可變氣門正時系統(tǒng)(VVT)通過調(diào)整發(fā)動機進排氣門開關(guān)重疊角
,使發(fā)動機處于最優(yōu)燃燒、排放工況,是發(fā)動機節(jié)能減排的重要技術(shù)手段之一
。面對日益嚴(yán)苛的燃油、排放法規(guī)以及最終用戶對低油耗、高功率的要求,VVT正在被大部分主機廠應(yīng)用在發(fā)動機上
。
中置式VVT因性能優(yōu)于側(cè)置式VVT,以前一般應(yīng)用在高端車上
,但隨著技術(shù)的進步和成本的降低,目前已經(jīng)被廣泛普及
。而VVT在被廣泛應(yīng)用同時,也存在著維修及更換成本高的問題
。
本文主要對售后反饋的某機型中置式VVT進氣側(cè)信號不合理問題進行分析,通過多種手段確定失效的根本原因,并采取相應(yīng)的改進措施解決問題。
售后反饋某車型高速加油不暢,低速提速性能差,有頓挫感,檢測報P001600故障碼(進氣相位故障)。根據(jù)經(jīng)驗,進氣相位故障,通常是由OCV電磁閥故障導(dǎo)致,OCV電磁閥是控制發(fā)動機VVT凸輪相位的關(guān)鍵部件,它出現(xiàn)故障會造出VVT凸輪相位角不正確,進而影響發(fā)動機的正常運行
。測試OCV電磁閥,結(jié)果合格,見表1。
目前,雖然各高校已經(jīng)開始重視慕課開放教育資源的建設(shè),但是高校教師主要是在正常課時以外的業(yè)余時間或行政命令下被動參與課程視頻資源制作,課時工作量難以核算,他們只是將各類資源選擇一些應(yīng)用于自己的課堂教學(xué),很難積極投入到大量的課程資源建設(shè)上去。
正常VVT信號輸出曲線見圖1。其中橫坐標(biāo)為VVT實時角度編碼器坐標(biāo)軸,左側(cè)縱坐標(biāo)為實時扭矩坐標(biāo)軸,右側(cè)縱坐標(biāo)為實時流量傳感器(泄漏量)坐標(biāo)軸。
A-B 進氣相位器向提前(解鎖)方向調(diào)節(jié),運動方向和渦簧彈力方向相同,力矩總體趨勢為渦簧力矩減去摩擦力矩。C-D 進氣相位器向滯后(鎖止)方向調(diào)節(jié),運動方向和渦簧彈力方向相反,力矩總體趨勢為渦簧力矩加上摩擦力矩。藍(lán)色線為提前腔和滯后腔壓力(都為200kPa)曲線,最下面的曲線為實時泄露曲線。檢查進氣VVT外觀,外觀無異常。檢測VVT性能,發(fā)現(xiàn)VVT輸出曲線異常,相位無法跟隨,存在卡死現(xiàn)象,見圖2。
拆解卡死的VVT發(fā)現(xiàn)殼體第1、3腔有摩擦痕跡,2、4腔無痕跡,見圖3。轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動靈活,未見雜質(zhì)等異常。
樣品測量重復(fù)性、標(biāo)準(zhǔn)曲線的擬合及標(biāo)準(zhǔn)溶液的濃度和配制、稱量樣品、定容體積的不確定度分量值分別見表5和表6。
測量殼體尺寸,結(jié)果見表2。發(fā)現(xiàn)VVT殼體發(fā)生了變形,形狀趨近于橢圓形,形狀趨勢如圖3中虛線示意所示。根據(jù)摩擦痕跡和殼體變形,判斷VVT工作過程中殼體與鏈輪及蓋板之間產(chǎn)生了滑移,導(dǎo)致了VVT相位無法跟隨和卡死的現(xiàn)象。
綜上分析,故障件被異常磨損導(dǎo)致殼體尺寸超差,形狀趨近于橢圓形,但零件密度、硬度及金相均未發(fā)現(xiàn)異常,初步判斷VVT失效非零件質(zhì)量問題,為了確定問題根本原因,將進一步分析零件設(shè)計是否合理。
對故障件殼體與正常件殼體進行密度、硬度及金相對比檢查,并未發(fā)現(xiàn)異常,見表3、表4。
1)固定底座工裝;
殼體與鏈輪及蓋板之間產(chǎn)生了滑移,說明殼體與鏈輪及蓋板之間的打滑力矩出現(xiàn)異常。當(dāng)油液充滿VVT腔體時,鏈條最大沖擊100%傳遞到蓋板和殼體,如圖4所示。
