周勇 李鑫 田春 譚剛 楊嚴
【摘要】個紹采用固結(jié)灌漿及高壓旋噴樁結(jié)合的地基處理方式,解決各地質(zhì)分區(qū)地基不均勻性問題,有效加固軟土覆蓋層,控制工后沉降和工后差異沉降,提高地基土強度,改善回填壓實土結(jié)構(gòu)不均勻問題,并提高地基整體強度;減小新近高填方回填壓實土后期遇水濕陷、蠕變及重力沉降等問題,實現(xiàn)結(jié)構(gòu)基底加固,保障結(jié)構(gòu)安全穩(wěn)定。
【關(guān)鍵詞】固結(jié)灌漿;高壓旋噴樁;工后沉降;基底加固
【中圖分類號】 TU472.3+6????????? 【文獻標志碼】 B
成都天府國際機場配套市政項目范圍內(nèi),包括雨水暗渠、下穿隧道、綜合管廊等大型現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)筑物,該區(qū)域范圍內(nèi)存在大量前期場平新近填土,填土厚度變化較大,地質(zhì)條件較為復(fù)雜,由于天府國際機場建設(shè)工期緊迫,無法使該類地基達到沉降自穩(wěn)的需求,本標段暗渠軟弱土層較深基本位于6.0~12.0 m范圍,若是將場平新近填土,清除換填,以減小沉降,提高承載力,將導(dǎo)致工程造價大幅度提高,且通過多次方案比較,最終采用了在場平新近填土對部分節(jié)段結(jié)構(gòu)坐落于基巖和 CFG樁群樁柔性復(fù)合地基上采用固結(jié)灌漿及高壓旋噴樁施工工藝加固軟基處理[1],通過工程項目施工實踐證明該技術(shù)既保證了質(zhì)量,又有良好的效益。
1技術(shù)處理簡述
當遇到軟土覆蓋層較深,且上部基礎(chǔ)荷載較大,工后差異沉降難度大,基礎(chǔ)換填受限時,采用固結(jié)灌漿孔及高壓旋噴樁樁均采用一次跟管鉆進、全孔分段自下而上灌漿的施工方法:所有固結(jié)孔 L =12.0 m一次成孔,孔深度6.0~12.0 m 范圍內(nèi)采用固結(jié)灌漿自下而上分段(0.50 m/段)邊拔邊灌連續(xù)灌漿作業(yè),各孔固結(jié)灌漿施工完成后立即埋設(shè) L =6.0 m、小100 mmPVC管拔管進行高壓旋噴樁施工,待混凝土強度達要求后,與新近填土共同作用形成復(fù)合式地基,以保證地基承載力,避免不利沉降,減小新近高填方回填壓實土后期遇水濕陷、蠕變及重力沉降量[2]。
2施工準備
2.1空壓機
固結(jié)灌漿施工用高壓空氣采用美國壽力 H750(或 H900)型移動式空壓機供高壓空氣,按每個地區(qū)1臺空壓機進行配制。在鉆孔時,將移動式空壓機布置在各地區(qū)平臺上,再將風(fēng)管接入洞內(nèi)各工作面。
2.2施工用水
利用施工現(xiàn)場公共水源,水質(zhì)應(yīng)符合《混凝土拌用水標準》(JGJ63-89)的規(guī)范,不得使用含泥量超標的水。
2.3施工用電
用電主要以發(fā)電機自發(fā)電為主,從發(fā)電機接至各工作區(qū)域灌漿工作面各用電點。
2.4制、供漿系統(tǒng)
設(shè)置1個制漿站,制漿站配制1臺高速制漿機、2臺雙層攪拌桶、2臺3SNS 泵、記錄儀1套,灌漿泵均布置在各灌漿工作區(qū)域附近。
2.5施工排水
制漿站排水:在制漿站旁各挖一5 mx5 mx2 m的沉淀池,廢水排放前先排至沉淀池,經(jīng)沉淀與過濾后再抽排至對外排污系統(tǒng),并視現(xiàn)場情況定期對沉淀池進行清理,將清理出的沉淀物運至指定棄渣場。
