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      干法末煤跳汰機分選褐煤的實際效果

      2022-11-02 09:03:24任彥卿任彥東楊秀紅夏玉才吳樹權(quán)任尚錦李躍功
      煤炭加工與綜合利用 2022年8期
      關(guān)鍵詞:硫分發(fā)熱量褐煤

      任彥卿,任彥東,楊秀紅,夏玉才,吳樹權(quán),孫 鶴,任尚錦,李躍功

      (1.唐山開遠科技有限公司,河北 唐山 063000;2.內(nèi)蒙古綠圣新能源有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000)

      1 概 述

      內(nèi)蒙古瑞光煤礦生產(chǎn)兩種褐煤:一種硫分為1.95%,高位發(fā)熱量為25.41 MJ/kg;另外一種原煤含矸率6%左右,硫分為1.47%,高位發(fā)熱量為26.13 MJ/kg。由于高硫煤無法滿足市場要求,為此,該礦引入干法末煤跳汰機分選系統(tǒng),要求無機硫降硫率40%~60%,發(fā)熱量提高836 kJ/kg。

      2 干法末煤跳汰機分選機結(jié)構(gòu)及工作原理

      TFX-9干法末煤跳汰機分選系統(tǒng)如圖1所示。

      干法跳汰機同濕式跳汰機的工作原理基本一樣,區(qū)別在于濕式跳汰機的分選介質(zhì)是水,而干法跳汰機的分選介質(zhì)是空氣。

      1—入料系統(tǒng)(1.1料倉1.2圓板給料機1.3入料槽);2—分選床(2.1床旁板2.2振動電機2.3穩(wěn)壓篩板2.4預(yù)處理風(fēng)室 2.5重選風(fēng)室2.6 中選風(fēng)室2.7 輕選風(fēng)室2.8分選床面2.9攤平裝置);3—脈動供風(fēng)系統(tǒng)(3.1圓盤脈動供風(fēng)器3.2風(fēng)閥3.3風(fēng)筒3.4鼓風(fēng)機);4—卸料系統(tǒng)(4.1矸1圓盤卸料器4.2矸2圓盤卸料器4.3中煤圓盤卸料器4.4接料器 4.5接料槽);5—除塵系統(tǒng)(5.1吸塵罩5.2吸塵管道5.3旋風(fēng)除塵器5.4脈沖除塵器5.5引風(fēng)機);6—機架(6.1吊掛6.2支架);7—密度測控系統(tǒng)(7.1密度測定儀7.2控制系統(tǒng))圖1 TFX-9干法末煤跳汰機分選系統(tǒng)

      干法跳汰機分選床體從前到后分為三個分選段。在每個分選段中,煤流在分選床體振動和上升脈動氣流的共同作用下,逐漸松散分層,重產(chǎn)物逐漸沉入床層底部,輕產(chǎn)物逐漸浮到床層上部,從而完成一個分層過程。

      原煤給入第一分選段,當(dāng)?shù)谝粋€分層過程完成后,重產(chǎn)物由排料機構(gòu)排出體外作為矸石,輕產(chǎn)物自動溢流至第二分選段;以此類推,出低灰矸石,中煤,自動溢流精煤產(chǎn)品,共有4種產(chǎn)品。

      干法跳汰機分選大于1 mm物料:床面采用兩層篩板間填充陶瓷球,上篩是1.2 mm孔經(jīng)不銹鋼篩板,床上有攤平裝置,穩(wěn)定風(fēng)量風(fēng)壓;脈動氣流上升有利于細物料松散析離;入料寬度與床體寬度一樣,入料均勻;床底卸重產(chǎn)品,形成床層底部重物料,及時排料;輕物料經(jīng)三段分選后在床尾端排出,分選時間長,精度高。

      風(fēng)力搖床是物料在分選床體振動和上升氣流的共同作用下,逐漸松散分層,沉入床層底的重產(chǎn)物,由縱向傾角床面搬運到床尾排出為矸石,輕產(chǎn)物逐漸浮到床層上部,由橫向傾角床面排出中煤和精煤。

      風(fēng)力搖床只能分選大于5 mm粒級物料:床面是一層5 mm孔徑橡膠篩板,床上的物料易堆積,出現(xiàn)風(fēng)柱;恒定氣流上升不利,細物料松散析離;分層后的重物料在床底,搬運到床尾端排出,在床面時間太長;輕物料在床上很快排出,分選時間短。

      3 干法末煤跳汰分選系統(tǒng)工藝布置及設(shè)備清單

      3.1 干法末煤跳汰分選系統(tǒng)工藝布置

      TFX-9干法末煤跳汰機分選系統(tǒng)工藝布置如圖2所示。原煤進入25(20) mm分級篩進行分級,篩上物料進入破碎機破碎后返回25(20) mm分級篩,篩下物由入選膠帶機運到干法末煤跳汰機分選,選出矸石、低灰矸石、中煤和精煤4個產(chǎn)品,根據(jù)用戶要求指標分別合并出最終產(chǎn)品,再分別由各自的膠帶輸送機運至系統(tǒng)之外。

