栗志紅
(太重煤機有限公司,山西 太原 030032)
冷床輸入裝置是冷床的重要運輸設(shè)備,其運輸效果,關(guān)系到成品鋼材的冷卻效果和合格率。其功能:將飛剪剪切后的鋼材快速輸送到冷床本體進行自然冷卻,冷床輸入裝置主要包含輸入輥道、裙板、矯直板等部件(見下頁圖1)。輸入輥道采用單獨傳動,交流變頻調(diào)速,輥子懸臂安裝在電機軸上,輥子與水平面交角12°夾角。輥道速度(變頻調(diào)速)略高于末架軋機速度(一般取末架軋機速度的1.05~1.15倍),以防止分段后的軋件追尾。裙板在油缸的升降下,根據(jù)工藝要求處于高位,低位(接料),中位,高位(卸料)。并將鋼材從輸入輥道頂入矯直板第一個齒槽中。
在軋線生產(chǎn)過程中飛剪剪切后的軋件進入加速輥道加速運到冷床輸入輥道,棒材在冷床輸入輥道繼續(xù)運行。通過液壓缸動作。將升降裙板升起、落下。控制棒材滑到制動裙板上。軋件在裙板快速移動,依靠摩擦力制動。使棒材停止在工藝要求的位置,這時裙板升起將軋件送進矯直板矯直、冷卻,為進入冷床本體做好準(zhǔn)備。
飛剪剪切后的鋼材進入輸入輥道,溫度高,輥道速度快,且在輥面上的運動是先加速、再勻速、最后降速并制動,鋼材與輥子同時發(fā)生滾動摩擦和滑動摩擦,加劇輥子磨損的主要原因是滑動摩擦,輥子材料為QT700-2,使用時間不長就會磨損出一道深溝,當(dāng)輥面被磨損到一定程度時,鋼材無法落入制動裙板上,會有跑鋼現(xiàn)象,嚴(yán)重影響軋鋼產(chǎn)量。所以輥子耐磨性和其合理結(jié)構(gòu)對生產(chǎn)順利運行極其重要。
裙板由油缸驅(qū)動不停的上下運動,裙板左面不停的擋鋼材,制動鋼材,鋼材在裙板上滑行,裙板的動作周期≤2.5 s,決定了裙板的工作特點是速度快,動作頻率高,裙板的材料為QT700-2,裙板左面磨損嚴(yán)重后,每次檢修每塊更換就的半小時,因受停機時間限制,只能對磨損嚴(yán)重的進行更換,這就導(dǎo)致新舊裙板交替在線使用,每塊裙板磨損不均勻,裙板升降高度不一樣,無法保證通過的鋼材順利進入冷床矯直板,經(jīng)常出現(xiàn)跑鋼,亂鋼現(xiàn)象,造成裙板故障高。
從裙板上滑下到達矯直板,每根鋼材都要滑行到矯直板的第一個槽,然后由動齒送到第二槽,此時速度不象先前的快,長期的頻繁使用,發(fā)現(xiàn)第一個槽磨損特別嚴(yán)重,后面槽磨損減小,當(dāng)?shù)谝徊勰p特別嚴(yán)重時,矯直板就的整體換掉,浪費時間和成本。
隨著國民經(jīng)濟迅速發(fā)展、軋線生產(chǎn)線產(chǎn)量越來越大。縮短檢修輔助時間,減少生產(chǎn)成本。提高勞動生產(chǎn)率是發(fā)展的必然趨勢。在冷床輸入輥道中,輸入輥道輥子、裙板、矯直板數(shù)量很大。按120 m算,需要輥子、裙板、矯直板各100個,磨損后整體換掉,顯然太浪費。
對上述問題的分析研究,鋼材進入輸入輥道時,輥面速度過高,鋼材和輥面間的摩擦力大以及輥子材質(zhì)抗高溫耐磨性差等因素都影響到輥道的磨損,其中輥道表面材質(zhì)抗高溫耐磨性差是主要原因。只有提高輥道表面材料的抗高溫耐磨性才能夠減少輥道的磨損,提高使用壽命。根據(jù)裙板和矯直板磨損位置不同,只對磨損嚴(yán)重位置加耐磨合金板,提高接觸部位耐磨性,滿足使用。
