王翠環(huán)
(山西王家?guī)X煤業(yè)有限公司,山西 忻州 036600)
晉能控股煤業(yè)集團(tuán)王家?guī)X煤業(yè)公司位于山西省河?xùn)|煤田北部,行政隸屬于忻州市保德縣橋頭鎮(zhèn)和孫家溝鄉(xiāng)所轄。井田面積34.447 1 km2,地質(zhì)儲量7.8億t,可采儲量4.4 億t,主要開采4 號煤、7 號煤、9 號煤,其中4 號煤平均厚度7.6 m,設(shè)計生產(chǎn)能力為500 萬t/a。
王家?guī)X煤業(yè)主運(yùn)輸煤流系統(tǒng)主要包括3104 順槽帶式輸送機(jī)、2201 順槽帶式輸送機(jī)、3-1 主運(yùn)二部帶式輸送機(jī)、3-1 主運(yùn)大巷帶式輸送機(jī)、南翼主運(yùn)帶式輸送機(jī)、3102 順槽帶式輸送機(jī)、配倉帶式輸送機(jī),另外還包括給煤機(jī)、膠帶秤、撕裂檢測裝備等設(shè)備。以往采用人工分臺就地控制,存在協(xié)調(diào)性差、影響企業(yè)生產(chǎn)等問題,經(jīng)技術(shù)調(diào)研,對主運(yùn)輸煤流進(jìn)行智能集中控制系統(tǒng)自動化改造。通過采用智能視頻分析技術(shù),實(shí)現(xiàn)主煤流集中控制與智能調(diào)速功能,完成了智能主運(yùn)輸煤流集中控制系統(tǒng)的自動化改造[1-6],使主煤流系統(tǒng)內(nèi)所有工藝設(shè)備及其輔助設(shè)備都具備智能視頻監(jiān)控,遠(yuǎn)程一鍵啟停,實(shí)時語音廣播,順煤流、逆煤流起車切換,設(shè)備參數(shù)遠(yuǎn)程實(shí)時顯示,設(shè)備自動保護(hù)等多項(xiàng)功能,并且能夠在井下和調(diào)度室實(shí)時設(shè)定各種運(yùn)行、生產(chǎn)工藝參數(shù),實(shí)時監(jiān)視各設(shè)備的當(dāng)前狀態(tài)及參數(shù)、報警狀態(tài)。同時,主煤流系統(tǒng)可在就地、運(yùn)程順序控制,遠(yuǎn)程單臺控制,檢修等模式下快速切換,以適應(yīng)不同的生產(chǎn)工況條件,在節(jié)能降耗、減員減崗、智能運(yùn)輸、設(shè)備自診自保等方面取得了顯著效果。
王家?guī)X煤業(yè)井下智能主運(yùn)輸煤流集中控制系統(tǒng)如圖1。井下智能主運(yùn)輸煤流集中控制系統(tǒng)以自下而上的系統(tǒng)架構(gòu),依次通過數(shù)據(jù)感知層、PLC 控制層、網(wǎng)絡(luò)傳輸層、監(jiān)控信息層,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)無縫融入礦井現(xiàn)用煤礦綜合監(jiān)測集成平臺。由井下現(xiàn)場監(jiān)控站通過對過程量及現(xiàn)場的各種數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時測量采集,經(jīng)過PLC 綜合處理后,將數(shù)據(jù)傳送到現(xiàn)場所控設(shè)備,完成設(shè)備的自動啟停;并且通過獨(dú)立工業(yè)以太網(wǎng)經(jīng)井下交換機(jī)送到地面工作站,實(shí)現(xiàn)地面監(jiān)視監(jiān)控各設(shè)備的當(dāng)前工作狀態(tài)、運(yùn)行參數(shù)及報警狀態(tài)。
圖1 井下智能主運(yùn)輸煤流集中控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
該系統(tǒng)硬件通信部分依托獨(dú)立控制的光纖工業(yè)以太網(wǎng),同時完成系統(tǒng)的單機(jī)控制和多部帶式輸送機(jī)的順/逆煤流啟動、順/逆煤流停車的控制和監(jiān)測功能。監(jiān)控系統(tǒng)上位控制主機(jī)使用網(wǎng)絡(luò)平臺將運(yùn)輸系統(tǒng)及配套設(shè)備的狀態(tài)信息和實(shí)時數(shù)據(jù)傳送給調(diào)度室監(jiān)控主機(jī),調(diào)度監(jiān)控主機(jī)使用組態(tài)軟件實(shí)時動態(tài)顯示運(yùn)輸系統(tǒng)及配套設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和詳細(xì)參數(shù)。