于光遠(yuǎn),杜艷玲,劉素麗,何 方,王亮亮
(河鋼集團(tuán)邯鄲鋼鐵公司,河北 056015)
六西格瑪管理法是通過設(shè)計(jì)和監(jiān)控過程,將可能的失誤減少到最低限度,從而使企業(yè)可以做到質(zhì)量與效率最高,對需要改進(jìn)的流程進(jìn)行區(qū)分,找到高潛力的改進(jìn)機(jī)會(huì),優(yōu)先對其實(shí)施改進(jìn)。六西格瑪管理法業(yè)務(wù)流程改進(jìn)遵循DMAIC 五步循環(huán)改進(jìn)法,即D-定義、M-測量、A-分析、I-改進(jìn)、C-控制五個(gè)階段。邯鋼自2010 年成功研發(fā)汽車板后,受到國內(nèi)廣大汽車制造商的青睞。隨著市場份額的提升,汽車用戶逐漸增多,不同地區(qū)不同用戶對邯鋼冷軋深沖汽車用鋼DC04 提出了力學(xué)性能延伸率≥45%的要求(標(biāo)準(zhǔn)為≥38%),并且要求延伸率穩(wěn)定化。目前邯鋼DC04 合格率99%條件下,成品延伸率范圍為43%左右,如果按用戶條件交貨將導(dǎo)致邯鋼DC04合格率降低至70%左右。邯鋼針對該用戶對DC04延伸率的特殊需求,組建了DC04提升延伸率攻關(guān)團(tuán)隊(duì),按照六西格瑪DMAIC[1]方法對DC04延伸率質(zhì)量進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)。
本文從煉鋼、熱軋、冷軋方面對DC04汽車板延伸率的關(guān)鍵影響因子進(jìn)行了分析梳理,確定了熱軋終軋溫度、連退均熱溫度、平整延伸率為顯著影響因子,通過DOE優(yōu)化試驗(yàn),確定了DC04最佳軋制工藝方案。
經(jīng)界定,在不增加生產(chǎn)成本的條件下滿足汽車用戶的需求,則DC04 汽車板需要滿足:延伸率≥45%;延伸率ppk 值達(dá)到1.0 以上。按照客戶要求,對現(xiàn)有DC04 的延伸率數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,目前邯鋼DC04 延伸率分布狀態(tài)如圖1 所示。由圖1 可看出,目前邯鋼汽車板DC04 延伸率的均值為43.58%,標(biāo)準(zhǔn)差為1.664,ppk 為0.28。由此得出結(jié)論:延伸率的均值和變異都需要進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。
圖1 邯鋼DC04延伸率現(xiàn)狀分布
圖2 為DC04 主要生產(chǎn)工藝流程圖。為了找出影響DC04延伸率的工藝參數(shù),邯鋼組建了DC04提升延伸率攻關(guān)團(tuán)隊(duì),對煉鋼、熱軋、冷軋工序生產(chǎn)過程的關(guān)鍵影響因子進(jìn)行了分析梳理(煉鋼成分以原料輸入作為影響因子)。通過樹形圖(見圖3)識別了影響CTQ/CTP的影響因子;通過CE矩陣(見圖4)初步確認(rèn)加熱出鋼溫度、熱軋終軋溫度、熱軋卷取溫度、酸軋壓下率、連退均熱溫度、連退緩冷溫度、平整延伸率[2-5]等對DC04延伸率有影響,經(jīng)篩選,確定熱軋終軋溫度、連退均熱溫度、連退快冷溫度、連退平整延伸率四項(xiàng)為顯著影響因子。
圖2 DC04主要生產(chǎn)工藝流程圖
圖3 樹形圖
圖4 CE矩陣
收集過程數(shù)據(jù)對DC04 延伸率波動(dòng)進(jìn)行分析。針對過程數(shù)據(jù)收集,制定了詳細(xì)數(shù)據(jù)收集計(jì)劃,數(shù)據(jù)收集計(jì)劃涵蓋了操作定義、數(shù)據(jù)來源和位置、收集樣本數(shù)量、數(shù)據(jù)采集時(shí)間范圍、數(shù)據(jù)采集方法、數(shù)據(jù)采集人員以及同時(shí)采集的其他數(shù)據(jù)。
圖5 測量系統(tǒng)分析結(jié)果
由分析結(jié)果可以看出,測量系統(tǒng)的GR&R=3.13%和P/T=4.76%小于10%、ndc=29 大于5,因此測量系統(tǒng)可接受。
測量系統(tǒng)滿足要求,通過回歸分析[6]篩選、查找出對汽車用鋼DC04 延伸率影響顯著的因子,具體分析驗(yàn)證見圖6。從分析結(jié)果可以看出,熱軋終軋溫度、連退均熱溫度、連退平整延伸率對延伸率影響顯著。
圖6 回歸分析
