白文斌
(海洋石油富島有限公司,海南東方 572600)
某大型化工企業(yè)300kt/a合成氨、520kt/a尿素,于1994年開工建設(shè),1996年建成投產(chǎn),生產(chǎn)穩(wěn)定,氨產(chǎn)量達(dá)到了設(shè)計(jì)水平。合成氨裝置主要生產(chǎn)單元包括空分、氣化、凈化(包括脫硫、一氧化碳變換、脫碳、液氮洗等工段)及氨合成單元??辗謫卧捎昧值氯蛪阂貉醣昧鞒?,氣化單元采用謝爾6.0MPa非催化部分氧化廢鍋流程,變換單元采用飽和熱水塔流程,脫硫、脫碳單元采用林德低溫甲醇洗流程,氨合成單元采用凱洛格臥式合成塔、組合式氨冷器流程。
合成氨裝置使用的蒸汽,由公用工程的三臺(tái)高壓鍋爐提供。三臺(tái)高壓鍋爐分別為A/B/C爐,其中A/B爐為145t/h,C爐為220t/h,利用燃煤、燃油將鍋爐給水加熱、蒸發(fā)和過(guò)熱,生產(chǎn)10.4MPa、495℃過(guò)熱蒸汽,滿足全廠的蒸汽透平及熱網(wǎng)需要。蒸汽管網(wǎng)由10.0MPa、7.0MPa、4.0MPa、0.98MPa、0.44MPa等五個(gè)等級(jí)組成。
2005年,因原油價(jià)格不斷上漲,原料渣油供應(yīng)持續(xù)減少,結(jié)合國(guó)家制定的西氣東輸?shù)闹卮蟛呗缘膶?shí)施,為了充分利用西部的天然氣資源,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)合成氨裝置實(shí)施了“油改氣”原料路線改造,主要包括天然氣壓縮單元改造、氣化單元改造、變換工段改造、低溫甲醇洗改造及蒸汽過(guò)熱爐改造等工藝裝置。
近年來(lái),天然氣用戶增加,使用量遞增,導(dǎo)致原料天然氣價(jià)格大漲,造成合成氨生產(chǎn)成本增加,必須從技術(shù)改造、節(jié)能改造等方面采取一系列措施,挖潛增效降低綜合能耗,降低企業(yè)生產(chǎn)成本,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
1)凈化單元甲醇洗硫化氫洗滌塔DA203甲醇中水含量超標(biāo),嚴(yán)重影響合成氨裝置負(fù)荷。凈化單元甲醇洗硫化氫洗滌塔的甲醇送低溫甲醇洗滌塔,吸收合成氣中二氧化碳,凈化合成氣,同時(shí)生產(chǎn)尿素裝置所需的二氧化碳?xì)怏w。凈化單元甲醇洗硫化氫洗滌塔中水含量超標(biāo),不能有效凈化合成氣,被迫減少洗滌的合成氣,維持合成氣的純度,導(dǎo)致合成氨裝置減負(fù)荷運(yùn)行,影響合成氨的產(chǎn)量。
2)空干站新增空氣壓縮機(jī)C010A/B循環(huán)水量不足,換熱器換熱能力下降,影響打氣量的問(wèn)題。2005年“油改氣”改造項(xiàng)目中,空干站新增空氣壓縮機(jī)循環(huán)水在循環(huán)水總管的末端,循環(huán)水量不足,使換熱器換熱能力下降,影響壓縮機(jī)打氣量,不能滿足儀表空氣使用。
3)空干站新增干燥器D010A/B干燥劑使用壽命短的問(wèn)題。2005年“油改氣”改造項(xiàng)目中,空干站新增干燥器的干燥劑設(shè)計(jì)使用兩年,但是實(shí)際使用最多一年,增加了干燥劑更換費(fèi)用,增加了合成氨生產(chǎn)成本。
