胡國力
(北京達華潔能工程技術有限公司, 北京 100000)
目前,相關SCR脫硝系統(tǒng)的科研技術已相對成熟,大量實踐證明,該系統(tǒng)在實際應用中對煙氣的脫硝率甚至可達到90%以上。近年來,產業(yè)經濟的高速發(fā)展在一定程度上增加了社會對能源的消耗,據(jù)不完全統(tǒng)計,我國對煤炭類物質的消耗量在國際中處于居高不下的水平。而煤炭屬于一種化石類燃料,此類燃料在燃燒中會發(fā)生較為復雜的化學反應,在供應企業(yè)生產所需能量的同時,釋放大量的氮氧化物質、硫化物質、顆粒物以及粉塵等對大氣環(huán)境造成污染的物質。為實現(xiàn)對污染物的控制,生產單位開始進行SCR脫硝系統(tǒng)的推廣與使用,但該系統(tǒng)是一個多參數(shù)、多影響變量協(xié)同控制的系統(tǒng),系統(tǒng)在運行時,不僅需要考慮噴氨量對系統(tǒng)的脫硝效果的影響,還需要考慮系統(tǒng)在運行中的穩(wěn)定性。系統(tǒng)在運行中的任何一個參數(shù)發(fā)生異常變化,都會對脫硝效果造成影響。因此,該文將根據(jù)現(xiàn)有工作的實際需求,以SCR脫硝系統(tǒng)為例,針對該系統(tǒng)在運行中的噴氨行為進行精細化調節(jié)設計,以此種方式實現(xiàn)對系統(tǒng)運行的規(guī)范化控制。
為實現(xiàn)對系統(tǒng)運行中噴氨量等參數(shù)的控制,發(fā)揮系統(tǒng)在實際應用中更高的效能與價值,應在設計方法前,輔助先進測量技術,對測試系統(tǒng)在運行中入口位置的煙氣量與氨氣量進行主動測量。
根據(jù)系統(tǒng)實際運行與進氣煙道分布,采用網格劃分技術,將系統(tǒng)在運行中的單側煙道劃分為長度×寬度=2×4的網格,在每個對應的網格區(qū)域內安裝一個系統(tǒng)運行采樣探頭。將探頭與量測儀表進行連接,探頭獲取的數(shù)據(jù)將通過量測儀表量測后進入煙氣分析儀。采用輪測的方式即可實現(xiàn)對系統(tǒng)入口位置煙氣量的測量。此過程可用公式(1)表示。
式中:為系統(tǒng)入口位置煙氣量,計算單位為mg/Nm;為網格總數(shù);為探頭采樣數(shù)量;為量測儀表直接量測數(shù)據(jù)。
在此基礎上采用軟測量的方式對SCR脫硝系統(tǒng)入口位置的氨氣量進行測量,相比直接測量,軟測量是通過大量的實測數(shù)據(jù)間接計算得到的數(shù)據(jù),此種數(shù)據(jù)采集方式可以避免由于分析儀采樣導致的反饋數(shù)據(jù)時效性差等問題。可以在量測過程中,根據(jù)脫硝系統(tǒng)中輸入燃料量、進風量及其運行工況等參數(shù),采用多元線性回歸計算的方式,進行脫硝系統(tǒng)入口氨氣量的計算。如公式(2)所示。
式中:為脫硝系統(tǒng)入口氨氣量計算單位為mg/Nm;為輸入燃料量;為進風量;為運行工況;為多元線性回歸方程式。
通過上述方式,完成對系統(tǒng)入口位置多種參數(shù)的測量與計算。
掌握脫硝系統(tǒng)多種運行條件后,該文采用對系統(tǒng)在運行中偏差系數(shù)的計算進行噴氨量的實時補償,確保系統(tǒng)在運行中噴氨量隨著系統(tǒng)入口煙氣濃度的變化而發(fā)生變化。在此過程中,將測量儀安裝在系統(tǒng)煙氣反應器位置,按照上文方式獲取反應器出口截面位置氮氧化物的濃度與分布情況,當?shù)趸镔|的分布較密集或濃度較高時,可采用增加反應器噴氨管道支管調節(jié)閥的方式進行噴氨開度的調節(jié)。調節(jié)過程如公式(3)所示。
式中:為氮氧化物濃度;為噴氨補償;為入口煙氣濃度的變化變化系數(shù);為反應器噴氨管道支管調節(jié)閥數(shù)量;為反應器噴氨管道支管直徑;為反應器噴氨管道支管調節(jié)閥流通速度。
