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      煤制乙二醇廢水膜法深度處理及回用研究

      2022-12-19 10:26:06董曉琪孫彩玉
      關(guān)鍵詞:跨膜產(chǎn)水反滲透膜

      董曉琪, 孫彩玉

      (黑龍江科技大學(xué) 環(huán)境與化工學(xué)院, 哈爾濱 150022)

      0 引 言

      煤制乙二醇廢水是一種化學(xué)材料行業(yè)常見的廢水,其廢水種類多,排放量大,且廢水水質(zhì)不穩(wěn)定,環(huán)境污染日益嚴(yán)重[1-2]。近年來,隨著國家政策的號召,廢水深度處理及回用逐漸受到各企業(yè)的重視[3-4]。開展廢水深度處理及回用,不僅可以減小企業(yè)生產(chǎn)對自來水的依賴程度,同時對公司的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略具有十分重要的意義[5-6]。目前,煤制乙二醇廢水進(jìn)行膜法回用的案例較少[4]。某化學(xué)材料企業(yè)計劃對煤制乙二醇廢水生化出水進(jìn)行深度處理及回用,處理后的水全部回用于廠區(qū)循環(huán)冷卻水補(bǔ)水。本研究旨在提供合理的技術(shù)路線對廢水進(jìn)行深度處理及回用中試,驗(yàn)證煤制乙二醇廢水深度處理并回用于廠區(qū)循環(huán)冷卻水補(bǔ)水的可行性,并提供可靠的運(yùn)行參數(shù)。

      1 材料與方法

      1.1 污水來源

      本中試水源為廠區(qū)煤制乙二醇廢水生化站機(jī)械混凝沉淀池出水,經(jīng)分析,生化出水具體水質(zhì)如表1所示。

      表1 中試進(jìn)水水質(zhì)

      1.2 產(chǎn)水水質(zhì)

      本中試裝置產(chǎn)水用于廠區(qū)循環(huán)冷卻水補(bǔ)水,水質(zhì)需滿足《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》(GB/T 50050—2017)的要求,具體水質(zhì)指標(biāo)如表2所示。鈣硬度、全堿度均以CaCO3計。

      表2 設(shè)計產(chǎn)水水質(zhì)

      1.3 工藝流程

      本中試工藝流程為

      機(jī)械混凝澄清池出水→原水泵→多介質(zhì)過濾器→臭氧催化氧化→中間水箱→超濾水泵→超濾裝置→超濾水箱→反滲透給水泵→保安過濾器→高壓泵→反滲透裝置→產(chǎn)水箱

      超濾反洗設(shè)次氯酸鈉、鹽酸及液堿加藥,反滲透進(jìn)水設(shè)鹽酸、還原劑及阻垢劑加藥。

      系統(tǒng)設(shè)計產(chǎn)水量5 m3/h,系統(tǒng)回收率≥75%。

      1.4 工藝配置

      1.4.1 多介質(zhì)過濾器

      多介質(zhì)過濾器設(shè)計2臺,1用1備,碳鋼襯膠材質(zhì)。直徑DN1 200,設(shè)計處理量7.5 m3/h,過濾流速6.6 m/h。過濾器內(nèi)填裝無煙煤和石英砂濾料,高度分別為400 mm和800 mm,并配置出水流量表和差壓變送器。過濾器反洗采用氣水聯(lián)合反洗,設(shè)反洗泵和羅茨風(fēng)機(jī)各1臺。

      1.4.2 臭氧催化氧化

      臭氧催化氧化塔設(shè)計1臺,SS316材質(zhì)。直徑DN2 000,設(shè)計處理量7.5 m3/h。過濾器內(nèi)填裝鋁基臭氧催化氧化劑,催化劑高度2 000 mm,廢水與催化劑有效接觸時間30 min。臭氧催化劑性能參數(shù)如下:粒徑4~6 mm,孔容積0.4 cm3/g,比表面積200 m2/g,抗壓強(qiáng)度100 N/顆。

      設(shè)計臭氧投加量與COD去除量質(zhì)量比為3∶1,臭氧發(fā)生器設(shè)置1臺,產(chǎn)量1.5 kg/h,采用空氣源。臭氧通過循環(huán)泵+射流器的方式投加進(jìn)臭氧催化氧化塔。

      1.4.3 超濾裝置

      超濾裝置設(shè)計2套,1用1備,設(shè)計處理量7.5 m3/h,設(shè)計回收率90%。超濾膜采用外壓式PVDF材質(zhì),型號為ZW1500-600,單支膜面積55.7 m2。膜過濾通量為50 LMH,單套超濾設(shè)3只膜元件。超濾設(shè)產(chǎn)水流量表、濁度表,并設(shè)差壓變送器。