4)新增空氣壓縮機(jī)C010A/B運(yùn)行,浪費(fèi)電能的問(wèn)題。2005年“油改氣”方案中,聯(lián)產(chǎn)甲醇年產(chǎn)20萬(wàn)t甲醇裝置需要的儀表空氣和工廠空氣由現(xiàn)有裝置供應(yīng),但是現(xiàn)有裝置滿足不了供應(yīng)要求,需增加空氣壓縮機(jī)保證供應(yīng)。計(jì)劃增加3臺(tái)空氣壓縮機(jī),經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)評(píng)估后,增加兩臺(tái)就能滿足供應(yīng),兩臺(tái)空氣壓縮機(jī)全部運(yùn)行。“油改氣”后,實(shí)際運(yùn)行期間,發(fā)現(xiàn)一臺(tái)空氣壓縮機(jī)運(yùn)行不能滿足,兩臺(tái)運(yùn)行有工廠空氣富余,為了保證裝置運(yùn)行安全,富余空氣全部就地放空,造成電力能源消耗,并產(chǎn)生大量的噪聲,現(xiàn)場(chǎng)噪聲的安全不能達(dá)標(biāo)。
5)氣化爐氧氣放空總閥PC129放空量少,一臺(tái)氣化爐故障跳車時(shí),導(dǎo)致另一臺(tái)氧氣壓力聯(lián)鎖高高跳車,合成氨裝置停車的裝置瓶頸。氣化爐一臺(tái)故障跳車時(shí),氣化爐氧氣放空總閥放空量少,導(dǎo)致另一臺(tái)氧氣聯(lián)鎖高高跳車,合成氨裝置停車,增加了合成氨裝置開停車費(fèi)用,增加了合成氨生產(chǎn)成本。
6)氣化爐廢熱鍋爐液位調(diào)節(jié)閥LV101A/B內(nèi)漏,直接排放大,浪費(fèi)高壓鍋爐水的問(wèn)題。氣化爐廢熱鍋爐液位調(diào)節(jié)閥前后壓差大,開停車及運(yùn)行工況波動(dòng)時(shí),頻繁開關(guān)調(diào)節(jié)閥,導(dǎo)致調(diào)節(jié)閥閥芯沖刷損害,密封不嚴(yán)發(fā)生內(nèi)漏。經(jīng)過(guò)檢維修和更換閥芯后,開停車幾次,閥芯沖刷泄漏,內(nèi)漏的高壓鍋爐水在現(xiàn)場(chǎng)就地放空,嚴(yán)重造成水資源的浪費(fèi)。況且在冬季裝置開停車后,現(xiàn)場(chǎng)排放水汽至地面,瞬間使地面結(jié)冰,影響現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員的行走安全。
7)蒸汽過(guò)熱爐BA701燒嘴消耗天然氣量大,增加蒸汽生產(chǎn)成本的問(wèn)題。蒸汽過(guò)熱爐是把氣化爐廢熱鍋爐副產(chǎn)飽和蒸汽10.0MPa進(jìn)行過(guò)熱后,送至蒸汽管網(wǎng)為用戶使用。過(guò)熱爐舊燒嘴為原始設(shè)計(jì),消耗天然氣量大,增加蒸汽生產(chǎn)成本。
8)氣化爐燒嘴冷卻水機(jī)泵P02209A/B,振值高的問(wèn)題。2005年“油改氣”時(shí),燒嘴冷卻水泵為單級(jí)離心泵改為11級(jí)多級(jí)離心泵。運(yùn)行期間,燒嘴冷卻水泵振值高,軸承磨損大,頻繁倒泵更換軸承,增加了檢維修費(fèi)用,同時(shí)在倒泵過(guò)程中增加氣化爐跳車的風(fēng)險(xiǎn)。
9)凈化單元機(jī)泵冷卻水濾網(wǎng)堵塞嚴(yán)重,頻繁倒泵清濾網(wǎng),系統(tǒng)工況波動(dòng)的問(wèn)題。合成氨裝置循環(huán)水系統(tǒng)在投用黃河水后,因黃河水雜質(zhì)較多,含沙量高,循環(huán)水進(jìn)入凈化單元機(jī)泵冷卻水系統(tǒng),冷卻水濾網(wǎng)堵塞嚴(yán)重,軸承溫度升高,不得不倒泵,清理冷卻水濾網(wǎng),倒泵過(guò)程中造成系統(tǒng)工況波動(dòng),并增加倒泵停車風(fēng)險(xiǎn)和電耗。