在此基礎上,當?shù)趸镔|的分布較稀疏或濃度較低時,可采用減小反應器噴氨管道支管調節(jié)閥的方式進行噴氨開度的控制。按照上述方式進行噴氨量的不同調整,通過此種方式控制截面出口位置氮氧化物濃度的標準差在15%范圍內。此過程如公式(4)所示。
式中:為脫硝系統(tǒng)在運行中反應器某點位置的氮氧化物濃度;為截面出口位置氮氧化物濃度的標準差,在計算
公式(4)中的的計算如公式(5)所示。
式中:為出口截面面積;為偏差系數(shù);為偏差允許范圍。
通過上述方式得到滿足<15%時的所有取值,以此為依據(jù),進行系統(tǒng)噴氨反應器調節(jié)閥調節(jié)開度的調整。調節(jié)過程中,需要全面考慮前端脫硝系統(tǒng)在運行過程中的發(fā)電負荷、煙氣量、爐膛含氧量等技術參數(shù),根據(jù)參數(shù)的變化,結合相關工作的實際情況,在隱藏層進行噴氨參數(shù)設定的優(yōu)化,通過此種方式,實現(xiàn)在系統(tǒng)不同運行工況下的噴氨量的補償與主動調節(jié)。
完成上述設計后,為實現(xiàn)對系統(tǒng)運行的進一步控制,該文引進PID技術對脫硝系統(tǒng)在運行中噴氨分區(qū)的均衡進行控制??刂七^程中,將SCR脫硝系統(tǒng)的運行機理作為參照,建立預測模型。通過對前端反應值的評估,掌握系統(tǒng)運行與氨氣的需求量,根據(jù)對氨氣需求量的反饋與校正,進行系統(tǒng)的主動控制。此過程如公式(6)所示。
式中:為噴氨主動控制過程;Δ為氨氣的需求量;為反饋系數(shù);為校正系數(shù);為預測數(shù)值。
在上述內容的基礎上,在系統(tǒng)不同網格分區(qū)內安裝分區(qū)調節(jié)閥,采用解耦的方式進行系統(tǒng)內不同分區(qū)的平衡處理。平衡處理過程如公式(7)所示。
處理過程中,為確保各個分區(qū)的平衡性,可引進神經網絡技術,將歸一化參數(shù)錄入神經網絡中,在網絡中進行參數(shù)的優(yōu)化。將優(yōu)化后的參數(shù)引入軟測量模型中,對系統(tǒng)運行過程中的相關參數(shù)進行實時跟蹤。結合系統(tǒng)內不同分區(qū)的平衡處理過程誤差和期望誤差,對神經網絡進行權重、閾值的修正,并對訓練數(shù)據(jù)進行更新,利用轉變學習率來提高網絡的系統(tǒng)內不同分區(qū)的平衡處理的精度。分區(qū)調節(jié)閥可設置上、下限的調節(jié),調節(jié)過程中,應設定一定的調節(jié)范圍,以此確保系統(tǒng)可以在有效線性范圍內運行。通過此種方式,使系統(tǒng)不同分區(qū)在脫硝處理過程中可以適應機組運行的調峰要求,從而實現(xiàn)系統(tǒng)內不同分區(qū)的平衡處理,以此達到PID自適應控制的目的。此過程如公式(8)所示。
式中:為噴氨控制量;為解耦算法;為調峰值;為分區(qū)數(shù)量。
輸出控制量,按照預設的控制量進行系統(tǒng)控制,檢測控制后系統(tǒng)出口位置氮氧濃度與分布,當檢測結果符合國家要求的脫硝處理標準后,即可認為完成了控制方法的設計。反之,當檢測結果不符合標準時,說明補償?shù)膰姲绷课茨芡耆l(fā)揮效果,可以采用加大單元網格劃分數(shù)量的方式,提高氨氣與氮氧化物質的反應接觸面,進一步實現(xiàn)對反應過程的優(yōu)化。
在完成針對SCR脫硝系統(tǒng)的噴氨調節(jié)與控制方法設計后,下述將以某地區(qū)大型電廠作為試點單位,使用該文設計的方法進行SCR脫硝系統(tǒng)的控制效果檢驗。根據(jù)大量的實踐與電廠企業(yè)負責人反饋的信息,對SCR脫硝系統(tǒng)在運行中入口位置煙氣參數(shù)進行統(tǒng)計,見表1。
表1 SCR脫硝系統(tǒng)運行中入口煙氣參數(shù)
