梁 奎
(貴州豫能投資有限公司 黔金煤業(yè),貴州 畢節(jié) 551700)
某礦為煤與瓦斯突出礦井,掘進煤巷前需要采取局部防突措施,局部防突措施孔由人工使用氣動手持式鉆機施工,勞動強度高,且施工效率低,影響掘進進度。為了降低勞動強度,提高施工效率,由礦領(lǐng)導(dǎo)牽頭在8419工作面回風(fēng)巷試驗使用CMM2-20型煤礦用液壓錨桿鉆車。
某礦在西大巷三采區(qū)輔助軌道巷引進了CMM2-20煤礦用液壓鉆車,三采區(qū)輔助軌道巷屬于采區(qū)準備巷,巷道為全煤巷,沿15號煤層頂板掘進,巷道掘進高度4.2 m,掘進寬度6.2 m,斷面約26 m2。 巷道掘進采用掘進機割煤、出煤,液壓鉆車進行頂幫支護。巷道頂?shù)装寤厩闆r見表1。
表1 巷道頂?shù)装寤厩闆rTab.1 Basic conditions of roadway roof and floor
工作面突出危險性預(yù)測,需要在掘進面布置5個預(yù)測鉆孔,掘進面左、中、右、上、下各一個,要求用麻花鉆桿施工φ42 mm的鉆孔進行預(yù)測,控制巷道兩幫廓線4 m,巷道正前10 m范圍,鉆孔鉆進時每鉆進2 m測定1次鉆屑瓦斯解吸指標(biāo)K1值,每鉆進1 m測定一次鉆屑量S值,并觀察和記錄噴孔、頂鉆等瓦斯動力現(xiàn)象及其他動力征兆[1-3]。
在工作面掘進期間,若經(jīng)工作面突出危險性預(yù)測,K1值及S值在工作面掘進期間,若經(jīng)工作面突出危險性預(yù)測,K1值及S值。
指標(biāo)均未超標(biāo)且無突出預(yù)兆,則工作面可在每循環(huán)強制施工完畢18個超前排放鉆孔,鉆孔直徑不小于75 mm,孔深要求為12 m,可按照測試孔投影距預(yù)留2 m、排放鉆孔控制正前范圍預(yù)留5 m的安全循環(huán)距離掘進。18個超前排放鉆孔,第1排距頂1.1 m,第2排距頂1.6 m,第3排距頂2.1 m。
CMM2-20型煤礦用液壓鉆車主要構(gòu)成[4-6]如圖1所示。
圖1 煤礦用液壓鉆車的主要構(gòu)成部分Fig.1 Main components of hydraulic drilling rig for coal mine
煤礦用液壓錨桿鉆車的基本參數(shù)見表2。
由動力供應(yīng)系統(tǒng)即電源( 包括高壓電纜、變壓器、低壓電纜和電氣開關(guān)箱)把動力源接入鉆車的動力模塊[7-10],由動力模塊通過兩聯(lián)泵把電能轉(zhuǎn)化成液壓能。鉆車打眼時由液壓系統(tǒng)驅(qū)動前部支撐機構(gòu)穩(wěn)車,然后使兩臂動作選擇眼位,通過補償裝置使推進器定位,然后操縱推進機構(gòu),使液壓鉆車打眼作業(yè),供水系統(tǒng)沖洗鉆眼。
表2 煤礦用液壓錨桿鉆車的基本參數(shù)Tab.2 Basic parameters of hydraulic bolt drilling rig for coal mine
綜掘機施工完1個小循環(huán)后,將綜掘機靠膠帶幫退機7 m以上,待頂部及兩幫支護完善后將錨桿鉆車開進煤頭,并進行穩(wěn)固,然后調(diào)整大臂位置適當(dāng)時將左右橫梁展開并使用銷連接,最后擺動給進裝置調(diào)整好位置開始鉆孔作業(yè)。施工好一排鉆孔后重新調(diào)整大臂高度,進行下一排鉆孔作業(yè)。