對熱軋終軋溫度、連退均熱溫度、連退平整延伸率現(xiàn)狀進(jìn)行分析,見圖7、8、9。由圖7、8、9 可以看出,熱軋終軋溫度和連退均熱溫度總體上受控,但控制ppk 水平低,平整延伸率異常點(diǎn)較多,控制水平較低。
圖7 終軋溫度現(xiàn)狀分布
根據(jù)熱軋終軋溫度、連退均熱溫度、連退平整延伸率實(shí)際分布狀態(tài),采用5why、變異源、一般線性模型等工具進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)寬度規(guī)格變化、鋼種變化對連退均熱溫度波動(dòng)影響顯著,熱軋厚規(guī)格與薄規(guī)格對熱軋終軋溫度存在影響,噴嘴堵塞情況與平整延伸率有較強(qiáng)相關(guān)性,具體見圖10、11、12。
圖10 多變異分析
針對影響熱軋終軋溫度波動(dòng),應(yīng)增開熱軋機(jī)架間冷卻水,保證厚規(guī)格的終軋溫度統(tǒng)一;針對連退均熱溫度波動(dòng),應(yīng)根據(jù)連退寬度規(guī)格變化制定并下發(fā)合理的過渡卷方案;針對噴嘴堵塞、平整液殘留的問題,應(yīng)增加工作輥的擠干效果,同時(shí)增加清理平整機(jī)噴嘴的頻次,保證噴嘴正常吹掃。
圖8 連退均熱溫度現(xiàn)狀分布
圖9 連退平整延伸率現(xiàn)狀分布
圖11 熱軋薄厚規(guī)格雙樣本檢驗(yàn)
圖12 一般線性模型(GLM)分析結(jié)果
針對分析階段查找出的熱軋終軋溫度、連退均熱溫度、連退平整延伸率三個(gè)顯著影響因子,運(yùn)用DOE 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方法,設(shè)計(jì)了熱軋終軋溫度、連退均熱溫度、連退平整延伸率三因素兩水平的DOE實(shí)驗(yàn)方案,對成品延伸率進(jìn)行了研究改進(jìn),具體方案如表1所示。
表1 改進(jìn)成品延伸率的DOE試驗(yàn)
初始擬合從圖13 可看出,中心點(diǎn)較平緩,無較大起伏,變異可接受。通過簡化模型分析(見圖14)看出剩余因子的P 值小于0.05,模型簡化完成;RSq 達(dá)到92.35%,具有預(yù)測能力。失擬P 值0.818,說明模型擬合良好,不存在失擬。熱軋終軋溫度、均熱溫度、平整延伸率、終軋溫度*平整延伸率、均熱溫度*平整延伸率影響顯著。
圖13 延伸率的散點(diǎn)圖
圖14 延伸率與因子響應(yīng)曲面回歸分析結(jié)果
圖15 是經(jīng)過計(jì)算機(jī)回歸方程模擬試運(yùn)行多次后的結(jié)果,延伸率分布在48.6~50.39%之間,模型構(gòu)建成功,得到回歸方程為:延伸率=-151+0.23×終軋溫度- 0.018×均熱溫度+77.5×平整延伸率-0.167×終軋溫度×平整延伸率+0.083×均熱溫度×平整延伸率,試運(yùn)行結(jié)果完全滿足要求。
圖15 延伸率的曲面圖和模擬試運(yùn)行結(jié)果
經(jīng)過試運(yùn)行,邯鋼制定了熱軋不同厚度DC04機(jī)架冷卻水制度,制定了連退平整噴嘴清理周期,優(yōu)化了連退排產(chǎn)計(jì)劃,在連退增加過渡卷,保證退火均熱溫度在控制過程中的異常變異得到消除,生產(chǎn)工藝更加穩(wěn)定。通過固化這些消除變異的方案,同時(shí)找到了三個(gè)影響因子的最佳匹配點(diǎn),及熱軋終軋溫度為920±14℃,連退均熱溫度為820±10℃,平整延伸率為≤1.0%,邯鋼DC04的延伸率最終控制在了47.78±3.3%的水平,按照45%交貨條件判定的合格率由最初的70%提高至96.7%。圖16 為改善前后邯鋼DC04 延伸率的直方圖對比,表2 為改善前后的數(shù)據(jù)對比。由圖16和表2可以看出,改善效果顯著。
表2 改善結(jié)果匯總
圖16 成品延伸率分布范圍
通過運(yùn)用六西格瑪DMAIC 的管理方法,消除流程中的異常變異源,邯鋼汽車板DC04 的生產(chǎn)控制穩(wěn)定程度得到顯著提高,減少了成品延伸率分布波動(dòng)大的問題。通過統(tǒng)計(jì)工具,邯鋼得出了將延伸率提升到45%交貨條件下的關(guān)鍵影響因素的合理工藝控制點(diǎn),以及影響關(guān)鍵控制點(diǎn)的根本原因。
經(jīng)過試運(yùn)行后,固化了改進(jìn)工藝,邯鋼所生產(chǎn)出來的DC04 成品延伸率控制在45%的水平,合格率控制在96.7%以上,既滿足了用戶高延伸率要求,又降低了邯鋼DC04的降級改判率,在贏得客戶的同時(shí),樹立了良好的邯鋼汽車板品牌形象。