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      鉆孔注漿護壁技術在大南湖二號露天礦火燒區(qū)爆破中的應用

      2022-11-25 07:50:41
      露天采礦技術 2022年1期
      關鍵詞:潛孔火燒護壁

      梁 斌

      (新疆安順達礦山技術工程有限責任公司,新疆 烏魯木齊 830000)

      巖石的爆破破碎主要是炸藥爆炸應力波和爆炸氣態(tài)產(chǎn)物膨脹共同作用的結果,要保證燒變巖石爆破效果,就必須保證鉆孔質量、裝藥質量和填塞質量。大南湖二號露天煤礦Ⅳ火燒區(qū)地質條件下的鉆孔爆破,現(xiàn)場采用恒特HT150 型一體化潛孔鉆機、SWD138R 型一體化潛孔鉆機進行火燒區(qū)鉆孔作業(yè),由于巖石性脆易碎,鉆孔過程中風機吹渣壓力過大會導致炮孔吹成空洞,鉆具抽取后就塌孔無法進行后續(xù)的裝藥爆破,給Ⅳ火燒區(qū)的剝離作業(yè)造成很大影響,必須采取措施解決火燒區(qū)鉆孔成型問題,以保證火燒區(qū)的正常剝離作業(yè)。目前,該礦燒變巖石區(qū)域正位于采場推進前方,無法解決鉆孔問題,將直接影響采場剝離爆破,從而影響采煤生產(chǎn),因此,解決火燒區(qū)鉆孔質量問題是首要任務。

      1 工程概況

      哈密大南湖礦二號露天煤礦位于新疆哈密市境內,屬哈密市南湖鄉(xiāng)管轄,距哈密市區(qū)約84 km,距南湖鄉(xiāng)約45 km。相互平行的哈羅公路和哈羅鐵路從大南湖二號露天煤礦西北部穿過,哈羅鐵路在本礦附近設有巴特站,將滿足大南湖礦區(qū)優(yōu)勢資源轉化。目前新疆重要的運輸干線蘭新鐵路和甘新公路(312 國道)自東南而西北由礦區(qū)北東側經(jīng)過,距礦區(qū)邊界約60 km。礦區(qū)交通十分便利。

      大南湖二號露天煤礦位于殘丘臺地區(qū),殘丘山體低而散亂,山頂渾圓,相對高差不大,干谷寬闊,臺地臺面較平坦,地表被殘積、坡積的巖屑層所覆蓋,通稱戈壁(南湖戈壁)。礦區(qū)及周邊50 km 范圍內無地表水系。

      大南湖礦區(qū)西區(qū)地處哈密市南無植被荒漠戈壁區(qū),氣候條件比市區(qū)更差。哈密市年平均氣溫8~11℃,1 月最冷,7 月最熱,最熱月與最冷月的平均氣溫之差(氣溫年較差)較大,一般可達36~40 ℃。

      哈密大南湖二號露天煤礦Ⅳ火燒區(qū)位于礦田中北部,火燒面積較大,火燒面積大約7.06 km2,占年度總剝離量的1/3,Ⅳ火燒區(qū)是由于煤層自燃導致煤層上覆巖系及圍巖燒變、烘烤,使變形特性原本塑性的巖石變的性脆易碎,巖體呈碎裂結構,結構體呈片狀、板狀、碎塊狀、楔形、菱形體等。同時巖石中存在大量燒變程度較高,較硬的孤石。

      2 火燒區(qū)爆破難題解決

      首先,改進鉆孔設備,通過對原裝FH400 型水井普通鉆機進行改進,并在鉆孔成形后及時進行泥漿護壁,成孔率顯著提高,可達95 %以上;其次,改變爆破參數(shù),將巖石剝離爆破臺階高度由原來的10 m 調整減少到5 m,分臺階進行爆破,減少炮孔深度、增加鉆孔成孔率;再次增加穿孔密度,降低穿孔直徑,將孔網(wǎng)參數(shù)由原來的排距5 m,孔距為7.5~8 m,調整為排距5 m,孔距為6~6.5 m,將孔徑φ138 mm 調整為φ120 mm。經(jīng)過工程實踐,取得了良好的爆破效果[1-4]。