3鉆孔、固灌、高噴工藝流程
施工流程見圖1。
3.1孔位布置
已完成小600 mmCFG混凝土樁3排計12孔,現(xiàn)布設(shè)5排固結(jié)灌漿及高壓旋噴孔計32孔,排距0.86 m,孔距1.0 m, 以 CFG樁的孔排距均勻布置(圖2),鉆孔傾角為90。(垂直孔),鉆孔孔徑小146 mm、孔深 L =12.0 m。
3.2鉆孔工藝
鉆孔以 xZ-90A鉆機及小146 mm偏心錘鉆具跟管成孔,平均孔深12.0 m,確保進入老土層0.5 m。
3.3沖洗工藝及保護
灌漿前采用中壓空氣對孔內(nèi)進行3 min沖吹,確??變?nèi)巖粉、泥渣沉淀不大于20 cm,孔口采取堵塞保護,以防孔內(nèi)掉人雜物造成堵孔現(xiàn)象。
3.4固結(jié)灌漿工藝
3.4.1固結(jié)灌漿分段
固結(jié)灌漿孔采用全孔分段自下而上灌漿方法,預(yù)計孔深度12.0~6.0 m范圍內(nèi)采用分段(0.50~1.5 m/段)邊拔管邊灌漿連續(xù)作業(yè),各孔段固結(jié)灌漿結(jié)束立即進行高壓旋噴施工,固結(jié)、高噴段搭接長度0.5 m。
3.4.2固結(jié)灌漿方式
固結(jié)灌漿孔采用純壓封閉灌注法。
3.4.3固結(jié)灌漿壓力
(1)固結(jié)灌漿壓力I序孔0.10-0.20 MPa、I序孔0.20-0.30 MPa、Ⅲ序孔0.30-0.50 MPa。
(2)采用純壓封閉灌漿,壓力表安裝在回漿管路。壓力值讀取壓力表指針擺動的中間值,指針擺動范圍小于灌漿壓力的20%,采用自動灌漿記錄儀能測記錄間隔時段內(nèi)灌漿壓力的平均值和最大值。
(3)灌漿壓力達到設(shè)計壓力,每級壓力的灌漿時間不少于5 min。
3.4.4水灰比及漿液變換原則
3.4.4.1水灰比
固結(jié)灌漿水灰比 I序孔采用水泥漿液0.8:1、0.5:12個比級;起灌比級0.8:1;I序孔采用水泥漿液1:1、0.8:1、0.5:1
3個比級,起灌比級1:1;Ⅲ序孔采用水泥漿液2:1、1:1、0.8:1
3個比級,起灌比級2:1。
3.4.4.2漿液變換原則
(1)總原則是由稀至濃逐級變換。
(2)灌漿壓力保持不變,注入率持續(xù)減少,或當注入率不變而壓力持續(xù)升高時不得改變水灰比。
(3)當某級漿液注入量已達300 l以上或灌注時間已達10 min,而灌漿壓力和注入率均無改變或改變不顯著時,應(yīng)改濃一級水灰比。
(4)當注入率大于30 l/min 時,視現(xiàn)場具體情況可越級變換水灰比。
3.4.5灌漿結(jié)束標準
在設(shè)計灌漿壓力下,達到規(guī)定灌漿壓力后,正常起拔套管;當灌漿超過設(shè)計壓力以后急劇上升時,可連續(xù)起拔管,直至降至設(shè)計壓力以下,改回正常起拔管。當注入率單孔不大于10 l/min,,繼續(xù)灌注10 min后,可結(jié)束灌漿。
3.4.6灌漿特殊情況處理
3.4.6.1冒漿處理
灌漿過程中發(fā)現(xiàn)冒漿,應(yīng)視具體情況采用嵌縫、表面封堵、低壓、濃漿、間歇、待凝等方法進行處理。
3.4.6.2串漿處理
(1)如被串孔正在鉆孔,應(yīng)立即停鉆,并將孔口堵塞。
(2)若不具備對被串漿孔進行同時灌漿,則應(yīng)塞住被串漿孔,待灌漿孔結(jié)束后,對被串漿孔進行重新掃孔、沖洗,而后繼續(xù)鉆進、灌漿。
