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      330 MW機(jī)組電動給水泵變頻改造及電液并存調(diào)速控制策略研究

      2023-03-15 02:57:04黃思林唐昊王善同王杰
      廣東電力 2023年2期
      關(guān)鍵詞:液力給水泵工頻

      黃思林,唐昊,王善同,王杰

      (1.國家能源集團(tuán)廣東電力有限公司,廣東 廣州 510623;2.國能(惠州)熱電有限責(zé)任公司,廣東 惠州 516082)

      某電廠330 MW熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組為某石化區(qū)供熱,給水系統(tǒng)配備3臺容量為50%鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(boiler maximum continuous rating,BMCR)的電動給水泵,給水泵采用液力耦合器調(diào)速,正常運(yùn)行時給水泵2臺運(yùn)行1臺備用。給水泵是火力發(fā)電廠的主要輔機(jī),也是耗能最大的輔機(jī),其耗電量約占機(jī)組發(fā)電量的3%左右[1](受純凝、供熱、壓力等因素的影響而不同)。目前300 MW等級的機(jī)組年平均負(fù)荷率一般在75%左右,給水泵長期低效運(yùn)行。為了降低廠用電率,提高機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,對電動給水泵進(jìn)行變頻調(diào)速改造??紤]到熱用戶對機(jī)組供熱可靠性要求高,本次給水泵變頻改造采用電液并存調(diào)速方案,保留工頻運(yùn)行時液力耦合器的調(diào)速功能,在變頻器故障時給水泵仍然具備原有的調(diào)速功能,保證給水系統(tǒng)正常運(yùn)行,提高事故情況下的容錯率。但是在原有調(diào)節(jié)基礎(chǔ)上增加了變頻調(diào)節(jié),對給水系統(tǒng)控制、聯(lián)鎖、保護(hù)的要求更高,生產(chǎn)調(diào)節(jié)更加復(fù)雜,因此變頻改造后的控制策略設(shè)置尤為重要。

      1 給水泵節(jié)能分析

      給水泵組技術(shù)規(guī)范見表1。

      表1 給水泵組技術(shù)規(guī)范

      1.1 液力耦合器特性

      液力耦合器主要包括增速齒輪和相關(guān)泵輪、渦輪、勺管、循環(huán)油系統(tǒng)[2]。增速齒輪的主要作用是將給水泵電動機(jī)的額定轉(zhuǎn)速提升至滿足實(shí)際工況的運(yùn)行轉(zhuǎn)速;泵輪、渦輪、勺管和循環(huán)油系統(tǒng)的作用是通過勺管對循環(huán)油進(jìn)行調(diào)節(jié),控制液力耦合器中的充油量,進(jìn)而控制渦輪轉(zhuǎn)速,最后實(shí)現(xiàn)對液力耦合器轉(zhuǎn)速的控制。

      液力耦合器是一種存在轉(zhuǎn)差損耗的調(diào)速設(shè)備,由于滑差的存在,泵輪與渦輪的轉(zhuǎn)速不會完全相等。典型的液力耦合器效率曲線如圖1所示。由圖1可以看出,液力耦合器效率最高點(diǎn)為給水泵的最大出力點(diǎn)[3]。在變負(fù)荷工況,尤其是在給水泵低轉(zhuǎn)速比狀況下,液力耦合器的效率很低[3]。

      圖1 液力耦合器效率與給水泵轉(zhuǎn)速比關(guān)系曲線

      1.2 給水泵變頻節(jié)能分析

      根據(jù)泵與風(fēng)機(jī)的相似定律[4]有:泵的流量Q與轉(zhuǎn)速n成正比,泵的揚(yáng)程H與n2成正比,泵的功率P與n3成正比。據(jù)此可以計算出流量由額定值Qe下降至Q時,采用轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)的電動機(jī)理論功耗

      P=(n/ne)3×Pe.