管理人員在地面即可掌握主煤流集中控制系統(tǒng)及配套電控系統(tǒng)的所有監(jiān)測數(shù)據(jù)及工作狀態(tài),又可根據(jù)自動化控制信息,實(shí)現(xiàn)井下主煤流集中控制系統(tǒng)及配套電控系統(tǒng)的遙測、遙控,并為礦領(lǐng)導(dǎo)提供生產(chǎn)決策信息。監(jiān)測監(jiān)控主機(jī)可以動態(tài)顯示運(yùn)輸系統(tǒng)運(yùn)行的模擬圖、運(yùn)行參數(shù)圖表,記錄系統(tǒng)運(yùn)行和故障數(shù)據(jù),并顯示故障點(diǎn)以提醒操作人員注意。同時,管理人員可以在遠(yuǎn)方對系統(tǒng)運(yùn)行需要調(diào)整的參數(shù)進(jìn)行修改(前提是這參數(shù)在現(xiàn)場能被修改)。
主要采用了以下關(guān)鍵設(shè)備:礦用防爆型計算機(jī)、西門子S7-1200PLC 指令系統(tǒng)、工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)、廣天下智能調(diào)速系統(tǒng)、SCADA 組態(tài)軟件、MODBUS 通信設(shè)備、EIP 協(xié)議轉(zhuǎn)換設(shè)備、Profibus通信設(shè)備、PLC 模擬量模塊。
智能主運(yùn)輸煤流集中控制系統(tǒng)通過現(xiàn)場各智能感知層設(shè)備采集的工業(yè)數(shù)據(jù),經(jīng)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)處理,完成對主煤流集中控制系統(tǒng)的毫秒級數(shù)據(jù)采集,同時采用SCADA 組態(tài)軟件及西門子S7-1200PLC 指令系統(tǒng)能夠?qū)χ髅毫骷锌刂葡到y(tǒng)數(shù)據(jù)的有序流動進(jìn)行管理。數(shù)據(jù)采集使用了先進(jìn)的數(shù)據(jù)集成方式,通過高效的連通性,通過多種方式連接到設(shè)備和其他系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了將多個廠家的設(shè)備統(tǒng)一到同一控制系統(tǒng)中,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)時的圖形化監(jiān)控。
該系統(tǒng)同時充分利用了礦用防爆型計算機(jī)的DiretXI0 硬件加速特性,最大限度地利用微軟Windows Presentation Foundation(WPF) 和Silverlight 實(shí)現(xiàn)豐富的2D 和3DHM/SCADA 功能,形成基于現(xiàn)場操作和實(shí)時數(shù)據(jù)的2D 和3D 視圖。該系統(tǒng)的組態(tài)軟件除支持傳統(tǒng)模擬工業(yè)電視信號外,還支持ONVF 協(xié)議,可以直接接入視頻監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)軟件與視頻等的雙向報警聯(lián)動。通過工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī),完成數(shù)據(jù)的上傳;通過MODBUS 通信設(shè)備,完成對帶式輸送機(jī)保護(hù)系統(tǒng)、變頻器控制系統(tǒng)以及其他具有通信功能的移變和組合開關(guān)等設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和遠(yuǎn)方控制;通過EIP 協(xié)議轉(zhuǎn)換模塊、Profibus 通信模塊完成對變頻器的集成和數(shù)據(jù)的上傳;通過IO 模塊,將主運(yùn)輸系統(tǒng)中的破碎機(jī)納入集控;通過模擬量模塊滿足張力、油壓信號(2 個AI)的接入,通過一系列的軟硬件集成組合,構(gòu)建成先進(jìn)的、可視化的智能主運(yùn)輸煤流集中控制平臺。
