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      火力發(fā)電企業(yè)燃料智能化管理系統(tǒng)研究與應(yīng)用

      2023-01-05 08:24:06張?jiān)?/span>
      河南科技 2022年24期
      關(guān)鍵詞:煤場輪機(jī)煤種

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      (國家電投河南電力有限公司沁陽發(fā)電分公司,河南 焦作 454550)

      0 引言

      在國民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的過程中,電力提供了強(qiáng)有力的支撐,而火力發(fā)電在我國供電系統(tǒng)中仍占有較大比例。隨著大氣污染治理要求的提高,煤炭供應(yīng)市場的供應(yīng)鏈日趨緊張,供應(yīng)價(jià)格也水漲船高,傳統(tǒng)的煤炭發(fā)電企業(yè)在管理模式、生產(chǎn)流程中有不少亟待解決的問題。本研究針對燃煤發(fā)電企業(yè)燃料管理、煤種的配煤摻燒及鍋爐運(yùn)行控制中存在的問題,并結(jié)合沁陽發(fā)電公司的特點(diǎn),設(shè)計(jì)一個(gè)火力發(fā)電企業(yè)燃料智能化管理系統(tǒng),經(jīng)實(shí)際驗(yàn)證,該系統(tǒng)能有效提高煤電企業(yè)的管理水平和生產(chǎn)效率[1]。

      運(yùn)用現(xiàn)代化、智能化技術(shù),根據(jù)共享信息、提高集成度、科學(xué)摻配、管控智能化的原則,沁陽發(fā)電公司建成了煤場數(shù)字化管理、智能化配煤摻燒、全自動(dòng)運(yùn)行的燃料全流程智能化管理平臺,進(jìn)一步提高燃料管理、存儲的全過程管理水平,同時(shí)可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營反饋的數(shù)據(jù)來指導(dǎo)燃料購買工作。沁陽發(fā)電公司將煤儲存在跨度219 m、長230 m的鋼結(jié)構(gòu)廠房內(nèi),該廠房從北至南依次分為4個(gè)儲煤區(qū)、16個(gè)分區(qū)。根據(jù)燃煤硫分、揮發(fā)分、熱值特性,從而實(shí)現(xiàn)對煤種的分類存儲,最大儲煤量可達(dá)40萬t。

      1 煤場數(shù)字化與智能化技術(shù)研究與應(yīng)用

      所有燃煤發(fā)電企業(yè)都面臨著封閉煤場精準(zhǔn)感知的問題,即如何提高煤場監(jiān)控的存量和存煤質(zhì)量問題。針對該問題,本研究通過構(gòu)建煤場模型,同時(shí)開展以下工作。首先,利用三維激光盤煤技術(shù)來盤點(diǎn)每日煤炭消耗量,主要是利用激光測距技術(shù)。在封閉煤棚頂部安裝6臺激光掃描裝置,通過激光掃描裝置監(jiān)控來獲取每日存煤量的變化,進(jìn)而獲取煤場整體點(diǎn)云數(shù)據(jù)。利用斗輪機(jī)運(yùn)行機(jī)制,采用點(diǎn)云分割技術(shù),獲得每日煤場高精度三維模型,比傳統(tǒng)的月度盤煤方式有了較大提高。其次,通過入場時(shí)的火車衡、汽車衡和皮帶秤數(shù)據(jù),建立數(shù)字化存煤每日精準(zhǔn)消耗量,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和對比。通過燃料采制樣系統(tǒng)來獲取煤數(shù)據(jù)預(yù)報(bào)、入廠煤汽車衡稱量數(shù)據(jù)以及火車衡稱量數(shù)據(jù),再加上每日消耗皮帶秤數(shù)據(jù),能最大程度計(jì)量每日來煤質(zhì)量、每日消耗質(zhì)量,同時(shí)結(jié)合上一體存煤量,逐一累加后便能獲得當(dāng)前煤場存煤質(zhì)量[2]。將該方法獲得的存煤質(zhì)量數(shù)據(jù)和三維激光盤煤獲得的存煤體積數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,同時(shí)煤場管理人員根據(jù)各儲煤分區(qū)體積量、邊,能清晰準(zhǔn)確地掌握煤場單日庫存變動(dòng)情況,為公司配煤和鍋爐摻燒提供準(zhǔn)確的燃煤數(shù)據(jù),從而提高煤場精細(xì)化管理。最后,利用局部三維點(diǎn)云成像技術(shù)、高精度冗余定位技術(shù),輔助斗輪機(jī)逐步實(shí)現(xiàn)從半自動(dòng)到全自動(dòng)推取物料的安全操作。通過煤場的三維點(diǎn)云模型,結(jié)合煤場自動(dòng)化作業(yè)規(guī)律,對煤場數(shù)據(jù)進(jìn)行充分分析,在斗輪機(jī)作業(yè)過程中生成前饋信號,從而實(shí)現(xiàn)提高作業(yè)精度和防止碰撞事故的發(fā)生。

