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      氯甲烷往復(fù)式壓縮機故障原因分析及改進(jìn)措施

      2022-08-24 12:19:50余曉霞
      化工機械 2022年3期
      關(guān)鍵詞:往復(fù)式密封面軸瓦

      胡 錦 周 強 余曉霞 楊 東 李 剛

      (寧波巨化化工科技有限公司)

      某公司氯甲烷工藝氣體壓縮機的工況為容積流量46 m3/min, 進(jìn)口壓力0.05 MPa, 排氣壓力0.80 MPa, 氯甲烷壓縮工藝作為該生產(chǎn)裝置的核心工藝,壓縮機的安全、穩(wěn)定運行是裝置運行水平的風(fēng)向標(biāo)。 工藝要求被壓縮工藝氣體中絕對無油,加上工藝氣體流量較小,壓縮比較大,受限于壓縮機生產(chǎn)技術(shù)水平和投資成本,故在項目建設(shè)初期選用了往復(fù)式壓縮機[1],該項目往復(fù)式壓縮機自投用以來,先后暴露出管道共振、填料泄漏等問題,筆者和企業(yè)工程技術(shù)人員一起對此機型現(xiàn)狀進(jìn)行分析并做出相應(yīng)改進(jìn),使其能夠達(dá)到安全穩(wěn)定長周期運行的目的。

      1 往復(fù)式壓縮機現(xiàn)狀

      筆者結(jié)合實際情況將該往復(fù)式壓縮機的運行現(xiàn)狀列舉如下:

      a. 故障檢修頻率較高。 該往復(fù)式壓縮機投運伊始,連續(xù)運行周期僅為2 000~4 000 h,氣閥拆檢、清洗、更換閥片,檢查更換填料、活塞環(huán)、支撐環(huán)等小修檢修頻次為每年2~3次;主軸瓦、連桿瓦磨損失效更換頻次為每年1~2次。 隨著投用時間的增加,壓縮機大、中、小修的頻次越來越高,每年的檢修費用為15~20萬元, 嚴(yán)重影響裝置的穩(wěn)定生產(chǎn)。

      b. 設(shè)備、管道的泄漏較多。 往復(fù)式壓縮機采用填料密封,隨著運行時間的推移,泄漏量逐漸變大,且泄漏量難以量化,泄漏較大時泄漏氣氮封效果不佳,工藝氣直接泄漏至主軸箱,從主軸箱的呼吸閥外泄,造成較大的安全隱患。 機身主軸箱密封面、 主軸箱與中體接縫滲油現(xiàn)象較普遍,此漏油處理難度大,消漏需拆除曲軸、活塞及氣缸等關(guān)鍵部件,消漏費用較高。 此外,油路、氣路管線的測壓、測溫點多采用螺紋接口,在運行過程中,機組周圍油的泄漏點較多且頻繁,造成機組面貌差,維護(hù)難。 機組運行會有一定的振動,部分氣路測溫、測壓點長時間運行會有松動滲漏的現(xiàn)象。

      c. 變頻調(diào)節(jié)適用范圍小。 因氯甲烷工況生產(chǎn)負(fù)荷波動較大,其中兩臺選用變頻控制,用于應(yīng)對負(fù)荷調(diào)整時,降低壓縮機的能耗。 壓縮需采用變頻控制, 能很好地實現(xiàn)負(fù)荷在60%~100%范圍可調(diào),壓縮機經(jīng)濟(jì)性能較好。 但另外大流量工況的較大功率的壓縮機,由于大功率低轉(zhuǎn)速電機變頻驅(qū)動引起往復(fù)式壓縮機吸排氣有波峰、 波谷值,只能靠飛輪矩平衡電網(wǎng)波動,越大功率驅(qū)動的飛輪直徑也越大,且壓縮機反向角太小,潤滑效果不好導(dǎo)致使用壽命短。 變頻成本遠(yuǎn)高于實際使用價值,設(shè)備變得復(fù)雜,后期維護(hù)成本高。

      d. 壓縮機使用初期,由于支架安裝質(zhì)量和管道共振引起壓縮機振動超標(biāo),密封墊松動泄漏點較多,壓縮機壽命比較短。

      2 故障分析及改進(jìn)措施

      2.1 檢修頻率高的原因分析及改進(jìn)措施

      為保證往復(fù)式壓縮機的運行狀況良好,需在設(shè)計階段進(jìn)行設(shè)計優(yōu)化,制造階段把控各部件的加工細(xì)節(jié),安裝階段規(guī)范施工,為降低往復(fù)式壓縮機振動提供有力保障,達(dá)到降低往復(fù)式壓縮機故障檢修頻率的目的。 為降低檢修頻率,筆者圍繞降低往復(fù)式壓縮機振動從設(shè)計、安裝、使用維護(hù)方面進(jìn)行原因分析及改造。