王家?guī)X煤業(yè)使用智能主運(yùn)輸煤流集中控制自動化改造系統(tǒng)后,主運(yùn)輸固定崗位全部實(shí)現(xiàn)“無人值守”。該系統(tǒng)的監(jiān)測監(jiān)控、PLC、交換機(jī)、防爆計算機(jī)等設(shè)備主要在24 V 供電條件下運(yùn)行,運(yùn)行成本極低,且該系統(tǒng)操作人員主要為調(diào)度人員8 人,通過自動化平臺即可實(shí)現(xiàn)一鍵啟停操作。地面集控人員能夠更加清晰、直觀和精準(zhǔn)地掌握井下各煤流運(yùn)輸系統(tǒng)的運(yùn)行情況,能夠?qū)崟r對井下帶式輸送機(jī)各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行記錄,能夠更迅速、有效地處理和解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題,實(shí)現(xiàn)礦井的安全、高效、自動化運(yùn)行。智能化控制系統(tǒng)由于采用順煤流啟動方式,在原主煤流控制基礎(chǔ)上加以自動化改造,保留原就地啟動方式和控制邏輯,結(jié)合自身情況充分滿足了王家?guī)X煤業(yè)主煤流集中控制系統(tǒng)發(fā)展的需要,在3~5 年內(nèi)領(lǐng)先于同類煤炭行業(yè)相關(guān)技術(shù)。PLC 由于采用現(xiàn)代大規(guī)模集成電路技術(shù),內(nèi)部電路采取了先進(jìn)的抗干擾技術(shù),具有高可靠性、高穩(wěn)定性。此外,PLC 帶有硬件故障自我檢測功能,出現(xiàn)故障時可及時發(fā)出警報信息。在應(yīng)用軟件中,還可以編入外圍器件的故障自診斷程序,使系統(tǒng)中除PLC 以外的電路及設(shè)備也獲得故障自診斷保護(hù)。
智能主運(yùn)輸煤流集中控制自動化改造系統(tǒng)的軟件和硬件配制及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新性具有完善的擴(kuò)展整合功能。一方面,在保留原有系統(tǒng)的同時,留有充裕的擴(kuò)展容量;另一方面,系統(tǒng)具有靈活的結(jié)構(gòu)。整個系統(tǒng)是由PLC 控制系統(tǒng)、上位工業(yè)計算機(jī)組成一個全方位的計算機(jī)集中控制系統(tǒng),采用多數(shù)據(jù)接口完成對不同廠家設(shè)備的功能整合,形成了具備監(jiān)測、監(jiān)控、實(shí)時通信、智能調(diào)速自診自保、大數(shù)據(jù)采集等多功能集合的智能化集控系統(tǒng)。同時該系統(tǒng)支持3種主流移動客戶端訪問,除支持PC端訪問外,還支持的移動平臺有蘋果IOS、谷歌Android、微軟WindowsPhone。
(1)電力消耗。一部主運(yùn)帶式輸送機(jī)全年綜合電力消耗費(fèi)用:455.4 萬元。1500 kW(單部帶式輸送機(jī)綜合功率)×20 h(運(yùn)行時間)×330 d(運(yùn)行天數(shù))×0.46 元/kW·h(電費(fèi)單價)=455.4 萬元。
(2)人工成本。一部主運(yùn)帶式輸送機(jī)全年人工成本89.1 萬元。
(1)電力消耗。一部主運(yùn)帶式輸送機(jī)全年綜合電力消耗費(fèi)用396.2 萬元。1500 kW(單部帶式輸送機(jī)綜合功率)×20 h(運(yùn)行時間)×330 d(運(yùn)行天數(shù))×0.46 元/(kW·h)(電費(fèi)單價)×87%=396.2(萬元)。該系統(tǒng)投入后,每部主運(yùn)帶式輸送機(jī)全年可節(jié)約電力消耗費(fèi)用約59.2 萬元,綜合電力消耗降低13%。
(2)人工成本指標(biāo)。該系統(tǒng)投入后每部主運(yùn)帶式輸送機(jī)可減崗1 人,一部主運(yùn)帶式輸送機(jī)全年人工成本為59.4 萬元。3(四班三運(yùn)行工作制)×2(單部帶式輸送機(jī)崗位工)×300(單班單人人工費(fèi))×330(運(yùn)行天數(shù))=59.4(萬元)。該系統(tǒng)投入后每部主運(yùn)帶式輸送機(jī)全年可節(jié)約人工成本29.7萬元,人工成本降低33.6%。
智能主運(yùn)輸煤流集中控制自動化改造系統(tǒng)的設(shè)計及應(yīng)用可結(jié)合礦井實(shí)際情況,進(jìn)行功能擴(kuò)展及延伸,具有較高的實(shí)用性。同時可針對項(xiàng)目工程進(jìn)行分步實(shí)施,不影響自主系統(tǒng)正常運(yùn)行,應(yīng)用效果良好,適用性廣。當(dāng)前,智能主運(yùn)輸煤流集中控制自動化改造系統(tǒng)已經(jīng)在王家?guī)X煤業(yè)進(jìn)行了實(shí)踐應(yīng)用,效果理想,可為大型礦井以及井下長距離多運(yùn)輸線路主運(yùn)系統(tǒng)的智能集中控制自動化改造提供案例參考。