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      強底吹供氣模式下轉爐爐底和爐型維護技術

      2022-10-14 03:39:42
      四川冶金 2022年4期
      關鍵詞:爐型爐襯供氣

      魏 哲

      (山西工程職業(yè)學院,山西 太原 030009)

      國內(nèi)頂?shù)讖痛缔D爐多使用透氣磚式底吹供氣元件[1],底吹供氣強度較小,不易形成底吹蘑菇頭保護底槍,且爐底容易上漲造成底槍堵塞或爐底躥氣侵蝕爐襯,造成爐襯侵蝕不均衡,轉爐爐型變差,攪拌不均勻。本文采用“中心管+環(huán)管”強底吹供氣模式,研究轉爐爐底和爐型的維護技術,實現(xiàn)了轉爐爐型的穩(wěn)定控制。

      1 底吹供氣元件的布置

      某鋼廠擁有2座180 t轉爐,曾使用彌散型透氣磚底吹供氣裝置,供氣強度小,易因爐底串氣造成耳軸等部位爐襯侵蝕嚴重,爐齡縮短。為延長爐底底吹壽命,提高供氣強度,維護好爐型,保證經(jīng)濟爐齡,采用“中心管+環(huán)管”強底吹供氣模式,其中“中心管”內(nèi)徑7 mm,“環(huán)縫”寬度1 mm,6個底吹元件在距離爐底中心0.4D范圍內(nèi)不同位置布置,底吹強度由0.03 Nm3/(min·t)提高到0.17 Nm3/(min·t),滿足了轉爐大流量底吹要求,大幅提高熔池鋼水攪拌強度,有效促進了煉鋼碳氧反應的進行[2]。

      圖1 底吹元件布置示意圖

      2 爐襯侵蝕和維護機理分析

      2.1 使用透氣磚供氣元件時爐襯侵蝕機理

      當使用透氣磚供氣元件時,由于供氣壓力小,氣流以氣泡的形式進入熔池,底吹部位產(chǎn)生“氣錘效應”,氣泡脫離透氣磚端部的瞬間對其周圍的耐火材料產(chǎn)生沖擊,同時引起局部的鋼水劇烈攪動,由于氣體與鋼水的共同沖刷,在透氣磚周圍形成凹坑,凹坑越深對流傳熱越差,越加劇透氣磚的蝕損[3-4]。因上述原因,透氣磚壽命縮短,再加上底吹供氣強度小容易被渣層覆蓋造成底吹堵塞,導致爐役中后期爐底實際沒有底吹效果,并且爐底增高后,整個爐型結構變差,流場紊亂,爐襯整體侵蝕加快。

      2.2 “中心管+環(huán)管”底吹供氣模式爐襯維護機理

      (1)快速成渣

      使用“中心管+環(huán)管”底吹供氣元件后,底吹強度大大增加,消除了底吹堵塞影響,同時使吹煉結束保持較大留渣量可行,使下爐轉爐后快速成渣,并且前期渣具有一定堿度及MgO含量,避免了前期酸性渣對爐襯的侵蝕。

      (2)爐底流動改善

      使用透氣磚時,熔池攪拌主要依靠頂槍氧氣攪動,氧槍射流沖擊液面形成凹坑,重力作用下凹坑邊部鋼液向下運動,周圍鋼水填補這部分鋼水位置帶動鋼水運動。這種情況下熔池表面攪拌較好,但是熔池內(nèi)部攪拌較差,透氣磚供氣強度小,爐底鋼水流動較弱,容易形成積渣造成爐底上漲[3]-[4]。使用“中心管+環(huán)管”底吹供氣元件后,底吹強度大大增加,底吹氣體帶動鋼水向上的動能增強,在爐壁與底吹元件間形成較強的底部環(huán)流,能夠避免渣子粘附,保持爐底高度。

      (3)冷卻效果加強

      “中心管+環(huán)管”供氣保證底吹元件有良好的冷卻性能,實際使用中在底吹元件上面不會形成蘑菇頭,但是以底吹眼為中心會形成直徑接近20 cm的暗圈,表明這一區(qū)域溫度較低,減少了耐火材料的侵蝕,“中心管+環(huán)管”底吹元件吹煉過程中溫度變化范圍要比使用透氣磚時小。

