張 軍,嚴鐵軍,席瑋城
(武漢平煤武鋼聯(lián)合焦化有限責任公司,湖北 武漢 430082)
武漢平煤武鋼聯(lián)合焦化有限責任公司(以下簡稱武鋼)5#、6#焦爐為JNX3-70-1型7 m焦爐,主要為煉鐵廠5#高爐提供焦炭,從2021年7月中旬開始,生產(chǎn)的焦炭中黑頭焦增多,黑頭焦量占總焦炭量的40%左右,同時焦炭的M40、M10、CSR等指標也有不同程度的下降。焦炭外觀是焦炭質(zhì)量最直觀的表現(xiàn),可以通過焦炭的直觀表現(xiàn)來指導高爐生產(chǎn),所以在對焦炭質(zhì)量指標關(guān)注之余,對焦炭外觀進行分析,尤其對黑頭焦問題進行分析有比較現(xiàn)實的意義。
從高爐槽下皮帶隨機選取的黑頭焦分四類:第一類焦炭發(fā)黑面平整,氣孔較多,判斷為爐頭焦;第二類焦炭偏黑,比較平整,氣孔不多,判斷為焦餅中心焦;第三類焦炭偏黑,發(fā)黑面不規(guī)則,判斷為爐頂焦;第四類塊度較小,發(fā)黑面明顯,為薄薄一層,呈現(xiàn)吸附炭黑現(xiàn)象,判斷為焦炭吸附游離碳,該黑頭焦量比較少。
1.1 黑頭焦的成因
根據(jù)焦炭成焦機理,結(jié)合焦爐生產(chǎn)情況,對各類黑頭焦的產(chǎn)生原因進行了具體分析。
1.1.1 爐頭黑頭焦
焦爐機焦側(cè)爐頭部位是焦爐炭化室內(nèi)溫度最低點,這是由焦爐的工藝設(shè)計決定的。武鋼規(guī)定焦爐爐頭溫度與標準測溫火道溫度之差應(yīng)小于150℃,但在實際生產(chǎn)中5#、6#焦爐機焦側(cè)爐頭平均溫度均低于下限值。焦爐雖然有爐頭補充加熱措施,但由于爐頭補充加熱經(jīng)常導致爐頭過火垮焦,所以一直處于停用狀態(tài)。此外,為增加裝煤量,5#、6#焦爐的機焦側(cè)爐門磚厚度由原設(shè)計的470 mm減少至450 mm,進一步惡化了炭化室內(nèi)爐頭低溫區(qū)溫度,導致爐頭焦炭成熟較差。
1.1.2 焦餅中心黑頭焦
炭化室內(nèi)配合煤的成焦過程是由兩邊爐墻逐層往炭化室中心擴展的,靠近爐墻的焦炭因溫度高傳熱快,故熔融良好,結(jié)構(gòu)致密。而炭化室中心部位的焦炭因結(jié)焦前期受熱速度較慢、結(jié)焦后期快速結(jié)焦,故焦炭黏結(jié)熔融較差,甚至中心位置有少量揮發(fā)分殘余,導致中心面焦炭發(fā)黑。
1.1.3 焦餅頂部黑頭焦
焦炭成熟時焦餅的溫度需要達到1 000℃±50℃,而在焦爐生產(chǎn)過程中,為防止炭化室頂部過量生長石墨,影響生產(chǎn)順行,故需要控制炭化室爐頂空間溫度在800℃±50℃,所以焦餅頂部焦炭層在結(jié)焦后期會持續(xù)向爐頂空間放熱,無法達到焦炭成熟所需要的溫度,導致焦炭成熟不良,出現(xiàn)發(fā)黑、疏松。
1.1.4 附著碳黑頭焦
成焦中后期,半焦縮聚反應(yīng)產(chǎn)生的揮發(fā)分主要是煤氣,其中的CH4及其他不穩(wěn)定脂肪烴化合物在逸出過程中遇到熾熱的焦炭后可發(fā)生裂解反應(yīng),產(chǎn)生游離碳,部分游離碳會進入靠近兩側(cè)爐墻的高溫焦炭縫隙并被吸附,造成焦炭表面出現(xiàn)發(fā)黑現(xiàn)象。
1.2 各類黑頭焦的占比
根據(jù)武鋼JNX3-70-1型焦爐爐型參數(shù),可以分別估算前三類黑頭焦的理論比例。
假設(shè)炭化室內(nèi)高度6 m,焦餅中間寬度0.5 m,炭化室長度16.78 m,焦炭的塊度近似為50 mm×50 mm×50 mm。則:
每個炭化室的總焦炭塊數(shù)A總=(6×16.78×0.5)/(0.05×0.05×0.05)=402 720
機側(cè)爐頭+焦側(cè)爐頭的黑頭焦塊數(shù)A機+焦=(6×0.5)/(0.05×0.05)×2=2 400