3.4.6.3灌漿中斷處理
(1)灌漿作業(yè)必須連續(xù)進行,若因故中斷,應(yīng)盡快及時恢復(fù)灌注,若中斷時間小于30 min,可按中斷前相關(guān)指標繼續(xù)復(fù)灌。
(2)若中斷時間較長或超過30 min,應(yīng)立即設(shè)法沖洗,若沖洗無效,則應(yīng)在重新灌漿前進行掃孔,再恢復(fù)灌漿。復(fù)灌開始時應(yīng)使用該段中斷前的開灌水灰比進行灌注。若注入率與中斷前相近,即可采用中斷前的水灰比繼續(xù)灌注;如注入率較中斷前減少較多時,應(yīng)逐級加濃繼續(xù)灌注;若注入率較中斷前減少很多,且在短時間內(nèi)停止吸漿,應(yīng)采取補救措施。
3.4.6.4注漿量大難以結(jié)束情況處理
(1)采取低壓、濃漿、限量、限流、間隔灌漿等。
(2)摻加速凝劑、減水劑等,灌注速凝漿液。
4高壓旋噴工藝
4.1樁位布置
高壓旋噴樁樁位與固結(jié)灌漿孔位一致,灌漿結(jié)束后孔口預(yù)埋 L =0.5 m、110 cmPVC管或作好其他標記以便于固結(jié)灌漿完成后高壓旋噴施工時確認樁孔位。
4.2工藝參數(shù)
該標段高壓旋噴樁施工采用雙管法,施工樁徑:小600 mm、樁長:6.0 m,為確保施工樁質(zhì)量,高噴起始段與固結(jié)灌漿停灌段搭接0.5 m。
高壓旋噴樁工藝參數(shù)如表1所示。
4.3 高噴機到位
(1)高噴機就位鉆桿對準孔位,用水平尺測量機體水平、立軸垂直,鉆機要平穩(wěn)牢固。
(2)測量鉆桿長度,測量噴嘴中心線是否與鉆桿方向一致。
(3)施工時應(yīng)進行地面漿試噴,保證管路暢通無堵塞。
(4)在下鉆桿過程中,為防止泥砂堵塞噴嘴,應(yīng)邊射水邊下鉆,水壓力一般不7過5 MPa,若壓力過高,則易將孔壁射塌。
4.4旋噴制漿
高壓旋噴樁施工采用雙管法,用 P.042.5R級普通硅酸鹽水泥,水灰比1:1、相對密度1.50以上。在漿液使用前檢查輸漿管路和壓力表,保證漿液順利通過輸漿管路噴入地層。旋噴用的水泥漿液在進入高壓泵施噴之前,要進行過濾,保證不7過0.5 mm的顆粒進入,且無石塊等雜質(zhì),以免堵塞鉆桿,配置的漿液應(yīng)流動性好,便于泵送、噴射。
4.5噴射作業(yè)
高壓旋噴樁為自下而上連續(xù)作業(yè)。
(1)當鉆桿下至設(shè)計深度,噴嘴達到設(shè)計標高,即可噴射注漿。
(2)開噴送人符合設(shè)計要求的水泥漿,待漿液返出孔口正常后,開始提升,提升速度30~35 cm/min, 旋轉(zhuǎn)速度20 r/min。
(3)高壓旋噴樁噴射過程中出現(xiàn)壓力突降或驟增,必須查明原因,及時處理。
(4)噴射過程中拆卸鉆桿時,應(yīng)進行下落搭接復(fù)噴,搭接長度不小于0.2 m。
(5)噴射過程中因故中斷后,恢復(fù)噴射時,應(yīng)進行復(fù)噴,搭接長度不小于0.2 m。
(6)噴射中斷7過漿液初凝時間,應(yīng)進行掃孔,恢復(fù)噴射時,復(fù)噴搭接長度不小于0.1 m。
(7)噴射過程中孔內(nèi)漏漿,應(yīng)考慮從孔口加入速凝劑,停頓數(shù)分鐘后再繼續(xù)觀察返漿情況考慮是否繼續(xù)噴射。
(8)噴射過程中孔內(nèi)嚴重漏漿,停止噴射,提出鉆桿,采取堵漏措施。
(9)為了提高樁的承載力和確保處理質(zhì)量,在樁頂2 m 范圍內(nèi)復(fù)噴。