      (1)

      式中:Pe為額定功率;ne為額定轉(zhuǎn)速。

      計算可得,當(dāng)給水泵出口流量降低至額定流量的60%時,給水泵理論功耗可下降至額定功耗的21.6%。液力耦合器調(diào)速方式下,電動機(jī)始終恒速運(yùn)轉(zhuǎn),損耗了相當(dāng)一部分功率[5]。

      2 給水泵變頻改造

      2.1 變頻器與液力耦合器的比較

      變頻器與液力耦合器的性能對比見表2。

      表2 變頻器與液力耦合器的性能對比

      電動機(jī)采用變頻調(diào)速,其轉(zhuǎn)軸與負(fù)載直接相連,通過改變電動機(jī)的供電頻率來改變其轉(zhuǎn)速。變頻器的調(diào)速范圍為1%~100%,液力耦合器的調(diào)速范圍為20%~50%。當(dāng)輸出轉(zhuǎn)速下降時,變頻器仍能保持較高的效率,而液力耦合器效率下降較多。變頻器較液力耦合器在全范圍內(nèi)具有更高的效率[6]。

      采用變頻器控制時,電動機(jī)可通過同步軟啟動方式將啟動電流限制在電動機(jī)額定電流以內(nèi),不必考慮廠用電容量限制,對電動機(jī)和廠用電沖擊小[7]。采用液力耦合器控制時,電動機(jī)定頻啟動,對電動機(jī)和廠用電沖擊較大。液力耦合器通過改變工作腔油量大小來控制輸出轉(zhuǎn)速,調(diào)節(jié)精度低,響應(yīng)慢。變頻器調(diào)速的頻率改變速度快,可以在系統(tǒng)允許的最短時間內(nèi)調(diào)節(jié),其調(diào)節(jié)精度在±0.05%以內(nèi),可以實(shí)現(xiàn)精確控制。

      高壓變頻器性能可靠,維護(hù)費(fèi)用低,在設(shè)備正常運(yùn)行時無消耗。變頻器裝置出現(xiàn)問題后,能以旁路方式運(yùn)行,或者切換至備用泵運(yùn)行,這就需要對新的給水系統(tǒng)控制策略進(jìn)行優(yōu)化設(shè)置,滿足改造后多種運(yùn)行方式的穩(wěn)定運(yùn)行、靈活切換,保證給水系統(tǒng)的長期安全穩(wěn)定運(yùn)行。

      2.2 改造方案

      電動給水泵變頻改造主要有2種技術(shù)方案[8-10]:方案1純電調(diào)變頻調(diào)速,采用更為高效的增速齒輪箱傳動裝置替換原液力耦合器;方案2電液并存調(diào)速,保留液力耦合器,使給水泵具有工頻、變頻2種運(yùn)行方式,工頻運(yùn)行時保持原勺管控制液力耦合器調(diào)速,變頻運(yùn)行時勺管全開,液力耦合器恒效運(yùn)行輸出,2種運(yùn)行方式可以切換。

      方案1較方案2綜合效率高2%,但是鑒于熱電聯(lián)產(chǎn)對機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行要求較高,選擇采用安全性更高的方案2(電液并存調(diào)速方案)。對A、B給水泵進(jìn)行變頻改造,C給水泵維持不變。同時考慮運(yùn)行方式改變后對前置泵、液力耦合器的影響,對前置泵、液力耦合器進(jìn)行相應(yīng)的技改[11-13]:保留耦合器主傳動齒輪及潤滑油路系統(tǒng),在泵組附近合適處增置1套供油裝置,供油裝置配備2臺螺桿泵互為備用,保證原耦合器潤滑油系統(tǒng)的需求,并保證對外設(shè)備供油。圖2為變頻器系統(tǒng)一次系統(tǒng)圖,其中:QF1為原開關(guān);QS1、QS2、QS3為手動隔離開關(guān);開關(guān)MQF1和電阻R構(gòu)成變頻器限流充電回路,主要用于降低變頻器合閘瞬間產(chǎn)生的勵磁涌流和充電電流;VFD為變頻調(diào)速系統(tǒng)(variable-frequency drive);DXN為戶內(nèi)高壓帶電顯示儀(indoor high-volt charged display device)。

