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      批次掃碼在發(fā)動(dòng)機(jī)裝配線智能化探索

      2022-11-08 04:53:26周華英李勁峰盧昌文
      關(guān)鍵詞:裝配線掃碼手動(dòng)

      周華英 李勁峰 劉 偉 盧昌文

      (1. 義烏吉利動(dòng)力總成有限公司,浙江 義烏 322003 ;2. 寧波吉利羅佑發(fā)動(dòng)機(jī)零部件有限公司,浙江 寧波 315336)

      1 物料采集對(duì)信息管理系統(tǒng)的重要性

      在發(fā)動(dòng)機(jī)裝配制造執(zhí)行系統(tǒng)中,掃描槍是信息流數(shù)據(jù)收集者,在生產(chǎn)訂單BOM物料檢驗(yàn)過程中確保投放物料品種的正確性,減少線邊庫存,優(yōu)化庫房管理,同時(shí)能提高精益生產(chǎn)水平。

      目前,多種掃碼設(shè)備已經(jīng)集成于PLC硬件組態(tài)中,編程應(yīng)用淺顯易懂易懂,與各種類PLC的兼容可以完美集成,完成數(shù)據(jù)采集,該項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)較成熟。數(shù)據(jù)采集結(jié)合OPC數(shù)據(jù)庫構(gòu)架意味著萬物互聯(lián)的信息時(shí)代到了,也促進(jìn)了工業(yè)智能制造的發(fā)展。

      車間制造執(zhí)行系統(tǒng)發(fā)展已有20多年,隨著企業(yè)信息化應(yīng)用水平的不斷提高,企業(yè)經(jīng)營(yíng)層與制造執(zhí)行層的雙向交互的信息流是企業(yè)產(chǎn)線命脈,精準(zhǔn)的信息流支撐提供了企業(yè)精益生產(chǎn)及價(jià)值流要素。要讓制造過程實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、信息化和智能化,制造裝備必須高精度、高效且智能化,車間制造網(wǎng)絡(luò)化、智能化和設(shè)備層柔性化布局將成為未來我國(guó)裝配產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)智能制造、智能物流跨越發(fā)展的主要方向,也是21世紀(jì)制造技術(shù)的顯著特點(diǎn)。

      該文根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)裝配產(chǎn)線工藝布局要求,以發(fā)動(dòng)機(jī)裝配線的工藝流程為依據(jù),組成了裝配線信息管理系統(tǒng),其主要功能涵蓋生產(chǎn)計(jì)劃管理、產(chǎn)品信息管理、工藝管理、設(shè)備監(jiān)控、及物料追蹤、用戶管理以及系統(tǒng)維護(hù)等。在信息發(fā)布終端電腦或手機(jī)APP上,可以顯示計(jì)劃、產(chǎn)量、報(bào)警和通知等。掃碼讀碼作為裝配信息系統(tǒng)輸入端是至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。

      裝配線PLC與機(jī)器人、擰緊控制器、掃碼槍和照相機(jī)等構(gòu)成設(shè)備層,將設(shè)備層數(shù)據(jù)信息通過網(wǎng)絡(luò)連接OPC與PLC進(jìn)行交互,收集信息至AMS裝配管理控制系統(tǒng)。車間設(shè)備層數(shù)據(jù)信息傳輸至MES系統(tǒng)(車間制造執(zhí)行系統(tǒng)),在生產(chǎn)裝配結(jié)束前將物流正向追溯系統(tǒng)化的數(shù)據(jù)采集,使質(zhì)量追溯成為可能,滿足質(zhì)量管理體系過程監(jiān)控要求;反向追溯時(shí)也能滿足汽車召回制度的要求。

