牟健寧 黃俊 韋儀貴
摘要:主機(jī)廠在對(duì)某型號(hào)新車進(jìn)行試駕時(shí),發(fā)現(xiàn)整車怠速時(shí)存在明顯的“轟隆”異響聲,但在踩離合后異響聲消除,經(jīng)換件驗(yàn)證確定異響與變速器有關(guān)。通過進(jìn)一步分析驗(yàn)證,找出導(dǎo)致“轟隆”聲的根本原因,制定相應(yīng)改進(jìn)措施,解決由該原因?qū)е碌漠愴懀嵘嘚VH性能。
關(guān)鍵詞:變速器;軸承損傷;NVH
隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展,乘用車市場快速增長,人們對(duì)整車的駕乘體驗(yàn)要求也越來越高,而整車NVH性能的好壞很大程度上左右著整車的駕乘體驗(yàn)。變速器作為整車動(dòng)力傳輸?shù)年P(guān)鍵部件,不僅承接著發(fā)動(dòng)機(jī)傳來的動(dòng)力,本身也是動(dòng)力輸出端,其NVH性能直接影響到整車駕駛感受。
變速器噪聲主要有齒輪嚙合時(shí)產(chǎn)生的噪聲、軸承運(yùn)轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲以及變速器內(nèi)部齒軸輪動(dòng)力傳輸時(shí)沖擊產(chǎn)生的噪聲,這些都會(huì)直接影響乘客的駕乘體驗(yàn)。本文將重點(diǎn)分析以上異響源,分析變速器怠速異響的原因,制定優(yōu)化方案。
故障現(xiàn)象
主機(jī)廠在某手動(dòng)擋新車試駕過程中,發(fā)現(xiàn)整車在怠速時(shí)存在“轟隆”異響問題,但在踩離合后異響消除,主機(jī)廠將故障車和合格車的變速器進(jìn)行ABA互換后,確認(rèn)異響故障與變速器有關(guān)。
對(duì)故障變速器和合格變速器進(jìn)行臺(tái)架測試收集相關(guān)噪聲分貝值數(shù)據(jù),結(jié)果見表1。
從表1可知,故障變速器與合格變速器臺(tái)架校驗(yàn)時(shí)的噪聲數(shù)值,無太大差異,因此無法通過噪聲大小確認(rèn)異響源。但在對(duì)兩臺(tái)變速器校驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn),故障變速器在各擋退回空擋后,有不斷升高的“轟隆”異響聲,而合格變速器無此異響。
確定異響源
為確認(rèn)變速器內(nèi)部故障,對(duì)變速器內(nèi)部各子零件進(jìn)行ABA互換。
1)故障變速器與合格變速器的輸出軸總成進(jìn)行互換,如圖1所示。
結(jié)果:“轟隆”聲跟隨輸出軸總成,因此初步確認(rèn)變速器輸出軸總成為“轟隆”聲的異響源。
2)因輸出軸總成由輸出軸、一/二/三擋從動(dòng)齒總成、一/二、三/四擋同步器及相關(guān)球形和滾針軸承組成,因此需進(jìn)一步縮小異響源范圍。繼續(xù)將故障變速器與合格變速器輸出軸總成上的一擋從動(dòng)齒、一擋滾針軸承、一擋滾針軸承襯套和一擋同步環(huán)進(jìn)行整體互換,如圖2所示。
結(jié)果:“轟隆”聲未跟隨上述互換零件走,因此判斷一擋從動(dòng)齒總成、一擋滾針軸承、一擋滾針軸承襯套和一擋同步環(huán)并非異響源。
3)將故障變速器與合格變速器的二擋從動(dòng)齒總成、二擋滾針軸承、一/二擋同步器及二擋同步環(huán)進(jìn)行整體互換,如圖3所示。
結(jié)果:“轟隆”聲也未跟隨上述互換零件走,因此可排除二擋從動(dòng)齒總成、二擋滾針軸承、一二擋同步器和二擋同步環(huán)非異響源。
4)將故障變速器與合格變速器的三擋從動(dòng)齒總成、三擋滾針軸承、三擋同步環(huán)進(jìn)行整體互換,如圖4所示。