      綜上所述,沁陽發(fā)電公司研制的數(shù)字化煤場技術(shù)為智能化配煤摻燒提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ),數(shù)字化煤場總貌如圖1所示。

      2 配煤摻燒智能化技術(shù)研究與應(yīng)用

      一般情況下,為了提升配煤的經(jīng)濟(jì)性,往往采用若干種煤料摻燒的方式,沁陽發(fā)電公司為了進(jìn)一步提升配煤的經(jīng)濟(jì)性,挖掘環(huán)保潛力,結(jié)合自身廠區(qū)的存煤特點(diǎn),改變分倉摻燒方式,有效提升煤料使用的經(jīng)濟(jì)性。同時(shí),根據(jù)不同工況提供相應(yīng)的運(yùn)行方案,合理控制煤硫分,從而使?fàn)t膛出口污染物含量能有效降低[3]。

      圖1 數(shù)字化煤場總貌

      2.1 通過配煤摻燒試驗(yàn)和大數(shù)據(jù)分析,基于每日配煤價(jià)格變動(dòng)來建立每日配煤摻燒數(shù)據(jù)庫

      受市場供需關(guān)系波動(dòng)和政府政策引導(dǎo),國內(nèi)煤炭每日價(jià)格波動(dòng)較大。從降低企業(yè)生產(chǎn)成本的角度出發(fā),要建立有效的煤炭價(jià)格監(jiān)控體系,進(jìn)一步建立全煤種每日配煤摻燒知識庫。各種煤種混煤煤樣入場前,要基于廠區(qū)鍋爐燃燒性能來計(jì)算燃燒評價(jià)水平,然后對相關(guān)煤料進(jìn)行工業(yè)分析、元素分析,并對焦渣特性、灰熔融特性和燃燒特性等進(jìn)行分析,進(jìn)而計(jì)算出相關(guān)煤料燃燒評價(jià)結(jié)果。結(jié)合鍋爐特點(diǎn),以鍋爐正反平衡為原則來獲取鍋爐的生產(chǎn)效率指標(biāo),進(jìn)而從安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、合理方面出發(fā),實(shí)時(shí)評估配煤方案。

      為了對不同負(fù)荷階段配煤規(guī)則的實(shí)時(shí)經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行分析,采用煤種溯源分析、數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)分析技術(shù),以及穩(wěn)態(tài)判據(jù)算法,對原有配煤摻燒進(jìn)行分析,同時(shí)借鑒其他單位的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),形成一套以生產(chǎn)工作為特征的配煤案例手冊。

      通過對同邊界參數(shù)、同負(fù)荷段相關(guān)案例進(jìn)行分析和建模,結(jié)合人工智能和聚類算法,同當(dāng)日煤價(jià)相結(jié)合,再次對配煤經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行分析,生成基于案例庫和摻燒經(jīng)濟(jì)性分析的數(shù)據(jù)庫,完善增強(qiáng)閉環(huán)學(xué)習(xí)的目標(biāo),在大數(shù)據(jù)和人工智能算法方面,方便符合配煤規(guī)則的日均經(jīng)濟(jì)配煤方案的制訂,有效壓縮入倉煤種的經(jīng)濟(jì)成本[4]。

