王勝輝
(中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司化工分公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000)
中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司化工分公司汽機裝置2#汽輪機采用上海電氣集團股份有限公司生產(chǎn)的CCZK135-11.8/1.8/0.9型汽輪機,該機組為超高壓、單軸、直接空冷、具有兩級可調(diào)整的抽汽式汽輪機;汽輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)采用高壓抗燃油系統(tǒng),配套有一個足夠容量的EH油箱,兩臺布置在油箱下方互為備用的恒壓變量柱塞式EH油泵(A、B),一臺EH油循環(huán)冷卻油泵配合冷油器、精濾(用于EH油冷卻、過濾),一套由波紋纖維素濾器及其相串聯(lián)的硅藻土濾器組成的再生裝置。2021年11月,2#汽輪機開機過程中發(fā)生EH油壓突降、油質(zhì)惡化故障,本文對故障原因進行了分析,并提出相應(yīng)的在線處理方法。
2021年11 月2 日9 時50分,2#汽輪機準備掛閘開始靜態(tài)試驗(儀表強制),EH油泵A運行正常;9時51分,機組EH油供油母管壓力由14.2 MPa開始突降,期間備用EH油泵B聯(lián)啟,EH油箱液位保持恒定,兩臺EH油泵同時運行仍未能保持EH油供油母管壓力,EH油壓力繼續(xù)下降至6.3 MPa,且現(xiàn)場EH油泵A、B出口流量由正常的11 L/min突增至40 L/min,運行人員果斷停運兩臺EH油泵。
2#汽輪機EH油系統(tǒng)油壓突降故障發(fā)生后,現(xiàn)場檢查EH油系統(tǒng)管件接頭未發(fā)現(xiàn)漏點,且EH油箱油位未降低。重新啟動EH油泵,EH油供油母管壓力維持在14.0 MPa,EH油溫開始攀升至報警值,兩臺EH油泵出口濾網(wǎng)壓差大報警開關(guān)頻繁報警,EH油循環(huán)冷卻泵投入后,泵出口壓力極低,EH油溫?zé)o法控制。隨即停運EH油泵,對系統(tǒng)進行檢查,發(fā)現(xiàn)EH油循環(huán)冷卻油泵入口濾網(wǎng)堵塞嚴重,EH油泵四個出口濾網(wǎng)均壓損變形,2#汽輪機EH油油質(zhì)突然惡化,出現(xiàn)了大量雜質(zhì)、膠體。
機組掛閘過程可認為是機組AST油壓建立的過程。首先由儀表專工屏蔽機組真空低跳機信號,然后點擊機組掛閘按鈕,DEH系統(tǒng)(數(shù)字電液控制系統(tǒng))會發(fā)出一個信號至復(fù)位電磁閥,使危急遮斷器復(fù)位;同時DEH系統(tǒng)會發(fā)出另一個信號至AST油壓低停機DI硬點,并對其進行10 s左右的屏蔽,使汽輪機所有跳閘信號消失,DEH系統(tǒng)檢測到機組主保護跳機條件消失,發(fā)出掛閘信號,指令機組AST電磁閥帶電關(guān)閉,EH油系統(tǒng)開始充油憋壓(如圖1所示),待檢測到EH油系統(tǒng)AST油壓≥6.89 MPa時,DEH系統(tǒng)反饋掛閘完成,高壓調(diào)門、中低壓調(diào)門開啟至全開位。待機組進汽且真空值達到規(guī)定值時,解除對機組真空低跳機信號的屏蔽。
圖1 EH油系統(tǒng)掛閘后各組件狀態(tài)
2.2.1 EH油壓突降原因
2#汽輪機EH油壓突降故障現(xiàn)象發(fā)生時,機組EH油系統(tǒng)無泄漏,重新啟動EH油系統(tǒng)后,EH油壓正常,機組掛閘正常,可判定2#汽輪機EH油系統(tǒng)各設(shè)備、組件完好無異常。
調(diào)取機組各參數(shù)歷史曲線發(fā)現(xiàn),9時51分油壓突降故障發(fā)生時,在機組掛閘信號存在,AST電磁閥未帶電、機組AST油壓未建立的情況下,機組四個高壓調(diào)門(GV1~GV4)開度指令為100%,開度反饋為0。