4.6復(fù)噴
因地表無蓋重影響高噴效果,采用樁頭0~2.0 m復(fù)噴,確保高噴質(zhì)量。
4.7充填回灌
高壓旋噴樁結(jié)束后,孔口水泥漿會產(chǎn)生析水沉淀回縮,應(yīng)及時向孔口充填灌漿,直到孔口漿面不再下沉為止。
5試驗檢測方法
(1)采用sM植物膠雙管法取芯,檢測地基土密實度及均勻性并注水檢測地層的透水性;鉆孔取芯全孔不掉鉆、不漏水,加固后地基土結(jié)構(gòu)較密實。
(2)靜載試驗,檢測復(fù)合地基承載力;全孔所取巖芯漿結(jié)石充填明顯,復(fù)合地基承載力明顯提升。
(3)進行沉降變形實時監(jiān)測。
6試驗工藝及成果分析
6.1鉆孔工藝成果分析
試驗區(qū)已施工12個 CFG樁,現(xiàn)布施32個固結(jié)、高噴試驗孔,鉆孔工藝分為低風(fēng)壓跟管鉆孔和高風(fēng)壓跟管鉆孔兩種方法。低風(fēng)壓跟管鉆孔成孔后出渣不暢,無法正常安裝灌漿栓塞,故改用高風(fēng)壓跟管鉆孔,灌漿施工效率顯著。單孔完成鉆進時間:40 min/孔 L =12 m,單臺鉆機完成工程量360.0 m(30孔/d)。
6.2固結(jié)灌漿工藝成果分析
6.2.1固結(jié)灌漿工藝分析
6.2.1.1灌漿水灰比
試驗孔分0.8:1、1:1、2:13種起灌水灰比進行對比試驗。Ⅰ序孔采用0.8:1漿液起灌,無壓、無回漿、說明孔隙大、連通性好、吸漿量大,故變漿為0.5:1升壓達到設(shè)計值結(jié)束灌漿;I序孔采用0.8:1漿液起灌,有壓、回漿大、說明孔隙減小、吸漿量小,故 I序孔起灌水灰比調(diào)整為1:1起灌, 1:1、
0.8:1升壓達到設(shè)計值結(jié)束灌漿;Ⅲ序因孔隙細微灌入差,故采用2:1漿液起灌,2:1、1:1升壓達到設(shè)計值結(jié)束灌漿。
6.2.1.2灌漿壓力
試驗孔方案設(shè)計灌漿壓力為:I序孔0.30~0.50 MPa、I 序孔0.50~0.80 MPa、Ⅲ序孔0.80~1.00 MPa。灌漿試驗過程中,隨著壓力遞增淺表地層反復(fù)被擊穿發(fā)生串漿、冒漿而待凝,影響灌漿效率和質(zhì)量,故后續(xù)灌漿試驗采用 I序孔0.10~0.20 MPa、I序孔0.20~0.30 MPa、Ⅲ序孔0.30~0.50 MPa,對試驗孔跟管管壁冒漿、串漿進行良好控制,提高了灌漿效率,更能確保灌漿質(zhì)量。
6.2.1.3灌漿段長
固結(jié)灌漿試驗原設(shè)計段長采用0.50 m/段邊拔管邊灌漿,灌漿效果較好、但效率低;實際采用1.50 m/段邊拔管邊灌漿,灌漿效果差別不大,效率明顯提高。
6.2.1.4灌漿方式
固結(jié)灌漿試驗原設(shè)計四周Ⅰ序孔采用純壓式灌漿,Ⅱ、Ⅲ序孔采用循環(huán)式灌漿。由于循環(huán)式灌漿孔內(nèi)多一組管路,嚴重影響拔管拆卸、安裝效率,后改進為孔內(nèi)純壓半路回漿式灌漿,提高施工效率,但對回填土固結(jié)灌漿質(zhì)量影響不大。
6.2.2固結(jié)灌漿成果分析
6.2.2.1各次序孔單位注入量分析
由附表1可知:Ⅰ序孔平均單位注入量為214.5 kg/m, Ⅱ序孔平均注入量為77.7 kg/m, Ⅲ序孔平均單位注入量為43.2 kg/m, 由此可見:單位注入量隨施工加密排序而遞減的規(guī)律顯著。
6.2.2.2單位注入量頻率分析