      (4)隆起保護

      底吹供氣強度提高后,爐壁與底吹元件間形成的底部環(huán)流變強,鋼水沿爐壁向下運動沖擊爐底部位移動,由透氣磚供氣時接近透氣磚向爐壁方向移動,距離底吹元件有一定距離,使鋼流在底吹元件之前上揚,非但不會形成凹坑,反而會在底吹元件周圍形成一定高度的隆起,對底吹元件形成保護。

      3 轉爐強底吹供氣制度

      隨著轉爐底吹供氣強度增加,熔池攪拌效果明顯改善,由于轉爐采用濺渣護爐技術,濺渣結束后爐底有一定渣層,這對有效底吹強度有一定的抵消作用[5],在保證底吹壽命的前提下,要提高轉爐熔池的動力學效果,選擇將底吹供氣強度提高到0.25 Nm3/(min·t),提高供氣強度是保證良好底吹效果的關鍵因素。

      為此開展試驗研究,確定冶煉過程各階段轉爐底吹供氣強度如表1所示:

      表1 180t轉爐底吹元件改造后冶煉各階段供氣制度表

      底吹供氣強度提高后,可有效增強底吹攪拌效果,促進脫磷脫碳反應進行,加快熔池脫碳速度,降低鋼液中溶解氧含量。采用新型供氣元件后,優(yōu)化調(diào)整了轉爐底吹供氣強度。對比180 t轉爐工藝優(yōu)化前后轉爐冶煉過程中底吹供氣強度曲線如圖2所示。

      圖2 180 t轉爐工藝優(yōu)化后底吹供氣強度

      轉爐底吹供氣系統(tǒng)改造后,改變了原底部供氣不足的狀況,提高了熔池攪拌能力,增加了渣鋼反應界面,促使碳-氧反應均衡進行,吹煉更加平穩(wěn),脫碳速度加快,供氧時間縮短。同時使熔池內(nèi)鋼水成分和溫度分布更加均勻,有利于準確控制出鋼溫度和鋼水成分,提高鋼水質量[6]。

      4 轉爐爐底和爐型維護

      4.1 爐底厚度穩(wěn)定控制

      180 t轉爐的爐底厚度為1 250 mm,冶煉過程定期采用測厚儀對轉爐爐型進行測定,依據(jù)測量數(shù)據(jù)進行動態(tài)監(jiān)護。采用新型底吹供氣元件和高強度供氣制度后,針對新爐役初期,試驗確定新砌爐底以侵蝕250 mm為宜,原因是底槍耐火磚侵蝕250 mm時,上面覆蓋100~200 mm的渣層加以保護,正好與爐底厚度相仿,既能保證供氣元件的透氣效果,又能保證穩(wěn)定的爐容比,便于爐型穩(wěn)定控制。

      通過不斷試驗實踐,確定爐底維護控制要點為:

      (1)通過測量爐底,將爐底變化幅度控制在100~200 mm以內(nèi);當爐底過薄,侵蝕厚度≥300 mm,應采取延長濺渣時間、加大濺渣頻率、粘渣掛渣等方法,促使爐底生長。

      (2)根據(jù)底吹供氣元件的壓力-流量關系、爐底測量結果,若發(fā)現(xiàn)爐底上漲較高,采取如下措施:

      ①濺渣護爐采用“兩低、一高、一短”的方法,即“兩低”指濺渣槍位低,渣中(MgO)要低(8 %~10 %)?!耙桓摺敝笧R渣N2壓力要高。“一短”指濺渣時間要短,基本上≤3.5 min。

      ②采用提高底吹氣量的方法,增加復吹效果。

      ③采用出鋼后不調(diào)渣工藝,直接進行濺渣操作。

      (3)轉爐冶煉各階段底吹供氣流量根據(jù)爐役不同階段進行調(diào)整,以保持底氣暢通為目標,同時對爐底濺渣層的厚度做出規(guī)定,爐役前期100 mm左右,爐役中期150~200 mm,爐役后期200~250 mm。

      4.2 爐型的維護與穩(wěn)定控制

      針對大流量轉爐底吹供氣工藝,進行了轉爐爐型的維護技術研究,實現(xiàn)了轉爐爐型的穩(wěn)定控制。主要技術措施如下:

      (1)采用“中心管+環(huán)管”底吹供氣模式后,研究計算了底吹氣體不同的壓力、流量時,中心管氣體沖入鋼液受熱膨脹的高度,確定底吹供氣強度≥0.10 Nm3/(min·t),底吹氣體形成的鋼水流動不會對爐底耐火材料造成侵蝕形成凹坑。

