裂等問題,影響煙支卷接質量和設備運行效率[5-6]。近年來,針對ZJ116 系列機組已有較多研究,楊釗等[7]對并行鼓輪上的截風擋塊進行優(yōu)化,增大并行鼓輪對濾棒段的吸附力,提高了卷接機組運行穩(wěn)定性;潘恒樂等[8]研制了一種吹氣裝置應用于接裝紙切割系統(tǒng),避免接裝紙在啟停階段卷入膠輥,提高了設備運行效率;杜坤艷等[9]對煙條分離輪進行改進,在不改變卷接機組結構的前提下實現(xiàn)分離行程的快速調節(jié),提高了卷接設備智能化水平;程衛(wèi)民等[10]基于高速電磁閥技術設計了一種接裝紙噴膠系統(tǒng),提高了接裝紙涂膠質量,降低了工人勞動強度;劉為剛等[11]研制了一種搓接鼓輪自動清潔裝置,減少了搓板堵塞次數(shù)和設備停機次數(shù)。但對于如何解決分切前卷煙紙偏移問題的研究及改進則鮮見報道。為此,通過分析ZJ116機組卷煙紙輸送機構的工作原理,設計了一種卷煙紙自動糾偏系統(tǒng),以期提高煙支卷接質量。

      1 問題分析

      1.1 工作原理

      ZJ116卷接機組的卷煙紙輸送路徑見圖1。雙倍寬卷煙紙(1)在第一引紙輥(4)的牽引下,經過負壓限位塊(2)和限位塊(3)后被切刀(5)分切成兩條等寬的單倍寬卷煙紙(7);兩條相鄰的單倍寬卷煙紙在第二引紙輥(9)的牽引下,經過分離輥(6)和偏心輪(8)后發(fā)生位移而分離,然后被送入前后道煙槍;若卷煙紙在輸送過程中發(fā)生斷裂,光電式傳感器(10)未檢測到卷煙紙,設備則發(fā)出斷紙報警信號并立即停止運行。

      圖1 ZJ116卷接機組卷煙紙輸送路徑Fig.1 Cigarette paper conveying path of ZJ116 filter cigarette maker

      1.2 存在問題

      雙倍寬卷煙紙在分切前主要依靠負壓限位塊進行位置調整,見圖2。負壓限位塊的吸風塊(2)通過氣管(4)與負壓風機相連,當雙倍寬卷煙紙經過吸風塊時,負壓風通過吸風塊上的負壓孔將卷煙紙吸附在吸風塊上,防止卷煙紙在輸送過程中出現(xiàn)橫向偏移。當機組長時間運行或更換不同寬度卷煙紙時,需停機后由人工擰開鎖緊螺釘(3)并調節(jié)旋鈕(1)使吸風塊橫向移動,確保吸風塊中心與切刀對準后再擰緊鎖緊螺釘,調整過程費時費力且容易出現(xiàn)卷煙紙橫向偏移、毛邊等現(xiàn)象,影響設備運行效率和煙支外觀質量。

      圖2 負壓限位塊示意圖Fig.2 Structure of negative pressure position limiting block

      2 系統(tǒng)設計

      卷煙紙自動糾偏系統(tǒng)由糾偏裝置和位置檢測裝置組成。其中,糾偏裝置由電機、導紙輥、轉臂和滑塊等部分組成并安裝于原限位塊的位置;位置檢測裝置采用光電式邊緣檢測傳感器代替原光電式傳感器。

      2.1 糾偏裝置設計

      2.1.1 系統(tǒng)結構

      糾偏裝置結構見圖3。電機(1)通過聯(lián)軸器(2)與絲桿(3)連接;滑塊(5)一端通過內螺紋套在絲桿(3)上,另一端從限位座(4)的槽口伸出并通過連桿機構(6)與轉臂(7)連接;轉臂(7)另一端與導紙輥(8)連接且轉臂旋轉中心通過銷軸(9)安裝在支架(11)上;彈簧(10)兩端分別與支架(11)和轉臂(7)連接,以提高糾偏過程的平穩(wěn)性。當位置檢測裝置檢測到卷煙紙偏移時,將信號發(fā)送至控制系統(tǒng),再由控制系統(tǒng)發(fā)送信號控制電機驅動絲桿轉動,而滑塊受限位座槽口的限制只能沿絲桿軸線方向做直線運動,進而帶動連桿機構移動;連桿機構帶動轉臂使轉臂繞銷軸旋轉,從而使導紙輥偏轉一定角度,直至卷煙紙返回至正確位置。由于滑塊在絲桿上做直線運動,而轉臂以銷軸為中心進行轉動,滑塊與銷軸之間的連線在產生角度變化的同時也會出現(xiàn)距離變化。如圖3b 所示,連桿機構主要由連接板(12)、滑輪(14)、向心關節(jié)軸承(15)以及法蘭(17)等部分組成。其中,連接板的一端設計為開口滑槽并插入滑輪的凹槽中,通過產生一定位移滿足滑塊與銷軸之間距離的變化要求;固定在滑輪中的向心關節(jié)軸承可以實現(xiàn)連桿機構與滑塊間的活動連接,滿足滑塊與銷軸之間連線角度的變化要求。

