黃偉杰
廣東粵電湛江生物質(zhì)發(fā)電有限公司 廣東 湛江 524300
某生物質(zhì)電廠的鍋爐型號是 HX220—9.8-IV1,是高溫高壓、單汽包、汽水自然循環(huán)、平衡通風鍋爐,露天布置;鍋爐采用循環(huán)流化床燃燒技術(shù);循環(huán)物料分離采用絕熱式旋風分離器。從2018年起兩臺鍋爐的運行周期都受到尾部煙道過熱器壓差的制約,因此找出低過壓差變化規(guī)律,對運行技術(shù)加以改進,是延長鍋爐運行周期的必要手段。
表1 #2鍋爐停爐前各差壓及機組負荷變化
續(xù)表
續(xù)表
表2 #2鍋爐重新啟動后各差壓及機組負荷變化
從運行數(shù)據(jù)的跟蹤可以統(tǒng)計出如下內(nèi)容。
①低過壓差從最初的0.6KPa上升至1.0KPa,用時28天,增長速率為0.014KPa/天;②低過壓差從1.0KPa上升至2.0KPa, 用時21天, 增長速率為0.048KPa/天;③低過壓差從2KPa上升到3KPa,用時12天,增長速率為0.083KPa/天;④從中可以看出,開始階段,積灰是較慢的,但隨著時間的增長,積灰速度越來越快。
①空預器壓差從最初的1.7KPa上升至2.0KPa,用時30天,增長速率為0.01KPa/天;②空預器壓差從2.0KPa上升至2.5KPa,用時22天,增長速率為0.022KPa/天;③空預器壓差從2.5KPa上升到3KPa, 用時15天, 增長速率為0.033KPa/天;④從中可以看出,空預器壓差的增長是比較均勻,平均每天0.01~0.02KPa之間。
從負荷曲線看,第50天后機組負荷明顯下降,平均負荷低于50MW,當時對應的空預器壓差為2.48KPa,低過壓差為2.11KPa。
根據(jù)對鍋爐低過區(qū)域壓差的跟蹤調(diào)查,我們發(fā)現(xiàn)低過區(qū)域壓差的增長速度與原始的壓差有關(guān)。通過近幾次開機后的參數(shù)對比,我們發(fā)現(xiàn)有時開機后第二天,機組帶50MW以上負荷,有時低過區(qū)域的初始壓差為0.3~0.4KPa之間,有時低過區(qū)域的初始壓差卻為0.6~0.7KPa。從初始壓差的不同可以看出檢修過程中對低過區(qū)域沖洗的清潔度有所不同[1]。我們跟蹤了近兩次#2爐開爐后的低過壓差變化過程,發(fā)現(xiàn)兩次從初始的0.58KPa起增長到1KPa所用時間大致都為27-30天。說明初始階段積灰速度是一致的。
由于我們廠低過為臥式布置,管與管之間的間隙較小。這種設備布置結(jié)構(gòu)本身就存在有容易積灰的缺點[2]。在鍋爐正常運行中,煙氣中不可避免地攜帶有灰塵,這些灰塵流過低過受熱面時受管子的阻力就會有部分灰塵黏結(jié)在管子表面,久而久之,灰塵越結(jié)越厚,舊的灰塵被新的灰塵包裹,逐漸就形成了包裹在管子外層的灰層。這些灰層由于是有時間段積聚的,每層灰層中所含飛灰可燃量不同,有些含可燃物較多的灰層被包裹在管子表面,時間長后,可燃物慢慢暗燃,可燃物含量較多,可能發(fā)生低過區(qū)域的二次燃燒(這種情況在幾年前曾經(jīng)發(fā)生過多次,2018年后,低過區(qū)域強烈的二次燃燒現(xiàn)象就沒有再發(fā)生。)雖然沒有發(fā)生強烈的二次燃燒,但可燃物的慢慢暗燃還是不停地發(fā)生的。這些可燃物的暗燃就形成結(jié)焦。而這種結(jié)焦并不是燃燒理論中的高溫結(jié)焦,而是低溫結(jié)焦,這種低溫結(jié)焦主要是由于局部超溫或低溫燒結(jié)而引起的。這是我廠目前的設備結(jié)構(gòu)和燃料結(jié)構(gòu)情況下無法避免的。