      圖2 TFX-9干法末煤跳汰機分選系統(tǒng)工藝布置

      供風(fēng)系統(tǒng)采用脈動開路方式,適應(yīng)性較強,分選效果較好。除塵系統(tǒng)采用旋風(fēng)除塵器與布袋除塵聯(lián)合開路方式。煤塵經(jīng)電動卸灰閥和螺旋輸送機轉(zhuǎn)載至精煤膠帶機,和精煤混合后作為最終精煤。

      3.2 干法末煤跳汰機分選系統(tǒng)設(shè)備清單

      TFX-9干法末煤跳汰機分選系統(tǒng)設(shè)備清單見表1。

      表1 TFX-9干法末煤跳汰機系統(tǒng)設(shè)備清單

      由表1可以看出,TFX-9干法末煤跳汰機分選系統(tǒng),共引入設(shè)備29臺套,總裝機容量361.5 kW。

      4 干法末煤跳汰機分選效果

      干法末煤跳汰機分選1~13 mm粒級煤,一般可能偏差E=0.192~0.225。由于褐煤易于泥化,浮沉有誤差,用無機硫降硫率和提熱量為考核指標。采用TFX-1干法末煤跳汰機做褐煤分選半工業(yè)試驗,分選效果:降硫率67.77%,提熱量2 336.62 kJ/kg;原煤量<1.8 kg/L密度級占92.81%,精煤量98.77%,精煤含矸率1.67%,提高量5.96%,含矸率降5.52%。在此基礎(chǔ)上采用TFX-9干法末煤跳汰機分選褐煤,降硫率為61.40%,無機硫降硫率78.07%,發(fā)熱量提高1 191.30 kJ/kg。

      4.1 褐煤性質(zhì)

      褐煤是煤化程度最低的年輕煤種,其特點為內(nèi)在水分高、易風(fēng)化、易自燃(硫分高更易自燃)、易泥化(不適于洗選加工)、發(fā)熱量低、易碎。

      4.2 TFX-1干法末煤跳汰機選褐煤半工業(yè)試驗分選效果

      瑞光煤礦原煤為褐煤,全硫分1.65%,有機硫0.54%,全水26.51%,高位發(fā)熱量25.92 MJ/kg,含矸率7.19%。高硫分煤要脫無機硫,必須細碎解離,褐煤濕選不適應(yīng),只有用干法末煤跳汰機分選細粒煤。2020年4月22日瑞光煤礦用TFX-1干法末煤跳汰機做褐煤半工業(yè)試驗,入料粒度0~20 mm,處理量在8 t/h左右,硫分0.504%,降硫率65.24%,提熱量2.34 MJ/kg,達到要求指標。原煤量小于1.8 kg/L密度級占92.81%,大于1.8 kg/L密度級占7.19%,選后精煤量98.77%,精煤含矸率1.67%,分選效果較好,見表2、表3。

      由表2可見:

      (1)原煤硫分1.45%,發(fā)熱量24.82 MJ/kg,精煤硫分0.465%,發(fā)熱量27.17 MJ/kg,降硫率67.77%,提熱量2.34 MJ/kg,達到降硫率40%~60%、提熱量0.84 MJ/kg的指標要求;

      (2)中煤合到精煤,產(chǎn)率89.09%,硫分0.504%,發(fā)熱量27.12 MJ/kg,降硫率65.24%,提熱量2.29 MJ/kg,也達到要求指標。

      由表3可見,原煤量小于1.8 kg/L密度級占92.81%,大于1.8 kg/L密度級占7.19%,精煤量達到98.77%,精煤含矸率1.67%,精煤提高量5.96%,精煤含矸率降5.52%,試驗分選效果較好。

      4.3 TFX-9干法末煤跳汰機分選褐煤效果

      為考查TFX-9干法末煤跳汰機的分選效果,抽取了2020年10月12日—11月19日連續(xù)生產(chǎn)40 d的取樣及化驗結(jié)果列于表4。在上述取樣時段內(nèi),實測原煤處理量在112 t/h左右,入選上限為25 mm。

      表2 0~20 mm粒級褐煤干法跳汰半工業(yè)試驗分選效果

      表3 20~1 mm粒級原煤、精煤產(chǎn)品浮沉試驗結(jié)果

      表4 40 d取樣及化驗結(jié)果

      從表4可以看出:

      (1)穩(wěn)定生產(chǎn)達到分選效果。① 高硫高灰原煤,粒度0~25 mm,全硫分1.95%,發(fā)熱量25.41 MJ/kg。干法分選后,精煤全硫分降到0.71%,比原煤降低了1.24個百分點,降硫率63.59%,無機硫降硫率84.92%。發(fā)熱量達到26.95 MJ/kg,比之原煤提高了1.54 MJ/kg。尾煤中含硫20.40%。② 低硫低灰原煤,粒度0~20 mm,全硫分1.47%,發(fā)熱量為26.13 MJ/kg。干法分選后,精煤全硫分達到0.61%,比原煤降低了0.86個百分點,降硫率58.50%,無機硫降硫率69.90%。發(fā)熱量達到26.97 MJ/kg,比之原煤提高0.84 MJ/kg。尾煤中含硫18.11%。

      (2)提熱量與原煤熱量有關(guān)。也可說與原煤含矸率有關(guān),含矸率大灰分高、熱量低。原煤含矸率大分選后排矸率大,熱量提高幅度大。高灰原煤選后發(fā)熱量提高1.54 MJ/kg,低灰原煤選后提高0.84 MJ/kg,相差0.7 MJ/kg。

      (3)降硫率與原煤硫分有關(guān)。高硫原煤全硫1.95%,精煤硫分0.71%,降硫率63.59%;低硫原煤全硫分1.47%,精煤硫分0.61%,降硫率58.50%;高硫煤選比低硫煤選降硫率高5.09%,可見高硫煤便于脫硫。

      (4)產(chǎn)品數(shù)依據(jù)降硫率。三種產(chǎn)品,原煤硫分1.54%,精煤硫分0.57%,降硫率62.99%;二種產(chǎn)品:原煤硫分1.54%,精煤硫分0.83%,降硫率46.10%;三種產(chǎn)品比二種產(chǎn)品降硫率高16.89%,可見中煤合到精煤,脫硫效果不理想。

      (5)降硫率與物料解離度有關(guān)。原煤入料粒度小于25 mm,硫分1.54%,精煤硫分0.83%,降硫率46.10%;原煤入選粒度小于20 mm,硫分1.47%,精煤硫分0.61%,降硫率58.50%;入料小于25 mm粒級分選比入料小于20 mm粒級分選降硫率低12.40%,可見物料粒度越小,解離程度越高,降硫率越高。

      5 干法末煤跳汰機分選褐煤的前景

      我國褐煤探明保有資源量為1291.32×108t,占全國探明保有資源量的12.69%,主要分布于內(nèi)蒙古東部,黑龍江、吉林東部、云南東部及新疆等地區(qū)。根據(jù)褐煤性質(zhì)特點,濕選泥化嚴重、洗耗過大、選后產(chǎn)品水分高,不適應(yīng)濕選,只能用干選提質(zhì)。干選細粒煤用干法末煤跳汰機,分選效果好,加工成本較低(1.35元/t),除自身獨立選工藝外,也可與其他選聯(lián)合工藝:① 干法末煤跳汰機自身獨立工藝流程;入料粒度范圍是<25(13.6) mm;② 與風(fēng)力搖床(CFX差動干選機、FX俄式、FGX復(fù)合式)聯(lián)合工藝流程,75~13(25) mm塊煤用風(fēng)力搖床;③ 與γ射線自動選矸機或X照射選矸機選聯(lián)合工藝流程,>25 mm塊煤用選矸機;④ 與褐煤干燥聯(lián)合工藝流程。

      6 結(jié) 語

      干法末煤跳汰機選細粒褐煤,不用水,系統(tǒng)簡單,投資少,功耗低。在瑞光煤礦的生產(chǎn)實踐表明:一種原煤破碎到小于25 mm粒度,全硫分為1.95%,發(fā)熱量為25.41 MJ/kg;選后精煤硫分達到0.71%,發(fā)熱量達到26.95 MJ/kg,無機硫降硫率84.92%,提高熱量1.54 MJ/kg;尾煤中含硫20.40%。另一種原煤破碎到小于20 mm粒級,全硫分為1.47%,發(fā)熱量為26.13 MJ/kg。選后精煤全硫分達到0.61%,發(fā)熱量達到26.97 MJ/kg,無機硫降硫率69.90%。提高熱量0.84 MJ/kg。尾煤中含硫18.11%。分選達到了用戶要求的指標,為煤礦帶來顯著的經(jīng)濟效益。生產(chǎn)降硫效果與半工業(yè)試驗降硫效果很接近。

      探索影響提熱降硫的因素:原煤發(fā)熱量越低,提高熱量幅度越大;原煤硫越高,降硫率越高,越有利脫硫;多產(chǎn)品有利質(zhì)量調(diào)節(jié),根據(jù)脫硫率,確定出幾種產(chǎn)品;入選粒度越小解離度越高,越有利物料脫硫。

      我國褐煤儲量大,采用干法末煤跳汰機分選褐煤的前景光明,分選細粒物料時,加工成本低,與其他工藝聯(lián)合分選,可發(fā)揮各工藝優(yōu)勢。

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