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      鍋爐四管泄漏的研究與預(yù)防

      2023-01-18 02:13:59高建強(qiáng)
      甘肅科技 2022年11期
      關(guān)鍵詞:焊口吹灰省煤器

      高建強(qiáng)

      (酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司,甘肅 嘉峪關(guān) 735100)

      1 概述

      嘉峪關(guān)宏晟電熱公司承擔(dān)著酒鋼集團(tuán)公司電力生產(chǎn)和動(dòng)力產(chǎn)品的供應(yīng),是集團(tuán)公司降低生產(chǎn)成本和穩(wěn)增長(zhǎng)的主要單位。

      為了降低發(fā)電成本、提高發(fā)電量,鍋爐基本處于長(zhǎng)期滿負(fù)荷運(yùn)行狀況,而鍋爐的“四管”長(zhǎng)期處于高溫、還原性氣體氣氛、飛灰沖刷等惡劣環(huán)境中,“四管”泄漏造成機(jī)組被迫停運(yùn)檢修的不安全事件頻頻發(fā)生,嚴(yán)重制約了鍋爐的長(zhǎng)期安全穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,成為完成降本增效的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的瓶頸問題。

      防治鍋爐“四管”泄漏是一項(xiàng)艱巨的任務(wù),通過對(duì)已發(fā)生過的鍋爐泄漏事件歸類、總結(jié)、分析,研究制定有效的預(yù)控措施,在鍋爐防磨防爆工作中予以實(shí)施,避免和減少鍋爐“四管”泄漏事件的發(fā)生是此次分析研究的主要目的。

      2 近幾年鍋爐“四管”泄漏統(tǒng)計(jì)與分析

      2.1 2011年7月17日#1鍋爐水冷壁管漏泄

      泄漏點(diǎn)為#1鍋爐高爐煤氣火嘴處水冷壁焊口,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)泄漏點(diǎn)處存在焊接缺陷(Ф3.2 mm沙眼),分析認(rèn)為焊口焊接質(zhì)量缺陷為此次鍋爐泄漏的主要原因。

      2.2 2012年1月15日#1鍋爐省煤器泄漏

      經(jīng)檢查確認(rèn)為爐前低溫段省煤器中間彎頭區(qū)域護(hù)板邊緣部位的第3根省煤器管正下部漏泄(爐前向爐后數(shù)),漏泄部位為長(zhǎng)3 mm,寬2 mm的一個(gè)橢圓形小孔。由于U型護(hù)板長(zhǎng)期在高溫下產(chǎn)生彎曲變形,受煙氣的作用,省煤器出現(xiàn)晃動(dòng),護(hù)板與省煤器管壁產(chǎn)生接觸性摩擦致使省煤器管壁局部減薄產(chǎn)生漏泄。

      2.3 2012年5月14日#3鍋爐爐后水冷壁管座焊口漏泄

      泄漏點(diǎn)位于爐后第三組水冷壁下聯(lián)箱第9根水冷壁管座焊口處漏泄(以甲側(cè)為基準(zhǔn)),漏點(diǎn)甲側(cè)焊縫下邊緣(有一砂眼),對(duì)泄漏部位及其周圍管段檢查情況來看,未發(fā)現(xiàn)腐蝕、磨損減薄的現(xiàn)象。分析認(rèn)為本次泄漏是由于在#3鍋爐水冷壁改造安裝過程中產(chǎn)生焊接質(zhì)量隱患所造成的。

      2.4 2013年2月8日#2鍋爐高溫段省煤器泄漏

      乙側(cè)高溫段省煤器固旋式吹灰器汽閥故障未關(guān)閉,運(yùn)行未發(fā)現(xiàn),長(zhǎng)期對(duì)高溫段省煤器管束吹掃,造成省煤器管排泄漏。

      2.5 2013年2月8日#3鍋爐水冷壁爆管

      鍋爐并汽結(jié)束后,21:02汽包水位由25.85 mm開始持續(xù)下降,直至21:30汽包水位降至-230 mm,期間司爐對(duì)水位未按規(guī)程要求做及時(shí)調(diào)整,使汽包水位嚴(yán)重偏低,造成水循環(huán)被破壞減弱,導(dǎo)致水冷壁管短期過熱爆管。