      2.1 常規(guī)鉆孔設備

      常規(guī)鉆孔設備一般為露天潛孔鉆機,常用潛孔鉆機有分體機和一體機,分體機機械化程度較低,如金科590 型潛孔鉆機、開山KG510 型潛孔鉆機等,鉆機和動力設備空壓機是分開的2 臺獨立設備,一體機機械化程度較高,如SWD138R 型一體化潛孔鉆機,恒特HT150 型一體化潛孔鉆機等,空壓機和鉆機的動力設備是由同一臺采油機提供,集成化程度較高。常用鉆孔直徑為120 mm 或138 mm,最大鉆孔深度25 m。最大提升速度25~30 m/min,回轉速度0~100 r/min,最大爬坡度25°~30°。分體機鉆機質量4~5 t,最大行走速度1.8~2.5 km/h,鉆孔能力40~50 m/h。一體機鉆機質量15~25 t,最大行走速度3.5~4.5 km/h,鉆孔能力60~70 m/h。

      2.2 設備改造

      根據(jù)火燒區(qū)地質情況,普通潛孔鉆機鉆孔完成鉆孔后,鉆具抽取后就塌孔,無法進行爆破作業(yè)。只有采用水井鉆機鉆孔,采用泥漿護壁技術才能完成鉆孔,采用普通型水井鉆機鉆孔效率較低,效果不理想。因此,對原裝FH400 型水井普通鉆機進行了改進,改進主要內容為:①對履帶進行了加長,增加了鉆機的穩(wěn)定性;②對鉆機塔架進行了前移,使操作較原機更為方便、靈活;③將空壓機、發(fā)動機、發(fā)電機、泥漿筒、泥漿泵、散熱器集中設置安裝在鉆機平臺上,成為一體式鉆孔機,改進后設備功能齊全、布置合理、使用方便,適合火燒區(qū)作業(yè)。

      2.3 設備鉆具技術改進

      1)沖擊器位置。常規(guī)潛孔鉆機的沖擊器緊接著鉆頭,處于鉆孔底部,沖擊器效率較高,但是對鉆孔周邊振動較大,周邊圍巖破碎時,易振動造成塌孔。鉆桿的連接采用的是牙形絲扣連接。鉆頭底部設置2 個垂直小孔。因下置沖擊器接觸孔周邊破碎圍巖時,易振動造成塌孔,現(xiàn)將原來的下置沖擊器,改進為頂置沖擊器,克服了原設備的缺點,鉆孔成孔率大大提高。

      2)鉆桿的材質強度及改變鉆桿形狀。鉆桿的材質由原來使用27CrMo 鋼材,改為26CrMo 鋼材(S135 鋼級),提高了鉆桿的材質強度,增加了鉆桿的耐磨性,延長了鉆桿的使用壽命。將原來使用圓形的鉆桿,改為六棱形,其優(yōu)點為:排渣空間大、效果好,在棱形邊上可加焊EDZCr-B-OA 耐磨焊條,增加其耐磨損性,延長了使用壽命。

      3)與鉆桿的連接。原來鉆頭與鉆桿的連接采用是牙形絲扣連接,現(xiàn)改為波紋絲扣連接,受力均勻耐用,克服了原來連接部位易斷現(xiàn)象,延長了使用壽命。

      4)鉆頭改進。將原有鉆頭底部設置的2 個垂直小孔(φ15 mm),改造為傾斜孔,克服了原來易堵小碎石的現(xiàn)象。在原有鉆頭上加焊6~8 條加強焊縫,厚度一般在3 mm,增加其磨損性。