經(jīng)與儀表人員溝通,故障發(fā)生前為便于靜態(tài)試驗快速完成,誤將機組掛閘信號強制為已掛閘,致使機組在AST、OPC油壓未建立的情況下,高壓調(diào)門按照掛閘狀態(tài)動作,調(diào)門伺服閥開度由0快速開至100%,大量高壓油通過開啟的伺服閥導(dǎo)入油動機油缸下腔內(nèi)。由于AST、OPC油壓未建立,卸載閥杯型滑閥上下壓力不足(僅有彈簧作用力,無AST油、OPC油作用),杯型滑閥被油缸下腔內(nèi)的高壓油沖開,大量高壓油從有壓回油母管返回EH油站,為維持EH油母管油壓,兩臺恒壓變量EH油泵同時啟動,但此時系統(tǒng)EH油流量超過油泵最大穩(wěn)壓流量,致使EH油供油母管壓力無法維持,EH油壓突然下降。
2.2.2 EH油油質(zhì)惡化原因
由1.2節(jié)分析可知,2#汽輪機EH油壓突降故障與EH油油質(zhì)惡化存在因果關(guān)系,抽查機組EH油油壓突降前油質(zhì)分析報告,EH油油質(zhì)合格。由2.2.1節(jié)分析可知EH油壓突降故障發(fā)生時,EH油系統(tǒng)處于超大流量運行狀態(tài),考慮到EH油泵出口濾網(wǎng)及EH油循環(huán)冷卻油泵入口濾網(wǎng)均是在EH油超大流量循環(huán)、EH油壓突降故障發(fā)生后出現(xiàn)嚴重堵塞現(xiàn)象,由此推斷EH油系統(tǒng)油質(zhì)突然惡化是由于EH油超大流量循環(huán)將EH油箱底部沉積的大量雜質(zhì)、膠體卷起攜帶入EH油系統(tǒng)各設(shè)備、管件所致。
為確保機組運行期間油動機動作正常且異常工況下能緊急停運,汽機裝置在機組大小修或其他因素停機后,需做靜態(tài)試驗來驗證保護回路、邏輯以及定值的準確性。
靜態(tài)試驗正常步驟為:運行人員掛閘→儀表強制跳閘條件→機組跳閘,本次機組EH油壓突降故障主要是由于儀表人員未認真按照靜態(tài)試驗正常操作步驟進行導(dǎo)致,EH油壓突降故障發(fā)生后,機組EH油油質(zhì)突然惡化,引起了后續(xù)機組EH油溫高、主汽門和調(diào)門異常擺動等后果,嚴重影響了機組的長周期運行,所以按照正確的操作步驟開展機組靜態(tài)試驗極為重要。
從2.2.2節(jié)分析可知,EH油系統(tǒng)正常運行時,循環(huán)的EH油油質(zhì)尚可,但EH油箱底部沉積著大量雜質(zhì)、膠體,可見機組EH油油質(zhì)本質(zhì)上已然惡化。針對此,計劃采取三種措施來確保機組EH油油質(zhì)正常穩(wěn)定:(1)對EH油系統(tǒng)進行為期45 d的在線濾油,其效果良好(處理前后油質(zhì)對比如表1所示)。(2)在機組大修時,將EH油箱倒空,對EH油箱底部的頑固臟物進行清理,從源頭杜絕EH油油質(zhì)污染。(3)重視EH油定期取樣及再生工作;每四個月取樣分析一次,取油樣時所用容器必須清潔;每周投入再生裝置運行8 h,保持油質(zhì)中性及合格的顆粒數(shù);停機后盡量保持EH系統(tǒng)連續(xù)運行,如檢修或更換部件后,要留有足夠的濾油時間,保證啟機時油質(zhì)合格。
表1 2#汽輪機EH油處理前后油質(zhì)對比
2#汽輪機EH油壓突降故障本身并不會對機組產(chǎn)生過多的影響,但由EH油系統(tǒng)超流量循環(huán)引起的EH油油質(zhì)惡化卻很大程度上影響了機組的正常運行,故障發(fā)生后EH油泵所有(四個)出口濾芯全部壓損破壞,且2#汽輪機在并網(wǎng)帶負荷過程中頻繁出現(xiàn)了由于EH油油質(zhì)差導(dǎo)致的主汽門、調(diào)門擺動,不僅造成了巨大的經(jīng)濟損失,而且給裝置的安穩(wěn)運行帶來了不利的影響。因此,要重視汽輪機機組的潤滑油、EH油油質(zhì)管理,除按照廠家維護導(dǎo)則對EH油系統(tǒng)進行定期維護以外,也應(yīng)參考成熟企業(yè)的經(jīng)驗為油系統(tǒng)配備在線濾油機,并在大修過程中對油箱底部進行清理,只有這樣才能確保機組可靠的長周期運行。