結(jié)果:“轟隆”聲跟隨上述零件走,因此可判定異響在三擋從動(dòng)齒總成、三擋同步環(huán)和三擋滾針軸承中。
5)依次將三擋同步環(huán)、三擋從動(dòng)齒總成、三擋滾針軸承作為單變量進(jìn)行互換,如圖5所示。
結(jié)果:“轟隆”聲,只跟隨三擋滾針軸承走,至此異響源鎖定為三擋滾針軸承。
驗(yàn)證分析
軸承噪聲主要為:軸承本身固有振動(dòng)引起的噪聲、產(chǎn)品不符合技術(shù)要求所引起的噪聲及軸承損傷引起的周期性振動(dòng)和噪聲或異物侵入引起的非周期性振動(dòng)和噪聲。
1)使用滾針軸承靈活度檢具對(duì)故障三擋滾針軸承進(jìn)行檢查,結(jié)果顯示:軸承異響嚴(yán)重。將故障三擋滾針軸承與合格三擋滾針軸承進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)故障三擋滾針軸承的部分滾針,在其中段位置整齊地分布著三角形凹痕(見圖6),而合格件無此凹痕。根據(jù)凹痕形狀及其整齊性,初步判斷凹痕是由于圓形硬質(zhì)物體擠壓劃傷導(dǎo)致。
2)檢查與故障三擋滾針相關(guān)的對(duì)手件——輸出軸及三擋從擋齒總成,結(jié)果發(fā)現(xiàn):從動(dòng)三擋齒總成齒輪側(cè)內(nèi)孔邊沿存在部分輕微凹痕,這與故障三擋滾針的三角形凹痕相對(duì)應(yīng)(見圖7)。
3)對(duì)從動(dòng)三擋齒總成及三擋滾針軸承的裝配工藝進(jìn)行排查。裝配工藝為:先將三擋滾針軸承套入輸出軸上,再使用合抱工裝將由從動(dòng)三擋齒總成、三擋同步環(huán)、三/四擋同步器組成的小整體,套進(jìn)三擋滾針軸承上,最后由壓機(jī)將三/四擋同步器壓裝到位。
經(jīng)現(xiàn)場模擬,確認(rèn)是在使用合抱工裝組成的小整體套入三擋滾針時(shí),由于視線遮擋,三擋從動(dòng)齒總成未完全套入三擋滾針軸承,裝配員工并不容易發(fā)覺,造成在壓裝三/四擋同步器時(shí),三擋從動(dòng)齒總成內(nèi)孔邊沿將三擋滾針軸承擠壓刮傷,最終導(dǎo)致三擋滾針軸承產(chǎn)生周期性的振動(dòng)和噪聲(見圖8)。
改進(jìn)措施制定及跟蹤驗(yàn)證
1.改進(jìn)措施制定
變速器三擋從動(dòng)齒總成裝配工藝中,現(xiàn)有合抱工裝容易遮擋視線,三擋從動(dòng)齒總成未完全套入三擋滾針軸承時(shí),裝配員工不容易發(fā)現(xiàn),造成在壓裝三/四擋同步器時(shí),三擋從動(dòng)齒總成內(nèi)孔邊沿將三擋滾針軸承擠壓刮傷,主要采取的措施如下。
1)更改現(xiàn)有三擋從動(dòng)齒總成安裝工藝。由先裝三擋滾針軸承,再套入由從動(dòng)三擋齒總成、三擋同步環(huán)、三/四擋同步器組成的合抱體,然后再用壓機(jī)壓裝,改為先裝三擋滾針軸承,再單獨(dú)將三擋從動(dòng)齒總成安裝到位并盤轉(zhuǎn)齒輪一圈以上檢查靈活性,然后再將由三擋同步環(huán)、三四擋同步器組成的合抱體,壓裝到位(見圖9)。
2)在變速器出廠校驗(yàn)工藝中,增加各擋退回空擋后停留3~4s的要求,確保校驗(yàn)人員能充分識(shí)別出該異響。
2.跟蹤驗(yàn)證
自采取上述措施后,已持續(xù)跟蹤統(tǒng)計(jì)一年,該變速器在客戶現(xiàn)場及售后市場的質(zhì)量表現(xiàn),均未再發(fā)現(xiàn)因滾針擠壓劃傷導(dǎo)致的怠速異響問題,證明上述措施有效、可行。
結(jié)語
通過以上措施的實(shí)施以及批量跟蹤驗(yàn)證,結(jié)果證明上述措施有效,裝配過程中滾針軸承擠壓劃傷導(dǎo)致的異響問題得到徹底解決,能夠?yàn)樽兯倨鳟愴憜栴}的分析、解決提供一些實(shí)踐參考。