      2.6 2013年3月25日#4鍋爐過熱器泄漏

      從爆管情況分析,主要原因?qū)儆诠懿娜渥儺a(chǎn)生細(xì)小裂紋后最終導(dǎo)致漏泄爆管。由于#4鍋爐2012年冬季長(zhǎng)周期運(yùn)行,且大量參燒劣質(zhì)煤,管排結(jié)焦,高溫段過熱器向火側(cè)管一直處于高溫高壓狀態(tài),加快管排蠕變,最終產(chǎn)生縱向裂紋并產(chǎn)生漏泄。

      2.7 2013年4月2日#6鍋爐過熱器泄漏

      停爐后對(duì)過熱器泄漏區(qū)域檢查分析,#6爐在摻燒準(zhǔn)東煤、廣匯煤期間,高溫段過熱器中上部出現(xiàn)較為嚴(yán)重的積灰堵塞現(xiàn)象,由于堵灰部位位于上層吹灰器的上部,管排間的結(jié)焦積灰逐漸發(fā)展形成煙氣走廊,煙氣流通區(qū)域的流速增加,磨損加劇,造成管排沖刷減薄泄漏。

      2.8 2013年5月24日#1鍋爐水冷壁漏泄

      漏點(diǎn)位于#2角噴燃器看火孔處,泄漏部位是一處過渡結(jié)構(gòu),水冷壁管道間隙相差大,鰭片寬度不均存在膨脹應(yīng)力,在運(yùn)行過程中隨著負(fù)荷、溫度、壓力的變化,由于應(yīng)力集中造成鰭片焊口裂開,造成水冷壁管漏泄。

      2.9 2017年4月29日#4鍋爐屏過漏泄

      檢查發(fā)現(xiàn)屏式過熱器從甲側(cè)數(shù)第五排的第十三根(爐前往爐后數(shù))管子縱向爆口,對(duì)該管爆口附近管段進(jìn)行晶相檢驗(yàn)為3級(jí)(中度球化)。對(duì)該管對(duì)應(yīng)的聯(lián)箱開孔檢查沒有發(fā)現(xiàn)異常,對(duì)泄漏點(diǎn)管段檢查發(fā)現(xiàn)該管內(nèi)壁存在制造溝痕和坑,該管長(zhǎng)期過熱運(yùn)行(該管自投運(yùn)至今從未更換過)金屬球化發(fā)展,致使管材疲勞,造成管段缺陷部位開裂。

      2.10 2017年7月1日#4鍋爐省煤器漏泄

      經(jīng)過檢查確認(rèn)漏泄點(diǎn)為#4爐#2角24 m省煤器底部2個(gè)彎頭存在漏泄。從漏泄位置判斷省煤器靠爐前側(cè)彎頭受煙氣沖刷先吹漏一個(gè)砂眼,泄漏出的爐水沖刷到另一個(gè)省煤器彎頭,造成漏泄。

      2.11 2019年2月18日#1鍋爐省煤器放水管漏泄

      #1鍋爐省煤器在鍋爐運(yùn)行期間由于放水門關(guān)不嚴(yán),長(zhǎng)期運(yùn)行沖刷造成閥門漏流量增大,大量高壓給水對(duì)放水管管壁沖刷減薄造成漏泄。

      2.12 2021年1月21日#1鍋爐省煤器漏泄

      從中間熱風(fēng)道割開護(hù)板檢查,前甲側(cè)低溫段省煤器靠爐后第一排從上往下數(shù)第6根斜下方有1 mm左右的小孔,漏泄點(diǎn)周圍及附近管子無吹損減薄(原管壁厚4.0 mm,漏點(diǎn)1 cm周圍側(cè)壁厚在3.9 mm),漏點(diǎn)周圍及上下管排都沒有吹損及減薄現(xiàn)象。對(duì)割下的護(hù)板檢查發(fā)現(xiàn)有安裝時(shí)焊接的固定點(diǎn)處焊口焊透了護(hù)板,留下一砂眼,對(duì)照砂眼和省煤器漏點(diǎn)位置能夠?qū)?yīng)上,因此分析認(rèn)為安裝時(shí)留下的砂眼造成熱風(fēng)漏至省煤器管子上,長(zhǎng)期吹掃造成省煤器管子減薄發(fā)生泄漏。