      2.2 通過人工智能技術(shù)分析和配煤摻燒知識庫的數(shù)據(jù)支持,對設(shè)備進(jìn)行操作,有效發(fā)揮指導(dǎo)作用

      根據(jù)建成的數(shù)字化煤場、燃料路徑數(shù)字化編碼和動(dòng)態(tài)識別,結(jié)合精準(zhǔn)化煤種溯源分析算法,對發(fā)電機(jī)組的各個(gè)煤倉上料情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。通過數(shù)字孿生技術(shù),實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)有煤倉存儲數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)分析和效果展示,可實(shí)現(xiàn)對煤層切換、煤種切換的提前預(yù)報(bào),從而實(shí)現(xiàn)減小負(fù)荷波動(dòng)。

      基于輸煤路徑尋優(yōu)技術(shù)的上倉方案,設(shè)計(jì)出的配煤摻燒系統(tǒng)可給出包括煤場內(nèi)取煤區(qū)域、鍋爐內(nèi)原煤倉倉號的上倉方案,該方案集合輸煤皮帶、犁煤器的優(yōu)先級,推薦輸煤路徑的最佳方案,此時(shí)執(zhí)行斗輪機(jī)可實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)取煤,輸煤皮帶全自動(dòng)輸煤,進(jìn)而完成智能摻配到數(shù)字化煤場智能取料的全流程控制。先從廠級監(jiān)控系統(tǒng)(SIS)獲取96點(diǎn)符合極化曲線,配煤人員可將該計(jì)劃曲線導(dǎo)入系統(tǒng),或手動(dòng)進(jìn)行調(diào)整,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)對配煤方案進(jìn)行適當(dāng)優(yōu)化,如將原本的6個(gè)階段的全天配煤方案優(yōu)化為5個(gè)階段。生成配煤方案的過程,將結(jié)合煤場可用的煤種,根據(jù)專家知識庫,對每個(gè)生產(chǎn)時(shí)間段分配具體的配煤方案,其中包含煤量的預(yù)估、熱值、硫分、揮發(fā)分等混煤媒質(zhì)的主要參數(shù)以及各倉燒的煤類。一般情況下,一個(gè)倉一天只存放一種煤,假如某個(gè)煤倉一天更換多次煤,可在配煤日報(bào)中顯示多個(gè)作業(yè)序列。多個(gè)上煤任務(wù)自下而上排成序列,下發(fā)給斗輪機(jī)和輸煤皮帶。

      該系統(tǒng)依據(jù)煤種溯源技術(shù),在無人工干預(yù)的前提下,在倉內(nèi)完成配煤的自動(dòng)下推,即利用煤場分區(qū)管理規(guī)則,根據(jù)斗輪機(jī)在煤場內(nèi)施工時(shí)輪斗的位置,能自動(dòng)綁定當(dāng)前煤類、煤量,從而實(shí)現(xiàn)對每個(gè)批次的原煤倉倉內(nèi)煤種、煤制的跟蹤,這些煤制被分為分區(qū)的平均煤質(zhì)。通過系統(tǒng)顯示儀表,工作人員可對煤倉的分層信息一目了然,將低熱值煤種進(jìn)行處理調(diào)整,入爐燃煤量依據(jù)不同制粉系統(tǒng)進(jìn)行分配[5]。

      通過充分利用人工智能技術(shù),基本實(shí)現(xiàn)對實(shí)時(shí)負(fù)荷和固定煤種組合情況下的最優(yōu)磨煤機(jī)處理及最優(yōu)出風(fēng)口出風(fēng)溫度的實(shí)際檢測,并可實(shí)現(xiàn)優(yōu)化分析,進(jìn)而完成相關(guān)運(yùn)行操作,能有效提升鍋爐摻燒的經(jīng)濟(jì)性。