      圖2 變頻器系統(tǒng)一次系統(tǒng)圖

      2.3 控制策略

      改造后的變頻調(diào)速型液力耦合器給水泵可實(shí)現(xiàn)變頻運(yùn)行與工頻運(yùn)行相互切換,給水泵組可實(shí)現(xiàn)“雙工頻”“雙變頻”運(yùn)行方式,也能實(shí)現(xiàn)“一工一變”運(yùn)行方式。為了保證改造后多種運(yùn)行方式的穩(wěn)定運(yùn)行、靈活切換,以及給水系統(tǒng)的長期安全穩(wěn)定運(yùn)行,對于新的給水系統(tǒng)控制策略在可靠性及自動化方面要求較高。該項(xiàng)目原給水系統(tǒng)工頻運(yùn)行控制邏輯保持不變,新設(shè)置1套變頻控制邏輯,實(shí)現(xiàn)改造后給水泵組運(yùn)行方式的靈活切換及工頻、變頻泵并列運(yùn)行。

      2.3.1 運(yùn)行狀態(tài)設(shè)置

      A、B給水泵變頻運(yùn)行,當(dāng)其中1臺發(fā)生故障時,啟動C備用給水泵。當(dāng)故障給水泵系統(tǒng)修復(fù)后,如果需要進(jìn)行倒泵操作,則通過手動完成倒泵;如果不需要進(jìn)行倒泵操作,則可以將檢修好的給水泵置于工頻備用方式,執(zhí)行邏輯不變。因此,變頻改造后新增給水泵組運(yùn)行狀態(tài)有以下幾種:①A、B給水泵“雙變頻”運(yùn)行,C給水泵備用;②A、B給水泵“一工一變”運(yùn)行,C給水泵備用;③A、C給水泵“一工一變”運(yùn)行,B給水泵工頻備用;④B、C給水泵“一工一變”運(yùn)行,A給水泵工頻備用。

      為優(yōu)化控制策略,提升給水系統(tǒng)整體可靠性,未設(shè)置A、B給水泵變頻備用控制邏輯。

      2.3.2 備用泵聯(lián)鎖邏輯設(shè)置

      1臺給水泵投入備用:任一運(yùn)行給水泵跳閘,3 s脈沖,聯(lián)鎖啟動備用給水泵。

      2臺給水泵投入備用:單臺給水泵運(yùn)行跳閘,3 s脈沖,聯(lián)鎖啟動備用給水泵(優(yōu)先聯(lián)啟C給水泵);第1臺備用泵聯(lián)啟失敗,聯(lián)鎖啟動第2臺備用給水泵(第2臺備用泵按照A、B泵順序聯(lián)啟)。

      備用泵聯(lián)鎖邏輯如圖3所示。

      圖3 備用泵聯(lián)鎖邏輯

      2.4 工頻泵、變頻泵并列調(diào)節(jié)控制

      2.4.1 控制原則

      在機(jī)組啟動初期負(fù)荷較低時,采用單沖量控制汽包水位。當(dāng)機(jī)組主蒸汽流量不小于25% BMCR時(250 t/h),給水控制切換到三沖量;當(dāng)機(jī)組主蒸汽流量小于25% BMCR時,切回到單沖量,設(shè)置2%主蒸汽流量的切換死區(qū)避免切換頻繁。單沖量、三沖量調(diào)節(jié)器互為跟蹤,以保證切換無擾,每個給水泵設(shè)置獨(dú)立的指令偏置。

