王科學(xué),盧華武,王明乾,鄧榮娟
某公司萬噸水泥熟料生產(chǎn)線回轉(zhuǎn)窯設(shè)備自國外進口,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格?6m×90m,窯頭筒體縮口為?5.8m,窯尾筒體擴口為?6.4m,回轉(zhuǎn)窯斜度4%,最大窯速3.6r/min,傳動裝置配套雙傳動雙液壓擋輪,主電機功率2×845kW。
在生產(chǎn)過程中,回轉(zhuǎn)窯中間檔基礎(chǔ)處有明顯振動,輪帶和托輪接觸表面存在波浪紋;窯速較高時,中間檔輪帶附近耐火磚易脫落,窯速受限,回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)量為10 000t/d時,窯速僅為3.2r/min左右;同時,回轉(zhuǎn)窯存在窯筒體鋼板明顯減薄變形,窯筒體偏擺量大,筒體中心線在中間檔處偏高,各檔輪帶滑移量不合理,傳動裝置大齒圈彈簧板多次斷裂,主減速機潤滑油溫度較高等問題。公司對該條萬噸水泥熟料生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)進行改造后,對其回轉(zhuǎn)窯關(guān)鍵設(shè)備也進行了改造優(yōu)化,本文重點介紹回轉(zhuǎn)窯關(guān)鍵設(shè)備的改造優(yōu)化。
回轉(zhuǎn)窯運行期間,中間檔窯墩處有明顯振動,輪帶和托輪、輪帶和擋輪的接觸表面均有波浪紋(如圖1所示),中間檔輪帶兩側(cè)的耐火磚也容易脫落,尤其是在窯速較高的情況下更易出現(xiàn)問題。分析可能是因為回轉(zhuǎn)窯運轉(zhuǎn)初期,窯中間檔處筒體溫度高,發(fā)生過多次掉磚、紅窯、輪帶和筒體抱死的事故,導(dǎo)致中間檔輪帶和輪帶下的窯筒體產(chǎn)生了損傷、變形,輪帶和筒體接觸不良,輪帶和托輪、輪帶和擋輪接觸轉(zhuǎn)動不平穩(wěn)。為此,改造時更換了中間檔輪帶下及兩側(cè)過渡帶的窯筒體,拆卸了中間檔輪帶,并將其內(nèi)外表面及錐面返廠加工平整,中間檔的擋輪表面也一并返廠加工,確保了中間檔各處接觸受力的平穩(wěn)。中間檔托輪暫不作處理,在后續(xù)生產(chǎn)中,將根據(jù)輪帶和托輪表面的實際接觸情況,考慮是否對其進行在線加工改造。
圖1 中間檔輪帶和托輪、輪帶和擋輪的接觸表面出現(xiàn)波浪紋
根據(jù)現(xiàn)場最新的回轉(zhuǎn)窯在線檢測報告及窯筒體鋼板厚度檢測數(shù)據(jù),二檔輪帶后至大齒圈間的窯筒體鋼板明顯減薄,最薄處減量8mm,減薄量達25%(原筒體鋼板厚度32mm),且出現(xiàn)了較大偏擺。分析原因,是因為窯筒體二檔輪帶和大齒圈之間處于回轉(zhuǎn)窯上過渡帶,此處沒有穩(wěn)定的窯皮保護,筒體溫度高、波動大,變形偏擺大,窯內(nèi)有害氣體元素易富集,導(dǎo)致窯筒體鋼板易被侵蝕磨損,筒體鋼板減薄變形嚴重。改造時,更換二檔輪帶前至大齒圈下筒體段節(jié)(共37m長),新舊鋼板的對接處錯開焊縫熱影響區(qū)100mm。
為配合燒成系統(tǒng)預(yù)熱器的改造,使改造優(yōu)化后的預(yù)熱器系統(tǒng)布置更順暢,系統(tǒng)阻力進一步降低,需將窯尾懸臂段筒體截短2.7m,通過計算,確認了在窯尾懸臂段筒體截短前后,回轉(zhuǎn)窯設(shè)備的載荷受力均在許用值范圍內(nèi)。
更換窯筒體時,重新調(diào)整找正新更換筒體段節(jié)和各檔輪帶處回轉(zhuǎn)窯筒體的中心線,調(diào)整各檔托輪的位置和斜度,如圖2所示。更換筒體后,采用在線檢測的方法,檢測窯筒體中心線,使窯筒體中心線平直,各檔托輪與輪帶接觸良好,位置正確,受力均勻合理。
