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      山西建龍5#高爐爐況波動(dòng)快速恢復(fù)生產(chǎn)實(shí)踐

      2023-01-12 11:51:08李海斌高志軍呂國(guó)明
      山東冶金 2022年6期
      關(guān)鍵詞:炮泥蛇紋石爐況

      李海斌,高志軍,呂國(guó)明

      (山西建龍實(shí)業(yè)有限公司,山西 運(yùn)城 043801)

      1 前言

      山西建龍實(shí)業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱山西建龍)5#高爐1 080 m3,南北雙鐵口。2022年7月出鐵時(shí)受炮泥質(zhì)量影響,高爐出鐵不均,冶煉強(qiáng)度逐步降低,爐底溫度持續(xù)下行;到9月初,爐底最低溫度505℃,爐況順行狀態(tài)變差,9月6—9日累計(jì)懸料5次,9月9日16:30-16:48休風(fēng)堵4個(gè)風(fēng)口后,快速恢復(fù);截止到9月10日13:00,爐底溫度逐步上升到521℃,爐況順行,歷時(shí)20 h 12 min,達(dá)到全風(fēng)水平。

      2 爐況恢復(fù)過程

      2022年9月6日15:27 5#高爐風(fēng)壓409 kPa,風(fēng)量3 137 m3/min;15:39中壓氧波動(dòng),風(fēng)壓417 kPa,15:53風(fēng)壓快速升高,懸料,15:58迅速減風(fēng)處理;21:21崩料、懸料,減風(fēng)處理,定壓操作,穩(wěn)定氣流,爐況恢復(fù)順利。9月7日2:40風(fēng)壓380 kPa,風(fēng)量2 770 m3/min,機(jī)前富氧4 286 m3/h,機(jī)后富氧5 386 m3/h;7:00加蛇紋石每批200 kg,后續(xù)增加到300 kg,16:50加錳礦每批500 kg,后續(xù)增加到600 kg。9月8日2:20、10:20風(fēng)壓加至390 kPa,懸料;9月9日11:25風(fēng)壓加至382 kPa,11:53懸料,減風(fēng),謹(jǐn)慎緩慢加風(fēng)恢復(fù)。13:25風(fēng)壓353 kPa,風(fēng)量2 550 m3/min,富氧6 000 m3/h,順行。15:00風(fēng)壓加至375 kPa,風(fēng)量2 720 m3/min后,崩料,爐況不穩(wěn),減風(fēng)控制。鑒于爐況順行狀態(tài)變差,16:30休風(fēng)堵4個(gè)風(fēng)口(4#、8#、14#、18#),16:48復(fù)風(fēng),蛇紋石停用,錳礦每批600 kg繼續(xù)搭配使用。爐況恢復(fù)順利,截止9月10日13:00風(fēng)壓405 kPa,風(fēng)量3 035 m3/min,歷時(shí)20 h12 min達(dá)到全風(fēng)水平,爐底溫度上升至521℃,爐況持續(xù)穩(wěn)定順行[1-2]。

      2.1 礦批、焦炭負(fù)荷調(diào)整

      礦批、焦炭負(fù)荷變化情況見表1。

      表1 礦批、焦炭負(fù)荷變化

      2.2 料制調(diào)整

      恢復(fù)過程料制變化情況見表2。

      表2 料制變化

      以“穩(wěn)定邊緣、打開中心”“穩(wěn)定中心、照顧邊緣”的十六字方針為指導(dǎo)[1],采取上下部調(diào)劑相結(jié)合,富氧噴煤,維持較高的風(fēng)速和動(dòng)能,使?fàn)t缸工作均勻活躍,熱量充沛,透氣、透液性良好,形成兩道氣流,快速恢復(fù),確保爐況持續(xù)穩(wěn)定。

      3 原因分析

      3.1 爐底5.698 m溫度持續(xù)降低

      爐底5.698 m溫度持續(xù)降低,爐缸逐步堆積,如圖1所示。

      圖1 爐底5.698 m溫度變化

      爐底5.698 m溫度持續(xù)降低原因:

      (1)風(fēng)口漏水影響。7月29日發(fā)現(xiàn)5#風(fēng)口漏水,按照水溫差9~10℃進(jìn)行減水控制,8月3日休風(fēng)更換,爐缸漏水增加,對(duì)爐缸工作狀態(tài)產(chǎn)生影響,爐底溫度從538℃下降到527℃。

