段秋華
1洛陽礦山機械工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司河南洛陽 471039
2礦山重型裝備國家重點實驗室 河南洛陽 471039
筒 體是礦用磨機的核心零件,大部分磨機筒體需要廠內(nèi)掛膠,以減緩介質(zhì)對筒體的沖擊和礦漿對筒體的腐蝕[1]。為避免掛膠區(qū)域在加工過程中產(chǎn)生銹蝕而影響掛膠效果,現(xiàn)有工藝要求掛膠前對筒體進(jìn)行 2 次噴丸、除銹。而一般筒體規(guī)格約為 7.5 m×3.8 m,除銹面積約為 104 m2,現(xiàn)有工藝的人工和運輸成本高,制造成本較高。筆者采用激光除銹技術(shù),在筒體掛膠前優(yōu)化表面處理工藝,取消了第 2 次噴丸和筒體加工面的工裝保護(hù)工序。
激光除銹[2]是一種新除銹技術(shù),采用高峰值功率的激光照射銹蝕部位、銹層,基體吸收激光能量后溫度急劇升高,進(jìn)而產(chǎn)生一系列物理效應(yīng),如膨松、氣化、熱沖擊與熱振動、聲波震碎等,最終使得銹蝕與基體脫離,實現(xiàn)除銹。當(dāng)工件表面污染物吸收激光能量后,快速氣化或瞬間受熱膨脹,克服污染物與基體表面之間的作用力,由于受熱能量升高,污染物粒子振動后從基體表面脫落。激光除銹工作原理如圖 1 所示。
與傳統(tǒng)除銹方式相比,激光除銹技術(shù)具有以下特點:
(1) 可以遠(yuǎn)程除銹,且不與工件直接接觸,不會對工件造成物理損壞,保持工件表面原有的粗糙度;
(2) 可以準(zhǔn)確定位除銹部位,不受工件表面形貌限制,不需要工裝保護(hù),能夠清洗任何激光輻射到的地方;
(3) 無需轉(zhuǎn)運,不需要密閉空間,可以就地處理;
(4) 可使污染物直接氣化,不會產(chǎn)生大量粉塵,且在清洗過程中只消耗電能,使用成本較低。
基于第 1 節(jié)所述原理,采用激光除銹對掛膠表面進(jìn)行除銹處理,替代第 2 次噴丸工序,對掛膠前表面處理工藝進(jìn)行優(yōu)化。
采用優(yōu)化后的工藝方法制作試板,對試板進(jìn)行掛膠、剝離試驗,驗證掛膠效果。試驗過程如下。
(1) 制作試板 2 件,尺寸為 400 mm×25 mm×6 mm,均進(jìn)行噴丸處理。試板原始狀態(tài)如圖 2 所示。
(2) 模擬試驗生產(chǎn)工況,將試板在容易銹蝕環(huán)境中放置與實際生產(chǎn)周期等同的時間。此時,試板表面將有不同程度的銹蝕,試板銹蝕狀態(tài)如圖 3 所示。
(3) 采用激光除銹設(shè)備對銹蝕的試板表面進(jìn)行除銹,將試板表面銹蝕完全清除。經(jīng)過與樣塊對比,如圖 4 所示,除銹質(zhì)量達(dá)到 Sa2.5 級,滿足磨機筒體掛膠表面質(zhì)量要求。
(4) 將激光除銹后的試板表面涂刷底涂膠,然后切割成尺寸為 60 mm×25 mm×6 mm 的試板,編號分別為 A1~ A6,B1~ B6。
(5) 準(zhǔn)備對應(yīng)尺寸橡膠,對橡膠粘接面進(jìn)行打磨處理,分別對 12 塊試板進(jìn)行掛膠操作,如圖 5 所示。
(6) 待膠完全固化后,將試板分為 2 組,試板 A1~A6在掛膠 48 h 后進(jìn)行剝離試驗,試板 B1~ B6在掛膠72 h 后進(jìn)行剝離試驗。試驗過程如圖 6 所示,試驗結(jié)果分別如表 1、2 所列。
根據(jù) BS 6374-5—1985《橡膠襯墊規(guī)范》要求,室溫下自硫化的橡膠,最低可接受的剝離強度為 2.7 kN/m。從表 1、2 試驗結(jié)果可以看出,2 組試板的剝離強度均滿足規(guī)范要求,并且隨著掛膠時間的增加,剝離強度越來越高,這說明優(yōu)化工藝是可行的。
表1 掛膠 48 h 后剝離試驗結(jié)果
現(xiàn)行的磨機筒體表面處理工藝流程如圖 7 所示,從圖 7 可以看出,筒體需要進(jìn)行 2 次噴丸除銹。第 2次噴丸時,需要對加工面進(jìn)行防護(hù),防護(hù)后的工件運輸至金構(gòu)車間對掛膠區(qū)域進(jìn)行除銹,再返回加工車間進(jìn)行掛膠。上述表面處理方式人工成本和運輸成本高,噴丸室的使用對環(huán)境有一定的影響,且成本較高。
表2 掛膠 72 h 后剝離試驗結(jié)果
優(yōu)化后的工藝流程及效果如下。
(1) 工藝優(yōu)化后,將 2 次噴丸改為了 1 次噴丸,減少了 1 次噴丸工序和對零件加工面的工裝保護(hù)。噴丸時,對筒體內(nèi)外表面均噴丸。根據(jù)試板試驗,噴丸后表面極易銹蝕,若不采用任何措施,加工過程中裸露在外的掛膠表面會出現(xiàn)嚴(yán)重銹蝕,增加激光除銹設(shè)備的負(fù)荷,減少設(shè)備使用壽命;掛膠表面涂抹防銹油后,銹蝕程度減緩。掛膠前去除防銹油,采用激光除銹技術(shù)去除表面浮銹。優(yōu)化后的工藝流程如圖 8 所示。
(2) 工藝優(yōu)化后,縮短了工藝流程,降低了噴丸成本,減輕了噴丸室負(fù)荷,提高了生產(chǎn)效率,節(jié)省了零件的防護(hù)、轉(zhuǎn)運等成本,并且不需要轉(zhuǎn)運零部件,對除銹場地?zé)o特殊要求。
將優(yōu)化后的工藝應(yīng)用到某規(guī)格磨機筒體上,筒體掛膠表面除銹過程如圖 9 所示。對工藝優(yōu)化前后的掛膠流程成本進(jìn)行分析,結(jié)果如表 3 所列。
表3 工藝優(yōu)化前后掛膠流程成本分析 元
由表 3 可以看出,工藝優(yōu)化后的掛膠流程總費用僅為優(yōu)化前的 43.5% 左右,掛膠流程費用大大降低,且激光除銹設(shè)備不受場地制約,施工便捷,安全環(huán)保。
與優(yōu)化前的工藝流程相比,采用激光除銹方式進(jìn)行掛膠前表面處理,除銹效率高、成本低、節(jié)能環(huán)保,對于提高磨機筒體掛膠表面處理效率具有重要意義。