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      空壓機系統(tǒng)故障分析與性能提升改造探究

      2022-10-29 02:52:18左健王暉馮瑞周海
      中國重型裝備 2022年4期
      關(guān)鍵詞:干燥器壓縮空氣冷卻器

      左健 王暉 馮瑞 周海

      (國電青山熱電有限公司,湖北 武漢 430082)

      在火力發(fā)電廠附屬設(shè)備中,壓縮空氣系統(tǒng)是氣動設(shè)備傳動輸出重要來源,如果壓縮空氣系統(tǒng)因空壓機故障停運發(fā)生失壓事故,會造成氣動控制閥門、表計和氣力設(shè)備無法正常工作。國電青山熱電有限公司#13、#14機組配套安裝有六臺阿特拉斯生產(chǎn)的GA250W-7.5型空壓機,排氣量為43.7 m3/min,排氣壓力為0.75 MPa,額定功率25 kW、額定電壓6 kV,冷卻方式為水冷,后處理設(shè)備配套為杭州三立組合式冷干機組。自機組投運至今,因系統(tǒng)設(shè)計和設(shè)備適應(yīng)等原因,設(shè)備缺陷多,運行可靠性差,維護工作量大,影響#13、#14機組安全運行。

      目前,壓縮空氣系統(tǒng)故障分析與改造是生產(chǎn)企業(yè)關(guān)心的熱點問題。孫立新[1]提出壓縮機在吸氣過程中對雜質(zhì)過濾效果不好、空壓機冷卻效果差,是壓縮空氣系統(tǒng)存在的兩個主要問題。劉成紅[2]指出空壓機未滿載運行是造成能耗浪費的主要原因。袁友增等[3]采用增開天窗和增設(shè)排風(fēng)風(fēng)機等措施,降低了空壓站內(nèi)的環(huán)境溫度,提高了機組的工作效率。鄧杰[4]指出粉塵是影響空壓機正常運行的主要原因,通過過濾設(shè)施提高空氣的潔凈程度,對機組安全平穩(wěn)運行非常重要。張思雨[5]分析了壓縮機過濾精度對其運行的影響,并對其入口過濾器進行了針對性改造,降低了設(shè)備的維修成本。于世勇[6]指出,若機房溫度未超范圍,檢查水冷機的重點是觀測進水水量、水溫,排除冷卻器存在水垢的可能性,同時還需檢查實際風(fēng)冷風(fēng)量。郭春梅[7]指出溫度過高是目前空氣壓縮機報警最多的故障。主要原因是風(fēng)冷型空壓機冷卻器經(jīng)常堵塞,油氣分離器濾芯堵塞,空氣過濾器堵塞。高浩亮[8]通過熱成像技術(shù)發(fā)現(xiàn)空壓機運轉(zhuǎn)時機頭發(fā)熱最大,并呈現(xiàn)不斷上升趨勢,應(yīng)對該位置進行重點通風(fēng)散熱。楊永豐[9]通過對空壓機冷卻原理和效果影響因素的分析,提出了一些減少高溫引起空壓機故障的方案。張廷軍[10]對空壓機的高溫故障的原因進行了多方面分析,提出了一些解決該問題的思路。吳松林[11]提出通過投加氧化性殺菌劑控制冷卻水中的微生物生長,解決冷卻水路由于粘泥堵塞造成冷卻水無法正常流通的問題。孫金龍[12]提出增加緩釋阻垢劑、殺菌滅藻劑、分散劑使得雜質(zhì)分散為微粒,懸浮在水中,降低污垢對傳熱效果的影響,還能讓懸浮物隨污水排出系統(tǒng)。吳波[13]對冷卻水回水進行改造后,空壓機排氣溫度和回水溫度都得到了有效降低。王闊[14]指出,對冷卻水水質(zhì)的變化情況進行檢測,合理選擇藥劑,能有效提升水質(zhì)。王宇[15]針對循環(huán)冷卻水通過微生物調(diào)解水質(zhì)較好的應(yīng)用效果,著重論述了該方法的作用機理,探討了該方法的發(fā)展方向和應(yīng)用前景。徐進偉[16]結(jié)合空壓機機房布局,布置散熱通風(fēng)管道,取得了良好的通風(fēng)散熱效果,實現(xiàn)了空壓機整體平穩(wěn)運行。