圖2 檢測窯筒體中心線
該萬噸水泥熟料生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)技改后,回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)量及窯速均有所增加,需整體更換回轉(zhuǎn)窯電機、減速機、傳動裝置,以滿足回轉(zhuǎn)窯運轉(zhuǎn)要求。改造時,將回轉(zhuǎn)窯主電機功率增至2×1 120kW,主減速機更換為扭力臂支撐的行星減速機,提高主減速機承載能力,降低速比,將回轉(zhuǎn)窯最高轉(zhuǎn)速提高至5r/min,配套更換聯(lián)軸器及輔助傳動裝置。
該生產(chǎn)線回轉(zhuǎn)窯的大小齒輪傳動裝置已運轉(zhuǎn)了十多年,齒面已出現(xiàn)了嚴重的磨損和點蝕,彈簧板也多次斷裂。此次改造中,對回轉(zhuǎn)窯大小齒輪進行了翻面使用,同時,對大小齒輪的安裝位置進行了調(diào)整找正,更換了小齒輪軸及彈簧板裝置。
不同于國內(nèi)常規(guī)回轉(zhuǎn)窯傳動裝置結(jié)構(gòu),該回轉(zhuǎn)窯傳動裝置采用橋式彈簧板結(jié)構(gòu)連接(圖3),大齒圈和窯筒體之間的彈簧板兩側(cè)設(shè)置U型支座與筒體焊接連接。橋式彈簧板在大齒圈徑向側(cè)剛度較弱,大齒圈的徑向跳動值大。在安裝找正過程中,應(yīng)在大齒圈處整圈搭建腳手架,通過安裝工具調(diào)整、找正大齒圈的安裝位置后,將在地面預(yù)組裝的橋式彈簧板裝置與大齒圈連接。在安裝彈簧板時,通過調(diào)整墊片,使彈簧板位置處于水平狀態(tài),將彈簧板U型支座與筒體焊接牢固;拆除一組彈簧板與大齒圈之間的墊片,使彈簧板凸向大齒圈方向,彈簧板處于預(yù)張緊狀態(tài),用于補償熱態(tài)運轉(zhuǎn)時,窯筒體和U型支座的熱膨脹偏差;使用扭矩扳手緊固大齒圈和彈簧板間的連接螺栓,復(fù)核大齒圈的端面跳動和徑向跳動數(shù)值,如有需要,可進行微調(diào);移除大齒圈安裝工具,安裝大齒圈和窯筒體間的隔熱罩。
圖3 橋式彈簧板結(jié)構(gòu)大齒圈
大齒圈安裝到位后,根據(jù)大齒圈的安裝位置,調(diào)整找正小齒輪的安裝位置。由于回轉(zhuǎn)窯設(shè)備長期運轉(zhuǎn)后,托輪、輪帶、墊板各接觸面均有磨損,窯中心線整體有所降低,大齒圈的中心位置也隨之降低,導(dǎo)致大小齒輪之間的齒頂間隙減小。在調(diào)整找正小齒輪安裝位置時,小齒輪裝置應(yīng)整體外移,留出合理的大小齒輪之間的齒頂間隙,確保大小齒輪之間有合理的齒面接觸面積?,F(xiàn)場小齒輪裝置是襯瓦支撐結(jié)構(gòu),通過球面瓦循環(huán)水進行冷卻,小齒輪裝置調(diào)整找正時,應(yīng)兼顧小齒輪軸與襯瓦的接觸狀態(tài),保證其接觸位置合理。
現(xiàn)場主減速機通過扭力臂連接固定(見圖4),輔傳裝置固定在主減速機上,小齒輪裝置整體外移后,電機減速機的安裝位置也應(yīng)隨之向外側(cè)調(diào)整,以確保傳動裝置連接位置準(zhǔn)確,設(shè)備運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。改造后,更換了主減速機稀油站,使之由不帶油箱布置在主減速機旁,改為在地面獨立配置,且潤滑油泵為“一用一備”,加大了稀油站冷卻面積,提高了其對主減速機潤滑油的冷卻能力和系統(tǒng)的可靠性。
圖4 傳動裝置扭力臂支撐結(jié)構(gòu)
