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      電站鍋爐電動(dòng)機(jī)軸承座斷裂失效分析

      2023-02-02 07:09:24陳健波
      金屬加工(熱加工) 2023年1期
      關(guān)鍵詞:金相軸承座磨煤機(jī)

      陳健波

      安徽省特種設(shè)備檢測(cè)院 安徽合肥 230031

      1 序言

      受安徽某化工企業(yè)自備發(fā)電廠的委托,對(duì)該公司發(fā)生斷裂的2號(hào)電站鍋爐乙側(cè)磨煤機(jī)電動(dòng)機(jī)軸承座進(jìn)行失效分析。送檢的軸承座位于磨煤機(jī)一側(cè)小齒輪承力端,于2015年安裝投用,2020年8月發(fā)現(xiàn)裂紋,軸承座材質(zhì)為灰鑄鐵,牌號(hào)HT250。為找出開(kāi)裂的原因并提出解決措施,對(duì)軸承座斷裂部位進(jìn)行失效分析。

      2 宏觀檢查

      圖1所示為磨煤機(jī)電動(dòng)機(jī)軸承座的斷面宏觀形貌。由圖1a~c可知,承載地腳螺栓的支耳斷裂脫落,斷裂面位于支耳與軸承座本體相交的位置。支耳斷裂區(qū)域無(wú)明顯塑性變形(見(jiàn)圖1d),呈典型脆性斷裂特征。

      圖1 軸承座斷裂位置及斷面宏觀形貌

      3 金相檢測(cè)

      在軸承座支耳本體和支耳斷面上分別切取金相試樣,試樣經(jīng)磨制拋光后,使用2%硝酸酒精溶液腐蝕,將腐蝕好的試樣在Carl Zeiss Axio Observer A1m型金相顯微鏡下觀察試樣的金相組織。

      圖2所示為軸承座支耳本體遠(yuǎn)離斷面的金相組織,支耳本體組織為鐵素體+珠光體+片狀石墨,石墨呈無(wú)方向性分布,珠光體含量約80%。

      圖2 軸承座遠(yuǎn)離斷面處金相組織

      圖3所示為軸承座斷面處的金相組織,斷面處組織為鐵素體+珠光體+片狀石墨,石墨無(wú)方向性分布,珠光體含量約85%。

      圖3 軸承座斷面處金相組織

      4 硬度檢測(cè)

      利用B H3000型臺(tái)式布氏硬度計(jì),187.5k g f(1837.5N)載荷,20s加載時(shí)間,在金相試樣表面進(jìn)行布氏硬度檢測(cè),結(jié)果見(jiàn)表1。從表1可看出,軸承座的硬度不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

      表1 軸承座硬度檢驗(yàn)結(jié)果

      5 室溫拉伸試驗(yàn)

      在斷裂支耳上按GB/T 228.1—2010《金屬材料拉伸試驗(yàn) 第1部分:室溫試驗(yàn)方法》要求截取拉伸試樣,在UTM5105型電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行室溫拉伸試驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表2。從表2可看出,斷裂軸承座的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度偏低,不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。整個(gè)拉伸過(guò)程持續(xù)時(shí)間較短,約4s即出現(xiàn)斷裂,沒(méi)有屈服臺(tái)階,無(wú)塑性變形[1,2]。

      表2 軸承座室溫拉伸試驗(yàn)結(jié)果

      6 室溫沖擊試驗(yàn)

      按照GB/T 229—2007標(biāo)準(zhǔn)要求在斷裂支耳上截取標(biāo)準(zhǔn)尺寸沖擊試樣(55mm×10mm×10mm),采用V型缺口和不開(kāi)缺口兩種試樣,在PTM2200型擺錘式?jīng)_擊試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行沖擊試驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表3。結(jié)果顯示:不帶缺口的沖擊吸收能量與帶有缺口的沖擊吸收能量數(shù)值均較低,且二者幾無(wú)差別。開(kāi)制缺口與否對(duì)沖擊吸收能量數(shù)值的影響極小,材料本身的沖擊韌度較低,沖擊斷口無(wú)塑性變形,為典型脆性材料。

      表3 軸承座室溫沖擊試驗(yàn)結(jié)果

      7 試驗(yàn)分析與結(jié)論

      軸承座斷裂于承載地腳螺栓的支耳和軸承座本體相交的位置,此處截面突變,為應(yīng)力集中部位。在機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中,隨著磨煤機(jī)電動(dòng)機(jī)大軸的起停和轉(zhuǎn)動(dòng),軸承座承受交變和往復(fù)載荷、振動(dòng)載荷等。此外,斷裂軸承座所屬發(fā)電機(jī)組還承擔(dān)一定的調(diào)峰任務(wù),起停相對(duì)頻繁,受外部載荷影響更大,裂紋易在應(yīng)力集中處萌生。

      GB/T 9439—2010《灰鑄鐵件》規(guī)定[3],力學(xué)性能和金相組織是鑄鐵件驗(yàn)收的主要指標(biāo),但標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各牌號(hào)鑄鐵件的金相組織沒(méi)有明確限定,對(duì)其化學(xué)成分也沒(méi)有限定,需要買(mǎi)賣(mài)雙方協(xié)商或遵從制造方的技術(shù)規(guī)定。在沒(méi)有明確規(guī)定的情況下,力學(xué)性能就成了鑄件驗(yàn)收的唯一判據(jù)[4,5]。從力學(xué)性能試驗(yàn)來(lái)看,軸承座的硬度、抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度等遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)要求,拉伸斷裂在極短的時(shí)間內(nèi)出現(xiàn),拉伸試驗(yàn)過(guò)程中無(wú)塑性變形。此外,軸承座的沖擊性能很低,缺口對(duì)材料沖擊韌度的影響可以忽略,表明材料的脆性較大。

      由于電動(dòng)機(jī)軸承座運(yùn)行中受交變、往復(fù)、振動(dòng)等外部載荷影響大,且其硬度、強(qiáng)度、沖擊韌度等力學(xué)性能較低,裂紋易在應(yīng)力集中部位萌生、擴(kuò)展并最終導(dǎo)致斷裂發(fā)生。

      綜合所述,磨煤機(jī)電動(dòng)機(jī)軸承座發(fā)生斷裂的原因是:軸承座材料強(qiáng)度、沖擊韌度等力學(xué)性能較低,在交變和往復(fù)外部載荷長(zhǎng)期作用下,裂紋在支耳與軸承座本體相交處這一應(yīng)力集中部位萌生、擴(kuò)展并最終導(dǎo)致斷裂發(fā)生。

      8 解決措施

      為防止類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生,可采取以下措施。

      1)加強(qiáng)電動(dòng)機(jī)軸承座采購(gòu)管理,明確軸承座材料的化學(xué)成分、力學(xué)性能,選擇質(zhì)量信得過(guò)的制造商,從源頭保障軸承座的性能。

      2)加強(qiáng)軸承座發(fā)貨前檢驗(yàn)和入廠驗(yàn)收。

      3)相較于灰鑄鐵而言,球墨鑄鐵具有更高的強(qiáng)度和抗沖擊性能,在條件允許的情況下,可選用球墨鑄鐵代替灰鑄鐵。

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