      本文對空壓機故障的原因進行分析,針對影響空壓機平穩(wěn)安全運行的3個主要因素,即空壓機本體、冷卻水水質(zhì)、空氣品質(zhì),提出空壓機系統(tǒng)改造方案,保證空壓機的設(shè)備系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。

      1 主要缺陷

      在每年的3~4月,對#13、#14機組6臺空壓機本體部分進行了一次全面的維護大保養(yǎng),更換了所有的空冷器濾芯、油濾器濾芯、油氣分離器濾芯,更換或清理了所有溫控閥組件、檢查更換了減荷閥維修包、斷油閥維修包??諌簷C冷卻器由于清理頻繁,造成了空壓機冷油器銅管破損泄漏,在全面維護保障工作中對冷油器換熱面積加大改造,從而減少了空壓機在夏季時的缺陷報警次數(shù)。但從每年的5月到8月,#13、#14機組空壓機報警次數(shù)還是居高不下,單月缺陷報警30次,而同期對比12#機組空壓機缺陷報警10次。具體缺陷報警統(tǒng)計如表1所示。

      表1 #13、#14機組空壓機5~8月份缺陷報警統(tǒng)計表

      2 主要缺陷的原因分析

      2.1 空壓機本體特性

      #13、#14機組空壓機冷卻器選用歐洲標(biāo)準。公司冷卻水的水質(zhì)不適應(yīng)該冷卻器對水質(zhì)的要求,經(jīng)常出現(xiàn)高溫報警的情況。#12機組空壓機采用的是同供應(yīng)商空壓機技術(shù),但采用的油冷卻器與#13、#14機組空壓機的油冷卻器不同,在冷卻水取水條件基本相同的情況下,沒有出現(xiàn)過高溫報警的情況。#13、#14機組空壓機設(shè)計為空壓機(單臺)→干燥器(單臺)→母管→儲氣罐的一對一模式。該空壓機系統(tǒng)除了經(jīng)常出現(xiàn)高溫報警的問題之外,系統(tǒng)設(shè)計還存在幾個主要缺陷。

      2.1.1 空壓機母管壓力缺乏有效檢測

      空壓機出口測點無法檢測到母管壓力,造成空壓機頻繁加卸載。在安裝一條平衡管,將母管壓力引至空壓機出口測點,才將該缺陷消除。

      2.1.2 空壓機與配套干燥器設(shè)備均不能滿足獨立工作的要求

      一對一的設(shè)計(一臺干燥器對一臺空壓機),當(dāng)一臺空壓機或干燥器出現(xiàn)故障時,與之對應(yīng)的干燥器或空壓機,在沒有故障的情況下也無法投入運行。在兩臺機組同時運行的情況下,需要投入五臺空壓機運行才能保證母管壓力0.6 MPa,若此時發(fā)生兩臺以上空壓機停運,將對機組安全穩(wěn)定運行造成很大的隱患。

      2.1.3 空壓器與干燥器工作能力不匹配

      干燥器工作能力存在浪費。六臺空壓機總排氣量為262.2 m3/min,六臺干燥器總處理氣量為288 m3/min,兩者之差為26 m3/min。也就是說在一對一模式下,干燥器不能滿負荷運行,造成浪費。

      2.1.4 通過空壓機的冷卻水量較小影響散熱效果

      空壓機冷卻水系統(tǒng)接入到#13、#14機組總的封閉式冷卻水系統(tǒng)上,整個冷卻水系統(tǒng)的供水和回水的壓差較小,造成通過空壓機的冷卻水量較小,影響冷卻效果。此時,采用加裝冷卻風(fēng)扇,拆除空壓機外罩的方式對空壓機電機散熱,不利于空壓機安全運行。該問題在夏季更為突出,必須采用空壓機冷卻水外排的方式,增加空壓機冷卻水流量,冷卻水量耗費較大,增加了空壓機運營成本。

      2.1.5 機組儀用氣與雜用氣未分段

      #13、#14機組未設(shè)置確保儀用壓縮空氣壓力的空壓機,由于儀用控制系統(tǒng)用壓縮空氣對氣壓要求較高,通常在0.4~0.7 MPa,而雜用壓縮空氣使用量大,造成壓縮空氣母管壓力低,空壓機投入運行臺數(shù)多,空壓機長期處于加載狀態(tài)運行時間長。