      (2)炮泥影響(主要原因)。8月4日爐前雙場(chǎng)恢復(fù)使用A炮泥,全天出鐵次數(shù)在18次以上,最多時(shí)出20次,19次常態(tài)化;鐵口合格率在30%~40%,最低在20%,出鐵時(shí)間不穩(wěn),導(dǎo)致氣流不穩(wěn)定,爐缸穩(wěn)定狀態(tài)降低,造成高爐冶煉強(qiáng)度降低。同時(shí),出鐵次數(shù)增加以及每次打泥量多,炮泥消耗量多,在爐缸內(nèi)飄移,渣中Al2O3增加,影響爐渣流動(dòng)性,從而影響爐缸狀態(tài)。8月4—10日,5#、6#高爐出鐵情況對(duì)比分析分別見圖2、圖3、表3(5#、6#高爐爐料結(jié)構(gòu)基本相同,6#高爐為1 350 m3)。

      圖2 5#爐出鐵次數(shù)、產(chǎn)量、爐渣變化

      圖3 6#爐出鐵次數(shù)、產(chǎn)量、爐渣變化

      表3 5#、6#高爐出鐵對(duì)比分析

      5#爐相對(duì)6#爐日產(chǎn)鐵少332.41 t,而出鐵次數(shù)多2.8次,打泥多,炮泥帶入渣中Al2O3增加0.31%,對(duì)高爐渣相產(chǎn)生不利影響,影響爐缸狀態(tài)。從7月下旬到9月初,根據(jù)高爐爐況需求,從6#高爐協(xié)調(diào)B炮泥給5#高爐北場(chǎng)使用,在短時(shí)間內(nèi)改善北場(chǎng)出鐵,但B炮泥主要供應(yīng)6#爐使用。5#爐北場(chǎng)使用B炮泥不連貫,高爐出鐵沒有從根本上改善,高爐冶煉強(qiáng)度持續(xù)降低,爐底溫度持續(xù)下降。8月初到9月初,爐底溫度由538℃下降到505℃。

      (3)其他原因,如原料變化、氣溫變化、爐齡等。

      3.2 采用熔劑料洗爐,渣鐵比相對(duì)增加

      9月3—5日每批配蛇紋石200 kg,爐底溫度由505℃逐步上升至510℃,初見效果。

      9月6日為加大高爐降本增效幅度,煤比由155 kg/t提升至160 kg/t,塊礦配比增加1%,提高冶煉強(qiáng)度(高爐風(fēng)壓410→415 kPa),高爐出現(xiàn)2次難行,爐底溫度下降。

      9月7日7:00蛇紋石每批200 kg,后續(xù)增加到每批300 kg。16:50錳礦每批500 kg,后續(xù)增加到每批600 kg進(jìn)行洗爐。爐底溫度逐步上升,截止到9月9日爐底溫度上升到516.1℃。相對(duì)9月7日上升6℃,初見效果。熔劑料用量增加后,渣鐵比變化見表4。

      表4 配熔劑渣鐵比變化

      渣鐵比較正常生產(chǎn)配料增加12~23 kg/t,下部透氣性降低,渣量過大,產(chǎn)生液泛[2],惡化下部透氣性及爐缸堆積,鼓風(fēng)動(dòng)能增加,需要較大的風(fēng)速。9月7—9日風(fēng)加到380~390 kPa后,高爐相對(duì)初始煤氣量增加,但風(fēng)速217 m/s較正常風(fēng)速251 m/s低,鼓風(fēng)吹向中心穿透力減弱、邊緣煤氣增加,持續(xù)提高冶煉強(qiáng)度,邊緣煤氣量增加造成邊緣上升煤氣流通路不暢,惡化下部透氣性,出現(xiàn)爐況難行懸料。

