孫 震,牛 斌,朱文杰,劉 琦,湯 亮
(中煤能源新疆煤電化有限公司,新疆 昌吉 831799)
中煤能源新疆煤電化有限公司首套氣化裝置采用殼牌煤氣化技術(shù),將粉煤在汽化爐中高溫焚燒后的灰渣與渣池中的黑水一同被集中到V1402 渣收集槽中,再通過V1403 渣鎖斗將渣渣和黑水排放到捕渣器中。進入撈渣機后,渣渣沉淀在撈渣器的底部,用刮刀定時帶走,再通過皮帶輸送到渣場,黑水和少量的細渣由溢流板排到后倉,再用水泵將其送入預(yù)處理裝置,實現(xiàn)黑水與廢液的分離。
中煤能源新疆煤電化有限公司煤氣化裝置采用單臺撈渣系統(tǒng),若發(fā)生設(shè)備故障,或汽化爐被迫停爐或通過臨時排渣管道排渣,前者將帶來極大的經(jīng)濟損失,后者會帶來環(huán)境問題,而且很難解決。根據(jù)自2008 年投產(chǎn)至今,汽化煤的實際灰分比設(shè)計值要高,殼牌原設(shè)計的煤灰含量低于25%,而現(xiàn)在的實際原料煤灰分為25%~30%,因此,撈渣機的出力約為20%。在排渣3~5min 后,由于大量的渣渣沉淀在撈渣機前倉,導(dǎo)致拖鏈跳鏈、刮板松動脫落等問題,使用一段時間后,固定刮刀的鏈條長度不均勻,落渣洞口附近鑄石板被沖蝕嚴重,鑄石板剝落,在煤氣化爐的負載達到90%以上時,撈渣機的撈渣能力已不能滿足實際需要,在運行一段時間后,排渣泵往往會發(fā)生濾芯堵塞,嚴重影響了水處理系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)[1]。鑒于此,公司決定對此裝置進行改造。
當撈渣機負載增加時,液壓傳動機構(gòu)無法進行及時調(diào)節(jié),導(dǎo)致拖鏈的伸長而產(chǎn)生松馳,刮刀在運轉(zhuǎn)時會發(fā)生變形或脫落,導(dǎo)致拖鏈的局部松弛程度增大,拖鏈的耐磨、剛度能較低,長時間使用會導(dǎo)致鏈輪的磨損和變形,單傳動機構(gòu)操作,將牽引鏈從傳動機構(gòu)一側(cè)拉出,拉長變形,撈渣機箱強度不足、變形、設(shè)備導(dǎo)軌磨損等也是導(dǎo)致拖鏈跳鏈的主要原因。同時,回程鏈條在運轉(zhuǎn)時難免會夾雜少量的粉塵,在機械振動、摩擦等因素的影響下,粉塵會在上部機殼、導(dǎo)輪下方堆積,長時間運轉(zhuǎn),造成機殼上部積渣較多,再加上回鏈刮片的影響,大量的灰渣被刮到導(dǎo)輪下方,最終導(dǎo)致導(dǎo)輪不能正常工作,導(dǎo)致鏈與導(dǎo)向輪之間的摩擦,從滾動摩擦變成了滑動摩擦,從而導(dǎo)致鏈輪磨損嚴重,壽命大幅度降低。造成了安全生產(chǎn)的潛在風險。
汽化爐排渣過程中,大量的高溫高壓氣體和渣水被高速排出,沖蝕了落渣口附近的鑄石板,造成了一定的沖擊,導(dǎo)致鑄石板的局部破損。撈渣機經(jīng)過一段時間的操作,后倉中的細渣經(jīng)過沉淀后堆積了大量,如果不及時清除,會隨著水流進入后續(xù)的污水處理系統(tǒng),大塊的渣渣在濾芯上滯留,P1403 泵進水一段時間后會出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,從而導(dǎo)致泵出現(xiàn)氣蝕現(xiàn)象。
