曾健,李振*,楊蘇海,杜征力
(1.中交第二航務(wù)工程局有限公司,湖北 武漢 430040;2.長大橋梁建設(shè)施工技術(shù)交通行業(yè)重點實驗室,湖北 武漢430040)
深中通道伶仃洋大橋位于廣東珠江入??诹尕暄蠛S騼?nèi),為580 m+1666 m+580 m三跨全漂浮懸索橋,屬全離岸結(jié)構(gòu)。橋面高達90 m,建成后將是全球最高的海中大橋。東索塔為高270 m的門式造型,設(shè)上、中、下3道橫梁[1]。中橫梁梁底距離海平面135 m,跨度約40 m,采用矩形截面,端部高度13.6 m,寬12.0 m,跨中高度8.5 m,寬7.5 m。混凝土采用C55海工混凝土,總混凝土方量約4363.7 m3,總重約11345 t。鋼筋采用HRB400普通鋼筋,重為617.7 t。為減少切斷豎向主筋,采用深埋錨施工工藝。鋼絞線錨固端位于塔柱外,共設(shè)置116束15-22預(yù)應(yīng)力鋼束。中橫梁跨度及重量均為國內(nèi)罕見,工藝復(fù)雜,施工難度極大。
本工程主塔中橫梁結(jié)構(gòu)圖見圖1。
圖1 主塔中橫梁結(jié)構(gòu)圖(cm)Fig.1 Structure drawing of middle beam in main tower(cm)
根據(jù)類似項目索塔橫梁結(jié)構(gòu)施工[2-7]成功經(jīng)驗并結(jié)合本工程特點,通過質(zhì)量、工期、成本等方面進行比選,確定最佳施工方案。本工程中橫梁施工方案比選優(yōu)化見表1。
表1 中橫梁施工方案比選優(yōu)化Table 1 Optimization of middle beam construction scheme comparison and selection
中橫梁采用上拱式托架分層澆筑的總體施工方案,橫梁與塔柱采取異步施工,即塔柱施工過橫梁位置后再進行橫梁施工。采用有限元進行分層施工計算分析,將原施工方案中分2次澆筑優(yōu)化為分3次澆筑:第1次澆筑底板、部分腹板及下倒角,高度5.586 m;第2次澆筑部分腹板、橫隔板,高度3.0 m;第3次澆筑剩余部分腹板、橫隔板及頂板,高度約5.431 m。為防止混凝土開裂,每層澆筑完成并張拉預(yù)應(yīng)力束后進行下一層混凝土澆筑施工。在首層混凝土澆筑完成且預(yù)應(yīng)力張拉完成后,進行支架系統(tǒng)卸荷,支架系統(tǒng)只承受首層混凝土澆筑荷載,首層混凝土澆筑方量約1710 m3,總重約4446 t。
支架系統(tǒng)由托架、連系梁、牛腿結(jié)構(gòu)、主橫梁、主縱梁、卸荷塊、分配梁及模板等組成,在塔身上預(yù)設(shè)埋件安裝牛腿,托架通過支座擱置在牛腿上,見圖2。托架頂部設(shè)置拉桿(?40精軋螺紋鋼筋)穿過主塔側(cè)壁錨固于主塔內(nèi)部。同時,將托架分為2個托架主體和2個楔形塊,在主體對接完成后,測量2片架體間距,制作尺寸合適的楔形塊貼板焊接,降低了制作精度和定位精度對托架結(jié)構(gòu)安裝的影響;設(shè)置橫向聯(lián)系梁,增加托架結(jié)構(gòu)的整體剛度,保障主體結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量和臨時結(jié)構(gòu)安全。采用有限元模擬分層澆筑過程中支架受力狀況,經(jīng)計算,支架各構(gòu)件最大應(yīng)力為189 MPa,豎向最大撓度10.9 mm,支架體系強度及剛度均滿足要求。
圖2 上拱式托架布置圖(mm)Fig.2 Layout of upper arch bracket(mm)
1)中橫梁支架自重大,吊裝及安裝難度大,對安裝精度要求較高。
2)支架安裝后,需對支架進行預(yù)壓以檢驗其強度,超高、超重橫梁支架預(yù)壓也是施工的難點。