      2.2 冷卻水水質(zhì)特性

      2.2.1 冷卻水水質(zhì)影響冷卻器管道散熱

      空壓機冷卻水質(zhì)要求為:總?cè)芙夤腆w量TDS<3000 mg/L,氯化物濃度<500×10-6,硫酸鹽濃度<400×10-6,無藻類、無油,不可溶解顆粒其大小<1 mm、濃度<10×10-6。

      然而,#13、#14機組空壓機系統(tǒng)冷卻水為涼水塔沉淀后的原水,取自工業(yè)水系統(tǒng)。其中所含藻類、微生物較多,容易依附在冷卻器管壁上。當(dāng)冷卻器運行一段時間,由于管壁上附著的藻類、微生物的積累,使得冷卻器散熱效果降低,從而引發(fā)油溫升高,造成空壓機機頭溫度增高。在夏季藻類、微生物繁殖較旺盛時,該問題顯得尤為突出。為保證空壓機的正常工作,每間隔10天左右即需要對冷卻器管道進行清理。冷卻器管道的頻繁清理造成管壁減薄損壞。

      2.2.2 冷卻水水質(zhì)不高造成冷卻器堵塞

      如圖1所示,泥漿和水垢使得冷凝器產(chǎn)生堵塞。根據(jù)每年7~9月故障統(tǒng)計,每月的單臺空壓機高溫報警進行檢修(清理冷油器和更換溫控閥)3次左右。投入的人員較多,維護量大,基本占空壓機消缺量的1/3左右。

      圖1 冷凝器件堵塞

      2.3 環(huán)境空氣特性

      2.3.1 空氣流動性差

      #13、#14機組空壓機安裝室空間狹小,其中布置6臺空壓機,夏季室內(nèi)溫度高達50℃,空氣流動情況較差,不利于空壓機散熱,從而頻繁引發(fā)報警和跳機。

      2.3.2 粉塵含量高

      空壓機室與爐電除塵設(shè)備距離較近,此區(qū)域空氣中粉塵較多。預(yù)計使用壽命1500 h的空壓機進氣過濾器濾芯,實際生產(chǎn)過程中僅能正常工作800 h。過濾器濾芯工作能力弱化,引發(fā)油路阻塞,油質(zhì)變差,油過濾器、油分離器堵塞,轉(zhuǎn)動件磨損等問題,降低空壓機使用壽命,增大空壓機運營成本。

      綜上所述,由于空壓機系統(tǒng)特性、冷卻水水質(zhì)特性、環(huán)境空氣特性對空壓機運行過程的影響,引起其工作溫度過高,使得潤滑油出現(xiàn)氧化熱分解產(chǎn)生有害物質(zhì),導(dǎo)致油氣分離器濾芯、油過濾器等器件的使用壽命大幅降低。近年空壓機維護備件費用最高時高達100余萬元,平均每年60余萬元,且空壓機整體維護費用仍在逐年增加,給企業(yè)設(shè)備運營造成沉重負擔(dān),該問題迫切需要妥善解決。

      3 改造措施

      3.1 空壓機本體改造方案

      3.1.1 改造替換

      每年將2臺阿特拉斯空壓機更換為更符合現(xiàn)場工作環(huán)境的國產(chǎn)空壓機。

      圖2所示為LU200-250系列螺桿式壓縮機的流程圖,該空氣壓縮機是噴油單級螺桿壓縮機,采用聯(lián)軸器直聯(lián)傳動,帶動主機傳動對空氣進行壓縮,通過噴油對主機內(nèi)的壓縮空氣進行冷卻,主機排出的空氣和油的混合氣體經(jīng)過粗、精兩道分離,將壓縮空氣中的油分離出來,壓縮空氣中的水份在氣水分離器中被分離出來,最后得到潔凈的壓縮空氣。冷卻器用于冷卻壓縮空氣和油。

      使用圖2所示的空壓機替換原有空壓機,為其重新選擇安裝位置,用于輸灰等雜用氣系統(tǒng),將#13、#14機組壓縮空氣系統(tǒng)儀用氣和雜用氣分開,保障空壓機系統(tǒng)運行。

      1—進氣過濾器;2—減荷閥;4—后冷卻器;6—油冷卻器;7—油過濾器;12—排污電磁閥;14—主機;15—停油閥;16—單向閥;17—油罐;19—油精分離器;19—最小壓力閥;20—單向閥;21—回油管;22—安全閥;23—加油口;24—油位視鏡;25—放油閥;26—溫控閥;28—水分離器;30—油罐放氣管;34—電動機;38—PLC控制器。

