李大偉
(河北峰煤焦化有限公司,河北 邯鄲 056000)
超級(jí)電容器是一種介于二次電池和傳統(tǒng)電容器之間的新型能源儲(chǔ)存與轉(zhuǎn)換裝置,其儲(chǔ)能原理基于離子在多孔炭質(zhì)電極表面形成的雙電層,這種儲(chǔ)能機(jī)制決定了它兼具電池與電容的雙重優(yōu)勢(shì)。電極材料是決定超級(jí)電容器性能的關(guān)鍵因素。炭質(zhì)多孔電極材料具有原材料價(jià)廉、易得以及電化學(xué)穩(wěn)定性好、無(wú)污染、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),是超級(jí)電容器領(lǐng)域的核心技術(shù)。目前,以日本為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家,用KOH活化法制備的活性炭材料是唯一能夠制備高比能量超級(jí)電容器的活性炭生產(chǎn)技術(shù),并把超級(jí)電容器擴(kuò)展到汽車等體積和重量受限制的儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)合。該技術(shù)的成功開(kāi)發(fā)擴(kuò)展了超級(jí)電容器的應(yīng)用領(lǐng)域,是目前超級(jí)電容器活性炭電極材料研究的熱點(diǎn)和主要方向。由于國(guó)外活性炭?jī)r(jià)格昂貴,導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)超級(jí)電容器的成本較高,與國(guó)外產(chǎn)品相比不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),制約了其工業(yè)化應(yīng)用的進(jìn)程。一種安全、可靠、低成本、高回收率的電容炭生產(chǎn)技術(shù)是我國(guó)急需要突破的。
對(duì)原料煤進(jìn)行工業(yè)分析,選取500 g的原料煤作為實(shí)驗(yàn)前驅(qū)體,灰分越低越有利于產(chǎn)品性能提升,原料煤工業(yè)分析見(jiàn)表1。
表1 原料煤工業(yè)分析Table 1 Industrial analysis of rawcoal
原煤經(jīng)氣流磨進(jìn)行處理,粒度要求<10 μm。越小粒度的前驅(qū)體越有利于與氫氧化鉀的活化反應(yīng)。
(1)將原料煤與活化劑(氫氧化鉀)按照一定堿炭比(1~5)機(jī)械混合,即氫氧化鉀固體(分析純)與原料煤分別稱取一定質(zhì)量后混合均勻,將混合物置于破碎機(jī)中再次處理1 min。本次實(shí)驗(yàn)采用原料煤與活化劑堿炭比為3∶1,即氫氧化鉀固體(分析純)用量150 g,原料煤用量50 g。
(2)將破碎好的混合料置于鎳制反應(yīng)釜中,在高純氮?dú)獗Wo(hù)下,以5℃/min的升溫速率升溫至180℃并恒溫脫水1 h,繼續(xù)升溫至預(yù)定的活化溫度800℃活化1 h,關(guān)閉加熱裝置,自然冷卻至室溫,此過(guò)程中一直用高純氮?dú)獗Wo(hù)。
(3)鎳制反應(yīng)釜內(nèi)混合料冷卻至室溫后,用去離子水沖洗出活化料,以避免其中所含單質(zhì)鉀接觸空氣發(fā)生自燃,對(duì)電容炭造成破壞。沖洗后的活化料用500 mL去離子水洗滌靜置12 h,以除去電容炭?jī)?nèi)部部分雜質(zhì)。
去離子水靜置后的活化料經(jīng)800 mL鹽酸(6 mol/L)洗滌靜置24 h,中和在活化過(guò)程中產(chǎn)生的堿性物質(zhì)。
倒出上清液,將酸洗后的活化料用循環(huán)水式真空泵抽濾器水洗過(guò)濾,直至含少量蒸餾水的活化料呈弱酸性(用pH試紙測(cè)試至pH=6左右為止),繼續(xù)用400 mL去離子水連續(xù)洗滌靜置3次(每次約1 h),盡可能除去活化料中的灰分。最后將洗滌后的活化料置于真空干燥箱內(nèi)在110℃條件下干燥2 h后得到電容炭產(chǎn)品。
電容炭制備完成后,對(duì)電容炭的表征進(jìn)行檢測(cè)分析。電容炭表征主要包括元素分析(C、H、N、O)、灰分、孔結(jié)構(gòu)、導(dǎo)電性等。
目前商業(yè)電容炭產(chǎn)品主要要求如下。
(1)盡可能低的氧含量和灰分,以保證電容炭的導(dǎo)電性和充放電過(guò)程中的穩(wěn)定性。
(2)較高的比表面積(約1 800 m2/g),這是電容炭?jī)?chǔ)能的基礎(chǔ)。
(3)合理的孔結(jié)構(gòu),以利于電解質(zhì)離子的擴(kuò)散,提高電容炭產(chǎn)品的容量和倍率性能。
電容炭灰分分析見(jiàn)表2。
表2 電容炭灰分分析Table 2 Ash analysis of capacitor carbon
KOH對(duì)電容炭產(chǎn)品中灰分的脫除作用明顯,堿炭比為3,采用酸洗后處理方法制備的電容炭,其灰分僅為1.18%。
電容炭元素分析見(jiàn)表3。