      3 鍋爐四管泄漏的原因歸類分析

      針對(duì)本公司近年來12起鍋爐“四管”泄漏事件,按照受熱面失效機(jī)理歸類分析,大體有以下幾個(gè)方面的原因。

      3.1 磨損

      磨損主要有飛灰磨損、蒸汽吹損和機(jī)械磨損。飛灰磨損主要是高速煙氣攜帶大量飛灰對(duì)鍋爐受熱面撞擊磨損管子表面,燃用劣質(zhì)煤以及煙氣通流面積減少導(dǎo)致煙氣流速增大后磨損會(huì)加劇。蒸汽吹損主要是吹灰器汽閥漏汽、吹灰器退不到位、吹灰器旋轉(zhuǎn)角度調(diào)整不當(dāng)吹損受熱面以及鍋爐受熱面泄漏后發(fā)現(xiàn)不及時(shí)吹損其他管子。機(jī)械磨損主要是管子與管子之間或者管子與其他部件由于晃動(dòng)、膨脹相互貼在一起發(fā)生摩擦。

      3.2 高溫蠕變、相變

      蠕變是緩慢而連續(xù)發(fā)生的塑性變形,主要表現(xiàn)在金屬組織發(fā)生變化,強(qiáng)度和韌性降低。碳素鋼在300 ℃以上、合金鋼在400 ℃以上就開始發(fā)生蠕變;相變主要是受熱面管子承受的溫度超過了最大允許溫度要求,改變了鋼材內(nèi)部金相組織結(jié)構(gòu),變成了強(qiáng)度較低的金相組織構(gòu)的鋼,承受不了管道內(nèi)部介質(zhì)的高溫高壓,導(dǎo)致爆管。受熱面短期超溫、長(zhǎng)期過熱以及材質(zhì)老化均能引起金屬材質(zhì)發(fā)生蠕變和相變,進(jìn)而引發(fā)受熱面爆管。

      長(zhǎng)期過熱產(chǎn)生爆管的特征是:爆口為粗糙的脆性斷口,爆口較小,呈鼓包狀,邊沿粗鈍,呈平整的鈍邊,整個(gè)爆口張開程度不大,具有典型的厚唇型特征。

      短期超溫產(chǎn)生爆管的主要特征是:變形明顯,管徑明顯脹粗,管壁減薄,爆口呈喇叭狀,邊緣鋒利,破口表面光滑,爆口周圍沒有裂紋。

      3.3 疲勞

      對(duì)于受熱面管子來說,主要為機(jī)械疲勞和熱疲勞,在腐蝕環(huán)境中也會(huì)發(fā)生腐蝕疲勞。特征是裂紋沿圓周方向分布,裂紋呈現(xiàn)相互平行狀態(tài)。機(jī)械疲勞產(chǎn)生的原因是熱膨脹受阻、振動(dòng)以及連接部位有相對(duì)位移,使管子承受交變應(yīng)力產(chǎn)生疲勞裂紋。疲勞裂紋主要特征有:裂紋垂直于最大拉伸方向,都是脆性斷口,裂紋產(chǎn)生于表面應(yīng)力集中處或者缺陷部位。

      3.4 設(shè)計(jì)、制造安裝(檢修)、運(yùn)行調(diào)整不當(dāng)

      結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,主要表現(xiàn)在管屏的夾持管、密封板、固定筋板等設(shè)計(jì)不合理,限制了管道熱膨脹,受鍋爐啟停膨脹、收縮產(chǎn)生的應(yīng)力拉裂管子;制造、安裝不當(dāng)主要表現(xiàn)在用錯(cuò)管材或者選材錯(cuò)誤、管子存在制造缺陷、安裝焊接時(shí)管內(nèi)遺留焊渣等雜物、切管后未做防止異物掉入管道的封堵措施、異種鋼焊接用錯(cuò)焊條、焊接存在咬邊等質(zhì)量問題、檢修時(shí)防磨防爆排查不仔細(xì)潛在隱患未消除;運(yùn)行調(diào)整不當(dāng)主要是未按要求進(jìn)行操作和調(diào)整造成缺水、管壁以及大面積結(jié)焦等問題。