固結(jié)灌漿32段,單位注入量區(qū)間段數(shù)/頻率%,Ⅰ序孔50~100 kg/m的1段,頻率為5%;100~200 kg/m的10段,頻率為50%;200~300 kg/m的5段,頻率為25%;300~400kg/m的2段,頻率為10%;400~500 kg/m的1段,頻率為5%;500~800 kg/m的1段,頻率為5%。
Ⅱ序孔_50 kg的5段,頻率為83%;50~100 kg/m的1段,頻率為17%。
Ⅲ序孔_50 kg的6段,頻率為100%(圖3)。
6.2.3固結(jié)灌漿效率分析
單臺灌漿設(shè)備完成灌漿時間:75 min/孔、L =6.0 m,單臺灌漿設(shè)備完成工程量96.0 m(16孔/d)。
6.3高壓旋噴樁工藝分析
6.3.1高壓旋噴樁工藝分析
20#、33#兩孔選用高壓噴嘴2.2 mm,壓力25 MPa、提升速度25 cm/min、注入水泥量133.3 kg/m孔口返漿較大;其他31孔均選用高壓噴嘴2.0 mm,壓力30 MPa、提升速度30 cm/min、注入水泥量83.3 kg/m孔口返漿相對較小。根據(jù)經(jīng)驗雙管法注入水泥量小于100.0 kg/m,雖然孔口返漿相對較小,但很難保證高噴質(zhì)量,提升速度需降低。
6.3.2高壓旋噴樁進度分析
單臺噴漿設(shè)備完成噴漿時間:40 min/孔、L=6.0 m,單臺噴漿設(shè)備完成工程量180.0 m(30孔/d)。
6.4鉆孔取芯檢查結(jié)果分析
(1)鉆孔取芯全孔不掉鉆、不漏水,說明加固后地基土結(jié)構(gòu)較密實。
(2)全孔所取巖芯漿結(jié)石充填明顯。
(3)取芯鉆孔破植物膠后,注水未滲漏形狀完好。
7該技術(shù)主要技術(shù)特點
(1)有效改善回填壓實土結(jié)構(gòu)不均勻問題,并提高地基整體強度。
(2)控制工后沉降和工后差異沉降,減小新近高填方回填壓實土后期遇水濕陷、蠕變及重力沉陷量。
8適用范圍
該技術(shù)適用于回填壓實土、原位地基處理土區(qū)的固結(jié)灌漿和高壓旋噴樁加固處理,在保證成樁質(zhì)量的前提下,技術(shù)經(jīng)濟效果最佳。
9結(jié)束語
采用該技術(shù),有效改善回填壓實土結(jié)構(gòu)不均勻問題,并提高地基整體強度;控制工后沉降和工后差異沉降,減小新近高填方回填壓實土后期遇水濕陷、蠕變及重力沉陷量,減少了大量土石方工程量,減小了換填,避免了大量土石方借用、棄置、轉(zhuǎn)運等所需新增用地量,節(jié)約土地,符合我國基本國情。由于新近填土沉降周期較長,過大沉降將導(dǎo)致構(gòu)筑物破壞,承載力達不到要求。而采用開挖換填進行地基處理往往工期較長,應(yīng)用該技術(shù)進行地基處理,節(jié)約施工工期。
采用該技術(shù),減少了土石方作業(yè),對原有自然地貌的破壞,保護了環(huán)境;避免了土石方施工中,投入大量機械、車輛,減少了機械噪聲和廢氣的排放;避免了土方運輸,產(chǎn)生的揚塵,減少了灑水作業(yè),節(jié)約了用水,環(huán)保效益顯著。
參考文獻
[1]錢軍剛.恰木薩水電站主變壓器基礎(chǔ)加固處理[J].紅水河,2022(1):41.
[2]邢建營,關(guān)志誠,呂小龍.面板堆石壩深覆蓋層處理技術(shù)研究及在河口村水庫工程中的應(yīng)用[ J],巖土工程學(xué)報, 2020(7):42.