      超濾設(shè)定運(yùn)行30 min反洗一次,設(shè)置反洗泵1臺,反洗氣源采用廠區(qū)無油壓縮空氣。

      1.4.4 反滲透裝置

      反滲透裝置設(shè)計1套,產(chǎn)水量5 m3/h,設(shè)計回收率75%。反滲透膜元件采用聚芳香酰胺材質(zhì),型號為AG8040F-400,34。設(shè)計通量為15 LMH,單套反滲透9支膜,采用一級兩段2∶1排列。反滲透進(jìn)水設(shè)ORP表、pH表及電導(dǎo)表,產(chǎn)水設(shè)電導(dǎo)表和流量表,濃水設(shè)流量表,段間設(shè)差壓變送器。反滲透停機(jī)自動沖洗,設(shè)沖洗泵1臺。

      1.4.5 清洗裝置

      設(shè)化學(xué)清洗裝置1套,用于超濾和反滲透化學(xué)清洗。清洗裝置包含清洗箱1臺、超濾清洗泵1臺、反滲透清洗泵1臺及清洗保安過濾1臺。

      1.4.6 加藥裝置

      (1)次氯酸鈉加藥:配置1臺100 L加藥箱和2臺隔膜加藥泵。

      (2)鹽酸加藥:配置1臺100 L加藥箱和4臺隔膜加藥泵。

      (3)液堿加藥:配置1臺100 L加藥箱和2臺隔膜加藥泵。

      (4)還原劑加藥:配置1臺100 L加藥箱(帶攪拌機(jī))和2臺隔膜加藥泵。

      (5)阻垢劑加藥:配置1臺100 L加藥箱(帶攪拌機(jī))和2臺隔膜加藥泵。

      1.5 檢測方法

      2 結(jié)果與討論

      2.1 多介質(zhì)過濾器運(yùn)行效果

      系統(tǒng)運(yùn)行期間,對多介質(zhì)過濾器進(jìn)水濁度和產(chǎn)水濁度進(jìn)行監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果如圖1所示。

      圖1 多介質(zhì)過濾器進(jìn)出水濁度變化Fig. 1 Turbidity change of inlet and outlet water of multi-media filter

      由圖1可知,過濾器進(jìn)水濁度在15~20 NTU之間變化,而出水濁度能夠穩(wěn)定在4~6 NTU之間,這表明無煙煤和石英砂能夠?qū)λ袘腋∥锖湍z體進(jìn)行有效截留。在整個運(yùn)行過程,多介質(zhì)過濾器內(nèi)部無煙煤和石英砂高度不變,無濾料破碎及流失現(xiàn)象。

      過濾器運(yùn)行過程當(dāng)過濾壓差達(dá)到0.05 MPa時,進(jìn)行自動反洗,實(shí)際運(yùn)行反洗周期約25 h。

      2.2 臭氧催化氧化運(yùn)行效果

      圖2為臭氧催化氧化塔進(jìn)出水COD的變化曲線。從圖2中可以看出,在整個運(yùn)行期間,臭氧催化氧化塔進(jìn)水COD質(zhì)量濃度在86~104 mg/L之間波動。調(diào)節(jié)臭氧發(fā)生器至臭氧投加量為1.5 kg/h,臭氧催化氧化塔出水COD質(zhì)量濃度降至46~52 mg/L之間,COD平均去除率在47.3%左右。第6 ~11 d下調(diào)臭氧投加量至1.0 kg/h,發(fā)現(xiàn)臭氧催化氧化塔出水COD質(zhì)量濃度幾乎沒有變化。從第12 d開始,繼續(xù)下調(diào)臭氧投加量至0.5 kg/h,臭氧催化氧化塔出水COD質(zhì)量濃度迅速升高,導(dǎo)致COD去除率下降。第16 d恢復(fù)臭氧投加量至1.0 kg/h,臭氧催化氧化塔去除效果恢復(fù)至原水平(第35~36 d出水指標(biāo)異常升高為臭氧發(fā)生器技術(shù)故障所致)。由此確定最佳臭氧投加量為1.0 kg/h,實(shí)際臭氧投加量與COD去除量質(zhì)量比為1.8∶1。

      在整個運(yùn)行過程中,臭氧尾氣破壞器(高溫催化加熱型)出口臭氧濃度均低于0.08 mg/L(數(shù)據(jù)未在圖中顯示),符合國家對臭氧排放濃度的要求。

      圖2 臭氧催化氧化塔進(jìn)出水COD變化Fig. 2 COD change of inlet and outlet water of ozone catalytic oxidation tower