      3 護壁技術方案

      1)爆破參數(shù)的確定[4-5]。情況下大南湖二號露天煤礦,巖石剝離爆破臺階高度10 m,孔徑138 mm,炮孔布置參數(shù)為排距5 m,孔距7.5~8 m,鉆孔超深0.5 m。由于火燒區(qū)鉆孔成型難度較大,為了提高成孔率,確定臺階高度降低為5 m,孔深定為5.0 m,孔徑減小為φ120 mm。

      2)護壁技術選擇。根據(jù)現(xiàn)有的技術和設備條件,護壁技術有2 個方案可供選擇:①方案1:泥漿護壁,孔深到位后,孔內灌注泥漿,再通過空壓機的風壓作用將泥漿吹至孔壁圍巖縫隙中,形成護壁層;方案1 優(yōu)點:成孔率可達95%以上,成本低,人員較少,工藝較簡單,操作時間較短;缺點:噪音較大;②方案2:跟管護壁,邊鉆邊跟管,孔深到位后,下設抗靜電PVC 套管;方案2 優(yōu)點:成孔率高,達到100%,噪音較??;缺點:施工時間較長,成本高,人員使用較多,勞動強度較大,工藝較復雜。經(jīng)過經(jīng)濟技術及優(yōu)缺點比較,選擇方案1 泥漿護壁技術,泥漿采用鉆井液用膨潤土與水配置而成,配比為1:14。

      3)護壁工藝。鉆孔2 m→孔口灌注泥漿,護孔口→鉆孔到設計深度→打開空壓機吹孔內巖渣→提鉆桿距孔底100 mm→孔內灌注泥漿→打開空壓機利用風壓作用將泥漿吹至孔壁圍巖縫隙中,形成護壁層新工藝[6]。

      4 爆破參數(shù)改變及爆破效果

      4.1 爆破參數(shù)改變

      將爆破臺階由原來的10 m 臺階調整為5 m,分臺階進行爆破,減少炮孔深度、增加鉆孔成孔率;增加穿孔密度,降低穿孔直徑,將孔網(wǎng)參數(shù)由原來的排距5 m,孔距為7.5~8 m,調整為排距5 m,孔距為6~6.5 m,將孔徑φ138 mm 調整為φ120 mm[7]。

      火燒區(qū)內采用的爆破參數(shù)為:孔徑φ120 mm,孔深為5 m,孔距為6~6.5 m,排距5 m,前排坡頂距3~3.5 m,均為垂直孔;炮孔一般布置4~5 排,為多排梅花孔布置方式,采用耦合連續(xù)裝藥方式,線裝藥密度14 kg/m,每孔裝藥量35 kg,填塞長度2.5 m,起爆藥卷采用2 號巖石乳化炸藥(φ32 mm,0.3 kg/卷),內設1 發(fā)電子雷管,炸藥采用的是混裝乳化炸藥,爆破網(wǎng)路為電子雷管專用網(wǎng)絡,孔間延期時間40 ms,排間延期時間80 ms,為正向起爆方式,平均單耗為0.21 kg/m3。

      4.2 爆破效果

      采用普通鉆機在火燒區(qū)鉆孔,成孔率僅為30 %,塌孔現(xiàn)象較為嚴重,爆破后經(jīng)常有留根底現(xiàn)象,有時還需二次爆破處理,影響鏟裝作業(yè),綜合效率較低。采用新工藝泥漿護壁技術后,成孔率可達95 %以上,爆破后,無飛石沖孔現(xiàn)象,爆堆集中,達到了露天松動爆破的效果,爆堆最低處下降約100 mm 左右,無留根底現(xiàn)象,6~7 m 深度內可滿足挖運作業(yè)的要求,爆破效果較好。

      5 結語

      對于大南湖二號露天礦火燒區(qū)內存在的燒變巖及燒變程度較高較硬的孤石,采用現(xiàn)有的穿孔設備施工時,鉆具抽取后就塌孔,無法進行后續(xù)的裝藥爆破,通過技術創(chuàng)新,使用了適合火燒區(qū)的穿孔設備,采用了注漿護壁技術,成功解決了在火燒區(qū)燒變巖中進行穿爆工程的技術難題。

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