付祥武 秦慧琳 潘群 姚佳人
摘要:市場反饋副儀表板扶手箱總成(以下簡稱扶手箱)失效,通過開展材料性能檢測、操作耐久性試驗、斷口宏觀和微觀等系統(tǒng)性分析,并對不同供應商生產(chǎn)的扶手箱開展對比驗證和分析。結(jié)果表明,供應商更換的原材料力學性能不滿足標準要求,導致扶手箱本體轉(zhuǎn)軸斷裂;鉸鏈彈簧定位孔壁厚設計偏下限,結(jié)構(gòu)強度不足導致鉸鏈彈簧孔損壞。介紹了調(diào)查分析思路和相關(guān)故障解析方法,通過對該問題改善和驗證,以提高產(chǎn)品質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:扶手箱總成;產(chǎn)品質(zhì)量;失效分析
副儀表板扶手箱總成包含的部件有本體、蓋板、按鈕、旋轉(zhuǎn)軸、阻尼器和鉸鏈彈簧,如圖1所示。扶手箱開啟時要求左右兩側(cè)蓋板同步,開啟時間為(1±0.2)s。市場反饋扶手箱問題類型主要如下:開啟時左右側(cè)蓋板不同步(回彈過快無緩沖導致開啟不同步);阻尼失效(打開時沒有阻力,開啟速度快);蓋板無法開啟。
調(diào)查MIS數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),截至2022年6月,市場累積索賠113例。經(jīng)查詢MISMOP,故障發(fā)生區(qū)間在售后至13個月內(nèi),屬于低里程失效。扶手箱失效從2020年5月開始,主要集中在2021年8月—2022年4月。通過對市場返回的故障件進行解析,失效部位為鉸鏈彈簧定位孔損壞,扶手箱本體轉(zhuǎn)軸斷裂,阻尼器卡接點斷裂。
使用Minitab完成扶手箱壽命數(shù)據(jù)分析,通過對數(shù)據(jù)進行威布爾擬合分析,b=1.64。理論計算,當用車里程達1萬km時,故障率為5%;當用車里程達2萬km時,故障率為14.9%;當用車里程達到4萬km,故障率為39.7%,如圖2所示。
針對該扶手箱失效問題,對故障件進行了統(tǒng)計分析、故障解析及整改驗證,改善了扶手箱失效問題。
故障件統(tǒng)計分析
2020年5月扶手箱一軌供應商切換原材料供應商及模具重開,原材料牌號由PC+ABS HAC8250切換為PC+ABS CA36TQ-BK,市場發(fā)生第一例索賠件。截至2021年8月,市場累計索賠28例。自2021年8月一軌供應商斷供,二軌供應商切換原材料供應商,市場累計索賠113例,見表1。
故障解析
1.鉸鏈彈簧及底座硬度解析
對一軌和二軌的鉸鏈彈簧及底座開展硬度測試。二軌鉸鏈彈簧及底座硬度較一軌低,見表2。
2.彈簧孔壁破壞強度解析
選取與故障件同批次扶手箱開展鉸鏈彈簧孔壁破壞強度試驗。扶手箱關(guān)閉狀態(tài),彈簧彈力18N,彈簧孔壁破壞強度47N。彈簧孔壁厚設計(1±0.2)mm,實際壁厚0.8mm,彈簧孔壁厚工藝控制偏下限,在長期開啟、關(guān)閉工作模式下,彈簧定位孔損壞,導致彈簧彈出定位孔后下塌,在后期使用中持續(xù)對軸壁產(chǎn)生作用力使其斷裂。
3.彈簧孔結(jié)構(gòu)對比分析
經(jīng)對比發(fā)現(xiàn),一軌彈簧孔結(jié)構(gòu)與二軌有差異。一軌彈簧孔受力方向兩端各有一個孔位支撐孔,二軌彈簧孔受力方向為十字筋,無孔位支撐孔。且一軌壁厚1.0mm,二軌壁厚0.8mm,二軌壁厚較一軌小0.2mm,見表3。
4.原材料性能分析
對兩種原材料PC+ABS HAC8250和PC+ABS CA36TQ-BK進行塑料密度、拉伸強度、彎曲強度、懸臂梁缺口沖擊(23℃)及低溫缺口沖擊(-40℃)性能檢測。PC+ABS HAC8250均符合要求,而 PC+ABS CA36TQ-BK懸臂梁缺口沖擊(23℃)及低溫缺口沖擊(-40℃)不滿足要求,見表4。