隨著低過管子外層包裹的積灰越來越厚,管子間的間隙進一步減小,煙氣阻力加大,更進一步增加了低過受熱面表面積灰的可能性,這是一個惡性循環(huán),是所有鍋爐都面臨的難題——特別是我們生物質(zhì)鍋爐:本身爐子小,尾部受熱面布置密,受熱面管子與管子之間的間隙本來就小,積灰是無法避免的;再加上生物質(zhì)灰中高含堿金屬成分,堿金屬元素有加快積灰的特性[3]。在生物質(zhì)鍋爐中,積灰也叫沾灰或玷灰,是指溫度低于灰熔點的灰粒在受熱面上沉積,玷污可分為高溫灰沉積和低溫灰沉積兩種類型。高溫灰沉積的形成溫度處于灰粒變形溫度t1下的某一范圍內(nèi),這類沉積多發(fā)生在屏式過熱器、對流過熱器等對流受熱面上。低溫灰沉積則主要出現(xiàn)在溫度低于配露點的管壁表面上,如省煤器、空預器等,它是由酸液與飛灰凝聚而成。
我廠對鍋爐尾部入口煙溫的變化進行了較長時間的跟蹤與分析,總結(jié)了積灰的變化規(guī)律如下:啟動初期,如果尾部低過區(qū)域用水沖洗,因為水沖洗后尾煙受熱面表面比較干凈,低過吸熱量增多,在該期間,就會出現(xiàn)低過金屬壁溫偏高,低過出口蒸汽溫度偏高(達488~500℃),而由于低過吸熱量較大,低過區(qū)域的煙溫并沒有多高,一般為640~670℃之間。
隨著鍋爐運行時間的增長,一般第7-10天就會出現(xiàn)低過出口蒸汽溫度下降,入口煙溫上升的趨勢,這說明低過受熱面表面上已經(jīng)開始聚積了沉積灰,由于灰的傳熱系統(tǒng)低,低過受熱面吸熱量減少,入口煙溫相對升高,但這期間入口煙溫仍是可控制的。一般低于680℃以下。這個時期,低過區(qū)域差壓增長速度較慢,一般為0.01~0.02KPa/天。
隨著鍋爐運行進一步增長,一般運行第30天左右時,低過區(qū)域差壓逐漸增長至1.0KPa,這時期低過入口煙溫保持較穩(wěn)定,平均值有緩慢上升,一般維持在680℃以下。
低過差壓上升至1.0KPa后,低過差壓上升速率明顯增加,從原來的0.01~0.02KPa/天上升至0.02~0.04kpa/天,繼續(xù)運行至第43天左右時,低過差壓已上升至1.5KPa以上。這時期低過入口煙溫平均值雖有上升,但仍保持在680℃以下。
低過差壓上升至1.5KPa后,低過差壓增長速率從0.02~0.04KPa/天上升至0.06~0.08KPa/天。隨著差壓的增長,這時期,低過入口煙溫平均值繼續(xù)增長,隨著灰中沉積的可燃物越來越多,還會出現(xiàn)可燃物暗燃或強烈二次燃燒的現(xiàn)象,表現(xiàn)為低過入口煙溫有時會短時間上升到690~700℃,二次燃燒時入口煙溫更高。
低過差壓上升至2.0KPa之后,低過差壓增長速度更加迅速。這時低過入口煙溫超過690℃的情況更多。
根據(jù)生物質(zhì)灰的特性,隨著入口煙溫的上升,該區(qū)域沉積的生物質(zhì)灰速度越來越快,所以低過差壓從2.0上升到2.5KPa只需要10天左右。
保證鍋爐燃燒時有氧,使燃料在爐膛內(nèi)充分燃燒;同時又要控制好氧量,使爐內(nèi)的氧量不過多,提高燃燒效率,減少風機電流,達到最佳功耗比。
為了更好的吹灰效果,采用乙炔弱爆吹灰。每班全面吹灰一次,當?shù)瓦^區(qū)域壓差達-1KPa時,每班除了全面吹灰一次外,還要單獨對低過區(qū)域再吹灰一次[4]。
當鍋爐運行周期較長后,爐膛內(nèi)有床溫分布不均,爐膛內(nèi)結(jié)焦導致流化不好的現(xiàn)象出現(xiàn)。這時鍋爐的循環(huán)不好,有未完全燃燒的灰分積聚在尾部區(qū)域暗燃,使尾部煙道壓差增大。為了解決這些現(xiàn)象,每隔一段時間更換床沙,改善鍋爐流化和循環(huán)。
對入爐的燃料按一定的配比混料,保證入爐燃料的品種和水分穩(wěn)定。
通過對運行數(shù)據(jù)的跟蹤和統(tǒng)計,分析出生物質(zhì)循環(huán)流化床低過壓差變化的原因及規(guī)律,并通過研究這些規(guī)律,找出了改進辦法,延長了鍋爐運行周期。提高了鍋爐運行的經(jīng)濟性和安全性。