現(xiàn)使用的輥子(如下頁圖1序號1)材質(zhì)為QT700-2,整體鑄造加工而成,毛坯生產(chǎn)成本高,加工安裝孔等部位較為困難,磨損到一定的程度后整體報廢,價格高、浪費材料。將輥子設(shè)計成完全對稱的結(jié)構(gòu)兩端鑲嵌高鎳鉻合金焊接而成(如下頁圖2序號4),這樣當(dāng)輥面按左段磨損后可調(diào)過來用右段。從結(jié)構(gòu)方面基本上提高了一倍的使用壽命。
圖1 改進前輸入裝置
在易磨損部位,即裙板左面和矯直板的第一槽鑲嵌高鎳鉻合金板(如圖2序號5,6,7),用沉頭螺釘安裝在裙板上和矯直板上,磨損嚴(yán)重時,只要換掉高鎳鉻合金板即可,節(jié)約了檢修時間和成本。
圖2 改進后輸入裝置
原QT700-2調(diào)質(zhì)硬度達270-300HB,改進后的高鎳鉻合金,沖擊韌性好,耐高溫,熱處理后硬度和耐磨性均超過了原材料,具有良好的綜合力學(xué)性能,適應(yīng)溫度1 000℃以下,主要適用于礦石堆管,各種襯板。再根據(jù)F=mgμ(m為質(zhì)量;g為重力常數(shù);μ為摩擦系數(shù))可知改進后的摩擦系數(shù)減小,在相同質(zhì)量條件下,受力減小,磨損減小。
改進后的輸入裝置,輸入輥道輥子磨損后可以掉頭使用,裙板、矯直板磨損后,只需將螺釘從裙板和矯直板中拔出后,取出耐磨板,然后更換,不需要更換其他任何零件,勞動強度減小,方便快捷,盡可能的減小了對軋線生產(chǎn)的影響、滿足了用戶快速更換的要求、降低了生產(chǎn)成本,提高了生產(chǎn)率,取得了極大的經(jīng)濟效益,得到了廣大用戶的好評,并得到了大力推廣?,F(xiàn)已經(jīng)在云南玉溪仙福使用,效果良好。
通過改進前后的實際使用效果對比,使用周期短,平均只有1個月的時間,更換下后無利用價值,更換備件的勞動強度較大,改進后使用周期約8個月左右。對比前后壽命提高了8倍,從而降低了停機率,通過云南玉溪仙福2年多的使用,每年的停機率降低了0.23%,而且改進后的耐磨材料更換下后,可以回爐提取,循環(huán)利用,提高了使用周期。
經(jīng)過對冷床輸入裝置輥子、裙板和矯直板的材質(zhì)和結(jié)構(gòu)的改變,提高了輥子、裙板和矯直板的使用壽命,保證了軋鋼的順利進行。改進后運行良好,在后續(xù)的生產(chǎn)過程中,對磨損后,只對輥子整體更換,裙板和矯直板只進行耐磨板的修復(fù)或更換即可。耐磨壽命至少提高一倍。從經(jīng)濟效益方面來說,QT700-2材質(zhì)的采購價為每塊1 200元,現(xiàn)在因鑲嵌合金修復(fù)費用為每塊2 100元。使用壽命不會低于2年,壽命提高了8倍,按輥子、裙板和矯直板各100個算,原先費用1 200元×300=36萬元,現(xiàn)在費用2 100元×300÷8≈8萬元,節(jié)約了成本28萬元,過鋼量按每年40萬t算,減少4次檢修,檢修費用節(jié)約160萬元,加時間價值一年約節(jié)200多萬元,可見改進后取得了較好的經(jīng)濟效益。