燒成系統(tǒng)改造后,窯尾煙室擴口加大,通風(fēng)截面積增大,窯內(nèi)通風(fēng)改善,煙室系統(tǒng)阻力降低。隨著窯尾煙室結(jié)構(gòu)尺寸的加大,與煙室連接配套的窯尾密封裝置需相應(yīng)加大結(jié)構(gòu)尺寸,窯尾護板內(nèi)徑也需相應(yīng)加大尺寸。
此處改造,對窯尾密封裝置和窯尾護板進行了整體更換優(yōu)化。改造后,窯尾密封裝置(圖5)采用氣缸壓緊摩擦片式結(jié)構(gòu),選用高品質(zhì)耐高溫氣缸,氣缸外設(shè)置隔熱防塵罩,氣缸下半圈布置在煙室一側(cè),以減少窯尾處高溫多塵、易漏料等工況對氣缸的影響。改造時,還加大了窯尾回料勺的容積、揚料板的數(shù)量及傾斜角度,使之回料能力提高,避免了窯尾漏料。此外,在窯尾密封裝置和煙室之間增加了柔性密封結(jié)構(gòu),可以隨著窯尾密封裝置上下移動,以避免該處盤根(密封填料)磨損后出現(xiàn)間隙,易漏風(fēng)漏灰,更好地保證了密封效果。
圖5 窯尾密封裝置結(jié)構(gòu)
隨著系統(tǒng)產(chǎn)量的增加,需增加小窯門罩的截面積,以減小二次風(fēng)速,避免窯頭“飛砂”問題。改造時,現(xiàn)場的小窯門罩靠噴煤管一側(cè)的端面,將整體外擴至土建梁附近,以增加小窯門罩和冷卻機接口的截面積,確保二次風(fēng)速符合要求。
現(xiàn)場小窯門罩的窯門是傳統(tǒng)帶軌道、滑軌對開式結(jié)構(gòu),重量大,滾輪滑軌處易卡死,窯門開關(guān)不便,長期熱態(tài)使用后,易燒損變形,甚至出現(xiàn)窯門傾倒事故。窯門處的密封效果差,造成漏風(fēng)、漏灰,不僅影響燒成系統(tǒng)穩(wěn)定,增加熱耗,而且影響周邊環(huán)境。另外,窯門罩前端面平移外擴后,窯門將與土建平臺位置相干涉。
為解決上述問題,開發(fā)了一種新結(jié)構(gòu)的絞鏈旋轉(zhuǎn)打開式窯門,如圖6所示。該結(jié)構(gòu)的窯門兩側(cè)有固定銷軸,窯門插入到窯門罩的開孔內(nèi),可以繞著銷軸旋轉(zhuǎn)打開。為避免窯門殼體變形,影響窯門開關(guān),將插入到窯門罩開孔內(nèi)的窯門殼體設(shè)計成錐形結(jié)構(gòu),留出合理的間隙值,避免了因殼體燒損變形而導(dǎo)致的卡碰問題。窯門殼體選用耐熱鋼板,且窯門四周有插槽式密封結(jié)構(gòu)。改造后,窯門處的密封效果大幅提高,總重約為原窯門總重的1/3,絞接式的連接結(jié)構(gòu)使窯門開關(guān)更加迅速,使用更加安全、可靠。
圖6 絞鏈旋轉(zhuǎn)打開式窯門結(jié)構(gòu)
隨著回轉(zhuǎn)窯窯速的提高,托輪軸和軸瓦接觸摩擦加劇,托輪軸瓦發(fā)熱風(fēng)險上升。為了確保托輪軸承組的長期穩(wěn)定運轉(zhuǎn),改造時配置了托輪軸承組強制循環(huán)潤滑冷卻裝置,如圖7 所示。該裝置運行時,將軸承座內(nèi)的潤滑油泵出,進行循環(huán)、過濾、冷卻,然后將冷卻后的低溫潤滑油不斷注入軸承座內(nèi),降低軸承座內(nèi)潤滑油和襯瓦的溫度。運用該裝置,軸承座內(nèi)軸瓦摩擦產(chǎn)生的熱量被不斷帶出,使軸承座內(nèi)的溫度達到動態(tài)平衡,以控制軸承座內(nèi)的油溫和瓦溫,保證托輪軸承組的穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。
圖7 托輪軸承組強制循環(huán)潤滑冷卻裝置
該套潤滑冷卻系統(tǒng)布局緊湊、體積小、泵送能力強、系統(tǒng)流量大、冷卻面積大、冷卻效果好,雙筒過濾器可在線檢修更換。改造時,在現(xiàn)場12 個軸承座處預(yù)留潤滑油和循環(huán)冷卻水接口,在每個窯墩上布置1套潤滑冷卻裝置,當(dāng)某個軸承座軸瓦發(fā)熱時,將潤滑冷卻裝置移動到軸承座附近,通過軟管快速連接潤滑冷卻裝置,控制軸瓦溫度,確保托輪軸承組長期穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。
