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      提高高爐煤氣利用率的生產(chǎn)實踐

      2023-01-14 07:24:03魏曉陽
      天津冶金 2022年3期
      關鍵詞:風溫爐頂熱風爐

      魏曉陽

      (天津市新天鋼聯(lián)合特鋼有限公司,天津 301500)

      0 引言

      在國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過剩,環(huán)境治理力度不斷加大,環(huán)保限產(chǎn)常態(tài)化,下游市場疲軟,焦炭燃料受煤粉資源影響價格堅挺等一系列不利因素的影響下,鋼鐵企業(yè)利潤被不斷的壓縮。鋼鐵企業(yè)為了更好的生存和發(fā)展,需要不斷研究和探尋降低企業(yè)生產(chǎn)成本的方法和途徑。煉鐵系統(tǒng)的能耗約占鋼鐵企業(yè)整體能耗的80%,是降本挖潛的重要環(huán)節(jié)。而高爐煤氣利用率是體現(xiàn)高爐燃料消耗和工藝操作水平的重要指標,提高煤氣利用率是企業(yè)降低高爐燃料消耗和生產(chǎn)成本的主要途徑之一。目前天鋼聯(lián)合特鋼2 號1080m3高爐煤氣利用率為42.5%,煤燃料消耗530kg/t,相比國內(nèi)同類型高爐處于平均水平,有進一步提高的潛力[1]。

      本文對天鋼聯(lián)合特鋼2 號1080m3高爐煤氣利用率煤氣利用率低的原因進行了分析,制定提高煤氣利用率的相應措施,并對措施實施效果進行了總結(jié)。

      1 影響煤氣利用率的原因分析

      煤氣中CO 是高爐內(nèi)的氣體還原劑,在還原過程中它奪取固體鐵礦石中氧化物的氧而轉(zhuǎn)化為CO2。煤氣利用率是衡量在高爐煉鐵過程中,爐內(nèi)氣固相還原反應中,CO 轉(zhuǎn)化為CO2程度的指標,也是評價高爐內(nèi)間接還原進程的重要指標,這一指標可以判斷爐內(nèi)能量利用的好壞。高爐煤氣利用率可根據(jù)煤氣中CO2和CO 含量算出,用ηCO 表示,即:爐頂煤氣中CO2含量/爐頂煤氣中CO2和CO 含量總和。國內(nèi)先進高爐煤氣利用率可達0.5 左右,而生產(chǎn)情況差的高爐只能達到0.3~0.4。

      高爐煤氣從風口向上運動,與從爐頂向下運動的爐料相互接觸、相互運動,煤氣流的三次分布直接決定了高爐爐況的運行狀態(tài),影響高爐爐料的運行和煤氣流的運行,從而影響高爐的生產(chǎn)指標和運行成本。提高煤氣利用率可以顯著降低高爐燃料消耗,是高爐實現(xiàn)降低成本冶煉的主要手段之一,因此在穩(wěn)定高爐產(chǎn)量的同時,提高高爐煤氣利用率的意義非常重要[2]。

      1.1 布料制度對高爐煤氣利用率的影響

      布料制度是通過氣密箱來調(diào)整焦炭、礦石布料角度及布料圈數(shù),實現(xiàn)高爐爐內(nèi)合理的料面分布,實現(xiàn)爐內(nèi)邊緣氣流和中心氣流同時發(fā)展,即發(fā)展中心氣流的同時要兼顧邊緣氣流,合理的布料制度可以有效改善爐況順行狀況,提高高爐煤氣熱能和化學能的利用效率。目前2 號1080m3高爐焦負荷4.58,燃料比530kg/t,煤氣利用率42.5%。從布料矩陣分析,料面分布呈平臺漏斗型,焦平臺寬,中心焦層薄,邊緣焦層厚,邊緣負荷輕,制約高爐煤氣利用率的提高。

      1.2 爐頂壓力對高爐煤氣利用率的影響

      提高爐頂壓力可減緩高爐下部煤氣流的上升速度,從而延長煤氣與爐頂下降的爐料的接觸時長,有利于煤氣與礦石在低溫段發(fā)生反應,擴大間接還原反應區(qū),節(jié)約燃料消耗,同時提高頂壓能夠使高爐入爐風量增加。目前2 號1080m3高爐爐頂壓力210kPa,爐頂設備潛力未充分發(fā)揮,有頂壓提升的空間。