      2.1.1 設(shè)計階段

      該往復(fù)式壓縮機通過往復(fù)運動進(jìn)行氣體壓縮,在吸氣、壓縮、排氣的過程中,壓縮機排氣存在脈動現(xiàn)象,在設(shè)計、安裝過程中如果沒有將其減弱、消除,壓縮機管路、機身的振動會非常大,在項目投用初期,由于共振導(dǎo)致管路振動達(dá)到4.8 mm/s。過大的管路振動導(dǎo)致壓縮機機身振動,壓縮機運行壽命嚴(yán)重受到影響。 經(jīng)分析,壓縮機管路的振動由其本身的排氣脈動引起,針對這一振動源, 在設(shè)計階段必須進(jìn)行管路脈動分析,嚴(yán)格根據(jù)脈動分析的結(jié)果進(jìn)行管路應(yīng)力分析。 在現(xiàn)場配管時,現(xiàn)場管路支撐、管路支撐型式等嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙規(guī)范施工,利用專用沉臺和重型管夾將振動源處進(jìn)行固定,對振動疊加點采用了彈簧支吊架緩振。 通過這一系列的措施,管路振動可大幅降低,機身的振動也能得到有效控制。

      2.1.2 現(xiàn)場安裝階段

      施工質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)、配管應(yīng)力集中等安裝質(zhì)量問題也是影響壓縮機壽命的因素之一。 往復(fù)式壓縮機安裝時一次找正、二次找正、聯(lián)軸器對中、主軸瓦安裝及連桿瓦安裝等均需根據(jù)相關(guān)規(guī)范和制造商要求執(zhí)行。

      配管應(yīng)力問題常被忽略,無論往復(fù)式壓縮機還是離心式壓縮機均需進(jìn)行無應(yīng)力配管,壓縮機組進(jìn)出口管線接管安裝質(zhì)量的好壞與機組本體的質(zhì)量精度密切相關(guān), 在進(jìn)出口接管施工后,接管裝配應(yīng)力過大會導(dǎo)致聯(lián)軸器同心度出現(xiàn)偏差,偏差過大時易引起機組的振幅超標(biāo)、 軸承過熱,嚴(yán)重時可導(dǎo)致壓縮機損壞。 因此,為使接管及組對焊接無任何外力作用在機組本體上,應(yīng)實行無應(yīng)力接管,即嚴(yán)格控制壓縮機接口法蘭安裝的平行偏差、間隙均在規(guī)范限定的范圍內(nèi),這對確保壓縮機組的安裝精度,保證壓縮機運行時無附加應(yīng)力,起到了至關(guān)重要的作用[2,3]。

      2.1.3 使用維護(hù)

      往復(fù)式壓縮機使用過程中,如果使用維護(hù)和點檢不到位,不能及時發(fā)現(xiàn)隱患,直到壓縮機故障跳機或無法運行時再停機檢修的話,檢修費用高,檢修周期也很長,尤其是部分故障對壓縮機的部件損傷大,如氣缸嚴(yán)重磨損、主軸瓦損壞嚴(yán)重及主軸受損等致命性故障嚴(yán)重影響到壓縮機平衡,壓縮機通過檢修,難以達(dá)到最佳運行點,無法保證壓縮機穩(wěn)定運行。 因此,對壓縮機主軸箱、各級氣缸等幾個關(guān)鍵部位增加了在線測振儀,實時監(jiān)測壓縮機運行振動加速度、速度、位移、波形和頻譜(圖1為手機端顯示畫面),同步將軸瓦溫度、 氣缸溫度及振動速度值等數(shù)據(jù)上傳分析,并繪制趨勢圖等, 可進(jìn)行數(shù)據(jù)分析判斷壓縮機狀態(tài),做好預(yù)防性維護(hù)、檢修等工作。

