張新凡,趙 強(qiáng),鄒 勇,向必正
(川煤華榮能源公司 石板選煤發(fā)電廠,四川 達(dá)州 635015)
石板選煤發(fā)電廠(簡稱“石板廠”)重介選煤生產(chǎn)線于2007年10月改造完成,入洗原煤能力設(shè)計為1.5 Mt/a。經(jīng)過幾年擴(kuò)能改造,目前處理能力已經(jīng)達(dá)到1.8 Mt/a。2009年對粗煤泥分選系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造,用TBS粗煤泥分選機(jī)分選脫泥后的0.25~1 mm粗煤泥。選煤工藝為:原煤預(yù)先脫泥后,脫泥篩篩上大于1 mm原煤用雙供介無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,0.25~1 mm粗煤泥用TBS干擾床分選機(jī)分選,細(xì)粒煤泥采用直接浮選工藝,尾煤濃縮壓濾脫水。近年來因原煤質(zhì)量的變化和TBS使用年限較長,結(jié)構(gòu)老化,導(dǎo)致 TBS 分選機(jī)對粗煤泥的分選精度變差。盡管該廠在操作制度上,如水量、水壓、分選密度等做了大量工作,但分選效果仍然不理想,這表明 TBS 的設(shè)備性能已經(jīng)不能適應(yīng)目前的煤質(zhì)變化,需要對設(shè)備進(jìn)行調(diào)整和改造。
由于近年來各礦井下采煤機(jī)械化程度的提高,原煤煤質(zhì)變化較大。據(jù)統(tǒng)計,2020年各礦原煤合計灰分較2009年高出10.9%,而且煤泥灰分也增加到14.41%,說明2020年煤質(zhì)比2009年TBS投入使用時變差了很多。
TBS入料小篩分試驗結(jié)果見表1。從表1可以看出,TBS入料中小于0.25 mm 級占比較大,灰分偏高,而大于0.25 mm級占比較小。
表1 TBS入料小篩分試驗結(jié)果
TBS溢流小篩分試驗結(jié)果見表2。從表2可以看出,TBS溢流中大于0.5 mm級產(chǎn)率為0,而0.25~0.5 mm級含量很低,只占5.41%。而TBS主要的分選粒度為0.25~1.5 mm,對小于0.25 mm粒級分選效果極差,因此大部分小于0.074 mm的高灰細(xì)泥隨頂水成為溢流,而大部分低灰粗顆粒損失在底流中。
表2 TBS溢流小篩分試驗結(jié)果
TBS底流小篩分試驗結(jié)果見表3。由表3可知,TBS底流中大于0.25 mm級占44.23%,底流灰分為50.28%,TBS入料灰分為42.79%,說明TBS分選精度低。
表3 TBS底流小篩分試驗結(jié)果
TBS底流大于0.25 mm級小浮沉試驗結(jié)果見表4。由表4可知,TBS底流大于0.25 mm中小于1.5 kg/L密度級精煤含量占23.33%,灰分為8.92%,說明TBS分選精度低,分選效果差,溢流和底流產(chǎn)品中錯配率較高,大量粗顆粒精煤損失在底流中,因此粗煤泥精煤的產(chǎn)率低。難以符合經(jīng)濟(jì)效益最大化原則。
表4 TBS大于0.25 mm底流小浮沉試驗綜合
針對目前TBS設(shè)備老化、分選效率低等問題,經(jīng)過考察研究,決定采用分選精度和智能化程度更高的FBS粗煤泥分選機(jī)替換現(xiàn)有TBS粗煤泥分選機(jī),以降低精煤和尾煤產(chǎn)品中的錯配率,從而提高精煤產(chǎn)率。
粗煤泥分選機(jī)是一種利用上升流在分選機(jī)內(nèi)產(chǎn)生紊流的干涉沉降分選設(shè)備。分選機(jī)內(nèi)的流態(tài)化床層為自生介質(zhì)床層,它可以利用物料密度的不同來分選物料。一定壓力和流速的上升流通過流體彌散板均勻地分布到分選機(jī)底部。固體物料進(jìn)入分選機(jī)后在上升流的作用下開始分層,粗顆粒高密度的物料可以透過自生流態(tài)化床層集中于分選機(jī)的底部,細(xì)顆粒和低密度物料則流向分選機(jī)槽體的上部。
隨著物料的連續(xù)給入,細(xì)而輕的物料不斷溢流至溢流槽,高密度的物料通過由PLC全自動控制的排料閥排出。密度計浸入到流態(tài)化床層中的相應(yīng)高度,對分選機(jī)內(nèi)的流態(tài)化床層的密度進(jìn)行在線監(jiān)測。當(dāng)床層的密度達(dá)到或超過設(shè)定值時,執(zhí)行機(jī)構(gòu)開始動作,并打開底流排料閥排料,直到床層密度降低至設(shè)定值,排料閥關(guān)小或關(guān)閉。通過PLC全自動控制系統(tǒng)控制排料閥的開啟度,使分選機(jī)內(nèi)流態(tài)化床層始終保持穩(wěn)定的設(shè)定密度。
