張 波
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)洗選精煤分公司 燕子山選煤廠,山西 大同 037000)
晉能控股煤業(yè)集團(tuán)精煤分公司燕子山選煤廠屬于礦井型選煤廠,入廠原煤全部來自燕子山礦井,煤層為石炭系原煤。燕子山選煤廠經(jīng)多次改造后,選煤廠年處理能力500萬t,處理量950 t/h。
選煤方法:100~25 mm塊煤采用重介淺槽分選機(jī)分選;25~1.5 mm末煤采用兩產(chǎn)品重介旋流器分選;1.5~0.25 mm粗煤泥采用TCS分選機(jī)分選;0.25~0 mm細(xì)煤泥采用壓濾機(jī)回收,濾餅烘干后回收。
對(duì)燕子山選煤廠原煤篩分試驗(yàn)(表1)、煤泥的小篩分試驗(yàn)(表2)分析得出,燕子山選煤廠原煤灰分47%,屬高灰分原煤,25 mm以上大塊占比約42%,1.5~25 mm末煤占比約45%,1.5 mm以下煤泥占比約13%;隨粒度的減小,原煤灰分逐漸降低。其中<0.045 mm 占本級(jí)的 20.41%,細(xì)顆粒含量高,不利于脫泥脫介。
燕子山選煤廠兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器為2002年安裝,無預(yù)先脫介環(huán)節(jié)。
燕子山選煤廠每天入洗原煤16 000 t,25 mm以上大塊占比約42%,1.5~25 mm末煤占比約45%。塊煤車間每天需要加重介質(zhì)5 t左右,噸煤介耗0.8 kg;末煤車間每天需要加重介質(zhì)18 t左右,末煤車間噸煤介耗2.5 kg,綜合噸煤介耗1.44 kg。
針對(duì)塊煤車間和末煤車間介耗差距大的原因,燕子山選煤廠技術(shù)人員經(jīng)過現(xiàn)場取樣分析發(fā)現(xiàn),大塊精煤篩精煤帶介0.15 kg/t,大塊矸石篩帶介0.20 kg/t,末精煤篩精煤平均帶介1.27 kg/t,末精煤經(jīng)離心機(jī)脫水后產(chǎn)品平均帶介0.89 kg/t,末矸石篩帶介0.83 kg/t。
改造前6月1—10日末精煤和塊精煤帶介情況對(duì)比見表3。
表1 燕子山選煤廠原煤篩分試驗(yàn)結(jié)果
表2 煤泥的小篩分試驗(yàn)結(jié)果
表3 改造前末精煤和塊精煤帶介情況
針對(duì)這一狀況,技術(shù)人員經(jīng)過觀察分析,因?yàn)榇髩K精煤篩前有篩縫為1.5 mm的固定篩,固定篩預(yù)先脫去了大部分的介質(zhì),使進(jìn)入大塊精煤篩稀介段的合格介質(zhì)大量減少,精煤帶介減少,節(jié)約了介質(zhì);重介質(zhì)旋流器出料經(jīng)過緩沖箱緩沖后直接進(jìn)入精煤篩,沒有預(yù)先脫介環(huán)節(jié),造成末煤系統(tǒng)產(chǎn)品帶介偏高。
選煤廠使用的預(yù)脫介設(shè)備主要有弧形篩和固定篩。傳統(tǒng)重介質(zhì)選煤工藝的預(yù)先脫介脫水設(shè)備基本采用弧形篩?;⌒魏Y的工作機(jī)理是:料漿以一定的速度通過給料箱從上方沿切線方向給入篩面,在離心力的作用下,料漿層緊貼篩面流動(dòng),流動(dòng)過程中,料漿層被橫向布置的篩條邊棱切割,小于篩縫的料漿透過篩面成為篩下產(chǎn)物,大顆粒物料及少部分水越過篩條成為篩上產(chǎn)物。使用過程中,由于弧形篩的切割機(jī)理,致使篩條邊棱很快磨損,弧形篩篩面為整板結(jié)構(gòu),更換不方便且小面積磨損連帶更換整個(gè)篩面?;谝陨显颍D(zhuǎn)弧形篩存在篩分效率不穩(wěn)定、篩網(wǎng)翻轉(zhuǎn)次數(shù)多、更換頻繁、維護(hù)量大、維修成本高等問題。
現(xiàn)階段使用較多的預(yù)脫介設(shè)備是固定篩,由于固定篩篩板結(jié)構(gòu)簡單、組裝維修方便,篩分效率穩(wěn)定,維修費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn)被廣泛使用。
經(jīng)過對(duì)淺槽分選機(jī)以及淺槽前固定篩篩板壽命的分析,提出安裝一個(gè)類似淺槽分選機(jī)和淺槽固定篩連接起來的預(yù)先脫介裝置,經(jīng)過技術(shù)人員的討論分析,即在重介旋流器出料口安裝預(yù)先脫介篩箱。