      “雙工頻”“雙變頻”“一工一變”3種運(yùn)行方式設(shè)置工頻運(yùn)行、變頻聯(lián)運(yùn)(“雙變頻”或“一工一變”)2套控制回路。工頻運(yùn)行和變頻聯(lián)運(yùn)各獨(dú)立設(shè)置1套單/三沖量控制回路,工頻運(yùn)行和變頻聯(lián)運(yùn)互為閉鎖投自動,具體體現(xiàn)為任一給水泵變頻在自動狀態(tài),所有給水泵勺管切手動狀態(tài);任一給水泵勺管在自動狀態(tài),所有給水泵變頻切手動狀態(tài)。變頻聯(lián)運(yùn)時給水變頻調(diào)節(jié)回路投入自動,變頻泵與工頻泵同時接受變頻調(diào)節(jié)器指令,再將頻率指令送入工頻泵控制回路的變頻-工頻控制指令轉(zhuǎn)換函數(shù)f(x),根據(jù)計算出的給水泵變頻器指令與勺管位置之間的對應(yīng)關(guān)系設(shè)置相應(yīng)參數(shù),頻率指令會被f(x)轉(zhuǎn)化為對應(yīng)的勺管指令。改造后及時完成變頻泵變頻特性試驗(yàn)[14-18],得出勺管開度與頻率指令間的函數(shù)關(guān)系。變頻聯(lián)運(yùn)時,變頻泵和工頻泵同時接受變頻調(diào)節(jié)指令,通過函數(shù)關(guān)系折算得到勺管開度,可以保證調(diào)節(jié)品質(zhì),使2臺泵的轉(zhuǎn)速基本保持一致。

      2.4.2 給水泵變頻特性試驗(yàn)

      給水泵變頻改造后,進(jìn)行工頻、變頻運(yùn)行對照試驗(yàn),得到液力耦合器勺管開度與二次轉(zhuǎn)子速度對應(yīng)關(guān)系,見表3。

      由表3數(shù)據(jù)得出,當(dāng)轉(zhuǎn)速大于3 000 r/min時,勺管開度與勺管開度系數(shù)的關(guān)系曲線如圖4所示。

      表3 液力耦合器勺管開度與二次轉(zhuǎn)子速度對應(yīng)關(guān)系

      圖4 勺管開度與勺管開度系數(shù)的關(guān)系曲線

      由圖4(以A耦合器為例)可知:當(dāng)勺管開度大于40%時,勺管開度系數(shù)約為76;當(dāng)勺管開度大于70%時,勺管開度系數(shù)約為71。以上數(shù)據(jù)有一定的規(guī)律性,同時也存在一定的離散性。根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)可得出頻率指令與勺管位置的對應(yīng)關(guān)系,如圖5所示。

      圖5 頻率指令與勺管開度的對應(yīng)關(guān)系

      2.4.3 給水泵控制方式

      a)“雙工頻”運(yùn)行狀態(tài):給水泵勺管保持原控制邏輯不變。

      b)變頻聯(lián)運(yùn)(“雙變頻”)運(yùn)行狀態(tài):給水泵在變頻方式,3 s脈沖超馳開本泵勺管至100%,速率40%/s,變頻方式下本泵勺管保持全開。

      c)變頻聯(lián)運(yùn)(“一工一變”)狀態(tài):變頻泵勺管保持全開,頻率指令經(jīng)函數(shù)f(x)折算后用于工頻泵勺管指令及備用泵的勺管跟蹤。f(x)函數(shù)初設(shè)值為設(shè)計計算值,后經(jīng)對比試驗(yàn)得出f(x)準(zhǔn)確頻率指令與勺管開度的對應(yīng)關(guān)系;否則由勺管指令用于備用泵的勺管跟蹤。給水泵在停止?fàn)顟B(tài)時,此泵頻率、勺管指令均不用于備用泵的勺管跟蹤。

      d)給水自動控制回路操作設(shè)計:為防止給水系統(tǒng)工頻運(yùn)行及變頻聯(lián)運(yùn)控制回路的監(jiān)視、操作出現(xiàn)錯誤,分別設(shè)置變頻聯(lián)運(yùn)和工頻純勺管2套控制回路,共用1個汽包水位設(shè)定入口,2個主要操作面板分開進(jìn)行操作,工頻運(yùn)行操作控制面板畫面如圖6所示(給水泵轉(zhuǎn)速控制面板),“變頻聯(lián)運(yùn)”操作控制面板畫面如圖7所示(給水泵頻率控制面板);當(dāng)給水旁路調(diào)節(jié)閥、變頻聯(lián)運(yùn)、純勺管控制均為手動時,水位設(shè)定跟蹤實(shí)際水位。