      在該系統(tǒng)提供的智能配煤摻燒的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步優(yōu)化形成精細(xì)化的摻燒方案,經(jīng)工作人員確認(rèn)后,直接對分散控制系統(tǒng)(DCS)發(fā)送分析優(yōu)化后的配煤指令,從而實(shí)現(xiàn)斗輪機(jī)無人作業(yè)。智能配煤摻燒技術(shù)控制系統(tǒng)如圖2所示。

      3 無人值守斗輪機(jī)智能化技術(shù)研究

      3.1 實(shí)現(xiàn)控制斗輪機(jī)進(jìn)行全自動(dòng)堆取物料

      在對煤場進(jìn)行三維建模的同時(shí),在斗輪機(jī)懸臂兩側(cè)安裝一個(gè)3D激光盤煤裝置,該裝置可對斗輪機(jī)局部作業(yè)區(qū)域進(jìn)行每秒一次的快速掃描,并結(jié)合3D模型除噪算法和形態(tài)學(xué)技術(shù),對相應(yīng)的噪聲點(diǎn)進(jìn)行去噪處理,同時(shí)對模型進(jìn)行修復(fù)。當(dāng)回轉(zhuǎn)取料時(shí),仍要進(jìn)行控制優(yōu)化,通過建模模型的邊緣位置,對斗輪機(jī)懸臂回轉(zhuǎn)取料采用反向控制,實(shí)現(xiàn)斗輪機(jī)大車自動(dòng)行走,利用射頻識別和Encoder技術(shù)實(shí)現(xiàn)對斗輪機(jī)打車定位、懸臂角度和高度的確定。結(jié)合斗輪機(jī)懸臂兩側(cè)激光盤煤裝置,可獲得局部煤料堆點(diǎn)云信息,完成對煤堆自動(dòng)取料內(nèi)化角度設(shè)定,為實(shí)現(xiàn)斗輪機(jī)懸臂自動(dòng)擺臂、連續(xù)取料做準(zhǔn)備。

      3.2 斗輪機(jī)操控

      斗輪機(jī)操作時(shí),在取料任務(wù)界面上,輸煤程序控制員接收到配煤工作人員下發(fā)的配煤指令后,將配煤指令發(fā)送給斗輪機(jī),使其完成自動(dòng)啟動(dòng)、自動(dòng)取料,與此同時(shí),還要將配煤指令發(fā)送給輸煤程序的控制端,為后續(xù)輸煤皮帶可行性路徑自動(dòng)選擇和輸煤皮帶一鍵啟動(dòng)做準(zhǔn)備。全過程智能燃料系統(tǒng)(見圖3)可自動(dòng)生成一組編碼,在分散控制系統(tǒng)(DCS)中輸煤控制系統(tǒng)內(nèi)手動(dòng)輸入上述自動(dòng)生成的編碼,同時(shí)完成對該組編碼的解碼,實(shí)現(xiàn)輸煤皮帶的自動(dòng)選擇和一鍵啟動(dòng)。斗輪機(jī)司機(jī)接受并確認(rèn)該任務(wù)后,自主完成斗輪機(jī)自動(dòng)定位后,開始進(jìn)行取料作業(yè)。

      圖2 智能配煤摻燒技術(shù)

      4 實(shí)施效果

      圖3 斗輪機(jī)全自動(dòng)控制界面

      該配煤摻燒系統(tǒng)自運(yùn)行以來,充分利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù),在煤電生產(chǎn)過程中實(shí)現(xiàn)精細(xì)化配煤摻燒,混煤煤質(zhì)硫分提高至1.197%,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了降低爐膛出口污染物>20%的效果。系統(tǒng)還引入日煤炭采購價(jià)格機(jī)制,集合廠區(qū)度電燃料成本模型和數(shù)據(jù)庫刷新機(jī)制,保證每天都能采用最經(jīng)濟(jì)的分倉配煤方案,提高經(jīng)濟(jì)煤種的消耗量,逐步實(shí)現(xiàn)配煤摻燒效益的最大化。