      2 裝配線掃碼硬件拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

      在整個(gè)MES系統(tǒng)中,條碼數(shù)據(jù)采集模塊是整個(gè)系統(tǒng)的基礎(chǔ),利用條碼采集器(PDA/工控機(jī))來采集現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)數(shù)據(jù),經(jīng)過一系列簡(jiǎn)單處理,b并通過數(shù)據(jù)傳輸模塊上傳到數(shù)據(jù)庫。MES數(shù)據(jù)傳輸中采用Web Service,即基于網(wǎng)絡(luò)的一種服務(wù),能夠使不同系統(tǒng)平臺(tái)上開發(fā)出來的程序相互通信,通過調(diào)用Web Service遠(yuǎn)程的接口函數(shù),可以調(diào)用函數(shù)返回值,在Server端編寫具備驗(yàn)證上傳數(shù)據(jù)正確性功能的函數(shù),保證數(shù)據(jù)的正確性。

      以KEYENCE G100掃碼器為例的2種掃碼拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如下。第一種由通過PROFINET網(wǎng)絡(luò)的PLC、SR-LR1網(wǎng)絡(luò)連接模塊、以太網(wǎng)集線器和手持掃碼槍4個(gè)部分構(gòu)成,如圖1所示。

      圖1 使用SR-LR1網(wǎng)絡(luò)連接模塊讀碼方式

      使用設(shè)備連接好之后,需要配置KEYENCE通信單元SRLR1設(shè)置,配置西門子S7-300系列硬件及編制傳輸掃碼數(shù)據(jù)的梯形圖組合實(shí)現(xiàn)。 第二種KEYENCE G100掃碼器掃碼方法由通過PROFINET網(wǎng)絡(luò)的PLC 、研華HMI(WOP)、以太網(wǎng)集線器和手持掃碼槍4個(gè)部分構(gòu)成,如圖2所示。

      圖2 使用研華WOP人機(jī)界面讀碼方式

      研華WOP(web panel operator)人機(jī)界面的設(shè)置如下:通過研華WOP人機(jī)界面,將數(shù)據(jù)通過以太網(wǎng)共享給PLC DB數(shù)據(jù)塊,省略了通信單元SR-LR1硬件和PLC掃碼編程,功能巧妙、直接且簡(jiǎn)潔。

      WOP人機(jī)應(yīng)用宏程序編制如下。

      3.1 單件掃碼崗位的工藝流程

      條碼追溯是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,涉及操作流程、數(shù)據(jù)上傳以及系統(tǒng)信息管理等多項(xiàng)工作的整合,只有協(xié)調(diào)好各部件硬件、軟件性能才能實(shí)現(xiàn)功能,進(jìn)而成為質(zhì)量追溯和生產(chǎn)管理的有效工具。手動(dòng)掃碼安裝零部件工作流程見表1。

      表1 手動(dòng)安裝工位PLC與AMS交互表

      在發(fā)動(dòng)機(jī)裝配線來件掃碼物料號(hào)后驗(yàn)證操作者可進(jìn)行相關(guān)安裝操作,有些工位需要掃碼安裝多個(gè)零件,因?yàn)閽叽a零件是浪費(fèi)時(shí)間的步驟,有待減少或盡量少花時(shí)間。每單件掃碼操作是人工安裝零部件前必須的操作步驟,一般一條發(fā)動(dòng)機(jī)裝配線有幾十至上百個(gè)掃描崗。一崗位一槍掃碼,每個(gè)掃描動(dòng)作大約2s以上,包括拿槍和放槍、讀碼識(shí)別,掃碼后等待數(shù)據(jù)互換(數(shù)據(jù)庫驗(yàn)證),約200 ms~1 s,合格后才許可生產(chǎn)安裝,掃碼操作和驗(yàn)證物料對(duì)操作者來講不增值,屬于等待浪費(fèi)。