      1.3 大礦批對高爐煤氣利用率的影響

      高爐礦石批重的大小直接決定高爐內(nèi)爐料層狀結(jié)構(gòu)的分布狀況,能夠影響高爐煤氣流的分布,影響煤氣與爐料的接觸面積。高爐礦石批重增大同時,焦批也變大,能夠使軟熔帶焦窗厚度變大,使高爐煤氣能夠順利的通過焦窗,降低煤氣阻力,對煤氣流的二次分布有很大的促進作用。因此加大礦石批重可以使高爐上部煤氣分布改善,提高煤氣利用,而且能夠降低高爐下料次數(shù),降低爐頂設備的運行次數(shù),有利于高爐爐頂設備的維護,降低高爐卷揚上料負擔。目前2號1080m3礦批為36.5t,有進一步提升空間。

      1.4 富氧、風溫、噴煤對高爐煤氣利用率的影響

      目前2 號1080m3高爐富氧、風溫、噴煤使用不到位,富氧率在5.3%,風溫1180℃,噴煤比在135kg/t,在熱風爐燒爐過程中存在手動調(diào)節(jié)情況,導致熱風爐有調(diào)節(jié)不及時的弊端,影響了熱風爐燃燒室溫度的穩(wěn)定性,對煤氣利用造成一定浪費。同時換爐過程中存在風量、風壓換爐波動的問題,每次換爐瞬時風壓可降低12kPa,入爐風量減少2400m3。

      1.5 入爐原料質(zhì)量對高爐煤氣利用率的影響

      精料入爐是高爐生產(chǎn)的基礎,是保持高爐爐況順行、提高煤氣利率、增加利用系數(shù)、降低燃料消耗的重要因素。焦炭的骨架作用是決定料柱透氣性的關鍵,因此加強入爐焦炭質(zhì)量控制,對高爐穩(wěn)定生產(chǎn)起著決定性影響;另外降低入料原料的含粉量,也是改善高爐內(nèi)部透氣性的關鍵因素。目前2號1080m3高爐入爐原料含粉較多,需要加強入爐原料控制。

      2 提高煤氣利用率的措施

      2.1 優(yōu)化布料制度,促進煤氣合理分布

      高爐布料操作,主要是發(fā)展兩道氣流的理念,在發(fā)展中心氣流的同時要兼顧邊緣氣流的發(fā)展。優(yōu)化布料制度需要了解礦石在爐喉鋼磚的碰撞點,了解礦石布料的軌跡,從而推斷出礦石邊緣布料落點,如果礦石邊緣角過大,礦石與爐喉鋼磚碰撞,影響礦石的分布,造成煤氣邊緣氣流紊亂。因此,確定礦石準確的邊緣落點是形成合理料面的基礎,高爐根據(jù)爐頂攝像的煤氣流來調(diào)整裝料制度,調(diào)節(jié)料線和布料圈數(shù),實現(xiàn)中心焦比例高于邊緣焦,適當發(fā)展中心氣流的布料模式。

      合理的布料制度是提高煤氣利用率的基礎,因此需要根據(jù)2 號高爐爐型,摸索合適的布料矩陣。2 號1080m3高爐的布料矩陣優(yōu)化調(diào)整方案:將焦炭中心檔位角度改為22°,增加中心焦量,減輕中心負荷,適當開放中心;礦石最外環(huán)2 圈料取消,在第3、第4 檔各加1 圈,適當減輕爐墻邊緣負荷。布料制度調(diào)整后的料面分布呈平臺漏斗型,礦層、焦層厚度分布較為均勻,礦焦比分布較為平緩。該布料矩陣對應高爐焦負荷達到5.0,燃料比低,煤氣利用率達到44.54%,各項指標較好。

      2.2 提高爐頂壓力,降低爐內(nèi)煤氣流速

      提高爐頂壓力可以減緩煤氣流上升的速度,抑制爐頂荒煤氣攜帶的粉塵量,同時能夠增加入爐風量,有利礦石在間接還原區(qū)反應的時間延長??紤]爐頂設備設計壓力,在滿足設計規(guī)范的前提下將設備潛能發(fā)揮到最大,結(jié)合2 號1080m3高爐高爐生產(chǎn)實際,將爐頂壓力由210kPa提高至220kPa。

      2.3 增大礦石批重,改善高爐下部透氣性

      礦石批重增大可以減少礦石和焦炭在高爐內(nèi)部的層數(shù),有利于增加軟熔帶焦炭焦窗的厚度,保證煤氣流順利穿過軟熔帶,改善高爐下部透氣性,擴大間接還原反應區(qū),實現(xiàn)煤氣的熱量充分的傳遞給爐料,降低燃料比。通過摸索最終確定2 號1080m3高爐的礦石批重由36.5t 增加至控制在38t,相應焦炭批重控制在8t。

      2.4 增加富氧量,降低直接還原反應區(qū)