      9月9日16:30—16:48休風(fēng)堵4個(gè)風(fēng)口(4#、8#、14#、18#),提高風(fēng)速,增加鼓風(fēng)動(dòng)能,以及復(fù)風(fēng)后停用蛇紋石,保留錳礦600 kg/批,渣鐵比降低,相對(duì)正常配料只增加3~8 kg/t。加風(fēng)恢復(fù)過程,風(fēng)速維持在240~250 m3/s,爐況恢復(fù)順利。截至9月10日13:00,風(fēng)壓405 kPa,風(fēng)量3 035 m3/min,爐況順行,達(dá)到全風(fēng)水平,爐況持續(xù)穩(wěn)定順行。14:30風(fēng)口全開,爐底溫度上升至521℃,中班第46批錳礦停用。

      4 技術(shù)總結(jié)

      4.1 關(guān)注爐缸狀態(tài)

      (1)結(jié)合高爐爐缸實(shí)際狀態(tài),有計(jì)劃排堿。爐渣堿度比基準(zhǔn)堿度降低0.03~0.04,渣中鎂鋁比按照0.70~0.75選擇蛇紋石配比量;輕負(fù)荷,煤比降低5~10 kg/t,[Si]0.40%~0.60%,[S]0.025%~0.045%,以物理熱≥1 490~1500℃為準(zhǔn),密切關(guān)注渣襯變化,異常情況果斷采取控氧、減風(fēng),確保熱量充沛。

      (2)采取用蛇紋石、錳礦相結(jié)合洗爐。爐渣堿度R2=1.10~1.15、料制進(jìn)行微調(diào);渣中鎂鋁比按照0.65~0.70,選擇蛇紋石配比量;鐵水[Mn]0.70%~0.90%選擇錳礦配量,富氧控制<(6 000~7 000)m3/h。

      (3)輕負(fù)荷,煤比(120±5)kg/t,[Si]0.45%~0.65%,[S]0.025%~0.045%,以物理熱≥1 490~1 500℃為準(zhǔn),密切關(guān)注渣襯變化,異常情況果斷采取控氧、減風(fēng),確保熱量充沛。

      (4)洗爐過程出現(xiàn)爐況波動(dòng),懸料、崩料,造成冶煉強(qiáng)度持續(xù)降低,果斷休風(fēng)堵4個(gè)風(fēng)口,提高風(fēng)速,增加鼓風(fēng)動(dòng)能;并結(jié)合實(shí)際情況,適當(dāng)降低熔劑用量。

      4.2 料制調(diào)整

      料變差時(shí)及時(shí)把礦石平臺(tái)縮小1~3°,以“穩(wěn)定邊緣、打開中心”“穩(wěn)定中心、照顧邊緣”的十六字方針為指導(dǎo),上下部調(diào)劑相結(jié)合,富氧噴煤,維持較高的風(fēng)速和動(dòng)能,使?fàn)t缸工作均勻活躍,熱量充沛,透氣、透液性良好,形成兩道氣流,確保爐況穩(wěn)定。

      4.3 改善炮泥質(zhì)量

      加快對(duì)南場(chǎng)試驗(yàn)炮泥工作,持續(xù)改進(jìn)炮泥質(zhì)量,鐵口合格率達(dá)到85%,保持出鐵時(shí)間≥(60~70)min,出鐵均衡。全天出鐵次數(shù)15~16次,以減少炮泥消耗,降低高爐成本,為爐況持續(xù)穩(wěn)定創(chuàng)造條件。

      4.4 降本措施

      (1)降本增效是當(dāng)前企業(yè)生存之本,各項(xiàng)降本措施應(yīng)主次分明,循序漸進(jìn)、逐步穩(wěn)妥推進(jìn),要以高爐“持續(xù)、穩(wěn)定、順行”為前提條件。

      (2)根據(jù)市場(chǎng)變化情況,先確定主流礦結(jié)構(gòu),然后需要建立合理庫(kù)存量,最大減少燒結(jié)變料頻次,穩(wěn)定燒結(jié)理化性能,保持良好粒級(jí),保證料柱透氣性。同時(shí),要增加焦炭采購(gòu)量,確保主焦結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。

      5 結(jié)語

      山西建龍5#高爐于2022年9月6日爐況波動(dòng)難行懸料,主要原因是爐缸堆積,強(qiáng)化冶煉造成難行懸料,9月9日采取堵風(fēng)口與加熔劑料搭配使用處理爐缸,高爐快速恢復(fù),爐況順行。經(jīng)歷20 h 12 min達(dá)到全風(fēng)水平,后續(xù)爐況持續(xù)保持穩(wěn)定順行。

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