設(shè)備試用前,由廠家技術(shù)人員對掘進一隊二組班組長及檢修工(共8人)進行錨桿鉆車的實操及理論培訓(xùn)。人員實操及理論培訓(xùn)合格后,方可上崗作業(yè)。使用時,掘進一隊開始試驗錨桿鉆車施工鉆孔,錨桿鉆車在進煤頭期間,沿途都是實底的情況下,進鉆機及穩(wěn)固鉆機需要20 m (如果煤頭及沿途有浮煤的情況下進鉆機較困難,因此每輪預(yù)測預(yù)報前必須對沿途及煤頭的浮煤清理干凈)。穩(wěn)機后在工人熟練的情況下施工一個12 m孔需要12 min,平均每米鉆孔需要1 min,人工卸一根鉆桿30 s,如果有吸鉆等現(xiàn)象時需利用鉆機卸桿。按正常情況計算,施工18個12 m探孔需要220 min,施工5個10 m預(yù)測預(yù)報孔需要70 min(受瓦斯測定儀影響)。探孔分3排布置,期間需要重新調(diào)整一次大臂位置,共計需要5 min。
使用氣動手持式鉆機施工時,每3人1部鉆,同時能開2部鉆。以12 m深探孔為例,施工1個探孔時間為40 min,如果遇到吸鉆等現(xiàn)象時需增加1~2人,時間相應(yīng)增加。按正常情況計算,施工18個18 m探孔需要6 h,施工5個10 m預(yù)測預(yù)報孔需要90 min。共計需要450 min。人工使用手持鉆施工時,遇吸鉆,夾鉆時鉆桿突然停止轉(zhuǎn)動,有傷人多打安全隱患,施工時人員離掘進面安全距離小,存在安全隱患。
使用液壓錨桿鉆車施工卸壓孔,正常情況下,需要4人操作兩臺鉆機(每2個人1組,操作1臺鉆機,其中,1人操作、1人換鉆桿)兩者相比較,施工12 m探孔時使用錨桿鉆車比使用手持式鉆機每次節(jié)省2個人工投入,施工10 m預(yù)測預(yù)報孔時每次節(jié)省1個人工投入,在人工投入上每次節(jié)省3個工人,在時間上兩者相差150 min左右,提高了施工效率;使用錨桿鉆車比使用手持式鉆機鉆孔角度更加準確,減少廢孔數(shù)量(手持式鉆機人工隨意性大,對角度掌握不準確):使用錨桿鉆車鉆孔靠機械用力,使用錨桿鉆車鉆孔,減少了人工勞動強度,施工時操作人員工作面掘進面有一定的安全距離,并且在操作防護臺內(nèi)。
由于使用液壓錨桿鉆車施工卸壓孔的時間較人工打鉆時間縮短,為正常掘進施工節(jié)省出了時間。使用手持式鉆機施工時,工作面掘進面煤塵較大;采用液壓錨桿鉆車打鉆時,有噴霧引射裝置,降低了工作面的粉塵,改善了作業(yè)環(huán)境。
根據(jù)兩種打鉆方式月度掘進進尺比較,8月(使用手持鉆施工局部卸壓孔)8419回風(fēng)巷進尺為130 m,11月(使用液壓錨桿鉆車施工局部卸壓孔)進尺為190 m,使用液壓錨桿鉆車打鉆的月度進尺比原來提高了46%。
(1)卸鉆桿時拆除U型卡不熟練,導(dǎo)致卸桿時間長。
(2)U型卡使用頻率高,經(jīng)常來回搬動,造成U型卡損壞,其次是拆卸U型卡時容易掉入煤粉中找不到,導(dǎo)致U型卡消耗數(shù)量增加。
(3)建議再使用幾臺同樣開孔高度的CMM2-20型煤礦用液壓錨桿鉆車。