      圖6 給水泵轉(zhuǎn)速控制面板

      圖7 給水泵頻率控制面板

      e)勺管控制回路自動切換邏輯設(shè)計:勺管在手動狀態(tài)下且滿足切換條件時出現(xiàn)切換模式,即允許操作切換控制回路。切換邏輯設(shè)計3 s脈沖閉鎖,以確??刂苹芈犯櫷戤叄o水泵可無擾切換工頻運(yùn)行和變頻聯(lián)運(yùn)模式。當(dāng)A、B給水泵任意一臺變頻運(yùn)行時,C給水泵勺管在手動狀態(tài),勺管程序自動切換至變頻聯(lián)運(yùn)模式,投入給水自動時,通過變頻(單/三沖量調(diào)節(jié))控制回路輸出C給水泵勺管自動控制指令,操作面板“變頻聯(lián)運(yùn)”指示字體顯示綠色背景。當(dāng)A、B給水泵均不在變頻運(yùn)行時,C給水泵勺管在手動狀態(tài),C給水泵勺管程序復(fù)位變頻聯(lián)運(yùn)模式,投入給水自動時,通過原給水系統(tǒng)工頻純勺管(單/三沖量)控制回路輸出A、B、C給水泵勺管自動控制指令,操作面板“變頻聯(lián)運(yùn)”指示字體顯示灰色背景。

      2.4.4 工頻泵與變頻泵并列實(shí)際運(yùn)行

      變頻聯(lián)運(yùn)可分為“雙變頻”“一工一變”運(yùn)行,技術(shù)難點(diǎn)主要在工頻泵與變頻泵并列調(diào)節(jié)運(yùn)行,以及變頻泵故障跳閘聯(lián)鎖啟動備用工頻泵并列運(yùn)行,容易出現(xiàn)轉(zhuǎn)速偏差大、2臺泵運(yùn)行出力不均導(dǎo)致?lián)屗痊F(xiàn)象。

      在“一工一變”運(yùn)行狀態(tài),給水變頻調(diào)節(jié)回路投入自動,變頻泵與工頻泵同時接受變頻調(diào)節(jié)指令,頻率指令經(jīng)函數(shù)f(x)折算后作為工頻泵勺管指令,這樣2臺泵的轉(zhuǎn)速可大致保持相等。根據(jù)給水變頻調(diào)節(jié)實(shí)際投入運(yùn)行曲線,變頻調(diào)節(jié)的給水泵與工頻勺管調(diào)節(jié)的給水泵轉(zhuǎn)速偏差約為70 r/min,變頻調(diào)節(jié)器控制參數(shù)設(shè)置不變,“一工一變”運(yùn)行的調(diào)節(jié)品質(zhì)與“雙變頻”或“雙工頻”運(yùn)行的調(diào)節(jié)品質(zhì)接近。并列運(yùn)行給水泵的調(diào)節(jié)性能、工頻備用泵聯(lián)啟后的調(diào)節(jié)性能均與f(x)的匹配精度有較大關(guān)系,在1號機(jī)組給水泵變頻改造中,為了找出精確的折算函數(shù)f(x),對給水泵分別在不同負(fù)荷段進(jìn)行工頻、變頻頻率與勺管開度的比對試驗(yàn),設(shè)計27段折算函數(shù)f(x),以有效保證“一工一變”并列運(yùn)行的穩(wěn)定。

      3 改進(jìn)效果評價

      2022年1月某電廠1號機(jī)組電動給水泵變頻改造順利完成,A、B給水泵改造為變頻泵,C給水泵工頻備用。經(jīng)過3個月的運(yùn)行觀察,控制系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,完全滿足機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的設(shè)計要求。改造前后相同給水流量的給水運(yùn)行數(shù)據(jù)匯總見表4,改造前后相同流量給水泵電流對比如圖8所示。

      由表4和圖8可知,給水泵變頻改造后:給水入口流量516 t/h工況下,A給水泵電流下降79.32 A(降幅16.49%),B給水泵電流下降80.22 A(降幅16.56%);給水入口流量410 t/h工況下,A給水泵電流下降145.60 A(降幅36.73%),B給水泵電流下降136.92 A(降幅34.62%);給水入口流量340 t/h工況下,A給水泵電流下降86.69 A(降幅27.15%),B給水泵電流下降79.93 A(降幅26.65%)。