3)中橫梁自身高度及跨度大,采用分層澆筑施工,需確保其在后澆混凝土荷載作用下不開裂。
4)高空作業(yè),對安全施工要求高。
橫梁與塔柱采取異步施工,支架施工完成后再進行橫梁施工,總體施工工藝流程見表2。
表2 總體施工工藝流程表Table 2 Overall construction process sheet
支架吊裝施工前,對主塔偏位情況、橫梁高程、托架牛腿預(yù)埋件位置測量復(fù)核,并對支架進行施工放樣。提前安裝各牛腿,實測牛腿標(biāo)高及間距,調(diào)整托架上支座位置。
托架分為兩側(cè)對稱安裝,中部設(shè)置楔形短梁。每片托架重達40.5 t,且跨度較大,為使支架起吊時不致發(fā)生過大彎曲變形,采用1臺MD3600塔吊及1臺副履帶吊配合作業(yè),進行吊裝。
順橋向托架從中部向兩側(cè)對稱安裝,每安裝1片托架,利用兩側(cè)墩身上牛腿擱置托架,通過張拉中間4道頂部拉桿,調(diào)整托架傾斜度與設(shè)計一致。楔形短梁應(yīng)根據(jù)兩側(cè)安裝后托架實測間距,確定其尺寸。
托架安裝到位后,安裝兩側(cè)張拉桿墊梁,焊接牢固后將拉桿向墊梁及墊塊預(yù)埋件處轉(zhuǎn)換,見圖3。托架支座與牛腿之間的間隙須塞鋼板保證緊密接觸,然后焊接固定,牛腿端部塞鋼板與托架側(cè)面焊接牢固,上部拉桿按30 t初張力進行張拉(托架上端與墩身塞板貼緊)。
圖3 張拉桿位置示意圖(mm)Fig.3 Diagram of tension rod position(mm)
安裝各片托架之間的聯(lián)系梁及剪刀撐形成穩(wěn)定結(jié)構(gòu),再安裝卸荷塊、上部梁系及模板系統(tǒng)。
支架擬采用千斤頂反拉進行預(yù)壓,預(yù)壓荷載取值為不小于中橫梁結(jié)構(gòu)自重、模板重量、施工機具之和的1.1倍,預(yù)壓范圍不應(yīng)小于現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)物的實際投影面。為盡可能在預(yù)壓加載時模擬支架真實的受力狀態(tài),根據(jù)支架上卸荷塊反力分布,在支架主橫梁(2HN700×300)上布置連續(xù)千斤頂作為反拉點,如圖4所示。
圖4 支架預(yù)壓布置圖Fig.4 Support preloading layout
千斤頂加載嚴格按對稱、分層、分級原則進行,每級荷載安放位置重量偏差不得大于±5%,嚴禁集中加載和卸荷。預(yù)壓加載分3級進行:0→60%→80%→110%(千斤頂頂推)加載。支架預(yù)壓荷載對稱布置,保證千斤頂同步加載,嚴格控制產(chǎn)生的不平衡力在10%頂推力以內(nèi),每一級加載發(fā)現(xiàn)局部變形過大時就立即停止加載,查明原因后繼續(xù)加載。反拉時每級加載完成1 h后進行各監(jiān)測點變形觀測,以后間隔6 h監(jiān)測一次,當(dāng)連續(xù)2次測量變形值均不大于2 mm即認為托架穩(wěn)定,可繼續(xù)加載。當(dāng)最后一級加載完成,間隔6 h觀測各點位移量,當(dāng)連續(xù)12 h監(jiān)測位移平均值之差不大于2 mm時即認為橫梁支架穩(wěn)定,方可卸載,卸載完成6 h后,再次監(jiān)測記錄各監(jiān)測點。支架預(yù)壓完成后,整理監(jiān)測數(shù)據(jù)、分析支架彈性變形量、非彈性變形量及平面位移量,評價支架安全和確定立模標(biāo)高,形成支架預(yù)壓報告。