10)甲醇裝置送二氧化碳管線帶液,頻繁損壞二氧化碳鼓風(fēng)機(jī)GB401的問(wèn)題。2005年“油改氣”后,甲醇裝置送二氧化碳飽和液體在輸送過(guò)程中,在管線中冷凝,沒(méi)有排出,與二氧化碳?xì)怏w混合氣液夾帶送至二氧化碳鼓風(fēng)機(jī)中,導(dǎo)致鼓風(fēng)機(jī)腐蝕和頻繁損壞,增加了檢維修費(fèi)用,嚴(yán)重影響尿素產(chǎn)品的生產(chǎn)。
11)凈化單元變換工段高壓蒸汽流量閥FV305故障,導(dǎo)致合成氨裝置停車的問(wèn)題。2013年凈化單元變換工段高壓蒸汽流量閥閥芯脫落,高壓蒸汽不能送至變換工段,導(dǎo)致變換工段水循環(huán)中斷,合成氨裝置停車,增加了合成氨裝置開停車費(fèi)用,增加了合成氨生產(chǎn)成本。
1)改造凈化單元甲醇洗硫化氫洗滌塔DA203底部換熱器中分離的甲醇水,降低了甲醇中的水含量,合成氨裝置滿負(fù)荷運(yùn)行。通過(guò)對(duì)甲醇洗硫化氫洗滌塔中水含量超標(biāo)的原因分析和研究,發(fā)現(xiàn)洗滌塔底部換熱器中分離的甲醇水不能徹底精餾,又返回洗滌塔,導(dǎo)致洗滌塔甲醇中水含量超標(biāo)。甲醇洗硫化氫洗滌塔底部換熱器中分離的甲醇水送至甲醇儲(chǔ)罐,改成直接送至甲醇精餾塔,進(jìn)行甲醇脫水。改造后,甲醇中水量大幅下降,由原來(lái)的2.00×10-6(設(shè)計(jì)為1.0以下)降至設(shè)計(jì)值以下,徹底解決了影響合成氨裝置負(fù)荷的瓶頸問(wèn)題,增加了合成氨產(chǎn)量,提高了企業(yè)效益。
2)改造空干站新增空氣站壓縮機(jī)C010A/B循環(huán)水管線,提高換熱器換熱效果,使打氣量達(dá)到設(shè)計(jì)要求。通過(guò)對(duì)空干站壓縮機(jī)循環(huán)水管線的回水溫度檢查,發(fā)現(xiàn)回水溫度45℃(設(shè)計(jì)30℃),確定為循環(huán)水量不足所致。在空干站壓縮機(jī)循環(huán)水管線的上水和回水處新增6吋上水和回水管線。改造后,停用原有的4吋循環(huán)水上水和回水管線,投用新增的6吋循環(huán)水上水和回水管線,循環(huán)水回水溫度由45℃降至28℃,提高了壓縮機(jī)換熱器的換熱效果,打氣量達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
3)改造空干站新增干燥器D010A/B再生排氣管線,提高了使用壽命,達(dá)到了設(shè)計(jì)壽命。通過(guò)對(duì)卸出的空干站新增干燥器的干燥劑分析,干燥劑粉化嚴(yán)重,確定為泄壓速率快,導(dǎo)致干燥劑粉化,影響使用壽命。在空干站新增干燥器再生排氣管線增加截止閥,延長(zhǎng)干燥器泄壓時(shí)間,泄壓時(shí)間由原來(lái)10s,延長(zhǎng)到60s,并在分離器底部增加手動(dòng)排污,由原來(lái)的間歇排污改為連續(xù)排污,減少分離水、粉塵進(jìn)入干燥器。改造后,干燥劑的使用壽命達(dá)到了設(shè)計(jì)兩年的要求,極大降低了更換干燥劑的費(fèi)用,提高了企業(yè)效益。