      表4 給水泵參數(shù)

      圖8 改造前、后給水泵電流對比

      汽包水位擾動試驗(yàn)曲線如圖9所示,試驗(yàn)擾動量±60 mm。14時36分08秒,汽包水位設(shè)定值向上階躍 60 mm;14時40分06秒,汽包水位進(jìn)入穩(wěn)態(tài),波動小于±25 mm,穩(wěn)定時間為238 s,衰減率Ψ=0.9。14時44分57秒,汽包水位設(shè)定值向下階躍 60 mm;14時47分34秒,汽包水位進(jìn)入穩(wěn)態(tài),波動小于±25 mm,穩(wěn)定時間為157 s,衰減率Ψ=0.9。由試驗(yàn)結(jié)果可知,給水泵變頻給水自動調(diào)節(jié)品質(zhì)良好。

      圖9 給水泵并列運(yùn)行汽包水位擾動試驗(yàn)曲線

      給水泵聯(lián)鎖啟動試驗(yàn)曲線如圖10所示。15時01分38秒,A給水泵變頻運(yùn)行跳閘,C給水泵聯(lián)鎖啟動;15時01分41秒C給水泵勺管開至84%,C前置泵出口流量達(dá)到685 t/h最大流量,B前置泵出口流量達(dá)到664 t/h。備用泵聯(lián)鎖啟動正常,給水系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)運(yùn)行穩(wěn)定。

      圖10 變頻泵跳閘備用泵工頻聯(lián)啟試驗(yàn)曲線

      4 結(jié)束語

      保留液力耦合器的給水泵變頻改造,原給水泵組未改動,變頻器故障退出后電動給水泵仍能通過液力耦合器調(diào)速工頻運(yùn)行,提高了事故情況下的容錯率。

      電液并存調(diào)速控制變頻聯(lián)運(yùn)的技術(shù)難點(diǎn)主要在工頻泵與變頻泵并列調(diào)節(jié)運(yùn)行,以及變頻泵故障跳閘聯(lián)鎖啟動備用工頻泵并列運(yùn)行,容易出現(xiàn)轉(zhuǎn)速偏差大、2臺泵出力不均導(dǎo)致?lián)屗痊F(xiàn)象。通過控制策略優(yōu)化,變頻調(diào)節(jié)給水泵與工頻勺管調(diào)節(jié)給水泵運(yùn)行轉(zhuǎn)速偏差控制在70 r/min以內(nèi),從而實(shí)現(xiàn)給水泵組工頻、變頻聯(lián)運(yùn)多種運(yùn)行方式及給水泵系統(tǒng)故障狀態(tài)下給水系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。

      通過給水泵組控制方式的優(yōu)化設(shè)計,機(jī)組運(yùn)行期間給水泵可無擾切換變頻聯(lián)運(yùn)及工頻運(yùn)行模式,實(shí)現(xiàn)給水泵組“雙工頻”“雙變頻”“一工一變”多種運(yùn)行方式的靈活切換。

      改造后及時完成變頻泵變頻特性試驗(yàn),得出勺管開度與頻率指令間的函數(shù)關(guān)系,通過函數(shù)關(guān)系折算勺管開度。變頻聯(lián)運(yùn)時,變頻泵和工頻泵同時接受變頻調(diào)節(jié)指令,在較大擾動時控制汽包水位波動小于±25 mm,充分發(fā)揮變頻器頻率信號精確的調(diào)節(jié)特性,有效保證給水自動調(diào)節(jié)品質(zhì)。

      根據(jù)改造后機(jī)組的運(yùn)行數(shù)據(jù),從控制系統(tǒng)的安全可靠性、機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性和節(jié)能效果等方面綜合分析,認(rèn)為電液并存調(diào)速給水泵變頻改造方案技術(shù)上可行,綜合降低廠用電率約0.51%,達(dá)到了預(yù)期的改造效果。

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