橫梁混凝土分3次澆筑,澆筑使用16 m布料機進行澆筑,為提高可泵性和抗裂性,配合比設(shè)計中摻加了黏度改性材料。中橫梁根據(jù)混凝土澆筑順序依次進行預(yù)應(yīng)力張拉,利用支架澆筑首層橫梁混凝土,待第一層混凝土強度達到設(shè)計強度90%后,分批張拉預(yù)應(yīng)力鋼束,張拉完成后對預(yù)應(yīng)力孔道進行灌漿,待預(yù)應(yīng)力孔道漿液達到設(shè)計強度90%后,澆筑第二層橫梁混凝土,依次完成中橫梁混凝土澆筑。根據(jù)施工順序進行有限元模擬,分析托架卸荷前后中橫梁混凝土應(yīng)力及位移變化,計算結(jié)果見表3。
表3 中橫梁各施工階段應(yīng)力、位移表Table 3 Stress and displacement of middle beam at each construction stage
上述結(jié)果與根據(jù)對托架應(yīng)力監(jiān)測反算的結(jié)果規(guī)律基本吻合。根據(jù)計算結(jié)果可知:中橫梁首層混凝土澆筑后和托架協(xié)同變形,底板受拉,拉應(yīng)力為0.2 MPa,頂板受壓,壓應(yīng)力為0.2 MPa;在混凝土強度達到設(shè)計要求后張拉底板預(yù)應(yīng)力,此時首層中橫梁受力轉(zhuǎn)換為全截面受壓,產(chǎn)生了一定的壓應(yīng)力儲備,頂板壓應(yīng)力6.3 MPa,底板壓應(yīng)力10.6 MPa;隨后進行托架卸荷,此時中橫梁第一層產(chǎn)生少許向下位移約5.5 mm,此時第一層中橫梁的受力依然保持全截面受壓,頂板壓應(yīng)力8.8 MPa,底板壓應(yīng)力8.9 MPa;最后澆筑第二層中橫梁混凝土,此時頂板產(chǎn)生壓應(yīng)變,壓應(yīng)力持續(xù)增加至11.1 MPa,底板產(chǎn)生的拉應(yīng)力被已有的壓應(yīng)力儲備抵消,最終底板依然呈現(xiàn)受壓態(tài)勢,壓應(yīng)力為7.1 MPa。張拉過程中中橫梁自身已存在較大剛度,預(yù)應(yīng)力的張拉對其變形影響極小,為向上0.1 mm的變形。由此可知,施工過程中橫梁混凝土拉應(yīng)力較小,分3層澆筑施工能保證混凝土施工階段的控裂要求。
中橫梁澆筑完成后即可進行中橫梁支架系統(tǒng)拆除。在每片托架頂部重心位置對應(yīng)中橫梁預(yù)埋管道,安裝連續(xù)千斤頂及鋼絞線;在千斤頂兩側(cè)分別設(shè)置卷揚機,利用卷揚機鋼絲繩穿過預(yù)埋管道并連接托架作為主要承重受力結(jié)構(gòu),同時MD3600塔吊從旁系纜。如圖5所示。
圖5 支架拆除下放示意圖Fig.5 Schematic diagram of bracket removal and lowering
托架分為12組拆除,沿塔柱對稱線切割分為左右塔肢托架,解除托架之間的橫向連接后,連續(xù)千斤頂針對鋼絞線進行預(yù)緊調(diào)整到提升狀態(tài);同時兩側(cè)卷揚機提升,保證鋼絲繩開始處于受力均勻,隨后逐點解除牛腿約束,通過卷揚機對托架姿態(tài)進行單個調(diào)整,待約束解除完畢,千斤頂再慢速配合卷揚機將托架分片下放,托架下放至設(shè)計位置后完成塔吊受力轉(zhuǎn)換,最終采用MD3600塔吊進行吊離下放。
1)中橫梁采用上拱式托架分層現(xiàn)澆的總體施工方案,有效防止了混凝土結(jié)構(gòu)產(chǎn)生穩(wěn)定性開裂;拱式結(jié)構(gòu)有效改善了托架牛腿處埋件受力;上拱式托架分層現(xiàn)澆方案滿足主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量要求及臨時結(jié)構(gòu)安全要求。
2)將中橫梁混凝土分2次澆筑優(yōu)化為分3次澆筑,支架系統(tǒng)只承受首層混凝土澆筑荷載,減少了臨時結(jié)構(gòu)鋼材使用量,有效節(jié)約了施工成本。
3)中橫梁施工后混凝土表面無裂縫,實測線形及外觀質(zhì)量均滿足設(shè)計和規(guī)范要求。