3)如圖6c所示情況,機體軸線與設(shè)計軸線平行,存在偏移量,此時需調(diào)節(jié)支撐油缸,使掘進機向設(shè)計軸線靠攏,轉(zhuǎn)變?yōu)閳D6b狀態(tài)。
收集語料的途徑和方法很多,但側(cè)重不同,效用不同。方法本身沒有優(yōu)劣之分,但有各自的適用范圍,有是否合適、是否有效之別(Kasper,2000)。所謂“合適”、“有效”的方法,指的是能夠獲取目標(biāo)語料的方法;所謂“目標(biāo)語料”,指的是有助于解決研究問題、實現(xiàn)研究目的的語料。因此,一項研究具體應(yīng)該采用哪種(哪些)方法,要視研究問題和研究目的而定。除此之外,還要考慮可行性,兼顧時間、物力、人力等現(xiàn)實因素。真實性(authenticy)并非衡量語料質(zhì)量的唯一標(biāo)準(zhǔn),我們不能簡單地在非真實(inauthentic)和無效(invalid)之間畫等號(Kasper,2000:318)。
1)提升殼體抗打滑變形強度。
本方案包括GSM移動通信模塊,AT89S52單片機模塊,紅外傳感器模塊,煙霧傳感器模塊,溫度傳感器模塊,遙控、撤防模塊,電源模塊等。通過各大傳感器對家居實時情況進行檢測,當(dāng)傳感器采集可能有人進入,或者發(fā)生有毒氣體泄漏的時候,相應(yīng)的傳感器會將相應(yīng)的情況進行采集,然后將信息傳送到單片機中,單片機通過對實時情況的分析后,將信息傳送到GSM短信模塊,GSM短信模塊組成的報警系統(tǒng)將具體情況通過短信發(fā)送到用戶手機上,當(dāng)相應(yīng)的情況得到解決后,警報會自動解除。另外,當(dāng)用戶回到家中,想解除相應(yīng)的安防報警系統(tǒng)的時候,可通過手機的遙控撤防模塊撤銷啟動狀態(tài),回到相應(yīng)的不撤防狀態(tài),系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
根據(jù)經(jīng)驗,選擇鏈條運行時最大沖擊力
=2500N,則理論上打滑力矩
其中:1
5為設(shè)計安全系數(shù),鏈條受到的最大沖擊力
=2500N,齒形跨棒距鏈條沖擊力作用直徑
=89.4mm,凸輪軸受到的最大扭矩
=20Nm。
198Nm理論打滑力矩接近設(shè)計要求值200Nm,由于鏈條運行時的最大沖擊力是經(jīng)驗值,發(fā)動機在實際的使用場景中,可能存在超過該經(jīng)驗值的極端現(xiàn)象,導(dǎo)致鏈條運行時最大沖擊力超過200Nm,因此認(rèn)為,VVT系統(tǒng)的設(shè)計打滑力矩安全余量不足,需要進一步提高打滑力矩。
為了驗證理論打滑力矩小于設(shè)計要求值時,殼體與鏈輪及蓋板之間是否會產(chǎn)生滑移,抽取5件合格樣件進行殼體打滑驗證。
打滑試驗裝置主要由回油油缸、扭矩傳感器、卡盤、監(jiān)控電腦構(gòu)成。試驗時,通過卡盤固定VVT殼體,回轉(zhuǎn)油缸帶動鏈輪勻速轉(zhuǎn)動,用以評估在200Nm轉(zhuǎn)動力矩作用下,殼體是否會相對鏈輪產(chǎn)生滑移,如圖5所示。
試驗過程步驟:
VVT系統(tǒng)設(shè)計要求:a)VVT殼體與凸輪軸打滑力矩>200Nm,b)殼體與鏈輪蓋板打滑力矩>200Nm,即VVT殼體受到200Nm力矩后,不會發(fā)生打滑現(xiàn)象,功能正常。
2)安裝轉(zhuǎn)子卡盤,固定凸輪軸二者中心軸
“加快治”即按照地質(zhì)災(zāi)害隱患點輕重緩急程度,分期分批組織實施地質(zhì)災(zāi)害工程治理項目,嚴(yán)格執(zhí)行地質(zhì)災(zāi)害治理工程招投標(biāo)制度,切實加強治理工程質(zhì)量監(jiān)管。
線同軸;
根據(jù)VVT結(jié)構(gòu),殼體壁厚從階梯型上3mm,下2mm均增加到4mm的,提升抗拉扯變形強度,防止殼體葉片受沖擊后的拉扯變形。如圖6所示。