      3.5 其他原因

      高溫腐蝕主要有硫酸鹽腐蝕和硫化物腐蝕。硫酸鹽腐蝕主要是原煤堿金屬和硫分含量大,在高溫環(huán)境中產(chǎn)生硫酸鹽,在熔融狀態(tài)下粘附在管壁破壞管子表面氧化層,主要發(fā)生在爐膛水冷壁和過熱器、再熱器區(qū)域;硫化物腐蝕是管壁附近還原性氣氛強(qiáng)而且原煤硫分大產(chǎn)生H2S氣體與管壁發(fā)生硫化反應(yīng)生成FeS進(jìn)而氧化生成氧化鐵剝蝕管壁,硫化物腐蝕與原煤的硫分成正比關(guān)系且在高溫環(huán)境下會(huì)加劇腐蝕,主要發(fā)生在水冷壁燃燒器周圍及以上區(qū)域。

      低溫腐蝕也叫酸腐蝕,主要是煙氣中的硫酸蒸汽凝結(jié)粘附在受熱面上造成酸腐蝕,主要發(fā)生在低溫段預(yù)熱器管子上。

      4 鍋爐四管泄漏的預(yù)防措施

      4.1 認(rèn)真開展鍋爐承壓部件防磨防爆工作

      成立鍋爐防磨防爆工作小組,小組成員要包括鍋爐、金屬、焊接專業(yè)人員。鍋爐防磨防爆工作要明確檢查范圍、檢查標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人,責(zé)任人對(duì)檢查結(jié)果確認(rèn)簽字,形成防磨防爆檢查記錄和整改驗(yàn)收記錄。

      鍋爐防磨防爆重點(diǎn)檢查部位及注意事項(xiàng):

      水冷壁區(qū)域要檢查燃燒器區(qū)域水冷壁腐蝕磨損情況,彎管區(qū)域鰭片焊接地方是否有拉裂;吹灰器區(qū)域要檢查吹損情況和吹灰器旋轉(zhuǎn)角度,吹灰器護(hù)套完整情況,吹灰器周邊彎管鰭片是否有裂紋;人孔、看火孔彎管區(qū)域磨損情況以及鰭片焊接、澆筑料盒子與水冷壁焊縫是否有咬邊和應(yīng)力裂紋;各聯(lián)箱連接管子是否存在膨脹受阻情況。

      省煤器區(qū)域主要檢查是否存在煙氣走廊、防磨瓦是否脫落或者變形、吊掛管和管卡是否有晃動(dòng)和明顯摩擦部位、管排是否變形和錯(cuò)位、是否有低溫腐蝕。

      過熱器、再熱器區(qū)域主要檢查彎頭部位有無磨損、吹灰器區(qū)域有無吹損、是否有煙氣走廊及煙氣吹損、防磨瓦是否變形或者脫落、管夾部位是否有機(jī)械磨損、是否有錯(cuò)排造成煙氣流向改變沖刷管子、各聯(lián)箱保溫是否完好、引出管和吊掛管與聯(lián)箱焊接是否疲勞裂紋、護(hù)板是否有變形、各部位是否有膨脹受阻。

      4.2 嚴(yán)格執(zhí)行檢修工藝和驗(yàn)收制度

      檢修時(shí)要提前編制和審核檢修計(jì)劃、文件包、工藝卡,避免在檢修時(shí)出現(xiàn)漏項(xiàng)和檢修不徹底;對(duì)小管座要制定滾動(dòng)排查計(jì)劃,利用滲透、超聲等手段進(jìn)行全面排查和治理。

      換管過程重點(diǎn)工藝要求:

      在切割管道時(shí)要使用割鋸或砂輪機(jī)禁止用氣焊切割,切割后的管道要做好防護(hù),避免雜物掉入管內(nèi),一旦發(fā)生異物掉入不能隱瞞不匯報(bào),要組織對(duì)下聯(lián)箱開孔檢查和保證取出掉入的異物。