表3 電容炭元素分析Table 3 Element analysis of capacitance carbon
本次實(shí)驗(yàn)電容炭氧含量為6.59%,基本能滿足商用要求,過(guò)高的氧含量會(huì)影響電極材料的表面潤(rùn)濕性,不利于電解液的浸潤(rùn),影響電容器的電化學(xué)性能。
根據(jù)原料煤和相應(yīng)電容炭產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)算電容炭的收率,本次實(shí)驗(yàn)計(jì)算結(jié)果表明,堿炭比為3的時(shí)候電容炭收率約為63%。
電容炭孔結(jié)構(gòu)分析見(jiàn)表4。
表4 電容炭孔結(jié)構(gòu)分析Table 4 Pore structure analysis of capacitance carbon
由表4可以看出,電容炭比表面積僅為3 036.945 m2/g,高于商用炭水平(約1 800 m2/g),為進(jìn)一步降低堿炭比預(yù)留了空間。孔徑分布主要以微孔為主,中孔率高于20%,有利于提高電極材料的倍率性能。
(1)依次稱取60%聚四氟乙烯乳液(黏結(jié)劑)0.024 9 g,導(dǎo)電炭黑0.029 9 g,電容炭0.254 0 g,將電容炭、導(dǎo)電炭黑和聚四氟乙烯乳液(黏結(jié)劑)以質(zhì)量比為85∶10∶5混合。
(2)加入適量乙醇破粘,在瑪瑙研缽中將混合物進(jìn)行充分研磨,使黏結(jié)劑和導(dǎo)電炭黑在活性炭中分散均勻(約研磨60 min),將混合料用剪刀在燒杯中剪切約40 min,使物料成粉末狀。
(3)稱取0.022 g物料在10 MPa下將其壓制成圓片狀電極,電極截面積為1.3 cm2,厚度為0.23 mm。
模擬超級(jí)電容器為2016型紐扣狀,直徑20 mm,厚度1.6 mm,組件需要電極片2枚(單片厚度0.23 mm)、聚丙烯隔膜1枚(直徑>電極片,防止2個(gè)電極片接觸短路),鋁墊片1枚、泡沫鎳墊片2枚(集流體)。組件疊放總厚度為1.6 mm。各組件處理工藝如下。
(1)將電極片放置120℃真空干燥箱中干燥4小時(shí),稱重,單片質(zhì)量大約0.021 g。
(2)將電極片、泡沫鎳,鋁墊片,隔膜等組件在3 mol/L KOH電解液中進(jìn)行真空浸泡1 h,以去除組件中的氣體,并使電解液充分進(jìn)入各組件孔隙中。
(3)將2個(gè)質(zhì)量基本相等的活性炭電極,中間以聚丙烯隔膜分開(kāi),兩端以泡沫鎳為集流體,組裝成模擬超級(jí)電容器。
電容炭質(zhì)量比電容見(jiàn)表5。
表5 電容炭質(zhì)量比電容Table 5 Specific mass capacitance of capacitive carbon
電容器電極材料恒流充放電曲線如圖1所示。
由圖1可知,通過(guò)不同電流密度下的恒流充放電曲線可以發(fā)現(xiàn)電容炭電極的充電時(shí)間與放電時(shí)間基本相同曲線為較規(guī)則的等腰三角形,且保持率較高。
圖1 電容器電極材料恒流充放電曲線Fig.1 Constant current charge discharge curve of capacitor electrode material
循環(huán)性能測(cè)試,是衡量電容器質(zhì)量的一個(gè)重要指標(biāo),主要通過(guò)對(duì)電容器進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間反復(fù)充放電,分析其容量、內(nèi)阻、自放電和漏電流等性能指標(biāo)隨充放電次數(shù)的變化來(lái)考察。
電容炭電極在不同掃描速率下的循環(huán)伏安曲線如圖2所示。
圖2 電容炭電極在不同掃描速率下的循環(huán)伏安曲線Fig.2 Cyclic voltammetry curve of capacitive carbon electrode at different scanning rates
由圖2可知,通過(guò)電容炭電極在不同掃描速率下的循環(huán)伏曲線可以發(fā)現(xiàn),圖中隨著掃描速率的增大,循環(huán)伏安曲線所圍的面積也會(huì)增大,與恒流充放電測(cè)試的結(jié)論一致。
(1)KOH活化、酸洗后處理工藝對(duì)原料煤灰分脫除明顯,堿炭比為3時(shí)制備的電容炭,其灰分1.18%,提高堿炭比或更換原料煤有待進(jìn)一步降低灰分。但是,較高的堿炭比將帶來(lái)成本和操作方面的問(wèn)題。
(2)電容炭比表面積僅為3 036.945 m2/g,高于商用炭水平(約1 800 m2/g),為進(jìn)一步降低堿炭比預(yù)留了空間。
(3)電容炭電極材料保持較高的比電容(~160F/g)和較高的保持率(約75%)。
(4)應(yīng)選取更低灰分的多種原料煤進(jìn)行實(shí)驗(yàn)才能掌握煤基電容炭對(duì)原料煤的要求,從而降低堿炭比提高電容炭性能,同時(shí)也能使原料煤作為一種新型原材料進(jìn)行保護(hù)性開(kāi)采。