4)電腦連接轉(zhuǎn)矩傳感器,打開扭矩測試程序;
5)接通電源,開始測試打滑扭矩,并能記錄結(jié)果。
PCDH10在非小細(xì)胞肺癌中的表達(dá)及PCDH10過表達(dá)對A549細(xì)胞功能的影響(張 潔)(9):847
驗證結(jié)論:在200Nm力矩作用下,殼體與鏈輪間未發(fā)生相對轉(zhuǎn)動,但1#樣件的打滑力矩剛好為200Nm,結(jié)果見表4。
你也許會說,既然“末”表示“最后”,反義詞自然就是表示“最前”的“首”啦!沒錯,“首”和“末”確實是一組反義詞,只不過這是后來引申出來的。
通過分析VVT卡滯導(dǎo)致輸出信號不合理失效模式,以及打滑力矩試驗驗證,確定了提升VVT打滑力矩的設(shè)計優(yōu)化思路:
1)因為VVT殼體強度以及與凸輪軸打滑力矩不足,車輛啟動工況時對VVT殼體的瞬間沖擊力,是導(dǎo)致殼體發(fā)生變形或移位的最可能原因。
2)增加VVT殼體壁厚殼體,可以提升殼體抗拉扯變形強度,防止殼體葉片受沖擊后的拉扯變形。
3)在殼體葉片處增加摩擦紋設(shè)計,可以提升殼體與鏈輪及蓋板之間的摩擦系數(shù),提高打滑力矩,防止車輛啟動工況時對VVT殼體的瞬間沖擊力導(dǎo)致殼體發(fā)生變形或移位。
結(jié)合發(fā)動機運行工況和驗證分析,判斷造成VVT殼體變形的可能原因為殼體與凸輪軸打滑力矩不足,啟動工況時殼體受沖擊力,發(fā)生變形或移位。為了增加殼體、鏈輪及蓋板之間的打滑力矩,可以從以下兩方面進行設(shè)計優(yōu)化:
打滑力矩計算公式:
3)安裝轉(zhuǎn)子,并緊固螺栓;
2)增加殼體、鏈輪及蓋板之間的摩擦系數(shù)。
增加殼體葉片端面摩擦系數(shù),提升殼體抗打滑強度,防止殼體受沖擊出現(xiàn)打滑移位對殼體環(huán)壁形成拉扯,造成環(huán)壁變形。技術(shù)要求改進前殼體端面粗糙度為 Rz2 ,使用激光標(biāo)刻徑向夾角為0.2°,深度0.010-0.020mm的摩擦紋,端面粗糙度提升到Rz10-20,見圖7。
通過增加殼體厚度以及在殼體葉片處增加摩擦紋設(shè)計,提升了殼體與鏈輪及蓋板之間的摩擦系數(shù),打滑力矩中位數(shù)從213Nm提升至363.5Nm,提升70.66%,見圖8。采用該優(yōu)化設(shè)計后,VVT失效的問題得到了解決。
(2)絲瓜絡(luò)纖維的斷裂強度高,伸長率低。從力學(xué)性能的角度來講,絲瓜絡(luò)纖維并不適合做紡織材料,必須經(jīng)過改性處理,以滿足紡織加工的需要。
SLA制定過程體現(xiàn)了用戶的意圖,能否根據(jù)現(xiàn)有的決策過程理論對云計算提供商采取的決策進行評估,判斷是否惡意違反SLA,從而造成數(shù)據(jù)泄漏是一個研究方向。
本文分析了VVT卡滯的失效原因,并對VVT零部件設(shè)計進行了優(yōu)化,提升了VVT抗變形能力和打滑力矩,解決了VVT卡滯失效的故障,主要結(jié)論如下:
1)殼體與鏈輪及蓋板之間的打滑力矩安全裕度不足,是導(dǎo)致VVT卡滯失效的原因;
1)階梯型殼體壁厚從2mm、3mm,增加到4mm,能提升殼體抗變形強度;
2)在殼體葉片處增加摩擦紋,打滑力矩中位數(shù)從213Nm提升至363.5Nm,提升70.66%。
為了提高春季雞病防治質(zhì)量,應(yīng)加強春季養(yǎng)雞管理。在飼養(yǎng)過程中,應(yīng)不斷調(diào)整飼料的配置,確保雞舍通風(fēng),注意雞舍的清潔保濕。通過這些工作,可以提高飼料的綜合質(zhì)量,減少疾病的發(fā)生,提高養(yǎng)雞質(zhì)量,確保養(yǎng)殖戶的經(jīng)濟效益。
4)增加階梯型殼體壁厚,增加摩擦紋設(shè)計,解決了VVT卡滯失效的故障。
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