      無人值守斗輪機(jī)在智能配煤摻燒指令的引導(dǎo)下,通過控制過程的行走、旋轉(zhuǎn)、俯仰、換層、換垛等動(dòng)作進(jìn)行優(yōu)化提升,實(shí)現(xiàn)了斗輪堆取料的無人化、智能化遠(yuǎn)程作業(yè),不用斗輪車司機(jī)實(shí)時(shí)在場,僅用1人通過人機(jī)交互界面完成對兩臺斗輪機(jī)堆(取)煤的全自動(dòng)操作。相較于人工堆取,無人控制斗輪機(jī)操作更加流暢、規(guī)范,堆煤機(jī)操控人員的工作量至少降低30%。系統(tǒng)能夠同時(shí)智能控制10段輸煤皮帶的最優(yōu)路徑,對不同煤倉、不同煤種實(shí)現(xiàn)了分層展示。

      5 結(jié)語

      近年來,國內(nèi)許多大型電力企業(yè)都在進(jìn)行燃料全過程智能化管理項(xiàng)目的建設(shè)和探索,其中以中國國電集團(tuán)公司(現(xiàn)已并為國家能源投資集團(tuán))尤為突出,并取得了不菲的效益。黨的十九大報(bào)告中明確指出,要進(jìn)一步提高和強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國、智慧社會的發(fā)展程度,并對建立全球領(lǐng)先、世界一流企業(yè)提出了更高要求。對發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì),建設(shè)高質(zhì)量企業(yè)的迫切需求,無論是習(xí)近平總書記還是李克強(qiáng)總理,都在不同場合強(qiáng)調(diào)過。要依托物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等高精尖技術(shù),全面助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展。并以此為契機(jī),從國有大中型企業(yè)著手,對其發(fā)展進(jìn)行全面賦能、集團(tuán)化管控、注重生產(chǎn)運(yùn)營,盡快建立和完善具有國際領(lǐng)先水平的電力數(shù)據(jù)檢測診斷中心。

      沁陽發(fā)電廠數(shù)字化轉(zhuǎn)型案例經(jīng)鑒定達(dá)到國際先進(jìn)水平,被省市主管部門列入數(shù)字化轉(zhuǎn)型典型案例。火電廠全過程智能燃料系統(tǒng)與集團(tuán)公司燃料集中控制系統(tǒng)建設(shè)案例入選國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟優(yōu)秀案例,推廣空間巨大。針對燃料精細(xì)化手段滯后、智能化水平偏低影響企業(yè)效益的問題,沁陽發(fā)電廠利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、可視化在線分析等技術(shù),研發(fā)出全過程智能燃料管控系統(tǒng),利用“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)進(jìn)行集成整合,實(shí)現(xiàn)了燃料全過程全要素信息自動(dòng)檢測與控制、全業(yè)務(wù)大數(shù)據(jù)智能建模、智能化可視化在線分析等技術(shù)創(chuàng)新,同時(shí)在節(jié)能減排、依法治企等方面產(chǎn)生巨大的社會效益。本研究基于火力發(fā)電廠在新時(shí)期生產(chǎn)發(fā)展過程中遇到的瓶頸,以沁陽發(fā)電廠全過程智能燃料系統(tǒng)的建設(shè)為依據(jù),在保障燃煤機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的前提下,依托高科技和人工智能算法,積極落實(shí)節(jié)能減排、提質(zhì)增效,提升智能運(yùn)營水平,為企業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會價(jià)值,也起到了良好的帶頭示范作用,對我國傳統(tǒng)企業(yè)改革、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整、智能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、建設(shè)一流情節(jié)能源企業(yè)具有重要的意義,同時(shí)具備較高的推廣價(jià)值。

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