      圖1 手機端振動數(shù)據(jù)監(jiān)測

      運行維護(hù)和點檢時壓縮機油品的好壞對軸瓦等關(guān)鍵摩擦副影響很大, 在日常設(shè)備管理中,引入某公司專業(yè)管理咨詢團(tuán)隊,對潤滑油管理的油品存放、進(jìn)油五定三過濾、加油點標(biāo)識、潤滑油斑點法測試、油桶出油干燥器檢測等潤滑油管理各個過程進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化管理,同時定期進(jìn)行油品分析,嚴(yán)控潤滑油中的水分、黏度、pH值、殘?zhí)?、機械雜質(zhì)和金屬元素等關(guān)鍵指標(biāo),確保壓縮機軸瓦和滑道部件能夠有效潤滑,最大可能消除磨損引起的設(shè)備故障[4]。

      在對原有往復(fù)式壓縮機加以改造的前提下,對后續(xù)新項目訂貨的往復(fù)式壓縮機曲軸采用全平衡設(shè)計(圖2)。 傳統(tǒng)往復(fù)式壓縮機主軸兩側(cè)的連桿前后存在位差,不在同一軸線上,主軸帶動連桿運動時,兩連桿帶著十字頭在主軸的兩側(cè)一前一后做往復(fù)運動, 這樣主軸存在較大的扭矩,主軸瓦、連桿瓦均受到不同程度的應(yīng)力,經(jīng)過一段時間的運行后,主軸瓦、連桿瓦出現(xiàn)磨損,壓縮機主軸瓦、連桿瓦的工作壽命一般為4 000~8 000 h,壓縮機難以保證長周期運行。 而將連桿設(shè)計為全平衡連桿時,主軸兩側(cè)的連桿在一條線上,且經(jīng)過精確設(shè)計計算,主軸兩側(cè)的配重基本一致, 壓縮機的運行振動或比以往的成倍減少,且轉(zhuǎn)速可提升,最高轉(zhuǎn)速達(dá)1 900 r/min,降低壓縮機振動提高壓縮運行時長的同時,壓縮機效率也得到提升。 整體機身的設(shè)計,可以較好地保證主軸度的同時,機身各部件受熱應(yīng)力變形的影響較小,壓縮機的振動可大幅降低。

      圖2 全平衡設(shè)計曲軸

      2.2 泄漏點較多的原因分析及改進(jìn)措施

      往復(fù)式壓縮機自投用以來,泄漏問題是一大難題,填料泄漏、隔離室氮氣耗氣、潤滑油的泄漏等,直接影響到生產(chǎn)安全、現(xiàn)場面貌及檢修費用等。 填料泄漏是活塞壓縮機特有的泄漏形式,壓縮機運行時,活塞向曲軸箱方向運動,高壓氣體進(jìn)入填料盒。 填料環(huán)在氣體力的作用下形成3個密封面:徑向環(huán)端面與切向環(huán)端面貼合形成密封面、 切向環(huán)內(nèi)表面與活塞桿表面貼合形成密封面、切向環(huán)端面與下一級填料盒端面貼合形成密封面。 這3個密封面共同作用,阻止氣體泄漏。 活塞反向運動時,氣體通過徑向環(huán)的切口間隙流回氣缸[5]。 但隨著運行時間的增長,壓縮機的活塞桿、填料磨損嚴(yán)重,泄漏量就會隨之增加,泄漏量較大,對物料造成浪費的同時,安全生產(chǎn)無法保證。

      針對泄漏量大的往復(fù)式壓縮機,分析其原因主要為填料處溫度高達(dá)106 ℃,針對這一情況,對填料盒進(jìn)行改造, 增加水冷以降低填料運行溫度,延長填料的使用壽命;增加填料氮封,通過壓力平衡,減少工藝氣體的泄漏量;在填料氮封氣漏氣管設(shè)置測溫點,通過溫度變化判斷填料泄漏量。 此外嚴(yán)格控制壓縮機活塞桿跳動量,跳動量控制在API 618規(guī)定和壓縮機廠家運行的范圍內(nèi)。通過這一系列的改造,在不改變原填料結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,填料的漏氣量達(dá)到萬分之五左右。