      富氧是在冷風管道上加入氧氣,使冷風中氧氣含量高于空氣中氧氣含量。增加風中氧含量,可提高風口前理論燃燒溫度,使高爐下部高溫段下移,從而降低直接還原反應區(qū),提高煤氣利用率。2 號高爐通過操作優(yōu)化,使高爐富氧率達到6.8%。

      2.5 增加入爐風溫,降低直接還原反應區(qū)

      提高熱風溫度有利降低高爐燃料比,使爐內(nèi)高溫段下移,降低直接還原反應區(qū)。天鋼聯(lián)合特鋼自主研發(fā)的壓縮空氣充壓換爐技術以及自行設計的熱風爐自動燒爐技術,有效解決了熱風爐換爐過程中風壓和風量波動問題,以及爐內(nèi)煤氣壓力波動問題。通過設置獨立氣源充壓,熱風爐實現(xiàn)了零擾動換爐;同時熱風爐燒爐增設自動燒爐控制系統(tǒng),該系統(tǒng)通過檢測燃燒室溫度的變化,并根據(jù)煤氣溫度和發(fā)熱值進行優(yōu)化燃燒計算,自動調(diào)節(jié)空燃比,使2號1080m3高爐高爐熱風爐空燃比在0.55~0.7 之間自動調(diào)節(jié),最終實現(xiàn)高爐熱風溫度穩(wěn)定控制在1200℃。

      2.6 提高噴煤量,平衡風口前理論燃燒溫度

      高爐爐況順行也是提高煤氣利用率的重要因素之一。2 號1080m3高爐高爐通過高富氧、高風溫,風口前的理論燃燒溫度升高,需要提高噴煤量來降低風口前理論燃燒溫度。高富氧和高風溫有利于煤粉在風口前充分燃燒,目前富氧率控制在6.8%,風溫在1200℃,因此需要煤比控制在155.5 kg/t以上,平衡風口前理論燃燒溫度的升高,實現(xiàn)高爐爐況穩(wěn)定順行。在冶煉強度、爐溫變化時,不用風溫做調(diào)劑,而以噴煤量做調(diào)劑。目前,經(jīng)過實踐將理論燃燒溫度控制在2200℃~2500℃之間。

      2.7 加強焦炭篩分管理,提高入爐焦炭質(zhì)量

      精料是高爐冶煉強度的基礎,焦炭質(zhì)量是高爐穩(wěn)定的靈魂,因此焦炭的質(zhì)量控制非常關鍵。我們主要從以下幾方面加強焦炭質(zhì)量控制:一是加強焦炭篩分管理,要求上料人員及時清理振篩,檢查振動篩運行情況,通過調(diào)節(jié)振動篩的振幅和及時清理雜物;二是要求加強看料次數(shù),做好焦炭實物對比,若發(fā)現(xiàn)焦炭質(zhì)量下降,及時降低焦炭負荷;三是建立信息溝通渠道,焦炭進廠檢驗數(shù)據(jù)及時反饋到高爐,使工長及時了解焦炭質(zhì)量,從而對高爐進行早調(diào)整,避免爐況波動。

      針對入爐原燃料含粉大的情況,通過調(diào)整振篩振幅,控制下料料流等手段,優(yōu)化焦炭給料分布和給料量,減少篩板料層厚度,提高振篩篩分效果。針對焦炭篩分過程中卡篩板,含粉大堵塞篩網(wǎng)現(xiàn)象,對篩板進行改造,將棒條篩改造成網(wǎng)狀篩,并在下料口加裝擋料裝置,起到焦炭分流作用,使焦炭能夠均勻的分布在篩板上,增加焦炭在振篩停留時間,減少篩板空載時間,降低了篩板糊篩現(xiàn)象,減少焦粉入爐。

      3 結(jié)語

      為降低高爐燃料消耗、提高煤氣利用率、降低煉鐵生產(chǎn)成本,本文結(jié)合天鋼聯(lián)合特鋼2 號1080m3的生產(chǎn)實際情況,分析了影響高爐煤氣利用率的各種因素,有針對性制定提高煤氣利用率的相應措施。

      2 號1080m3高爐通過調(diào)整布料制度、加大礦批、提高頂壓、增加風溫、高噴煤比、高富氧率、精料入爐等一系列技術措施,高爐煤氣利用率由42.5%提高至46.5%以上,在同類高爐中處于先進水平。高爐燃料比由530kg/t 降低至515kg/t 以下,富氧率控制在6.8%,風溫在1200℃,煤比穩(wěn)定在155.5kg/t。在高爐長周期穩(wěn)定順行的前提下,鐵水成本顯著降低。

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