賈國華 張 劍
(1.國能包頭煤化工有限責(zé)任公司;2.天華化工機(jī)械及自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院有限公司)
某煤制烯烴生產(chǎn)廠的氣化裝置采用德士古氣化爐水煤漿加壓氣化技術(shù),該氣化爐只設(shè)計(jì)有一個(gè)燒嘴, 在磨煤?jiǎn)卧渲煤玫?0%的水煤漿和從空分來的高壓氧氣同時(shí)經(jīng)過此燒嘴進(jìn)入氣化爐燃燒,爐膛的燃燒溫度控制在1 100~1 300 ℃,此過程為不完全燃燒反應(yīng),燃燒反應(yīng)產(chǎn)生的合成氣主要以CO和H2為主,合成氣經(jīng)過從激冷室引入的激冷水水洗和降溫后,沿下降管從氣化爐流出后又進(jìn)入洗滌塔,洗滌掉大部分灰分和部分水溶性氣體,最后進(jìn)入水煤氣分離器,氣體折流向上,在水煤氣分離器內(nèi)部進(jìn)行旋風(fēng)分離,旋風(fēng)分離的目的是清除合成氣中攜帶的灰分和液滴;經(jīng)過水煤氣分離器清除掉灰分和液滴的合成氣,再由設(shè)有瓷球過濾床層的過濾器過濾掉細(xì)灰后送往變換系統(tǒng)。
水煤氣分離器的作用是通過頂部設(shè)置的旋風(fēng)分離器,將粗煤氣中攜帶的灰分和水分與合成氣分離, 將合成氣的水氣比控制在合理范圍,如果液位控制不好或無法控制,會(huì)導(dǎo)致合成氣帶水嚴(yán)重,對(duì)后續(xù)變換爐觸媒催化劑的活性造成很大影響,導(dǎo)致變換爐床層溫度波動(dòng)甚至停車,分離后的灰水通過水煤氣分離器液位控制閥進(jìn)入后續(xù)高壓閃蒸水處理系統(tǒng)。 水煤氣分離器液位控制閥的運(yùn)行環(huán)境是含灰分顆粒物的高壓冷凝液,操作溫度241 ℃,操作關(guān)閉壓差7.15 MPa,該閥原設(shè)計(jì)為4″(1″=25.4 mm)硬密封單座閥,閥芯和閥座材料為316L+STELLITE,閥體材料WC6。筆者就水煤氣分離器液位控制閥在運(yùn)行過程中存在的問題進(jìn)行分析,并給出解決辦法。
水煤氣分離器的液位控制閥在運(yùn)行過程中故障率極高,使用周期短(一般約一個(gè)月),主要故障表現(xiàn)為閥芯和閥座沖蝕嚴(yán)重、內(nèi)漏大以及閥體穿孔泄漏。
分析液位控制閥發(fā)生以上故障的原因如下:
a. 水煤氣分離后,高壓冷凝液含灰,而且控制閥前后壓差大,由于閃蒸的作用,沖刷和氣蝕嚴(yán)重。
b. 閥門口徑選型不合理, 此閥閥體尺寸4″,在運(yùn)行過程中,閥門一直處于小開度工作,加重了對(duì)閥內(nèi)件的沖蝕。
c. 閥體材料選型不合理, 在這種高壓差、高氣蝕和強(qiáng)腐蝕性工況下,閥體應(yīng)該選擇硬度更高的材料。
筆者針對(duì)水煤氣分離器液位控制閥使用過程中故障率高、閥芯和閥座沖蝕嚴(yán)重、內(nèi)漏大、液位無法控制及閥體穿孔泄漏等問題提出解決辦法。
通過對(duì)控制閥運(yùn)行實(shí)際工況的深入分析,確定對(duì)水煤氣分離器液位控制閥從閥體結(jié)構(gòu)[1]、口徑選擇及閥體材料等方面進(jìn)行徹底改造,達(dá)到在高壓差工況下耐沖刷、 耐氣蝕和抗腐蝕的效果,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命,提升水煤氣分離器液位調(diào)節(jié)精度,進(jìn)一步保證水煤氣分離器對(duì)合成氣的分離效果,為后續(xù)變換工況提供合格的原料氣。
基于實(shí)際工況,從以下6方面進(jìn)行分析:
a. 閥門前后壓差過大容易造成流體在經(jīng)過閥門節(jié)流件時(shí)壓降過大,低于飽和蒸汽壓時(shí)形成氣蝕[2,3],氣泡在閥腔內(nèi)部爆裂,對(duì)閥體和閥內(nèi)件造成嚴(yán)重侵蝕,閥壁變薄、坑坑洼洼,嚴(yán)重時(shí)甚至打穿閥體,嚴(yán)重縮短了閥門的使用壽命。
b. 介質(zhì)凝液中含氯離子,具有腐蝕性。