撈渣機下槽中的鑄石板在投產(chǎn)初期出現(xiàn)了脫落,及時發(fā)現(xiàn)并采取了緊急措施。需要注意的是,如果不及時進行清理,會導(dǎo)致鄰近的鑄石板相應(yīng)的松動,剝落面積會迅速擴大,撈渣機將不能正常工作,嚴重時,還會出現(xiàn)斷鏈、刮板變形等問題。造成這種情況的主要原因是,我國進口的鑄石板質(zhì)量達不到要求,表面不平整,厚度也不均勻,不能達到最大1.5mm 的水平,有的零件在刮板的方向上有凸起,有的地方?jīng)]有填滿,有的地方會出現(xiàn)裂縫,刮板在經(jīng)過鑄石板時會產(chǎn)生撞擊,導(dǎo)致鑄石板部分剝落或破碎[2]。
(1)撈渣機機頭大齒輪增加兩股沖洗水,同時在上倉蓋上增加落渣孔。在撈渣機頭轉(zhuǎn)軸與機頭機倉的連接部位分別添加一股沖刷水流,并在上倉蓋上增設(shè)一個落渣口,極大地清除了附著在刮板和牽引鏈上的渣滓,減少了上倉體渣的積累,降低了撈渣機的工作負荷,并可大幅度降低牽引鏈的導(dǎo)軌機構(gòu)的磨損,延長鏈輪及刮刀的使用壽命。
(2)采用耐磨鋼板,改造V1403 泄壓管線,后倉加排污導(dǎo)淋,同時在后倉增加曝氣管線。落渣管道附近的鑄石板承受不住壓力,經(jīng)過廠家商議后,決定用耐磨性鋼板代替鑄石板,從材質(zhì)上解決了撈渣器局部損壞較大的問題,同時,對V1403 管道進行了改進,以減少渣水的壓力,從而減少了對落渣管道周圍的磨損,通過上述兩項技術(shù)改造,降低了落渣管道周圍物料的破壞程度,縮短了打撈設(shè)備的更換周期,提高了撈渣機的壽命。在撈渣機后倉增設(shè)2 個4 英寸排水導(dǎo)向裝置,定期清除沉淀在后倉的渣滓,并在后倉增設(shè)低壓氮氣通風管道,防止后倉內(nèi)煤泥渣沉降堆積,防止撈渣機尾倉P-1403 進水時不注意氣蝕現(xiàn)象。
(3)下槽體軌道區(qū)域鑄石板安裝改進。撈渣機鑄石板的安裝過程和質(zhì)量必須嚴格控制,選用高質(zhì)量的鑄石板,樹脂膠和膠泥必須保證產(chǎn)品的質(zhì)量,并能在使用期限內(nèi)使用,在鑄石板安裝之前,每隔兩米就會在凹槽的鐵軌上設(shè)置一塊方塊,然后將鑄石板放入凹槽中,防止鑄石板的局部脫落而造成大面積的損壞[3]。
(4)撈渣機尾部張緊裝置改造。為了確保裝置的正常使用,排除設(shè)備在使用過程中存在的安全隱患,拆卸機頭的液壓拉緊裝置,將其支座調(diào)整至適當位置,然后與外殼進行緊固和焊接,將張緊裝置改為尾端張緊,將牽引裝置改為:外部支承固定結(jié)構(gòu),支承支座焊接在外殼的外壁上(改變形狀是用原定位螺栓將牽引輪的軸固定在張緊座上,并進行固定),張緊輪在運轉(zhuǎn)時只受作用力,受力少,兩邊受力均等,尾張緊裝置輕巧靈活,結(jié)構(gòu)簡單,更易于張緊且不影響頭部牽引機構(gòu),拖動機構(gòu)的輪軸在安裝后,不會因為張力大小、鏈條磨損不均、長度不等等原因而發(fā)生傾斜,從而確保了裝置的正常運轉(zhuǎn)。
撈渣設(shè)備經(jīng)過改造后,其工作性能有了很大的改善,但由于撈渣設(shè)備所需的介質(zhì)數(shù)量較大,且長時間持續(xù)運轉(zhuǎn),其磨損程度較大,拖曳鏈也會出現(xiàn)變形并產(chǎn)生伸長,在撈渣作業(yè)中,經(jīng)常出現(xiàn)滑鏈、滑片等問題,嚴重影響了撈渣設(shè)備的工作穩(wěn)定性[4]。為了提高撈渣設(shè)備的工作效率,我認為還有兩個改進措施:首先,從鏈輪與設(shè)備材質(zhì)上改進:鏈輪與鏈條要配合使用,否則會因節(jié)距的差異而發(fā)生脫鏈或卡扣失效。原主機傳動鏈輪采用球形墨鑄鐵整體澆鑄而成,其齒形精度較差,嚙合傳動不均衡,容易發(fā)生鏈輪與鏈輪的卡扣,造成鏈輪纏鏈、斷鏈等操作故障,目前鏈輪采用合金鋼單齒精密模鍛,精確定位、組焊,齒形精度高,齒輪傳動的平衡,使夾持現(xiàn)象完全消失。