      對(duì)需要更換的管道和被換上的管道材質(zhì)要進(jìn)行確認(rèn),避免用錯(cuò)管材;將焊接管口兩側(cè)15~20 mm區(qū)域打磨除銹,打出金屬光澤。

      對(duì)管要是用專用對(duì)口夾具將管道對(duì)好,對(duì)口間隙留2~3 mm,禁止強(qiáng)力對(duì)口,避免焊接后存在應(yīng)力。

      焊接時(shí)選用合格的焊條、確認(rèn)焊條材質(zhì),焊接高壓焊口及承壓部件時(shí)焊條要按照工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行烘干,并用專用保溫桶儲(chǔ)存,焊接時(shí)不能焊太透,焊接后要進(jìn)行探傷檢查確保焊口質(zhì)量合格。

      壁厚大于30 mm的碳鋼管道焊口、T91等材質(zhì)管道焊口嚴(yán)格按照工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行熱處理。

      水冷壁鰭片必須內(nèi)外都滿焊,不能有咬邊現(xiàn)象;換管時(shí)割掉的背板、護(hù)板必須按照原設(shè)計(jì)恢復(fù)。

      4.3 開展技術(shù)培訓(xùn),提高運(yùn)行人員及技術(shù)人員業(yè)務(wù)水平

      專業(yè)技術(shù)人員要利用網(wǎng)絡(luò)、書本學(xué)習(xí)本專業(yè)知識(shí)及相關(guān)專業(yè)知識(shí),打破專業(yè)界限、開闊視野、拓寬思路,提高自身技術(shù)水平和管理能力。

      專業(yè)技術(shù)人員認(rèn)真開展規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)的修訂工作,完善規(guī)程標(biāo)準(zhǔn),精準(zhǔn)指導(dǎo)崗位操作和調(diào)整,避免發(fā)生誤操作。

      加大監(jiān)督力度,規(guī)范崗位參數(shù)調(diào)整和操作,同時(shí)對(duì)重大操作、異常處理進(jìn)行指導(dǎo),避免調(diào)整、操作不當(dāng)造成鍋爐缺水、管壁超溫等參數(shù)不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致鍋爐運(yùn)行工況異常惡化停爐事故。

      加大鍋爐運(yùn)行人員技能培訓(xùn)工作,提高運(yùn)行人員異常判斷和事故處理能力,避免因技能水平低下造成事故擴(kuò)大。

      4.4 規(guī)范原煤管理,做好多煤種摻燒工作

      鍋爐燃用煤種嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)煤種,造成鍋爐燃燒工況發(fā)生變化,影響鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行。雖然煤種多種多樣,我們要根據(jù)鍋爐特性進(jìn)行鍋爐摻燒試驗(yàn),組織合理的配煤方式,編制燃燒調(diào)整方案,指導(dǎo)崗位進(jìn)行燃燒調(diào)整。

      加強(qiáng)煤質(zhì)延伸管理,監(jiān)督上煤要嚴(yán)格按照制定的方案進(jìn)行,杜絕上錯(cuò)煤,摻燒比例超出方案要求而造成的鍋爐結(jié)焦、積灰以及腐蝕。在摻燒劣質(zhì)煤時(shí)要重點(diǎn)關(guān)注鍋爐參數(shù)變化情況,及時(shí)分析鍋爐運(yùn)行工況以及改進(jìn)調(diào)整手段或者終止摻燒,避免發(fā)生鍋爐爐況惡化被迫停爐事故。

      5 結(jié)束語

      鍋爐“四管”泄漏的防治是一項(xiàng)長(zhǎng)期而又艱巨的任務(wù),鍋爐專業(yè)技術(shù)人員和崗位人員要端正態(tài)度,以不滿足于現(xiàn)狀的精神,發(fā)揮團(tuán)隊(duì)作用,分析對(duì)照曾經(jīng)發(fā)生過泄漏事故的原因,在其他鍋爐檢修時(shí)重點(diǎn)開展鍋爐防“四管”泄漏的治理工作。

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