4)回收富余放空工廠空氣,解決了合成氨裝置夏季滿負(fù)荷生產(chǎn)瓶頸。將新增空氣壓縮機(jī)出口管線與空氣壓縮機(jī)出口管線相連,回收新增空氣壓縮機(jī)的余量空氣2 000m3(標(biāo))/h,增加空分單元空氣量。技改后,既回收了新空氣壓縮機(jī)的余量放空工廠空氣,又解決了夏季空氣壓縮機(jī)壓縮氣量不足而制約合成氨裝置滿負(fù)荷生產(chǎn)的裝置問(wèn)題,同時(shí)又解決了在空干站新增空氣壓縮機(jī)故障時(shí),儀表空氣或工廠空氣由空氣壓縮機(jī)供給的應(yīng)急措施。
5)調(diào)整氣化爐氧氣放空總閥PC129放空量,解決了合成氨裝置停車的裝置瓶頸。通過(guò)對(duì)氣化爐跳車的氧氣放空量的DCS曲線分析和研究,確定為氧氣放空總閥PC129跳車聯(lián)鎖動(dòng)作閥門開度大,導(dǎo)致氣化爐兩臺(tái)爐跳車。檢修后通過(guò)試驗(yàn),氧氣放空總閥PC129閥門放空11.0km3(標(biāo))/h的氧量閥門開度需要控制在22%,所以工藝配合儀表人員對(duì)氧氣放空總閥PC129聯(lián)鎖動(dòng)作閥門開度由原來(lái)的18.5%修改為22%。閥門閥位調(diào)整后,當(dāng)一臺(tái)爐跳車后,氧氣量在氧氣放空總閥PC129聯(lián)鎖動(dòng)作閥門開至22%,放空量為11.0km3(標(biāo))/h,另一臺(tái)氣化爐氧氣壓力波動(dòng)小,未觸動(dòng)聯(lián)鎖跳車,保證合成氨裝置運(yùn)行正常,解決了裝置瓶頸問(wèn)題。
6)增加氣化爐廢熱鍋爐排污閃蒸罐,回收高壓鍋爐水,副產(chǎn)0.44MPa蒸汽送脫氧槽回收利用。通過(guò)對(duì)氣化爐廢熱鍋爐排污進(jìn)行分析研究,高壓鍋爐水可以閃蒸出低壓蒸汽,并可以回收利用。2007年大修期間,對(duì)廢熱鍋爐液位調(diào)節(jié)閥后排放管線增加三通,接入低壓閃蒸罐中,低壓閃蒸罐底部排放接入冷凝液回收槽,頂部閃蒸的低壓蒸汽接入脫氧槽脫氧蒸汽中。改造后,裝置運(yùn)行期間,液位調(diào)節(jié)閥發(fā)生內(nèi)漏后,將內(nèi)漏的高壓高溫鍋爐水切至閃蒸罐中,經(jīng)過(guò)閃蒸后,冷凝液和蒸汽全部回收利用,節(jié)約了資源、降低了能耗、消除了安全隱患,提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
7)改造蒸汽過(guò)熱爐BA701燒嘴和電子點(diǎn)火系統(tǒng),降低天然氣消耗量,降低了蒸汽生產(chǎn)成本。經(jīng)過(guò)對(duì)多家兄弟單位的過(guò)熱爐BA701燒嘴進(jìn)行考察、研究和論證,并與設(shè)計(jì)廠家交流后,由設(shè)計(jì)廠家對(duì)BA701燒嘴的環(huán)隙及電子點(diǎn)火系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造。改造后,天然氣消耗量由1 200km3(標(biāo))/h降至1 000km3(標(biāo))/h,每小時(shí)減少200m3,極大降低蒸汽生產(chǎn)成本,節(jié)約了天然氣能源,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排。
