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      磷酸銨裝置造粒機內(nèi)部件改造總結

      2022-12-02 12:52:02王平飛
      肥料與健康 2022年1期
      關鍵詞:磷酸銨造粒機大梁

      王平飛

      (云南云天化紅磷化工有限公司 云南開遠 661699)

      270 kt/a磷酸銨裝置于1993年投產(chǎn),原設計產(chǎn)能為120 kt/a。經(jīng)過一系列的技改、工藝指標的優(yōu)化,到2011年底,裝置產(chǎn)能已提升至270 kt/a。裝置產(chǎn)能擴大后,造粒機在運行中出現(xiàn)出大塊料多、顆粒外觀不光滑等問題。為了改善造粒機出料工況,降低操作人員的勞動強度,提高磷酸銨產(chǎn)品的外觀質量,決定對該磷酸銨裝置的造粒機內(nèi)部件作進一步優(yōu)化改造。

      1 造粒機內(nèi)部件改造及效果

      造粒機內(nèi)部件由大梁、氨支架、氨化管、管式反應器噴管(簡稱PR管)、預中和反應器噴管(簡稱PN管)、橡膠板、筒體等核心部分組成。

      1.1 大梁改造及效果

      造粒機的大梁(Ф 325 mm×12 mm不銹鋼管)主要用來支撐內(nèi)部氨化管、PR管及PN管,安裝在造粒機內(nèi)右上方。管式反應器安裝在造粒機內(nèi)左上方(從造粒機出料端看),距大梁位置較遠,管式反應器未能受到大梁的保護。在生產(chǎn)過程中有部分物料掉落至大梁的上表面,堆積、變硬、變大,當大梁上脫落的大塊物料在造粒機內(nèi)轉動時,與造粒機筒體上的膠板形成剪切力,使得管式反應器槽口段、氨支架擠壓變形,膠板損壞,不僅影響磷酸銨產(chǎn)品的外觀質量,而且增大了操作人員的勞動強度。

      改造內(nèi)容:①將造粒機大梁整體往左上方移位500 mm,見圖1;②在大梁上安裝掛皮以防結料,掛皮采用造粒機內(nèi)更換下來的舊膠板,制作壓板和螺栓將掛皮固定在大梁上,見圖2。

      改造效果:改造后,PR管能得到大梁的保護;大梁上安裝掛皮后,物料無法在大梁上堆積,改善了造粒機出料工況,解決了管式反應器擠壓變形的問題。

      1.2 PR管改造及效果

      PR管槽口至滾動料層距離較短,約為150 mm,PR管噴出的料漿霧化效果差,造粒機出口大塊料較多。為了減少大塊料的產(chǎn)生,基本上采取提高PR管氨酸比的方式進行調(diào)整,導致造粒機氨逸出量較大,造成造粒洗滌器、干燥洗滌器中和度超標。

      改造內(nèi)容:①將單槽口PR管改為雙槽口PR管,并增加1根文丘里短管來強化管式反應器內(nèi)的混合效果,見圖3;②將管式反應器槽口段往造粒機右邊(從頭部看)平移700 mm左右,以增大PR管槽口至料層的距離;③氨支架及氨化管重新固定位置,使管式反應器槽口噴出的料漿能均勻涂布在造粒機料床上,再進行二次氨化反應,改善磷酸銨產(chǎn)品的外觀質量,見圖4。

      改造效果:改造后,延長了PR管至料床的距離,噴漿面積增大,噴出的料漿霧化效果好,可以更加均勻地涂布在料床上,造粒機出口大塊料已消除;減輕了操作人員的勞動強度;洗滌系統(tǒng)各項指標都達到控制要求,磷酸銨產(chǎn)品顆粒光滑圓潤。

      1.3 氨支架改型及效果

      造粒機的氨化支架由3個犁頭支架組成。隨著裝置產(chǎn)能不斷提高,生產(chǎn)負荷過高,造粒機大梁和氨支架容易結料,在生產(chǎn)過程中結料脫落后,造粒機內(nèi)氨支架受擠壓而變形扭曲,導致造粒機氨損失較大。

      改造內(nèi)容:對造粒機氨支架改型,見圖5。

      改造效果:改型后,氨支架能有效避開大料的運動軌跡,氨支架未出現(xiàn)擠壓變形扭曲的現(xiàn)象,保證了氨化效果,延長了造粒機的運行周期,提高了運行效率。

      1.4 膠板改造及效果

      完好的造粒機膠板是保證物料在造粒機內(nèi)滾動成型和顆粒穩(wěn)定均勻長大的關鍵。由于管式反應器料漿溫度高,大部分噴灑在造粒機料層上,少部分料漿飛濺至造粒機內(nèi)的膠板上,造成膠板出現(xiàn)孔洞,而孔洞處形成局部積料,無法發(fā)揮膠板應有的作用,導致造粒機物料滾動效果差。

      改造內(nèi)容:選擇耐高溫材質的膠板,并每月定期更換使用壽命到期和損壞的膠板。

      改造效果:造粒機膠板時刻保持完好狀態(tài),確保物料滾動效果良好。

      1.5 PN管改造及效果

      磷酸銨生產(chǎn)工藝分為管式反應器噴漿工藝(簡稱PR工藝)、預中和噴漿工藝(簡稱PN工藝)、管式反應器噴漿+預中和噴漿混合工藝(簡稱PR+PN混合工藝),不同生產(chǎn)工藝對產(chǎn)品顆粒外表面的影響很大。PR工藝因停留時間過短,其生成的料漿干燥速率很大,在造粒機內(nèi)與其他物料快速結合成球,經(jīng)常出現(xiàn)顆粒與顆粒黏結在一起的情況。PN工藝的料漿含濕量較高,在噴灑時均勻涂布到物料表面,通過一段時間的不斷干燥,物料表面可塑性較強,經(jīng)摩擦滾動后顯得圓整光滑。

      云南云天化紅磷化工有限公司采用PR+PN混合工藝,生產(chǎn)中視產(chǎn)品水分含量的變化,適當調(diào)整管式反應器與預中和噴漿的比例,生產(chǎn)出來的產(chǎn)品外觀質量較好。在磷酸質量發(fā)生變化或者氣氨用量不足時,只能降低預中和的噴漿量,當噴漿量低于2 m3/h時,PN噴嘴霧化效果非常差,出現(xiàn)噴漿不均勻現(xiàn)象,物料時干時潮,嚴重影響裝置的平穩(wěn)運行。

      改造內(nèi)容:①將PN噴嘴孔徑由Ф 17 mm改成Ф 15 mm,見圖6;②調(diào)整PN噴嘴角度(約35°)對準物料最厚處。

      改造效果:改造后,預中和噴漿量低于2 m3/h時,噴嘴霧化效果能滿足要求,解決了因噴漿不均勻導致的物料時干時潮的問題。

      2 結語

      通過對磷酸銨裝置造粒機內(nèi)部件實施改造,造粒工況得到較大改善,2019年產(chǎn)量突破300 kt,產(chǎn)品外觀質量合格率由95%提升至100%。

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