在應用該文方法前,檢測SCR脫硝系統(tǒng)運行中入口煙氣的壓力(Pa)、溫度(攝氏度)、濃度(g/Nm)等參數(shù)。將此部分數(shù)據(jù)作為試驗中的參照數(shù)據(jù)。
根據(jù)此電廠負責人反饋,企業(yè)針對SCR脫硝系統(tǒng)的運行,采用的是復合控制方法進行噴氨量的控制與主動調節(jié)。獲取SCR脫硝系統(tǒng)的歷史運行數(shù)據(jù),分析在控制前,SCR脫硝系統(tǒng)的運行工況。如圖1所示。
在圖1中,曲線A表示測試系統(tǒng)在實際運行中入口位置氮氧化物質的濃度或含量;曲線B表示測試系統(tǒng)入口位置噴氨量;曲線C表示測試系統(tǒng)在實際運行中出口位置氮氧化物質的濃度或含量。
根據(jù)圖1中3條曲線的變化趨勢可以看出,噴氨量并未能隨著入口氮氧化物值的濃度的變化而發(fā)生變化,進而導致出口氮氧化物值的濃度變化曲線的波動幅度較大。盡管出口氮氧化物值的濃度已呈現(xiàn)一定的降低趨勢,但此種控制模式極易導致機組在運行中出現(xiàn)高負荷問題,進而導致脫硝系統(tǒng)的脫硝效果不理想。綜上所述,該電廠現(xiàn)行應用的脫硝系統(tǒng)控制方法對系統(tǒng)運行的控制效果較差。
圖1 精細控制前SCR脫硝系統(tǒng)的運行工況
在此基礎上,使用該文設計的方法對系統(tǒng)的運行過程進行主動、精細化控制??刂七^程中,先使用先進測量技術進行系統(tǒng)入口位置煙氣參數(shù)的量測,掌握進入煙氣的參數(shù)條件后,通過計算偏差系數(shù)的方式實現(xiàn)氨氣量補償,以此種方式,實現(xiàn)對系統(tǒng)噴氨的主動控制與精細調節(jié)。在此基礎上,引進PID技術實現(xiàn)系統(tǒng)運行的控制,擺脫系統(tǒng)在運行中受到外界環(huán)境或其他因素干擾的問題。
將集成該文控制方法后的SCR脫硝系統(tǒng)投入使用,根據(jù)系統(tǒng)的實時運行工況,對系統(tǒng)入口物質、出口位置導入煙氣等物質的濃度、噴氨量參數(shù)進行主動獲取。同時,通過實時數(shù)據(jù)捕捉技術,將SCR脫硝系統(tǒng)在運行中的實時參數(shù)繪制成曲線圖,如圖2所示。
圖2 精細控制后SCR脫硝系統(tǒng)的運行工況
在圖2中,曲線A1表示控制后SCR脫硝系統(tǒng)運行中入口氮氧化物值的濃度;曲線B1表示控制后SCR脫硝系統(tǒng)運行中的噴氨量;曲線C1表示控制后SCR脫硝系統(tǒng)運行中出口氮氧化物值的濃度。
根據(jù)圖2中3條曲線的變化趨勢可以看出,使用該文設計的調節(jié)與控制方法進行SCR脫硝系統(tǒng)的運行控制,可以確保系統(tǒng)在運行過程中,噴氨量隨著入口氮氧化物值濃度的變化而發(fā)生變化,即確保系統(tǒng)在運行中不同物質濃度具有較強的平衡性。同時,在此種控制模式下,SCR脫硝系統(tǒng)出口氮氧化物值的濃度也被控制在了一個較低的數(shù)值。
綜上所述可得出該文試驗的最終結論:此次設計的噴氨精細調節(jié)與控制方法,在實際應用中具有較好的控制效果,可以實現(xiàn)在控制噴氨量的同時,降低系統(tǒng)運行出口氮氧化物值的濃度,進而發(fā)揮系統(tǒng)更高的效能。
該文研究的SCR脫硝系統(tǒng),其本質是一種使用催化試劑輔助煙氣脫硝的還原系統(tǒng),通常系統(tǒng)在運行時將氨氣作為還原物質,將適量的氨氣注入系統(tǒng)中,將其系統(tǒng)煙道中的煙氣進行混合處理,在適宜的條件下,氨氣將與反應器中的氮氧類物質發(fā)生化學反應,進而將煙氣轉化為水體與氮氣。為發(fā)揮該系統(tǒng)更高的效能,該文從3個方面,以SCR脫硝系統(tǒng)為例,針對該系統(tǒng)在運行中的噴氨行為進行精細化調節(jié)設計。完成設計后,經過實踐檢驗證明了設計的控制方法在實際應用中具有良好效果,可以起到控制系統(tǒng)運行宏觀調節(jié)與綜合運行的效果。