      2.3 超濾運(yùn)行效果

      圖3為超濾裝置在整個運(yùn)行期間監(jiān)測產(chǎn)水濁度和污泥密度指數(shù)變化情況。從圖3中可以看出,超濾膜對水中濁度具有很高的去除率。超濾進(jìn)水濁度在4~6 NTU之間變化,經(jīng)過超濾膜過濾后,出水濁度均在0.2 NTU以下,產(chǎn)水水質(zhì)得到明顯改善,這就避免了后續(xù)反滲透發(fā)生膠體污堵及顆粒污堵的風(fēng)險。另外,在整個運(yùn)行過程中,超濾產(chǎn)水KSDI15均能低于3且穩(wěn)定,均滿足反滲透進(jìn)水污泥密度指數(shù)的要求(KSDI15<5)。這表明超濾裝置在去除懸浮性物質(zhì)及膠體等方面一直比較穩(wěn)定,為后續(xù)反滲透單元的穩(wěn)定運(yùn)行提供了堅實(shí)的基礎(chǔ)。

      圖3 超濾產(chǎn)水濁度和SDI變化Fig. 3 Change of turbidity and SDI of ultrafiltration produced water

      圖4為超濾裝置在運(yùn)行過程中超濾膜跨膜壓差的變化情況。超濾膜起始運(yùn)行跨膜壓差p在55~76 kPa之間,隨著運(yùn)行時間的推進(jìn),跨膜壓差逐漸升高至165 kPa,達(dá)到在線化學(xué)清洗條件。隨后對超濾膜先進(jìn)行酸洗,再進(jìn)行堿洗,清洗后跨膜壓差能恢復(fù)至原水平,并恢復(fù)原過濾性能,清洗效果良好。超濾膜化學(xué)清洗周期為50 d。

      圖4 超濾膜跨膜壓差變化Fig. 4 Change of transmembrane pressure difference of ultrafiltration membrane

      2.4 反滲透運(yùn)行效果

      反滲透裝置在整個運(yùn)行期間的產(chǎn)水水質(zhì)情況如圖5所示。從圖5可以看出,由于前置預(yù)處理的穩(wěn)定高效運(yùn)行,為反滲透提供了安全穩(wěn)定的運(yùn)行條件,從而反滲透對水中COD、硬度、TDS及Cl-指標(biāo)去除率均很高,各項(xiàng)指標(biāo)均遠(yuǎn)優(yōu)于產(chǎn)水水質(zhì)。反滲透產(chǎn)水COD、硬度、TDS和Cl-平均質(zhì)量濃度分別為2.7、7.1、51.7和18.2 mg/L,對COD、硬度、TDS和Cl-指標(biāo)的去除率分別保持在98.2%、99.3%、99.1%和98.9%以上。

      圖5 反滲透產(chǎn)水水質(zhì)變化 Fig. 5 Change of reverse osmosis produced water quality

      圖6為反滲透裝置在運(yùn)行過程中反滲透膜跨膜壓差的變化情況。從圖6可以看出,清洗后反滲透膜跨膜壓差能恢復(fù)至原水平。反滲透膜起始運(yùn)行跨膜壓差在75~85 kPa之間,隨著時間的推進(jìn),跨膜壓差逐漸升高至145 kPa,達(dá)到化學(xué)清洗條件。隨后對反滲透膜先進(jìn)行酸洗(質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.5%),再進(jìn)行堿洗(質(zhì)量分?jǐn)?shù)1.0%),每次清洗完后跨膜壓差均能恢復(fù)至原水平,壓差基本穩(wěn)定。在整個運(yùn)行期間,反滲透膜在運(yùn)行第29 d、61d及90 d分別進(jìn)行過在線化學(xué)清洗,化學(xué)清洗周期約30 d,在合理的清洗周期內(nèi)。

      圖6 反滲透膜跨膜壓差變化Fig. 6 Change of transmembrane pressure difference of reverse osmosis membrane

      3 結(jié) 論

      (1) 預(yù)處理采用“多介質(zhì)過濾器+臭氧催化氧化+超濾”的組合工藝之后,出水濁度≤0.2 NTU,KSDI15<3,完全達(dá)到反滲透的進(jìn)水水質(zhì)要求。

      (2)臭氧催化氧化出水COD穩(wěn)定在51 mg/L左右,能夠有效減輕反滲透膜的有機(jī)污堵,維持反滲透膜的清洗周期在30 d左右。

      (3)反滲透產(chǎn)水的COD、硬度、TDS和Cl-質(zhì)量濃度均優(yōu)于循環(huán)冷卻水補(bǔ)水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),平均質(zhì)量濃度分別為2.7、7.1、51.7和18.2 mg/L。系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,滿足設(shè)計要求。

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