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      硫化群控系統(tǒng)的組建與應用

      2022-11-08 01:14:10李剛鄭萬利王忻國陳偉樓鑫林元表
      橡塑技術與裝備 2022年11期
      關鍵詞:步序硫化機機臺

      李剛,鄭萬利,王忻國,陳偉,樓鑫,林元表

      (杭州朝陽橡膠有限公司,浙江 杭州 310018)

      在輪胎的加工工藝中,硫化有著非常重要的作用。硫化三要素溫度、壓力、時間直接影響硫化效應,決定硫化質(zhì)量。記錄每次硫化過程中的三要素曲線是硫化工序的重點工作。

      最初硫化機使用三針記錄儀來記錄這些曲線,按體系要求留存十五年以備追溯。這種機臺獨立記錄曲線又需要工藝技術人員反復核對工藝條件、檢查實際執(zhí)行情況的工作模式,隨著設備數(shù)量增加、生產(chǎn)產(chǎn)量提高,不斷地耗費更多人力、物力和時間。其次在工藝條件核對中,因為人員疏忽、檢查不全,導致模具字塊匹配錯誤、硫化工藝條件執(zhí)行偏差、輪胎錯硫等現(xiàn)象頻頻發(fā)生。另外,由于紙質(zhì)文檔存在存放條件不良、缺乏系統(tǒng)梳理、記錄曲線不清晰等因素影響,導致在追溯過程中信息缺失,無法診斷病疵輪胎的問題所在。這些都嚴重影響企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效益。

      組建硫化機組群控系統(tǒng),將硫化條件參數(shù)和要素曲線等生產(chǎn)信息數(shù)字化處理、傳輸、儲存。通過建立各項在線確認流程,在減輕現(xiàn)場工藝技術人員工作強度的同時,提高硫化工藝過程監(jiān)管和追溯能力,增強生產(chǎn)綜合管控水平。

      1 群控網(wǎng)絡系統(tǒng)的組建

      我公司硫化生產(chǎn)工序有340余臺(包括B型熱板機械式、液壓式及部分工程胎)硫化機,所用控制系統(tǒng)為三菱Q系列PLC,總線連接式三菱GT系列觸摸屏。在群控網(wǎng)絡中硫化機PLC作為下位機從站,每條硫化溝配置一個下位機主站,每個主站掛兩個CCLink網(wǎng)絡,單個CC-Link網(wǎng)絡接10~20個硫化機從站。下位機主站采用CC-Link IE雙環(huán)路組網(wǎng)通過電腦板卡(插于PCI插槽中)接入上位機,采用光纖進行傳輸,數(shù)據(jù)處理上較快,能夠在幾個毫秒(光纖部分)里面處理完數(shù)據(jù),且使用雙環(huán)路網(wǎng)絡保證了數(shù)據(jù)可靠傳輸(見圖1)。

      上位機采用研華IPC工業(yè)控制計算機。使用Delphi程序編寫上位機程序,完成下位機數(shù)據(jù)采集及硫化參數(shù)下載等功能。采集的數(shù)據(jù)保存在數(shù)據(jù)庫中,以便客戶端程序訪問。

      2 群控系統(tǒng)的應用

      2.1 工藝條件與模具匹配確認

      當生產(chǎn)計劃調(diào)整,硫化機更換模具后,工藝員需對模具規(guī)格字、層級、負荷指數(shù)/速度級別、最大負荷與氣壓等各字塊進行檢查,避免換模時安裝錯誤導致輪胎硫化報廢。

      在群控系統(tǒng)中設定流程:機臺結束換模狀態(tài),系統(tǒng)自動對硫化機進行鎖定無法進缸硫化。需要工藝員按照無線終端設備上的驗模單對現(xiàn)場模具進行檢驗,確認各項內(nèi)容拍模具花塊及字塊照片提交。提交驗模單后,群控系統(tǒng)才能允許試硫生產(chǎn)一缸。試硫結束后系統(tǒng)繼續(xù)自動鎖定機臺禁止硫化。工藝員需繼續(xù)使用無線終端設備對試硫的輪胎外觀進行檢驗,確認外觀無錯誤和缺陷后拍輪胎規(guī)定部位照片提交首缸檢驗單。群控系統(tǒng)才能解鎖機臺,允許該機臺進入連續(xù)生產(chǎn)狀態(tài)。

      通過該流程的建立與實施,機臺在更換模具后的生產(chǎn)中出現(xiàn)批量錯硫和輪胎外觀病疵概率大幅降低。

      2.2 硫化工藝參數(shù)下傳與確認

      當硫化機更換規(guī)格后工藝步序時間及板模溫設定值需根據(jù)規(guī)格進行轉換。在沒有群控系統(tǒng)時,需要工藝員在更換規(guī)格的機臺上進行逐項修改,工作效率低且容易出錯。

      通過群控系統(tǒng)流程建立與功能拓展,在生產(chǎn)計劃下達模具更換指令,切換機臺狀態(tài)為換模時,系統(tǒng)根據(jù)新規(guī)格的編碼從BOM中調(diào)取相應的工藝步序時間參數(shù)及板模溫設定值,通過下位機主站送往更換規(guī)格的機臺。工藝員只需在機臺觸摸屏上確認參數(shù)是否正確并下載完成參數(shù)設定。

      2.3 生產(chǎn)計劃與物料信息匹配確認

      胎胚進缸硫化前,操作人員需對胎胚成型條碼和機臺條碼進行掃描,讓系統(tǒng)識別輪胎規(guī)格、層級以及機臺所綁定的模具規(guī)格層級等信息并進行比對校驗。