爐頂黑頭焦塊數(shù)A爐頂=(0.5×16.78)/(0.05×0.05)=3 356
焦餅中心黑頭焦塊數(shù)A焦餅中心=(6×16.78)/(0.05×0.05)×2=80 544
黑頭焦比例N=(A機+焦+A爐頂+A焦餅中心)/A總×100%=(2 400+3 356+80 544)/402 720×100%=21.4%
加上少量第四類黑頭焦,正常情況下黑頭焦數(shù)量應(yīng)占全部焦炭的25%左右。
2.1 恢復爐頭補充加熱
為防止恢復爐頭補充加熱后爐頭出現(xiàn)垮焦問題,在采用最低加熱煤氣量的基礎(chǔ)上采取了間斷性補充加熱方式,每天8點至16點開爐頭補充加熱,16點至次日8點停用補充加熱?;謴蜖t頭補充加熱后效果良好,爐頭焦炭成熟明顯好于以往,達到了既改善爐頭焦炭成熟度又不垮焦的目的。
2.2 調(diào)整焦餅高向溫度分布
前期測量的21#、23#、25#炭化室焦餅中心溫度如表1所示。由表1可知,焦爐炭化室上下部溫差在焦爐生產(chǎn)管理規(guī)程要求的小于100℃范圍內(nèi),但實際生產(chǎn)中爐頂黑頭焦較多,說明上下部溫差仍然偏大,爐頂空間溫度偏低。
表1 調(diào)整前21#、23#、25#炭化室焦餅平均溫度
為縮小上下部焦餅中心溫差,對機焦側(cè)煙道吸力及廢氣盤空氣風門進行了調(diào)整,同時因恢復了爐頭補充加熱,對前期為提高爐頭溫度增加的焦爐煤氣使用量進行了恢復,共同促進高向加熱的均衡性。采取這些措施后,再次測量相同炭化室號的焦餅溫度,結(jié)果見表2。由表2可知,炭化室上下部溫差明顯縮小,說明焦爐高向加熱均勻性增強。
表2 調(diào)整后21#、23#、25#炭化室焦餅平均溫度
2.3 降低空氣過剩系數(shù)
較低的空氣過剩系數(shù)既可以提高看火孔壓力和爐頭溫度,也可以促進焦餅高向溫度的均勻性。以看火孔壓力10 Pa~20 Pa、煙道廢氣含氧體積分數(shù)不低于5%的安全限值為原則,將空氣過剩系數(shù)由原來的1.30降低至1.22,燃燒室煤氣燃燒情況良好。
2.4 調(diào)整配煤比
將配煤中氣煤配比增加了2個百分點,某較高揮發(fā)分進口煤配比增加了1個百分點,瘦煤配比降低了3個百分點,提高了配合煤炭化過程的收縮性,減少焦餅中心裂縫,有利于減少黑頭焦。
2.5 改進平煤系統(tǒng)
推焦車平煤桿在炭化室內(nèi)存在一定程度的下?lián)希瑫斐商炕覂?nèi)裝煤不平,使焦餅頂部橫向加熱溫度不均勻,造成頂部焦炭成熟不均勻,產(chǎn)生黑頭焦。針對該問題,一方面對平煤桿標高及平煤桿彎曲度進行了校正,另一方面將平煤桿前部固定擋煤板改為單向活動式擋煤板,既防止平煤桿前進時將煤大量推向焦側(cè),又可以在平煤桿后退時將煤峰刮平,保證了爐頂裝煤平整,有利于爐頂焦的成熟。
3.1 經(jīng)過以上治理,爐頭成熟程度明顯好轉(zhuǎn),邊火道溫度全部達到了焦爐生產(chǎn)管理規(guī)程中不低于標準溫度150℃的要求,邊火道溫度系數(shù)達到了0.90以上。
3.2 焦餅中心溫度高向溫差更加合理并趨于穩(wěn)定,21#、23#、25#炭化室焦餅機側(cè)、機中、焦中、焦側(cè)平均上下部溫差分別降低至32℃、33℃、35℃和37℃。
3.3 對高爐槽下皮帶焦炭隨機取樣統(tǒng)計黑頭焦數(shù)量,發(fā)現(xiàn)治理后黑頭焦比例降至24.8%,黑頭焦占比與理論計算值25%比較接近。
3.4 治理后焦炭質(zhì)量指標有所好轉(zhuǎn),熱強度得到改善,M40、CSR由治理前的平均88.80%、69.19%上升為88.89%、70.76%,M10由5.82%改善至5.79%。