王 家 劉敬釗 李 浩
(中國(guó)石油化工股份有限公司洛陽(yáng)分公司,河南洛陽(yáng),471012)
煉廠常使用氮?dú)鈱?duì)機(jī)泵密封進(jìn)行保護(hù),或作為罐體覆蓋氣,或作為設(shè)備吹掃介質(zhì)使用。氮?dú)馐菬拸S生產(chǎn)必不可少的公用介質(zhì),相較于燃料、蒸汽等,因其單位價(jià)格偏低,管控時(shí)往往未受到一些企業(yè)的重視。為此,某公司通過(guò)組織專業(yè)人員摸排全廠氮?dú)庥昧壳闆r,按照“必用減量,能停必?!钡脑瓌t,提升操作水平,有效減少氮?dú)庀摹M瑫r(shí),針對(duì)氮?dú)饬髁坑?jì)安裝不規(guī)范、計(jì)量不精準(zhǔn)等問(wèn)題,制定措施,限期整改。
2020年12月,該公司氮?dú)饪傁牧繛?89.7萬(wàn) Nm3,外購(gòu)量為542.1萬(wàn) Nm3。同時(shí),2021年部分新建單元投用,氮?dú)庀牧窟M(jìn)一步增加。2020年12月,氮?dú)饪傁牧咳绫?所示。
表1 優(yōu)化前該公司氮?dú)庀那闆r
針對(duì)煉廠氮?dú)獾男孤┘坝?jì)量不準(zhǔn)情況,提出“管線泄漏計(jì)算”和“計(jì)量模塊偏差計(jì)算”兩個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行計(jì)算。
煉廠中氮?dú)夥?wù)站、VOCs補(bǔ)壓處,易存在閥門(mén)未關(guān)閉或失靈的情況,造成氮?dú)獯罅客馀?,為精確計(jì)算氮?dú)馔馀帕浚靥岢龃隧?xiàng)計(jì)算說(shuō)明。
對(duì)于該種情況,將閥門(mén)處簡(jiǎn)化為限流孔板進(jìn)行計(jì)算,依據(jù)HG-T20570.15-95 《管道限流孔板的設(shè)置》,有“氣體、蒸汽的單孔板計(jì)算公式(3.0.1-1)”[1],如公式1。
(公式1)
公式1中,W:流體的重量流量,kg/h;D:管道內(nèi)徑,m(煉廠中常用氮?dú)夥?wù)站管徑為0.02m);d0:孔板孔徑,m(設(shè)定孔板孔徑為0.01m,則有d0/D=0.5);C:孔板流量系數(shù),由Re和d0/D值查HG-T20570.15-95《管道限流孔板的設(shè)置》標(biāo)準(zhǔn)中圖6.0.1所得(近似取C=0.62);P1:孔板前壓力,Pa(煉廠管網(wǎng)壓力約為6×105Pa);P2:孔板后壓力或臨界限流壓力,取其大者,Pa(對(duì)于空氣及雙原子氣體,臨界限流壓力的推薦值Pc=0.53P1=3.2×105Pa);M:分子量(氮?dú)夥肿恿繛?8);Z:壓縮系數(shù)(取1);T:孔板前流體溫度,K(以常溫300K計(jì)算);k:絕熱指數(shù),k(氮?dú)鉃?.4)。
將以上數(shù)據(jù)代入公式1可得:
即:
W=235.85kg/h=188.79Nm3/h
由此可知,如果一根直徑20mm的氮?dú)夤芫€閥門(mén)未關(guān)嚴(yán)的話,每小時(shí)泄漏量可達(dá)約200 Nm3/h。
利用此公式進(jìn)行計(jì)算,若管線全開(kāi),則氮?dú)庑孤┝靠蛇_(dá)943 Nm3/h。
企業(yè)的物料衡算過(guò)程主要利用的是計(jì)量器具,該器具的計(jì)量準(zhǔn)確度直接影響到計(jì)量數(shù)據(jù)的偏差,同時(shí)對(duì)企業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)核算等方面帶來(lái)影響。因此,計(jì)量器具的精確性是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)決策、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)。在工業(yè)生產(chǎn)中氣體的計(jì)量,環(huán)境溫度、壓力是計(jì)量器具計(jì)算模塊的基礎(chǔ)條件數(shù)據(jù),為保證計(jì)算的準(zhǔn)確性,往往需要通過(guò)溫壓補(bǔ)償?shù)氖侄芜M(jìn)行維護(hù)[2]。