      氮氣也是往復(fù)式壓縮機的一個高消耗氣體,原有壓縮機為雙隔離室結(jié)構(gòu),氮氣流程簡圖如圖3所示。 填料密封氮氣①進(jìn)入填料盒起密封作用,泄漏的填料密封氮氣和泄漏物料氣通過泄漏氣回收口⑤安全排放至尾氣系統(tǒng);減壓后氮氣③進(jìn)入中間隔離室起氮封作用,少量的泄漏氮氣通過隔離室填料泄漏至兩側(cè)腔體;減壓后氮氣②進(jìn)入隔離室起安全隔離作用,通過隔離放空口④直接排放至尾氣系統(tǒng); 這種結(jié)構(gòu)的氮氣②屬于直排氣,一旦投用就一直有氮氣源源不斷地往尾氣系統(tǒng)排放,常年耗氣量比較大。

      圖3 原壓縮機氮氣密封氣流程圖

      經(jīng)過對氮氣密封氣密封流程和隔離室填料密封結(jié)構(gòu)稍作改進(jìn)(圖4),減壓后氮氣②進(jìn)入隔離室填料盒,填料對氮氣起到密封作用,少量的泄漏氮氣通過隔離放空口④排放至尾氣系統(tǒng);這一改進(jìn)措施, 大幅減少了氮氣系統(tǒng)的泄漏量,節(jié)約生產(chǎn)成本的同時,降低了尾氣處理的壓力。

      圖4 改進(jìn)后壓縮機氮氣密封氣流程圖

      對于主軸箱密封面、中體密封面,以往的壓縮機采用青稞紙、密封膠的形式密封,但這些密封部位的密封面粗糙度低遠(yuǎn)達(dá)不到密封的要求,經(jīng)過反復(fù)檢修,漏油的部位依然存在,且檢修周期長,檢修費用較高。 針對此問題,對主軸箱、中體密封面漏油處結(jié)構(gòu)形式進(jìn)行改造,在密封面加工O形圈密封槽,采用O形圈密封,有效解決了壓縮機泵體漏油的現(xiàn)象, 在壓縮機一個大修周期內(nèi),漏油點幾乎為零。

      氣、油管路漏氣、漏油處多為測溫、測壓點的螺紋連接處。 螺紋密封本來可靠性差、壓縮機運行帶有振動,加速螺紋連接處泄漏,測溫點增加套管、套管與管道焊接,能較好地根除泄漏問題,但對于測壓點的泄漏點,本公司設(shè)備專業(yè)管理團(tuán)隊經(jīng)過多次消漏嘗試,如打密封膠、加密封墊等效果均不佳,運行一段時間后均有滲漏出現(xiàn)。 后期與密封廠家、壓縮機廠家等交流,經(jīng)過多次改進(jìn)采用加厚紫銅墊+油麻+厭氧密封膠的密封形式,加厚紫銅墊可以補償螺紋加工的偏差,油麻和密封膠防止油的分子級滲透,這在壓縮機系統(tǒng)的消漏取得了較好的效果,達(dá)到了現(xiàn)場無泄漏的管理目標(biāo)。

      3 往復(fù)式壓縮機改進(jìn)后的應(yīng)用成效

      通過改造, 壓縮機及其管路振動大幅降低,軸瓦、活塞、填料的磨損情況得到明顯改善,檢修頻率大幅度降低,壓縮機達(dá)到三年一大修一年一小修目標(biāo),年檢修成本降低為原來的三分之一。

      壓縮機泄漏量、泄漏點有效減少,填料泄漏基本在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),節(jié)約原料成本的同時,安全性得到有力保證。 油、氣管路泄漏點得到徹底消除,降低現(xiàn)場維護(hù)難度,改善現(xiàn)場面貌。

      4 結(jié)束語

      該公司原往復(fù)式壓縮機的改造非常成功,從機組的穩(wěn)定性、安全環(huán)保排放、節(jié)能和運行成本、檢修成本等方面都有較大的進(jìn)步,該公司在改造過程中的工藝設(shè)計優(yōu)化、結(jié)構(gòu)設(shè)計選型、維護(hù)優(yōu)化經(jīng)驗, 也為其他相似工況提供了借鑒意義,積累了寶貴的經(jīng)驗。

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