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      某發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)噪聲臺(tái)架試驗(yàn)研究

      2023-07-02 09:00:58藍(lán)志寶覃海峰方業(yè)邁李露露
      關(guān)鍵詞:聲壓級(jí)臺(tái)架聲源

      藍(lán)志寶 覃海峰 方業(yè)邁 李露露

      (上汽通用五菱汽車股份有限公司 廣西 柳州 545007)

      引言

      隨著消費(fèi)者對(duì)汽車NVH 的重視程度日趨提升,發(fā)動(dòng)機(jī)作為整車的主要噪聲源,其NVH 性能的好壞已經(jīng)成為影響整車銷量的重要因素[1]。為了避免發(fā)動(dòng)機(jī)搭載整車后出現(xiàn)NVH 問(wèn)題,在開(kāi)發(fā)過(guò)程中,需要對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)的振動(dòng)噪聲水平進(jìn)行完整的評(píng)估,因此發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架的振動(dòng)噪聲測(cè)試成為了必不可少的環(huán)節(jié)。

      發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架試驗(yàn)作為發(fā)動(dòng)機(jī)開(kāi)發(fā)的重要組成部分,是檢測(cè)發(fā)動(dòng)機(jī)的機(jī)械性能、可靠性以及模擬發(fā)動(dòng)機(jī)的運(yùn)行環(huán)境的主要手段;發(fā)動(dòng)機(jī)的臺(tái)架振動(dòng)噪聲試驗(yàn),是評(píng)判一款發(fā)動(dòng)機(jī)NVH 水平的重要途徑。發(fā)動(dòng)機(jī)的振動(dòng)噪聲值作為檢測(cè)發(fā)動(dòng)機(jī)出廠的主要技術(shù)參數(shù),如果控制不當(dāng)會(huì)造成發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)噪聲太大以致?lián)p壞零部件等問(wèn)題,因此在臺(tái)架上預(yù)先對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行振動(dòng)噪聲試驗(yàn)研究,對(duì)于深入認(rèn)識(shí)并掌握發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架噪聲性質(zhì)和變化規(guī)律,控制發(fā)動(dòng)機(jī)噪聲具有重要意義[2]。對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行臺(tái)架振動(dòng)噪聲試驗(yàn)研究主要是為了研究發(fā)動(dòng)機(jī)表面的振動(dòng)特性和聲學(xué)特性的規(guī)律性,對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行全面的評(píng)價(jià),找出對(duì)應(yīng)的噪聲源位置,并提供針對(duì)性的優(yōu)化建議,爭(zhēng)取最大限度地控制發(fā)動(dòng)機(jī)輻射噪聲水平。

      1 試驗(yàn)方案

      發(fā)動(dòng)機(jī)在臺(tái)架試驗(yàn)過(guò)程中可能會(huì)受到臺(tái)架安裝的隨機(jī)性產(chǎn)生異響。而這類異響是可以通過(guò)臺(tái)架整改避免的。排查這類異響的手段就是進(jìn)行第一輪的噪聲振動(dòng)測(cè)試,由于此輪測(cè)試包含了一些外部條件引起的異響,故測(cè)試數(shù)據(jù)不能直接用于發(fā)動(dòng)機(jī)本體噪聲水平的評(píng)判。排查出噪聲源并對(duì)臺(tái)架進(jìn)行整改后,仍需對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行第二輪試驗(yàn),此輪試驗(yàn)的目的是對(duì)比整改前后噪聲振動(dòng)水平,確認(rèn)整改效果,之后方可進(jìn)行全面的發(fā)動(dòng)機(jī)NVH 測(cè)試評(píng)價(jià)。在有些臺(tái)架試驗(yàn)過(guò)程中,可能需要不止一次地進(jìn)行臺(tái)架修正,最終達(dá)到將外部干擾降至可接受范圍的目的。異響排查及噪聲水平評(píng)估的方法包括了振動(dòng)噪聲測(cè)試和聲源定位測(cè)試。

      1.1 振動(dòng)噪聲測(cè)試

      按照GB/T1859—2000《往復(fù)式內(nèi)燃機(jī)輻射的空氣噪聲測(cè)量工程法和簡(jiǎn)易法》標(biāo)準(zhǔn)中的布置測(cè)點(diǎn)(見(jiàn)圖1),行業(yè)內(nèi)各企業(yè)有自己的測(cè)試方案,本次測(cè)試采集了發(fā)動(dòng)機(jī)前端,進(jìn)氣,排氣,頂部,后端的噪聲信號(hào),由于受到臺(tái)架測(cè)功機(jī)與后端聯(lián)軸器的影響,僅將后端作為噪聲測(cè)試的一個(gè)參考值評(píng)價(jià),未將后端噪聲信號(hào)納入聲壓級(jí)計(jì)算內(nèi)。主要評(píng)估發(fā)動(dòng)機(jī)前端、進(jìn)氣、排氣、頂面的噪聲水平,研究發(fā)動(dòng)機(jī)表面聲輻射水平,排查其異響。