      3.2 批次掃碼發(fā)明原理

      根據(jù)上述現(xiàn)象看問題本質(zhì),主要矛盾是想消弱運(yùn)動(dòng)物體作用時(shí)間和減少時(shí)間損失,需要改善的參數(shù)是提高自動(dòng)化程度和提高生產(chǎn)率,運(yùn)用阿奇舒勒科學(xué)發(fā)明原理分析研究問題,見表2。對(duì)崗位掃碼操作實(shí)際上是要減少掃碼運(yùn)動(dòng)操作作用時(shí)間,減少不增值的時(shí)間損失,通過分析可以總結(jié)出如下方法:通過預(yù)先作用原理、中介原理的周期性作用,將物料碼數(shù)據(jù)用將可變場(chǎng)代替恒定場(chǎng);用隨時(shí)間變化的場(chǎng)代替定時(shí)(讀碼操作視為數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的轉(zhuǎn)場(chǎng));用有組織結(jié)構(gòu)的場(chǎng)代替隨機(jī)場(chǎng),可使批次掃碼提高自動(dòng)化并提高效率,見表3。

      表2 阿奇舒勒矛盾矩陣表

      表3 阿奇舒勒矛盾矩陣表對(duì)應(yīng)的措施表阿奇舒勒矛盾矩陣表對(duì)應(yīng)的研究措施

      3.3 批次掃碼工序步驟

      優(yōu)化掃碼由單次升級(jí)批次掃碼,設(shè)計(jì)批次掃碼的具體措施如下。

      識(shí)別需要掃碼的首件。首件掃碼后數(shù)據(jù)存入寄存器做中繼DB數(shù)據(jù)塊(SIENMENS-PLC-DB數(shù)據(jù)塊,后面簡(jiǎn)稱DB)中啟中介使用、預(yù)先作用準(zhǔn)備掃碼數(shù)據(jù),下次來件自動(dòng)將中介存儲(chǔ)的(中繼)轉(zhuǎn)發(fā)AMS數(shù)據(jù)庫,驗(yàn)證物料,繼續(xù)生產(chǎn)。對(duì)如何實(shí)現(xiàn)中介(中繼),中繼數(shù)據(jù)什么時(shí)候清零,什么時(shí)候更新數(shù)據(jù),什么時(shí)候(隨節(jié)拍或托盤進(jìn)料)周期性轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù),需要編程約定。

      對(duì)通過PROFINET網(wǎng)絡(luò)的PLC(SIENMENS)、SR-LR1網(wǎng)絡(luò)連接模塊、以太網(wǎng)集線器和手持掃碼槍4個(gè)部分構(gòu)成的設(shè)備層,中繼DB在PLC程序內(nèi)產(chǎn)生,再存儲(chǔ)和轉(zhuǎn)發(fā)。

      同樣地,通過PROFINET網(wǎng)絡(luò)由PLC、研華HMI(WOP)、以太網(wǎng)集線器、手持掃碼槍4個(gè)部分構(gòu)成的設(shè)備層,需要改變HMI(WOP)中宏程序腳本接口地址,做中繼DB數(shù)據(jù)使用。

      批次掃碼來件物料碼取碼。在首件物料手動(dòng)掃碼后,將物料碼數(shù)據(jù)保存在PLC(SIEMENS)DB塊中做寄存器中繼儲(chǔ)存轉(zhuǎn)存使用,當(dāng)下次托盤到位,Tag讀取發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼完成后,PLC程序自動(dòng)將寄存器中數(shù)據(jù)上傳AMS,驗(yàn)證合格后下發(fā)生產(chǎn)許可。不用手動(dòng)拿掃描槍、移動(dòng)掃碼并等待AMS數(shù)據(jù)庫驗(yàn)證,放回掃描槍至定置處。

      有3種首件必須做手動(dòng)掃碼記錄物料碼數(shù)值的情況,1)開線首件。2) 物料箱物料無混料前提,物料箱有移動(dòng)必將觸發(fā)檢測(cè),就是換料箱首件。3) 當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)ID訂單發(fā)生變化時(shí),需要重新掃碼。首件重新掃碼,清空中繼存儲(chǔ)區(qū),再記錄物料碼數(shù)值,是掃碼采集系統(tǒng)智能學(xué)習(xí)的過程。