熱處理:原鏈輪經(jīng)鑄態(tài)正火處理,其硬度為《HB320,鏈輪不耐磨,現(xiàn)采用滲碳淬火處理,表面硬度》HRC55,使用壽命提高4 倍,經(jīng)熱處理后,其強度為HB320。在結(jié)構(gòu)上采用凹形齒輪,可以使鏈輪的節(jié)圓相應(yīng)地增加,并保持正常的嚙合,同時,鏈輪的輪齒對環(huán)鏈具有良好的嚙合效果,避免了脫鏈。所有與之匹配的車輪均為德國進口(如:德國RUD 公司生產(chǎn)的環(huán)形鏈條,直徑為30×108mm),以確保在使用中的接合性。為了避免在超重狀態(tài)下發(fā)生斷裂,輪軸采用高強度1CrL3 或2Cr13。在渣水中浸漬的導(dǎo)輪軸承是一種由迷宮和液態(tài)兩種密封件組成的結(jié)構(gòu),其密封性較好[5]。其次,從裝置改造上:該結(jié)構(gòu)由傳統(tǒng)的通軸聯(lián)接方式變?yōu)閱为毠ぷ?、輕便靈活,在導(dǎo)向輪發(fā)生故障時,使用撬棒可以輕易地將導(dǎo)向輪從支架中移除,維修工作只需要一名操作者。以前需要多個工具、多個維修工人才能完成的作業(yè),如今只需要一個人用一把鐵鍬就可以完成,這一技術(shù)改造使檢修工序變得簡單,節(jié)省了大量的人力、物力和工作時間。
多管水冷碎渣設(shè)備主要由進料裝置、旋轉(zhuǎn)筒體和接頭、驅(qū)動裝置、防竄裝置、基座等構(gòu)成。破碎機筒為單中空轉(zhuǎn)子,兩側(cè)各有一端板,與圓筒的內(nèi)壁形成封閉的空間,六根帶有螺旋式推進器的進料管道從封閉的空間中穿出,按順序通過旋轉(zhuǎn)接頭,中空軸,端板,在封閉的空間內(nèi),冷卻水與熱渣的逆向換熱,再由中空軸經(jīng)轉(zhuǎn)動連接排出。壓縮擠出是破碎機選型的主要因素,在料筒的內(nèi)壁上一般都有螺旋狀的翅片,其作用是將渣在轉(zhuǎn)動時推進。軸的兩端為實心和中空,端板焊接,螺紋連接,旋轉(zhuǎn)接頭。破碎機給料機構(gòu)由密封圈和導(dǎo)料管構(gòu)成,用于堵住入口的殘渣。輥子上通常裝有安全閥、噴淋閥、排氣口等,以避免因溫度過高造成的損壞[6]。
滾筒碎渣機筒體由內(nèi)外兩部分組成,內(nèi)部用于循環(huán)冷卻水,其結(jié)構(gòu)與前面提到的多管式水冷碎渣機類似,包括進出渣裝置、百葉式熱傳遞筒、電控裝置,旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),防竄裝置,冷卻水系統(tǒng)等。冷卻水通道為水管內(nèi)套管、水冷筒體、集中管,回轉(zhuǎn)式水頭的內(nèi)外套之間,與爐渣的倒置方向相反,將爐渣的物理熱量帶走。負壓吸塵管道主要用于防止粉塵外泄,對環(huán)境造成污染,通常裝于煙道,其工作原理是通過抽風機產(chǎn)生負壓,同時起到空氣冷卻的作用,從而達到冷渣熱交換。