      圖1 五點(diǎn)測(cè)量表面聲壓級(jí)示意圖

      聲輻射噪聲測(cè)試選取距離發(fā)動(dòng)機(jī)外包絡(luò)面1 m處位置進(jìn)行麥克風(fēng)布點(diǎn);振動(dòng)測(cè)試作為噪聲測(cè)試的輔助,我們選取缸體、前端面、鏈輪罩蓋、發(fā)電機(jī)等多點(diǎn)進(jìn)行振動(dòng)測(cè)點(diǎn)布置。其中缸體作為每次試驗(yàn)的參考點(diǎn),確保每次試驗(yàn)缸體振動(dòng)一致性,避免發(fā)動(dòng)機(jī)不正常工作造成的單次試驗(yàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的情況。

      1.2 聲源定位測(cè)試

      考慮到發(fā)動(dòng)機(jī)噪聲的復(fù)雜性及臺(tái)架試驗(yàn)的安全性,單純通過(guò)主觀感受去判斷聲源位置的方法已經(jīng)不能滿足試驗(yàn)要求了?;诼晫W(xué)陣列技術(shù)的聲源定位方法彌補(bǔ)了傳統(tǒng)聲源識(shí)別的缺陷,能更快速精確地識(shí)別噪聲源位置。本文采用的是波束成形的定位方法。波束成形的聲源定位方法相比聲壓法、聲強(qiáng)法等傳統(tǒng)聲源識(shí)別技術(shù),它測(cè)量速度快,計(jì)算效率高,對(duì)于穩(wěn)態(tài)、瞬態(tài)及運(yùn)動(dòng)聲源能精確識(shí)別,一些高頻、大尺寸的聲源不需要緊靠聲源表面就能獲得較高分辨率[3-4]。

      本文使用的傳聲器陣列為環(huán)形陣列,帶有36 個(gè)聲學(xué)麥克風(fēng)及廣角高清攝像頭??梢葬槍?duì)噪聲頻譜上出現(xiàn)的聲學(xué)特征(如共振、階次等)進(jìn)行客觀準(zhǔn)確的分析,最終實(shí)現(xiàn)聲源定位的可視化。

      2 發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)噪聲問(wèn)題排查

      2.1 問(wèn)題排查

      測(cè)試在發(fā)動(dòng)機(jī)半消聲室中進(jìn)行,測(cè)試工況是由1 000 r/min 加速到額定轉(zhuǎn)速。第一輪臺(tái)架試驗(yàn)中的1 m 聲壓級(jí)結(jié)果顯示,發(fā)動(dòng)機(jī)聲功率在加速過(guò)程中存在明顯鼓包(見(jiàn)圖2)。根據(jù)采樣信號(hào)分析,在低轉(zhuǎn)速下鼓包由前端面引起,高轉(zhuǎn)速鼓包峰值主要由排氣側(cè)貢獻(xiàn),后端也表現(xiàn)出明顯的跟隨趨勢(shì)。該聲功率曲線顯示噪聲并非平滑上升,屬于存在異常,需排查前端面及排氣側(cè)靠近后端面的位置。

      圖2 問(wèn)題排查噪聲曲線

      根據(jù)前端面頻譜分析,該峰值是由1 600~2 300 Hz頻率引起。由濾波回放及經(jīng)驗(yàn)判斷,該異響為氣流引起的嘶嘶聲。經(jīng)排查,這主要是由于前端面在臺(tái)架布置時(shí)存在臺(tái)架中冷管輻射噪聲影響。中冷管在增壓器增壓進(jìn)氣階段,會(huì)產(chǎn)生瞬時(shí)的壓力變化,導(dǎo)致氣流沖擊壓力變化。該噪聲為臺(tái)架附件引起的,并非發(fā)動(dòng)機(jī)本體噪聲,需要進(jìn)行整改剔除。剔除后的噪聲才能用于準(zhǔn)確評(píng)判發(fā)動(dòng)機(jī)本體的噪聲水平。剔除方法為對(duì)中冷管進(jìn)行重新布置包裹,將輻射噪聲控制在可接受水平(見(jiàn)圖3)。