5.故障件斷口分析
對故障件開展斷口分析,斷裂受力方向由內(nèi)向外,是受到從樣件內(nèi)側(cè)作用力斷裂。斷裂源起源處未見異物夾雜等缺陷,有擠壓痕,且斷口呈明顯韌性特征,導致樣件斷裂的載荷的速率相對不高,是沖擊載荷所致,如圖3所示。
6.故障件紅外分析
對不同時期一、二軌故障件(一軌2020年12月批次、二軌2021年12月批次)進行紅外光譜重疊分析,不同時期的PC+ABS材料光譜不一致(藍色曲線代表一軌,紅色曲線代表二軌),兩者材料成分有差異,如圖4所示。
整改驗證
抽取與故障同批次扶手箱3件開展操作耐久試驗。分別在常溫階段耐久3053次、2770次、3302次后扶手箱蓋板阻尼失效。結(jié)合用戶使用習慣(每天操作5次),故障再現(xiàn)結(jié)果顯示,耐久壽命平均在1.6年。扶手箱失效現(xiàn)象為彈簧定位孔損壞,阻尼失效,與市場失效壽命基本吻合。
彈簧定位孔圖樣未標注尺寸公差,依據(jù)國標GB/T 14486—2008《塑料模塑件尺寸公差》執(zhí)行。產(chǎn)品原材料為PC+ABS,收縮特性值為0.5%±0.1%。根據(jù)模塑材料收縮特性值選用公差等級MT3(標注公差尺寸為一般精度)。GB/T 14486—2008要求,基本尺寸的上、下偏差可根據(jù)工程的實際需要分配。
針對該故障問題的改善方案為:
1)將彈簧孔壁厚尺寸公差由(1±0.2)mm調(diào)整為(1+0.4 +0)mm,彈簧孔壁厚由0.8mm調(diào)整到設計上限1.4mm。
2)原材料由PC+ABS CA36TQ-BK切換為PC+ABS HAC8250。
抽取改善后的扶手箱進行彈簧彈力和彈簧孔壁破壞強度測試,彈簧彈力為18N,彈簧孔壁破壞強度為113N,彈簧孔的強度顯著提升。
抽取3件改善后扶手箱開展操作耐久試驗19 000次(結(jié)合用戶使用習慣,每天操作5次,耐久壽命10年共計19 000次)。試驗時,將扶手箱完全打開,停止0.5s,每分鐘進行5~10次循環(huán),以此作為一個循環(huán),共進行19 000次循環(huán):14000次循環(huán)(23±5)℃; 500次循環(huán)(85±5)℃;500次循環(huán)(-30±5)℃;4000次循環(huán)(40±5)℃,相對濕度95%。
試驗后樣品無明顯變形,無功能失效,操作時無異響,無零部件脫落,打開操作力平均衰減17.9%,關(guān)閉操作力平均衰減15%,操作力的衰減均控制在20%以內(nèi),滿足要求。同時,監(jiān)控斷點后6個月市場上無故障發(fā)生。
結(jié)語
故障件材料為PC+ABS,轉(zhuǎn)軸的擠壓痕為受沖擊載荷所致。光譜分析不同生產(chǎn)日期的材料,顯示光譜不一致,材料成分不一樣。供應商2020年5月變更的原材料力學性能不足,導致扶手箱彈簧孔和軸壁斷裂。鉸鏈彈簧孔壁厚0.8mm,設計尺寸偏下限(1±0.2)mm,對比一軌結(jié)構(gòu)設計上無孔位支撐孔。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)強度不足導致彈簧孔損壞,在后期使用中持續(xù)對軸壁產(chǎn)生作用力使軸壁斷裂。
原材料切換為PC+ABS HAC8250,彈簧孔壁厚由0.8mm調(diào)整到1.4mm,彈簧孔破壞強度顯著提升,通過操作耐久性驗證可靠性滿足標準要求。
在產(chǎn)品設計階段試驗評審中,應組織多方評估耐久試驗的充分性,確保耐久試驗覆蓋整車工況。產(chǎn)品變化點管理中,根據(jù)一軌、二軌設計及原材料性能差異分析,通過研究、驗證、廣泛對標等方法,系統(tǒng)性總結(jié)產(chǎn)品技術(shù)條件并開展可靠性耐久試驗。