      3.1.2 增建空壓機組

      異地再建4臺排氣量為43.7 m3/min,排氣壓力為0.75 MPa空壓機組,作為儀用空氣站,確保儀用壓縮空氣壓力穩(wěn)定、可靠。將空壓機室6臺空壓機作為用于輸灰等雜用氣系統(tǒng)空壓站,將#13、#14機組壓縮空氣系統(tǒng)儀用氣和雜用氣分開,保障空壓機系統(tǒng)運行。

      3.2 冷卻水水質(zhì)提升

      3.2.1 工業(yè)冷卻水處理設(shè)備

      工業(yè)冷卻水CCMMS在線式多功能離子鈍化處理設(shè)備原理是基于裝置的多元合金芯片組,當(dāng)流體通過芯片組時,由于芯片組各元素不同電極電位,且多元合金以金屬固溶體形式存在,相互接觸,均為導(dǎo)體;因此在合金表面的金屬相互間形成無數(shù)個極微小電極而構(gòu)成微電池;在這些數(shù)目龐大的微小原電池作用下,形成一種特殊的電化學(xué)催化體,可以使所接觸流體的靜動勢發(fā)生改變,從而使流體中各類物質(zhì)分子結(jié)合力場發(fā)生改變,使流體中的固相顆粒始終處于懸浮、分散狀態(tài),不再沉淀和吸附到管壁或設(shè)備的金屬表面,使得冷卻水管路和冷卻器不會形成微生物附著和藻類滋生情況發(fā)生,同時抑制管壁金屬腐蝕和水垢的形成,增強冷卻器的換熱效果。其結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,設(shè)備成本每臺3萬元,每臺空壓機總共需18萬元。

      3.2.2 冷卻水系統(tǒng)改造

      冷卻水管路布置如圖3所示,接至#13、#14機組冷卻水進、回水母管并安裝進回水總門,在冷凍水進、回水管安裝手動門。將空壓機冷卻水供、回水管與工業(yè)水系統(tǒng)斷開,采用空壓機冷卻水自循環(huán)系統(tǒng),加裝一套冷卻塔為冷卻水降溫,系統(tǒng)改造簡圖如圖4所示。該冷卻塔設(shè)備成本大約20萬元,每年只需清洗下冷卻塔托盤,其填充料大約8年更換一次,使用壽命10年左右,總體維護成本較低。

      圖3 冷卻水管路布置簡圖

      圖4 冷卻水系統(tǒng)改造簡圖

      3.3 環(huán)境空氣品質(zhì)提升

      3.3.1 提升通風(fēng)條件

      如圖5所示,增加兩臺空氣處理機提升空壓機環(huán)境空氣流動特性,選用兩臺GX09型空氣處理機組,空氣處理機組布置在空壓機室外墻,#1空氣處理機組布置在F空壓機處墻外,將窗戶密閉一半,制作上下進、出口風(fēng)道;#2空氣處理機組布置在C空壓機處墻外,將窗戶密閉一半,制作上下進、出口風(fēng)道。

      圖5 環(huán)境空氣流動性提升改造方案

      3.3.2 降低環(huán)境空氣粉塵含量

      對空壓機室門窗進行改造,空壓機室進風(fēng)口網(wǎng)格改造成濾網(wǎng),使用濾棉過濾空氣粉塵。避免外部灰塵進入空壓機室,為空氣機提供品質(zhì)穩(wěn)定的壓縮空氣,提升空壓機工作可靠性,保證機組安全運行。

      4 結(jié)論

      本文對空壓機系統(tǒng)產(chǎn)生故障的原因進行了分析,提出:

      (1)增加空壓機組、使用實踐中性能更好的國產(chǎn)空壓機對空壓機本體進行改造;

      (2)通過改造水冷系統(tǒng)管路布置,增設(shè)水質(zhì)處理設(shè)備,提升冷卻水實效;

      (3)通過增加空氣處理器,改造空氣上下通風(fēng)口,提升空氣品質(zhì),保障空壓機平穩(wěn)運行。

      通過該改造優(yōu)化方案的實施,為保障壓縮空氣系統(tǒng)的安全運行、企業(yè)安全生產(chǎn),提出了空壓機系統(tǒng)性能提升的整體性解決方案。

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