與目前所用TBS粗煤泥分選機(jī)相比,F(xiàn)BS粗煤泥分選機(jī)具有以下技術(shù)優(yōu)勢:
(1)FBS粗煤泥分選機(jī)配套第三代電液動執(zhí)行機(jī)構(gòu),具有靈敏度更高、可靠性更強(qiáng)、防護(hù)等級更高的優(yōu)點;
(2)相對于TBS采用的三執(zhí)行器—三底流閥結(jié)構(gòu),F(xiàn)BS進(jìn)行了結(jié)構(gòu)優(yōu)化,獨創(chuàng)性地研發(fā)出了單執(zhí)行機(jī)構(gòu)—單底流閥結(jié)構(gòu),在保證分選精度和處理能力的前提下,徹底解決了傳統(tǒng)三執(zhí)行器—三底流閥結(jié)構(gòu)所存在的排料不同步、故障率高的缺點;
(3)FBS底流閥采用海王公司專利結(jié)構(gòu),相較于傳統(tǒng)底流閥而言,其優(yōu)點在于可保證底流閥在閥座內(nèi)做垂直直線運(yùn)動,不左右晃動,底流排料穩(wěn)定,不易堵塞,關(guān)閉時密封性能較好,且該專利底流閥規(guī)格可根據(jù)現(xiàn)場處理量、煤質(zhì)要求進(jìn)行調(diào)整;
(4)FBS入料井采用預(yù)沉降螺旋線進(jìn)料方式,可使來料有效地分散在筒體中,有利于分選效率的提高;
(5)FBS采用德國進(jìn)口的E+H高精度密度傳感器,具有安全系數(shù)高、防護(hù)等級高(IP68)、運(yùn)行穩(wěn)定、故障率低、床層密度檢測精確(可精確至0.001 g/cm3)等優(yōu)點,可實現(xiàn)高精度的密度控制。
主要設(shè)備選型原則:在滿足最大工藝的前提下,要最大限度降低投資,同時技術(shù)上兼顧先進(jìn)性,而且要運(yùn)行可靠。
表5 FBS系列設(shè)備技術(shù)參數(shù)
根據(jù)石板廠入洗原煤情況可知,入洗原煤最大處理量為420 t/h,脫泥篩下小于1 mm級煤泥量按20%計算,F(xiàn)BS處理量最大為84 t/h,考慮到為以后擴(kuò)能改造作準(zhǔn)備,故選用FBS3000粗煤泥分選機(jī)替換TBS分選機(jī)。
2020年12月實施技術(shù)改造,拆除原有的TBS粗煤泥分選機(jī),在原TBS基礎(chǔ)上安裝FBS分選機(jī)。經(jīng)短時間調(diào)試后投入正常運(yùn)行。
FBS入料小篩分試驗結(jié)果見表6。從表6可以看出,F(xiàn)BS入料中0.25~0.125 mm級含量為37.2%,占比較大,而小于0.125 mm級含量較少,灰分偏高。
表6 FBS入料小篩分試驗結(jié)果
表7為改造后FBS溢流小篩分試驗結(jié)果。由表7可以看出,F(xiàn)BS溢流灰分為22.85%,較TBS溢流灰分低7個百分點左右,精煤中大于0.25 mm級粗顆粒含量明顯增加,占溢流的24.92%,灰分為4.29%,說明低灰粗顆粒得到了較好回收,精煤產(chǎn)率大幅提升。
表7 FBS溢流小篩分試驗結(jié)果
FBS底流小篩分試驗結(jié)果見表8。由表8可知,底流灰分高達(dá)63.4%,比TBS底流灰分高13.12%,各粒度級灰分分布均勻,說明FBS 分選精度高、分選效果好。
表9為TBS和FBS相關(guān)數(shù)據(jù)對比分析。通過表9資料分析,F(xiàn)BS溢流產(chǎn)率增加了26.79%,總精煤產(chǎn)率按46%計算,粗煤泥精煤占比總精煤產(chǎn)率按5%計算,F(xiàn)BS溢流精煤產(chǎn)率增加0.62%,按年入洗180萬t計算,每年約增加精煤量1.11萬t,精煤與中煤的差價為750元/t左右,每年可增加銷售收入約837萬元。
表8 FBS底流小篩分試驗結(jié)果
表9 TBS與FBS 產(chǎn)率對比分析
石板選煤廠通過應(yīng)用FBS3000粗煤泥分選機(jī)的升級改造,優(yōu)化了粗煤泥系統(tǒng)的分選效果,提高了粗煤泥分選機(jī)的分選精度,大幅度增加了溢流中低灰粗粒級的回收量,提高了粗煤泥精煤產(chǎn)率,大幅度降低了粗煤泥精煤灰分,解決了主洗精煤為高灰粗煤泥的“背灰”現(xiàn)象,提高了重介主洗分選密度,提高了主洗精煤產(chǎn)率,經(jīng)濟(jì)效益明顯。