      圖3 卷煙紙糾偏裝置結構圖Fig.3 Structure of cigarette paper adjustment device

      2.1.2 糾偏過程穩(wěn)定性控制

      如圖4 所示,O1為銷軸中心,O2為滑輪圓心初始位置,O3為絲桿軸心初始位置。未對卷煙紙進行糾偏時,滑塊與連桿機構平行且在同一水平面上,X1為此時滑塊與銷軸之間的距離,b為絲桿軸心到滑輪圓心的距離;對卷煙紙進行糾偏時,連桿機構擺動一定角度θ1,滑塊與銷軸之間的距離相應增加為X2,帶動滑塊在絲桿軸線方向上發(fā)生的位移:

      圖4 糾偏原理簡圖Fig.4 Schematic diagram of adjustment principle

      式中:a為滑塊在絲桿軸線方向上移動的距離,即O2O2′和O3O3′的長度,mm;α為電機轉動的角度,(°);P為絲桿螺距,mm。

      卷煙紙糾偏過程中,由于X2≈X1且θ1值非常小,可得a值近似等于弧長L:

      式中:θ1為連桿機構擺動角度,(°);X1為卷煙紙未糾偏時滑塊與銷軸之間的距離,mm;L表示半徑為X1、圓心角為θ1的圓弧長度,mm。

      取X1=61.5 mm,P=1 mm,結合公式(1)和(2)可得α≈386.4θ1。由糾偏裝置結構可知,導紙輥擺動角度(θ2)與連桿機構擺動角度(θ1)相同,可得α≈386.4θ2,說明電機轉動角度與導紙輥擺動角度之比較大,可以避免卷煙紙在糾偏過程中偏移量過大,實現(xiàn)調節(jié)過程精準和平穩(wěn)。

      2.2 位置檢測裝置設計

      選擇ZADM 023H151 光電式邊緣檢測傳感器(瑞士Baumer 公司)代替原光電式傳感器對卷煙紙位置進行檢測。由圖5可見,光電式邊緣檢測傳感器(1)由紅外線發(fā)射器和接收器組成,發(fā)射器發(fā)射的光線照射在分切后的外側卷煙紙(3)和內側卷煙紙(4)上,未被卷煙紙遮擋的內側光線(5)和外側光線(6)經反光板(2)反射后返回至接收器。當卷煙紙位置發(fā)生偏移時,傳感器根據反射光線的變化將相應的糾偏信號發(fā)送至控制系統(tǒng),進而控制電機轉動。其中,①雙倍寬卷煙紙向內側偏移時,會導致外側卷煙紙變窄、內側卷煙紙變寬,傳感器檢測到反射光線向內側偏移并將“卷煙紙內側偏移”信號發(fā)送至控制系統(tǒng);②雙倍寬卷煙紙向外側偏移時,會導致外側卷煙紙變寬、內側卷煙紙變窄,傳感器檢測到反射光線向外側偏移并將“卷煙紙外側偏移”信號發(fā)送至控制系統(tǒng)??刂葡到y(tǒng)接收到卷煙紙位置偏移信號后,控制電機驅動絲桿順時針或逆時針旋轉,從而帶動滑塊、導紙輥等運動,運動方向見圖6。

      圖5 卷煙紙位置檢測裝置示意圖Fig.5 Schematic diagram of cigarette paper edge detection

      圖6 卷煙紙糾偏裝置工作原理圖Fig.6 Working principle of cigarette paper adjustment device

      3 應用效果

      3.1 試驗設計

      材料:“紅河(硬88)”牌卷煙[紅云紅河煙草(集團)有限責任公司紅河卷煙廠提供]。

      設備:ZJ116A卷接機組和ZJ119卷接機組(常德煙草機械有限責任公司)。

      方法:ZJ119 機組是以ZJ116A 機組為技術平臺研制的智能化卷接設備,在其卷煙紙供應系統(tǒng)中采用了卷煙紙自動糾偏系統(tǒng)。將ZJ116A和ZJ119機組的運行速度均設定為12000 支/min,分別統(tǒng)計兩個機組出現(xiàn)卷煙紙毛邊次數(shù)以及人工調節(jié)卷煙紙位置次數(shù),統(tǒng)計時間為3個月。

      3.2 數(shù)據分析

      由表1 可見,ZJ116A 機組卷煙紙毛邊次數(shù)平均為2.33 次/月,人工調節(jié)卷煙紙次數(shù)平均為4 次/月;應用卷煙紙自動糾偏系統(tǒng)的ZJ119 機組平均毛邊次數(shù)為0,人工調節(jié)卷煙紙次數(shù)平均為0.33次/月,說明應用卷煙紙自動糾偏系統(tǒng)可以顯著提升卷煙外觀質量,降低工人勞動強度。

      表1 卷煙紙自動糾偏系統(tǒng)應用前后測試數(shù)據①Tab.1 Test data before and after adopting automatic cigarette paper adjustment system (次·月-1)

      4 結論

      基于ZJ116 卷接機組設計了一種卷煙紙自動糾偏系統(tǒng),利用光電式邊緣檢測傳感器對卷煙紙位置進行檢測和反饋,進而控制電機驅動絲桿轉動,并通過滑塊和連桿機構帶動轉臂旋轉使導紙輥偏轉,實現(xiàn)了卷煙紙位置的精確調節(jié)。以紅河卷煙廠生產的“紅河(硬88)”牌卷煙為對象對ZJ116A 和ZJ119 機組進行對比測試,結果表明:與ZJ116A機組相比,應用自動糾偏系統(tǒng)的ZJ119 機組未出現(xiàn)卷煙紙毛邊現(xiàn)象,人工調節(jié)卷煙紙次數(shù)由4 次/月降低到0.33 次/月,有效提高了卷煙外觀質量和設備運行效率。

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