滾筒型碎渣設(shè)備的結(jié)構(gòu)特征:進渣設(shè)備直徑大,防止堵塞,對不同的灰渣顆粒大小不敏感,采用反螺旋技術(shù)進行密封,高強度的密封性,極大地提高了工作壽命。葉高增大,密度增大,輥子長度延長,有效地改善了換熱效果。在輥子的外部,設(shè)有一個分散的冷卻水回水管,其作用是在管道破裂、滲漏時,形成一層防護,便于維護。此外,靈型轉(zhuǎn)動關(guān)節(jié)還能改善密封性能,簡化操作,減少維護成本。通常,出渣設(shè)備都是在密閉的地方安裝負壓吸塵設(shè)備,除了起到風冷卻作用,還能防止粉塵外泄。支撐輪在長期使用中不可避免地會出現(xiàn)磨損,這時,輥子的橫向調(diào)整機構(gòu)可以有效地調(diào)整輥子的高度,有效地提高了支撐輪的使用壽命。在實際操作中,實際上是利用轉(zhuǎn)速來控制排渣量,與碎渣速度成線性關(guān)系,利用變頻速度自動獲得渣料量,從而實現(xiàn)床壓的自動控制。此外,還設(shè)有緊急停車、冷卻水超溫報警器、超壓自動放水等緊急保護設(shè)備。
(1)將破碎機的起動速度調(diào)節(jié)到最低,從而根據(jù)床壓而定。在碎渣機運行期間,對系統(tǒng)的排出溫度、流量、系統(tǒng)壓力進行實時監(jiān)測,在出水溫度過高或流量小于規(guī)定值時,嚴禁排出。定期檢查破碎機溫度,軸承振動和旋轉(zhuǎn)設(shè)備的性能。
(2)旋轉(zhuǎn)圓筒,在頂部設(shè)置一個排氣口,以充分地排放蒸汽,為了避免爐渣管道的泄漏,必須打開排渣管的電動閥門,使其充滿進給管道,從而形成料封。
(3)經(jīng)常出現(xiàn)堵塞的情況,主要是由于排出的冷渣過于濕潤,一般認為是由于內(nèi)部滲漏造成的,必須進行維修,否則堵塞情況會越來越嚴重,造成的后果是,停機檢修,影響了生產(chǎn)和使用。
(4)排渣管在出渣過程中會交替受熱,既要防止對爐膛造成損傷,又要保證鍋爐的正常工作,所以要保證爐膛內(nèi)的壓差不變,從而保證爐膛的轉(zhuǎn)速。在運行后,對出渣狀況進行了實時追蹤,當回水溫度超過80℃時,應(yīng)增加冷卻水的用量。
(5)破碎機進料經(jīng)常發(fā)生阻塞,造成物料輸送不順暢,溫度上升,一般采用錘子振動來促進物料的流動,這種操作很可能導(dǎo)致滑槽的變形,甚至出現(xiàn)裂縫,必須進行斷續(xù)的焊接修補。因此,如果發(fā)生阻塞,最好先關(guān)閉閥門,再戴上隔熱手套,使用刀具,在前導(dǎo)料管下面的手眼處進行清理。
(1)對碎渣機冷卻水流程的維修和改造:一般將冷卻水分成兩個部分,一部分用于與熱渣進行反向傳熱,一部分通過進料設(shè)備的水冷系統(tǒng),防止入口導(dǎo)料管受到灼傷。兩個循環(huán)冷卻水都能由脫鹽旁通閥門進行調(diào)整,并與爐渣進行換熱,使廢水加熱,使其達到聚合脫氧器的目的。如果冷卻水因旁通閥門開啟過大,或者進水量過小,造成流量減少,甚至中斷,則與熱渣進行反向換熱時,就會變?yōu)闊崴羝瑢υO(shè)備造成傷害。改造方案是在進水口加長,進水管加大進水流量,保證降溫效果。
(2)在工作中,由于碎渣機止推輪長期運轉(zhuǎn),難免會出現(xiàn)磨損,輥軸價格較低,防止漏油和托架發(fā)生碰撞,妨礙圓筒的旋轉(zhuǎn),增加了旋轉(zhuǎn)的阻力,會對傳動裝置造成損傷,使破碎機停機。改進的辦法是在卡澀部位涂上石墨粉末,起到明顯的潤滑作用。
(3)爐膛內(nèi)的爐渣顆粒大小也要嚴格控制,確保顆粒大小,才能繼續(xù)排渣,對此,應(yīng)及時調(diào)整破碎板的縫隙,定期檢查或替換。
(4)為了避免大型煤塊和雜物進入煤倉,過濾過濾器應(yīng)該定期進行維修,甚至可以考慮采用加密加強的鋼筋,加強工人的工作責任心,同時,對出渣的粒徑也要嚴格控制,以防止破碎機內(nèi)筒和磨損輸送管道。
(5)在破碎機口的滑槽上安裝一臺刮板,用于將渣料輸送至料倉進行集中,有效地減少了人工運渣的勞動強度。