      3.4 批次掃碼預(yù)期效益分析

      手動(dòng)掃碼槍做MES數(shù)據(jù)采集,只作為零部件組裝的物料掃碼設(shè)備,主要用于SAP扣單。AMS數(shù)據(jù)庫保存一個(gè)物料號(hào),追溯時(shí)按照時(shí)間搜索,模糊定位,不適合發(fā)動(dòng)機(jī)混裝線。

      而自動(dòng)相機(jī)讀碼的自動(dòng)化程度較高,因產(chǎn)品需要從生產(chǎn)線上高速流過,人工掃描跟不上生產(chǎn)節(jié)拍,多采用固定式工業(yè)條碼閱讀器(讀取器、掃描器)輔助機(jī)器人搬運(yùn),再由機(jī)器自動(dòng)安裝。但一套掃描設(shè)備少則上萬元,多則十幾萬,價(jià)格昂貴。

      該文的優(yōu)化批次掃描方法對(duì)整線來說,每件安裝節(jié)省2s~3s掃碼時(shí)間(拿/放掃描槍和手動(dòng)掃碼對(duì)焦操作);同工序如果有多物料掃碼,2件或3件手動(dòng)掃碼,則節(jié)省4s~6s或6s~9s的節(jié)拍時(shí)間。減輕了工序負(fù)荷率,改善了操作者體驗(yàn)。可提高車間生產(chǎn)安排有序性、合理性,降低物料成本,提高庫存資金周轉(zhuǎn)率,細(xì)化質(zhì)量管理,降低客訴率。

      4 數(shù)據(jù)接口及規(guī)范

      上述2種掃描讀碼方法均通過OPC在工業(yè)控制設(shè)備層與應(yīng)用軟件之間建立了統(tǒng)一的軟件接口標(biāo)準(zhǔn),解決數(shù)據(jù)上傳和交互問題。只要客戶應(yīng)用程序符合OPC接口規(guī)范,就可以與OPC服務(wù)器進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。利用OPC技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)多種現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備與OPC服務(wù)器。向下對(duì)設(shè)備數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,向上與OPC客戶應(yīng)用程序通信完成數(shù)據(jù)保存及生產(chǎn)相關(guān)信息交換。

      由單件掃碼改良成批次掃碼,涉及AMS數(shù)據(jù)庫相關(guān)不做改變,僅在PLC做了上一次讀碼存儲(chǔ),下件來料后再重發(fā)存儲(chǔ)數(shù)據(jù),在BOM驗(yàn)證后直接生產(chǎn)操作,節(jié)省了人工多次掃碼步驟,但OPC構(gòu)架依然有效運(yùn)行,不受影響。

      5 掃碼智能化未來展望

      該文批次掃碼的應(yīng)用是裝配車間智能化、產(chǎn)線節(jié)拍敏捷度改善的產(chǎn)物,有助于裝配車間解放勞動(dòng)力并提高效率。掃碼作為設(shè)備層的重要輸入手段之一,手動(dòng)讀碼因前期簡(jiǎn)單、操作方便被廣泛使用,但隨著成本優(yōu)化的需要,效率低下和人力成本高的手動(dòng)方式將會(huì)逐漸減少使用。

      未來是大數(shù)據(jù)化時(shí)代,網(wǎng)絡(luò)上的傳感器都是輸入端,輸入設(shè)備的智能化取決于硬件和軟件的智能AI的學(xué)習(xí)能力強(qiáng)弱(或優(yōu)良的程序算法)。未來將模糊設(shè)備層概念,會(huì)產(chǎn)生高工業(yè)等級(jí)的、功能更強(qiáng)大且處理能力更強(qiáng)的智能讀碼產(chǎn)品,數(shù)據(jù)采集檢測(cè)和轉(zhuǎn)場(chǎng)傳輸將更快捷、高效。智能讀碼裝置是裝配線應(yīng)用發(fā)展的未來趨勢(shì),掃碼設(shè)備如何高效、低成本地服務(wù)于智能制造,只有充分利用創(chuàng)新工具,多做改進(jìn)改善,立足于解決現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際問題,才能真正發(fā)揮智能創(chuàng)新的優(yōu)勢(shì)。

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