8)加厚機(jī)泵聯(lián)軸節(jié)支撐,增加聯(lián)軸節(jié)的穩(wěn)定性,徹底解決了燒嘴冷卻水機(jī)泵振值高的隱患。燒嘴冷卻水機(jī)泵P02209A/B由單級(jí)離心泵改造為多級(jí)離心泵,機(jī)泵軸比較長(zhǎng),支撐不到位就會(huì)出現(xiàn)振值高的問(wèn)題。通過(guò)對(duì)燒嘴冷卻水機(jī)泵多次檢修的分析和研究,排除檢修質(zhì)量和備件質(zhì)量的問(wèn)題,確定為機(jī)泵聯(lián)軸節(jié)處的問(wèn)題。將機(jī)泵聯(lián)軸節(jié)初的支撐鋼板由3mm改為10mm,并對(duì)鋼板進(jìn)行加固固定。改造后,燒嘴冷卻水機(jī)泵的振值由40mm/s降至10mm/s以下,達(dá)到了設(shè)計(jì)指標(biāo),解決了裝置隱患。
9)改造凈化單元機(jī)泵冷卻水管線,不用倒泵,實(shí)現(xiàn)在線清理濾網(wǎng)。凈化單元機(jī)泵冷卻水總管分為兩支管線變換單元和低溫甲醇洗單元機(jī)泵冷卻水。在變換單元機(jī)泵冷卻水總管和低溫甲醇洗單元機(jī)泵冷卻水總管,各增加濾網(wǎng)一處,并增加旁路閥。改造后,每周一次定期清理兩處機(jī)泵冷卻總管濾網(wǎng)。清理濾網(wǎng)時(shí),循環(huán)冷卻水切換至旁路,主路切出清理濾網(wǎng),避免機(jī)泵循環(huán)水濾網(wǎng)堵塞,不用倒泵,實(shí)現(xiàn)了在線清理濾網(wǎng),減少了倒泵對(duì)系統(tǒng)工況的波動(dòng)和跳車的風(fēng)險(xiǎn),減少了電耗,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。
10)改造甲醇裝置送二氧化碳管線,消除帶液,維護(hù)了二氧化碳鼓風(fēng)機(jī)GB401安全運(yùn)行。通過(guò)對(duì)二氧化碳鼓風(fēng)機(jī)多次檢修情況的分析和研究,發(fā)現(xiàn)氣液夾帶是頻繁損壞的根本原因。在二氧化碳鼓風(fēng)機(jī)入口增加了一個(gè)氣液分離罐,氣液在此罐中進(jìn)行分離,氣體送至二氧化碳鼓風(fēng)機(jī),液體進(jìn)行污水處理系統(tǒng),達(dá)標(biāo)排放。改造后,定期對(duì)分離罐進(jìn)行液位檢查,并對(duì)液體進(jìn)行排放,二氧化碳不帶液,鼓風(fēng)機(jī)再?zèng)]有因帶液損壞,維護(hù)了鼓風(fēng)機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定。
11)改造凈化單元變換工段高壓蒸汽流量閥FV305管線,保證了合成氨裝置滿負(fù)荷運(yùn)行。通過(guò)對(duì)變換工段高壓蒸汽流量閥檢修檢查,發(fā)現(xiàn)閥芯脫落,致使高壓蒸汽不能送至變換工段。增加變換工段高壓蒸汽流量閥旁路管線及旁路閥。改造后,避免了高壓蒸汽流量閥閥芯脫落故障后,打開旁路閥保證變換工段蒸汽使用量,確保系統(tǒng)正常運(yùn)行,保證合成氨裝置運(yùn)行正常,避免了裝置非計(jì)劃的停車事故。
通過(guò)實(shí)施持續(xù)的節(jié)能減排、節(jié)能降耗、技術(shù)改造等有效措施,使企業(yè)的生產(chǎn)成本下降,企業(yè)效益提高。節(jié)能減排永遠(yuǎn)在路上,沒(méi)有終點(diǎn)。在壓縮機(jī)組、低溫甲醇洗及三劑管理等方面繼續(xù)深挖,還可降低生產(chǎn)成本。