      圖3 前端面整改前后頻譜對(duì)比

      排氣側(cè)及后端面存在明顯相關(guān)性的噪聲波動(dòng)峰值,頻譜分析結(jié)果顯示,在排氣側(cè)及后端面在540 Hz下有共振現(xiàn)象。共振與發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火諧次6、8、10、12階耦合引起其對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)速下的峰值(見(jiàn)圖4)。

      圖4 排氣側(cè)及后端面噪聲頻譜

      針對(duì)此噪聲問(wèn)題,借助噪聲主觀評(píng)價(jià)工具聽(tīng)診器進(jìn)行初步噪聲源識(shí)別,發(fā)現(xiàn)渦輪增壓器排氣出口處噪聲與濾波回放的噪聲相似度較高,初步判斷該噪聲來(lái)源于發(fā)動(dòng)機(jī)的排氣系統(tǒng)。由于排氣位置溫度過(guò)高無(wú)法布置振動(dòng)加速度計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證,為確認(rèn)該共振帶來(lái)源,則需采用聲學(xué)陣列波束成形的方法對(duì)聲源進(jìn)行定位。陣列距離發(fā)動(dòng)機(jī)0.7 m,定位540 Hz 中心頻率,確定主要聲源集中在三元催化器殼體輻射噪聲(見(jiàn)圖5)。

      圖5 540 Hz 聲源定位云圖

      為進(jìn)一步驗(yàn)證三元催化器對(duì)該異響的貢獻(xiàn),在發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架上將三催取消,直接將發(fā)動(dòng)機(jī)排氣系統(tǒng)連接到臺(tái)架排氣系統(tǒng)中,驗(yàn)證拆除三元催化器后的噪聲變化情況。

      拆除三元催化器后噪聲值在轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)明顯下降,且共振帶明顯減弱(見(jiàn)圖6)。綜合以上測(cè)試結(jié)果,判斷排氣側(cè)及后端面的噪聲峰值由三元催化器共振引起。

      圖6 去除三元催化器前后聲壓及頻譜對(duì)比

      2.2 整改措施

      由于發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架是由測(cè)功機(jī)直接帶動(dòng)聯(lián)軸器驅(qū)動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的,并未安裝整車變速器,而是以假變速器殼體代替。整車布置下三元催化器為三點(diǎn)安裝,而發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架由于變速器狀態(tài)不同,僅采用了兩點(diǎn)安裝,因此導(dǎo)致模態(tài)過(guò)低,造成共振情況嚴(yán)重,產(chǎn)生輻射噪聲。

      對(duì)三元催化器增加固定點(diǎn)連接到假變速器殼體上,并優(yōu)化排氣管路,增加排氣管的懸吊點(diǎn),將原來(lái)的硬排氣管變?yōu)檐浥艢夤?。?jīng)過(guò)臺(tái)架問(wèn)題及異響排查整改后進(jìn)行第二輪發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架NVH 測(cè)試,對(duì)比整改前后的排氣側(cè)噪聲可以明顯看出,噪聲值在全轉(zhuǎn)速范圍下優(yōu)化明顯(見(jiàn)圖7)。排氣側(cè)仍存在稍許峰值,但已達(dá)到可接受水平,不影響整機(jī)噪聲評(píng)估(見(jiàn)圖8)。峰值可能是該款發(fā)動(dòng)機(jī)排氣系統(tǒng)特性引起,可作為后續(xù)研究關(guān)注點(diǎn)。

      圖7 整改前后聲壓級(jí)曲線對(duì)比

      圖8 整改后聲壓級(jí)曲線

      3 噪聲測(cè)試結(jié)果分析

      3.1 總聲壓級(jí)評(píng)價(jià)

      按照GB/T1859—2000《往復(fù)式內(nèi)燃機(jī)輻射的空氣噪聲測(cè)量工程法和簡(jiǎn)易法》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行噪聲測(cè)試。測(cè)試工況為全負(fù)荷加速及穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)速1 000~5 500 r/min,間隔400 r/min 取一個(gè)穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)速進(jìn)行測(cè)量。

      全負(fù)荷加速工況下,聲壓級(jí)值隨轉(zhuǎn)速增大而增大,在額定轉(zhuǎn)速達(dá)到最大聲壓級(jí)值93.91 dB(A)(見(jiàn)圖9)。在整個(gè)轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),排氣側(cè)噪聲相對(duì)較高,前端面及頂部噪聲次之,進(jìn)氣側(cè)噪聲相對(duì)較低。