      比對成功則證明該條胎胚可在此硫化機進缸硫化,允許繼續(xù)生產(chǎn)。如果比對失敗,系統(tǒng)將鎖定機臺禁止進缸硫化,直至掃描信息比對通過。

      此功能有效杜絕生產(chǎn)人員因檢查疏漏導致錯硫現(xiàn)象的發(fā)生。

      2.4 硫化過程工藝監(jiān)控與記錄

      下位機從站PLC實時采集硫化步序、硫化時間、熱板溫度、模套溫度、內(nèi)溫、內(nèi)壓數(shù)據(jù),并在觸摸屏上進行顯示,3天內(nèi)的數(shù)據(jù)可在觸摸屏上直接查詢(見圖2)。

      在下位機從站PLC中設置報警參數(shù)。由下位機從站PLC判斷硫化過程中各硫化步序的熱板溫度、模套溫度、內(nèi)溫、內(nèi)壓的值是否超出工藝條件公差范圍。

      當PLC檢測到生產(chǎn)中的硫化工藝已超差時,現(xiàn)場機臺通過聲光報警燈進行提示,并將報警及封存信息在觸摸屏上進行顯示(見圖3)。下位機主站把相關數(shù)據(jù)送往上位機,存入數(shù)據(jù)庫服務器。群控系統(tǒng)掃描獲取報警數(shù)據(jù)字,自動翻譯為相應的信息,通過釘釘系統(tǒng)提供的群機器人接口,將機臺報警信息定向推送到相應的機臺責任人,提醒相關責任人進行排查和修復處理。

      通過上述改造,有效確保硫化過程工藝的監(jiān)管力度,大幅度提高工藝報警的處置效率,減少工藝員在線巡查時間。

      2.5 三要素曲線及報警記錄追溯查詢

      為了能更好地對輪胎品質(zhì)進行管控追溯,內(nèi)部開發(fā)客戶端查詢軟件。

      (1)可根據(jù)硫化機的機臺編號、時間區(qū)間、條碼信息對所有硫化曲線進行查詢,并可使用拖拉框方式放大顯示。如此可精確查詢每條輪胎在硫化過程中各時間段的硫化步序、溫度和壓力等數(shù)據(jù)。同時還能對畫面曲線進行打印及數(shù)據(jù)導出(見圖4)。有效提升硫化工藝過程追溯能力和分析水平。

      (2)可通過“機臺編號”、“時間區(qū)間”、“報警信息”等關鍵字對所有硫化機的報警記錄進行查詢。查詢結果列出所選機臺及時間段內(nèi)出現(xiàn)某一種報警的所有記錄,如同時選擇硫化步序則會篩選出同一步序的所有報警記錄。由于某缸輪胎硫化中可能存在多個報警,可通過點擊復選框“按條碼分組”功能,只顯示每個條碼的一項報警記錄,得出所選時段對應機臺生產(chǎn)不符工藝的輪胎數(shù)量。系統(tǒng)還能把記錄導出至Excel進行后期處理,對各報警產(chǎn)生的頻次、機臺、硫化步序時間等分布情況的分析及各種報表的制作提供便利(見圖5)。

      (3)客戶端程序還可對所有硫化機在執(zhí)行工藝步序時間進行查詢,方便工藝員對眾多機臺的在執(zhí)行工藝步序時間進行檢查(見圖6),無需前往現(xiàn)場逐臺檢查,提高了工作的便捷性。

      2.6 群控系統(tǒng)的其它功能

      (1)輪胎病疵查詢功能??蓪θ我鈺r間段內(nèi)生產(chǎn)的輪胎進行病疵規(guī)格分類查詢,方便對生產(chǎn)出的輪胎病疵及時分析管控。

      (2)產(chǎn)量信息統(tǒng)計功能。可對任意時間段內(nèi)生產(chǎn)的輪胎依據(jù)機臺、班組、員工等要素分類查詢,匯總該時段機臺員工所生產(chǎn)的各規(guī)格輪胎數(shù)量。

      (3)機臺狀態(tài)查詢功能。顯示所有硫化機組當前設備狀態(tài)(如計劃檢修、更換模具、跟換膠囊、胎胚脫節(jié)等),每間隔半分鐘更新狀態(tài)信息。可在任意時間段內(nèi),通過選定機臺編號或某項設備狀態(tài),查詢機臺過往狀態(tài)詳情及機臺處于各狀態(tài)的匯總時間。

      (4)生產(chǎn)規(guī)格查詢功能??芍苯语@示所有機臺當前對應的生產(chǎn)規(guī)格信息。也可按生產(chǎn)規(guī)格將對應機臺編號分組顯示。

      (5)膠囊使用次數(shù)查詢功能??蓪λ袡C臺在使用的膠囊次數(shù)進行查詢,方便工藝員對膠囊使用情況進行監(jiān)控。

      3 結束語

      該群控系統(tǒng)在硬件選型上使用的都是工業(yè)級備件,運行穩(wěn)定可靠,在多年的使用中未出現(xiàn)異常死機和數(shù)據(jù)丟失現(xiàn)象。系統(tǒng)功能也在工藝、生產(chǎn)、設備各方面的管理需求下不斷完善和升級。應用此系統(tǒng)后未再出現(xiàn)模具更換錯誤、人為因素導致的錯硫現(xiàn)象,解決了很多硫化工序工藝和生產(chǎn)上的管理難點,受到員工廣泛好評。

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