      轉爐底吹供氣元件實現(xiàn)單獨供氣模式后,轉爐各支管底吹供氣流量根據(jù)不同吹煉階段、侵蝕情況動態(tài)調(diào)整,保持底氣暢通和爐底侵蝕均勻,避免了躥氣造成局部攪拌過大對耳軸爐襯等部位的侵蝕。

      (2)轉爐底吹供氣強度增加后,消除了底吹元件的堵塞,轉爐濺渣后保持較大的留渣量,提高了下一爐轉爐前期成渣速度,避免了前期酸性渣對爐襯的侵蝕;

      (3)在穩(wěn)定控制爐底厚度的同時,優(yōu)化了轉爐濺渣工藝,底吹氣體冷卻后的爐渣粘附力強,爐襯厚度控制穩(wěn)定。轉爐濺渣工藝參數(shù)見表2。

      表2 轉爐大流量底吹供氣下濺渣工藝制度

      (4)優(yōu)化轉爐裝料前鋪底石灰加入量及加入工藝。石灰、輕燒白云石等輔料加入量增大,石灰加入后搖爐使石灰鋪到加廢鋼沖擊區(qū),減少廢鋼對爐襯的沖擊,規(guī)定廢鋼加入后再加鐵水操作,使鐵水沖擊到廢鋼上,避免鐵水流對爐襯侵蝕,保證轉爐爐型不變。

      4.3 爐底爐型維護效果分析

      采取爐底爐型維護技術后,分析對比1#BOF本爐役和2#爐上爐役(全部使用透氣磚)爐襯侵蝕情況,具體分析如下表所示:

      表3 爐襯侵蝕情況比較

      通過上表數(shù)據(jù)對比可知,1#轉爐的爐襯侵蝕(冶煉脫硅爐襯侵蝕厚度除外)明顯低于2#轉爐,說明目前1#轉爐使用的底吹供氣模式(中心管+環(huán)管)爐襯的侵蝕速度最慢,在耳軸部位體現(xiàn)的更為突出,這與1#轉爐底吹一直裸露有一定關系。

      圖3 1#BOF本爐役爐況

      圖4 2#BOF上爐役爐況

      通過對比上圖可知:1#轉爐爐底維護的比較好,基本沒有出現(xiàn)爐底大的起伏,僅在冶煉完脫硅后特意將爐底維護起來;2#轉爐使用透氣磚時爐底維護的非常不好,長時間處于高爐底情況。上述情況間接表明了1#轉爐底吹供氣模式,即“中心管+環(huán)管”的底吹效果是最佳的。

      圖5為180 t轉爐爐齡2 600次時使用不同底吹供氣元件爐型比較,可以看出使用透氣磚時爐型較差,爐底高低不平,造成耳軸部位侵蝕大;轉爐使用“中心管+環(huán)管”時,爐底高度均勻,整體爐型良好,爐襯侵蝕很小。

      (a)使用“透氣磚”時爐型 (b)使用“中心管+環(huán)管”時爐型圖5 180 t轉爐使用不同底吹供氣元件時爐型比較

      5 結論

      通過分析使用透氣磚時爐襯侵蝕,探索了“中心管+環(huán)管”底吹供氣模式爐襯維護機理,開發(fā)了轉爐強底吹供氣制度,實施單獨供氣模式,設置冶煉各階段供氣強度,并根據(jù)爐役不同階段進行調(diào)整;在穩(wěn)定控制爐底厚度的同時,采取優(yōu)化轉爐濺渣工藝、濺渣后保持較大的留渣量、裝料前調(diào)整鋪底石灰加入量及加入工藝等措施,實現(xiàn)了爐底和爐型的穩(wěn)定控制。

      在強底吹供氣模式下,濺渣護爐效果好,爐襯侵蝕小,解決了轉爐底吹元件供氣量小不易形成蘑菇頭、爐底上漲堵槍或躥氣侵蝕爐襯、

      底吹元件不能單獨供氣、某一底吹管堵不能及時復通,造成偏流攪拌不均勻等問題。當前轉爐各部位爐襯侵蝕速度在0.5 mm/爐以下,整體爐型維護較好。此外,轉爐底吹壽命得到了較大提升,達到了保持底吹效果與爐底侵蝕間的平衡,實現(xiàn)了底吹與爐齡同步的目標。

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