配置此強制循環(huán)潤滑冷卻裝置,僅起輔助冷卻作用。在實際生產(chǎn)中,當(dāng)軸瓦發(fā)熱時,應(yīng)先查找發(fā)熱原因,再采取調(diào)整托輪、減緩止推盤受力、更換被污染的潤滑油等措施,以上措施均無效時,再考慮使用潤滑冷卻裝置應(yīng)急降溫,維持設(shè)備運轉(zhuǎn)。由于此措施僅為應(yīng)急措施,不建議長期使用循環(huán)油泵,應(yīng)進一步查找發(fā)熱原因,通過調(diào)整托輪或刮瓦換瓦,從根本上解決軸瓦發(fā)熱問題。
回轉(zhuǎn)窯提產(chǎn)提速后,輪帶內(nèi)表面和輪帶下墊板之間的磨損也會加劇,輪帶和墊板之間的間隙會逐漸加大,滑移量增加,有可能會造成輪帶下筒體變形加大,輪帶和墊板接觸不良,磨損出溝槽,受力不均,進而造成輪帶下耐火磚承受筒體變形產(chǎn)生的機械應(yīng)力加大,易斷裂脫落;托輪和輪帶接觸不良,托輪受力變化可能會引起軸瓦發(fā)熱等問題,同時,各檔墊板磨損不均、受力不勻,也可能導(dǎo)致窯筒體中心線變化,引起窯體振動。
目前現(xiàn)場輪帶下墊板的潤滑普遍采用的是人工氣動泵、手動操作噴射潤滑的方式。由于輪帶和墊板之間的縫隙狹小,接觸面非常長,人工操作長達數(shù)米的噴槍,很難將墊板潤滑油有效噴射到輪帶和墊板的整個狹長接觸面內(nèi)部,不僅不能潤滑墊板表面、減緩磨損,而且還會造成墊板潤滑油的浪費和環(huán)境的污染。
針對這一問題,設(shè)計開發(fā)了輪帶下墊板自動噴射潤滑系統(tǒng),如圖8 所示。改造時,提前在輪帶下安設(shè)潤滑油噴嘴及噴射系統(tǒng),由PLC 程序控制,將墊板潤滑油從兩塊墊板間的空隙,精確均勻地自動噴射到輪帶和墊板內(nèi)部接觸面。通過高溫傳感器實時監(jiān)測回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)速和墊板位置,精確控制噴射位置和噴油時間,當(dāng)窯體轉(zhuǎn)到墊板空隙位置時,開始噴射。該系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)遠程自動控制,做到定時定量噴射潤滑,性能可靠,潤滑充分;可有效減緩墊板磨損,改善輪帶和墊板的接觸及受力,延長墊板的使用壽命,合理控制輪帶和墊板的間隙,減少潤滑油的消耗,減輕工人的勞動強度;有利于實現(xiàn)回轉(zhuǎn)窯設(shè)備的精確、自動化控制,使回轉(zhuǎn)窯設(shè)備長期穩(wěn)定運行。
圖8 輪帶下墊板自動噴射潤滑系統(tǒng)
該萬噸水泥生產(chǎn)線回轉(zhuǎn)窯關(guān)鍵設(shè)備改造后,轉(zhuǎn)速達4r/min,運行平穩(wěn),無異響和振動。傳動裝置整體運行平穩(wěn),窯尾密封裝置處無漏料現(xiàn)象,摩擦片貼合緊密,密封效果良好。窯頭二次風(fēng)風(fēng)速符合要求,無“飛砂”,絞鏈旋轉(zhuǎn)打開式窯門密封效果良好,窯門處無漏風(fēng)漏灰現(xiàn)象。輪帶下墊板自動噴射潤滑系統(tǒng)工作正常,可將潤滑油自動噴射至輪帶內(nèi)表面,有效保證了輪帶和墊板的潤滑效果。托輪軸承組強制潤滑冷卻裝置可應(yīng)急處置托輪軸承組的油溫瓦溫異常,確保回轉(zhuǎn)窯設(shè)備連續(xù)穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。