常用溫壓補(bǔ)償公式為[3]:
(公式2)
公式2中:F:流量;C1:設(shè)計(jì)溫度,K;C2:設(shè)計(jì)壓力,kPa;P1:實(shí)際壓力,kPa;P2:實(shí)際溫度,℃;P3:未補(bǔ)償前流量。
為提高氮?dú)夤芫W(wǎng)運(yùn)行效率,企業(yè)常使用降低管網(wǎng)壓力的措施,單對(duì)于各計(jì)量點(diǎn),若未及時(shí)調(diào)整溫壓補(bǔ)償模塊參數(shù),將會(huì)造成計(jì)量偏差。
設(shè)定原氮?dú)夤芫W(wǎng)壓力為0.7MPa,優(yōu)化后管網(wǎng)壓力降低至0.6MPa。
利用公式2進(jìn)行計(jì)算可知,對(duì)于此項(xiàng)工況變化,對(duì)于一處標(biāo)況流量為200 Nm3/h、工作壓力為0.7MPa的流量計(jì)點(diǎn),若工作壓力降低為0.6MPa,則流量降低至175 Nm3/h,降低量為25 Nm3/h。
因此,對(duì)于管網(wǎng)壓力變化的計(jì)量點(diǎn),要及時(shí)校準(zhǔn)溫壓補(bǔ)償模塊,防止存在計(jì)量缺失。
為降低全廠氮?dú)庀牧考肮芫W(wǎng)不平衡量,該公司主要采取了以下節(jié)能措施:
儲(chǔ)罐VOCs治理主要針對(duì)油品儲(chǔ)運(yùn)罐區(qū)按相關(guān)規(guī)范或規(guī)定需要治理的儲(chǔ)罐無(wú)組織排放的罐頂油氣進(jìn)行集中收集并治理[4],該公司主要使用氮?dú)膺M(jìn)行密封保護(hù)。經(jīng)過(guò)估算,每月儲(chǔ)罐VOCs氮封用量約為195萬(wàn) Nm3(約2600 Nm3/h),占該公司氮?dú)庥昧康?5.4%。圖1為該公司某罐區(qū)氮封VOCs治理簡(jiǎn)圖。
圖1 該公司某罐區(qū)氮封VOCs治理簡(jiǎn)圖
3.1.1 做好儲(chǔ)罐VOCs系統(tǒng)密封排查
儲(chǔ)罐VOCs系統(tǒng)中,各儲(chǔ)罐氮?dú)夤芫€常用管徑為40mm,根據(jù)上述2.1節(jié)計(jì)算可知,若存在氮?dú)庋a(bǔ)壓點(diǎn)泄漏,將會(huì)造成大量氮?dú)饫速M(fèi)。圖2為該公司某儲(chǔ)油罐VOCs密封點(diǎn)治理前后罐頂壓力變化趨勢(shì),從圖2中可以看出,2022年9月30日治理前,該罐頂壓力波動(dòng)十分頻繁,通過(guò)判斷,確認(rèn)存在VOCs密封點(diǎn)泄漏的可能。經(jīng)過(guò)治理,2022年9月30日后,極大降低了該罐的罐頂壓力波動(dòng)次數(shù),同時(shí)降低了補(bǔ)氮量約800 Nm3/h。
圖2 該公司某儲(chǔ)油罐VOCs密封點(diǎn)治理前后罐頂壓力變化趨勢(shì)
3.1.2 優(yōu)化儲(chǔ)罐VOCs系統(tǒng)氮封壓力
在《中國(guó)石化煉發(fā)函〔2016〕127號(hào)》文件中,提出,為避免儲(chǔ)油罐發(fā)生因負(fù)壓導(dǎo)致空氣由呼吸閥進(jìn)入內(nèi)部的情況,需要保證罐頂壓力為微正壓。該文件同時(shí)給出氮封閥的壓力設(shè)定建議值范圍為0.2kPa至0.5kPa。若儲(chǔ)罐內(nèi)罐頂壓力較氮封閥設(shè)定壓力較低時(shí),閥門(mén)打開(kāi),氮?dú)庥傻忾y進(jìn)入罐內(nèi);反之閥門(mén)關(guān)閉,停止氮?dú)膺M(jìn)入。
正常情況下使用氮封閥組維持罐內(nèi)氣相空間壓力在0.3kPa左右,當(dāng)氣相空間壓力高于0.5kPa時(shí),氮封閥關(guān)閉,停止氮?dú)夤?yīng);當(dāng)氣相空間壓力低于0.2kPa時(shí),氮封閥開(kāi)啟,開(kāi)始補(bǔ)充氮?dú)狻?/p>
若設(shè)定壓力偏高,將會(huì)造成補(bǔ)氮量的極大增加。