拆除原有的緩沖箱,在重介旋流器出料口下方安裝一個(gè)類似淺槽的緩沖箱,讓煤和重介質(zhì)混料在緩沖箱內(nèi)卸去壓力后,從緩沖箱的溢流口流出,在溢流口安裝1.5 mm篩縫的固定篩,經(jīng)過固定篩預(yù)先脫介后,重介質(zhì)混料落在脫介篩盲板上。
燕子山選煤廠重介旋流器直徑1 150 mm,底流口直徑370 mm,溢流口直徑633 mm,介質(zhì)循環(huán)量1 200 m3/h。
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式K(底流口/溢流口)=底流量/溢流量,K取1.1,計(jì)算底流量=0.64溢流量,按介質(zhì)循環(huán)量1 200 m3/h得出,溢流量約732 m3/h,底流量約468 m3/h,在設(shè)計(jì)緩沖箱時(shí)溢流端要比底流端大1.5倍。
燕子山選煤廠精煤和矸石脫介篩篩面寬都為3 600 mm,考慮到脫介篩的晃動(dòng)以及后期安裝及維護(hù),緩沖箱寬設(shè)計(jì)為3 050 mm,一排能安裝5塊305mm ×610mm條縫篩板,溢流端緩沖箱長600 mm,高600 mm;底流口端緩沖箱長500 mm,高500 mm;入料管溢流端為兩根φ400鑄石管路,底流端為兩根φ325鑄石管路(圖1)。
經(jīng)過對(duì)新型脫介篩的觀察分析,水平振動(dòng)篩的脫介效果優(yōu)于弧形篩;兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器工作壓力在0.13 MPa左右,雖然緩沖箱卸去了部分壓力,但是混料的沖擊力還是很大,固定篩篩板設(shè)計(jì)為水平,煤介混料在固定篩篩面上停留時(shí)間長,能夠充分脫介。
原煤進(jìn)入精煤系統(tǒng)前,經(jīng)過了預(yù)先篩分,介質(zhì)系統(tǒng)中煤泥量較少,固定篩篩板篩縫選擇為1.5 mm,單位面積泄水量為100~200 m3/h,根據(jù)溢流量和底流量計(jì)算得出,溢流端安裝4排305mm×610mm條縫篩板,底流端安裝3排305mm×610mm條縫篩板較為合適,物料不在篩板上堆積且能充分脫介。
重介質(zhì)旋流器出料壓力大,且懸浮液為鐵粉,對(duì)緩沖箱的沖擊和磨損非常大,為了避免后期維護(hù),緩沖箱的材料必須為耐磨鋼板。技術(shù)人員經(jīng)過考察,最終選定無裂紋耐磨復(fù)合板,無裂紋耐磨復(fù)合板耐磨性能高,約為Q345的42倍,為進(jìn)口藥芯焊絲耐磨板的3倍以上。耐磨復(fù)合鋼板采用等離子熔覆工藝制造,耐磨層具有厚度均勻、成型美觀、成分穩(wěn)定、耐磨硬質(zhì)相含量高、硬度高、耐磨性、耐蝕性優(yōu)越等特點(diǎn),且表面平整,能減少物料的渦流運(yùn)動(dòng)現(xiàn)象,磨損量大幅度下降。
預(yù)先脫介篩箱結(jié)構(gòu)示意見圖1。
圖1 預(yù)先脫介篩箱結(jié)構(gòu)示意
重介質(zhì)旋流器預(yù)先脫介篩箱安裝完成后,經(jīng)過現(xiàn)場取樣分析,末矸石脫介篩矸石帶介由原來的0.83 kg/t,降為0.32 kg/t;末精煤脫介篩精煤帶介由原來的1.2 kg/t,降為0.75 kg/t,改造后效果非常明顯,末煤車間每天平均需要加16 t介質(zhì),末煤車間噸煤介耗2.2 kg,綜合噸煤介耗1.31 kg。
改造后9月1—10日末精煤和塊精煤帶介情況對(duì)比如表4所示。
表4 改造后末精煤和塊精煤帶介情況
改造完成后,燕子山選煤廠噸煤介耗降低0.13 kg/t,每天少添加2 t介質(zhì),按全年生產(chǎn)330 d計(jì)算,磁鐵礦粉單價(jià)600元/t,年可節(jié)約成本330×600×2=39.6萬元。
通過分析弧形篩和固定篩預(yù)脫介的優(yōu)缺點(diǎn),結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況,在脫介篩前安裝預(yù)先脫介篩箱,降低了末煤系統(tǒng)的介質(zhì)消耗,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。