c. 介質(zhì)中含有少量灰分,長(zhǎng)期使用,對(duì)閥內(nèi)件密封有損傷。
d. 閥門要求硬密封Ⅴ級(jí)以上(長(zhǎng)期使用),所以要考慮閥門執(zhí)行器長(zhǎng)時(shí)間使用的彈簧力衰減,執(zhí)行器推力安全系數(shù)加大到兩倍以上。
e. 閥門口徑選型不合理,此閥選型閥體尺寸4″,在運(yùn)行過程中,閥門一直處于小開度工作,加重了對(duì)閥內(nèi)件的沖蝕。
f. 閥體材料選型不合理,在高壓差、高氣蝕和強(qiáng)腐蝕工況下應(yīng)該選擇抗腐蝕、耐沖刷材料。
針對(duì)以上分析的問題,進(jìn)行相應(yīng)改造:
a. 重新設(shè)計(jì)閥門口徑。 原閥口徑4″,但根據(jù)工藝參數(shù)重新計(jì)算閥門的流通能力CV為8, 所以閥體尺寸設(shè)計(jì)為″,閥芯尺寸設(shè)計(jì)為1″,正常工況時(shí)閥門開度在50%以上, 這樣就能完全滿足工況最佳開度。
b. 重新設(shè)計(jì)閥門結(jié)構(gòu)。 閥門結(jié)構(gòu)是第一關(guān)鍵,原閥門選用單座閥,未設(shè)計(jì)減壓閥內(nèi)件(圖1)。 閥內(nèi)介質(zhì)流速高、壓差大(5.5 MPa)、含雜質(zhì)、工況有氣蝕且含Cl-腐蝕,致使原單座閥無法長(zhǎng)期使用,氣蝕對(duì)內(nèi)件損傷極大,原閥門未考慮復(fù)雜工況的苛刻程度。 改造時(shí),選用了軸流式多級(jí)降壓閥內(nèi)件(8級(jí)減壓軸流式閥內(nèi)件),如圖2所示,逐級(jí)降壓,以抵消氣蝕對(duì)閥門的破壞作用,適應(yīng)嚴(yán)苛工況。
圖1 原單座調(diào)節(jié)閥閥體結(jié)構(gòu)示意圖
圖2 軸流式多級(jí)降壓閥體結(jié)構(gòu)示意圖
c. 對(duì)閥門材料進(jìn)行升級(jí)。 閥門材料是第二關(guān)鍵,閥芯和閥座選用碳化鎢材料,閥體選用雙相鋼2205材料。
碳化鎢具有優(yōu)良的耐沖刷、 耐氣蝕性能,硬度很高,但是容易碎裂,要達(dá)到既耐沖刷又耐腐蝕的效果, 生產(chǎn)碳化鎢的配方和工藝很關(guān)鍵,例如純的碳化鎢很容易碎裂,但是加入少量鈷或鈦等金屬元素,其韌性就會(huì)增強(qiáng),脆性就會(huì)降低。
雙相不銹鋼具有高強(qiáng)度的沖擊韌性和優(yōu)良的抗腐蝕性能,尤其在抗點(diǎn)腐蝕和晶間腐蝕方面更具優(yōu)越性,雙相不銹鋼具備相當(dāng)高的抗腐蝕性能。 雙相不銹鋼是奧氏體不銹鋼抗壓強(qiáng)度的兩倍,所以在設(shè)計(jì)時(shí)可以減輕重量,降低成本。 雙相鋼抗腐蝕表如圖3所示,可以看出,雙相不銹鋼的抗氯離子腐蝕和酸腐蝕性能優(yōu)異。
圖3 雙相鋼抗腐蝕表
碳化鎢材料的硬度不小于HRC70,具有很好的抗沖刷、抗氣蝕和抗腐蝕作用,而雙相鋼2205閥體則有非常好的抗腐蝕作用,以上材料的完美結(jié)合,延長(zhǎng)了閥門的使用周期。
閥門結(jié)構(gòu)采用軸流式多級(jí)降壓閥內(nèi)件,很好地消除了氣蝕對(duì)閥門的破壞作用,極大地延長(zhǎng)了閥門的使用壽命。
閥芯材料升級(jí),采用整體燒結(jié)的碳化鎢(硬度HRC70以上),極大地提升了閥內(nèi)件的抗沖刷、抗腐蝕性能,很好地延長(zhǎng)了閥門使用周期。
閥套筒、閥桿和閥體采用雙相鋼2205材料加以升級(jí), 雙相鋼2205具有很強(qiáng)的抗腐蝕性能,完全滿足閥門在此工況下的抗腐蝕要求。
通過對(duì)水煤氣分離器液位控制閥在使用過程中出現(xiàn)的故障問題的原因進(jìn)行深入剖析,從設(shè)計(jì)選型、工況條件、介質(zhì)成分等多方面了解問題的本質(zhì),從而進(jìn)行了行之有效的改造,既保證了裝置的安全穩(wěn)定生產(chǎn)又節(jié)約了采購和維修費(fèi)用,并且在實(shí)際使用中實(shí)現(xiàn)了很好的效果,為同行業(yè)同類型裝置提供良好的解決方案,具有一定的借鑒意義。