運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng)的煉廠經(jīng)歷的改造次數(shù)較多,存在較多分支管線,管理難度較大,易造成疏漏。為降低非生產(chǎn)消耗,該公司分公司級(jí)、運(yùn)行部級(jí)對(duì)全廠管網(wǎng)進(jìn)行排查,對(duì)氮?dú)庀到y(tǒng)管線進(jìn)行分級(jí)處理:(1)若該管線已停用,則進(jìn)行盲板隔離。(2)若該管線間斷使用,根據(jù)使用頻次,可對(duì)閥門(mén)進(jìn)行關(guān)閉,加裝鉛封,做好使用期間用量臺(tái)賬。(3)對(duì)于長(zhǎng)期使用的管線,做好流量對(duì)比維護(hù)。
由上述2.2節(jié)敘述可知,在氮?dú)庀到y(tǒng)管網(wǎng)壓力變化后,要及時(shí)校準(zhǔn)溫壓補(bǔ)償?shù)饶K參數(shù)。通過(guò)對(duì)氮?dú)夤芫W(wǎng)流量計(jì)進(jìn)行排查,不僅發(fā)現(xiàn)部分計(jì)量點(diǎn)存在溫壓補(bǔ)償參數(shù)偏差較大的情況,還發(fā)現(xiàn)部分計(jì)量器具安裝不規(guī)范的情況。例如部分流量計(jì)安裝位置與管線彎頭過(guò)近,流量計(jì)安裝存在傾斜角等情況,對(duì)于該種情況,已提報(bào)檢修項(xiàng)目進(jìn)行處理。
根據(jù)生產(chǎn)調(diào)整,煉廠存在部分裝置、儲(chǔ)罐等停用的情況,為減少設(shè)備腐蝕,常利用氮?dú)獬鋲旱姆绞健?/p>
因大型裝置或設(shè)備的法蘭、閥門(mén)等密封部位易存在泄漏情況,為減少氮?dú)庋a(bǔ)充量,應(yīng)降低設(shè)備保護(hù)壓力。
為提高管網(wǎng)運(yùn)行效率,應(yīng)合理選用密封介質(zhì)。例如,部分設(shè)備通過(guò)氮?dú)饷芊?,介質(zhì)后路排放至低壓瓦斯管網(wǎng),易造成瓦斯管網(wǎng)氮?dú)饨M分增加,降低瓦斯熱值,最終導(dǎo)致各加熱爐瓦斯消耗量增加,影響裝置能耗。
因此,該部分設(shè)備密封介質(zhì),可選用煉廠干氣等進(jìn)行密封,減少瓦斯管網(wǎng)中氮?dú)庹急?。同時(shí),部分加熱爐流量計(jì)使用氮?dú)饷芊猓舐放欧胖吝M(jìn)爐瓦斯線,為保護(hù)設(shè)備,可更改為工業(yè)風(fēng)進(jìn)行密封,不僅能降低密封成本,還可提高瓦斯熱值。
通過(guò)3.1節(jié)對(duì)策實(shí)施,排查系統(tǒng)漏點(diǎn),更換呼吸閥墊片,該公司罐區(qū)氮?dú)庀牧亢嫌?jì)降低近800 Nm3/h。
通過(guò)對(duì)氮?dú)夤芫W(wǎng)進(jìn)行排查,管網(wǎng)實(shí)時(shí)不平衡量由4230 Nm3/h,降低至2500 Nm3/h(降低了1730 Nm3/h)。
1#重整、焦化通過(guò)調(diào)整設(shè)備保護(hù)壓力、機(jī)組氮?dú)馐褂梅绞降?,氮?dú)饬髁糠謩e由原來(lái)的623 Nm3/h、170 Nm3/h,降低至200 Nm3/h、104 Nm3/h。
經(jīng)過(guò)優(yōu)化攻關(guān),近期氮?dú)饷吭峦赓?gòu)費(fèi)用由365萬(wàn)元降低至266萬(wàn)元,全年增效近1200萬(wàn)元。
通過(guò)針對(duì)煉化企業(yè)常見(jiàn)的管線泄漏、計(jì)量模塊偏差等工況進(jìn)行分析計(jì)算,對(duì)氮?dú)鈨?yōu)化提供數(shù)據(jù)支持。經(jīng)過(guò)一系列對(duì)策分析實(shí)施,該公司針對(duì)氮?dú)夤芫W(wǎng)優(yōu)化取得了較大成效。
但仍存在一些遺留問(wèn)題,例如:(1)部分裝置氮?dú)饬髁坑?jì)存在安裝不規(guī)范、故障等問(wèn)題,無(wú)法在線切除整改;(2)部分裝置大型機(jī)組氮?dú)庀牧咳暂^高;(3)管網(wǎng)不平衡量仍較高等。針對(duì)以上問(wèn)題,還需進(jìn)一步精細(xì)化處理,以使外購(gòu)氮?dú)饬拷档偷阶顑?yōu)水平。