      圖9 全負(fù)荷工況加速噪聲曲線

      穩(wěn)態(tài)工況下,平均聲壓級(jí)值隨轉(zhuǎn)速增大而增大,在額定轉(zhuǎn)速下達(dá)到最大值93.51 dB(A)。結(jié)果顯示該款發(fā)動(dòng)機(jī)聲壓級(jí)值均落在噪聲數(shù)據(jù)庫(kù)范圍內(nèi),且在4 400 r/min 后的聲壓級(jí)值處于數(shù)據(jù)庫(kù)下限位置,高速噪聲表現(xiàn)優(yōu)秀(見(jiàn)圖10)。

      圖10 穩(wěn)態(tài)工況噪聲曲線

      3.2 增壓器噪聲分析

      在低轉(zhuǎn)速下,各點(diǎn)噪聲存在鼓包,經(jīng)與增壓器振動(dòng)對(duì)比發(fā)現(xiàn)該噪聲是由增壓器Whoosh 噪聲引起,為發(fā)動(dòng)機(jī)自身噪聲,需要納入噪聲評(píng)價(jià)范圍內(nèi)(見(jiàn)圖11,圖12)。建議可以優(yōu)化增壓器壓氣口避免急彎,增加壁厚降低輻射聲。

      圖11 增壓器噪聲頻譜

      圖12 增壓器振動(dòng)及聲壓級(jí)曲線

      3.3 不同負(fù)荷噪聲分析

      不同載荷工況下,發(fā)動(dòng)機(jī)噪聲特征也是不同的,為比較負(fù)荷對(duì)噪聲值及頻率的影響,負(fù)荷從0 增加至100%的過(guò)程中可見(jiàn),噪聲隨負(fù)荷的降低而降低(見(jiàn)圖13),且隨著負(fù)荷降低,由于增壓壓力的影響,Whoosh 噪聲逐漸消失。負(fù)荷對(duì)頻率段的影響集中在高倍頻段和400~1 600 Hz 倍頻段(見(jiàn)圖14)。隨著負(fù)荷降低,排氣壓力脈動(dòng)導(dǎo)致的增壓器高頻噪聲得以改善,低頻率共振也得以消減(見(jiàn)圖15)。

      圖13 不同負(fù)荷下的聲壓級(jí)對(duì)比

      圖14 不同負(fù)荷下的1/3 倍頻程對(duì)比

      3.4 前端面噪聲分析

      發(fā)動(dòng)機(jī)的主要旋轉(zhuǎn)件均布置在前端面上,階次分析是針對(duì)旋轉(zhuǎn)件噪聲的主要分析手段[5]。噪聲、振動(dòng)信號(hào)和轉(zhuǎn)速信號(hào)在時(shí)域上同步采樣計(jì)算,根據(jù)轉(zhuǎn)速信號(hào)進(jìn)行階次跟蹤,最終實(shí)現(xiàn)不同轉(zhuǎn)速的階次譜分析。根據(jù)噪聲測(cè)試結(jié)果,前端面存在680 Hz、1 100 Hz、3 600 Hz 共振帶,同時(shí)存在20 階、38 階、45.5 階等明顯的階次特征。

      利用聲學(xué)陣列定位手段,對(duì)以上噪聲特征進(jìn)行分離。680 Hz 噪聲來(lái)源于皮帶輪惰輪附近,1 100 Hz共振帶來(lái)源于皮帶輪附近,3 600 Hz 共振來(lái)源于前端面中心。

      對(duì)階次進(jìn)行定位,20 階來(lái)源于皮帶輪機(jī)油泵附近,38 階來(lái)源于發(fā)電機(jī)附近,45.5 階也來(lái)源于發(fā)電機(jī)附近。

      圖15 WOT 與25%WOT 頻譜對(duì)比

      根據(jù)旋轉(zhuǎn)件的參數(shù),可以計(jì)算出對(duì)應(yīng)的零件引起的階次噪聲,20 階為機(jī)油泵10 齒諧次產(chǎn)生。針對(duì)38階、45.5 階噪聲,可以通過(guò)發(fā)電機(jī)內(nèi)部轉(zhuǎn)子、線圈槽數(shù)及滾子軸承個(gè)數(shù)進(jìn)一步分析到更細(xì)的零部件位置。

      4 結(jié)論

      本文完成了某發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架試驗(yàn)輻射噪聲的識(shí)別及分析,從臺(tái)架問(wèn)題排查與噪聲分析評(píng)價(jià)得出以下結(jié)論:

      1)某發(fā)動(dòng)機(jī)的聲壓級(jí)隨著轉(zhuǎn)速的增加而增加,在額定轉(zhuǎn)速下達(dá)到最大值93.91 dB(A)。發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)穩(wěn)態(tài)聲壓級(jí)隨轉(zhuǎn)速增加而增加,在額定轉(zhuǎn)速達(dá)到最大93.51 dB(A)。該款發(fā)動(dòng)機(jī)聲壓級(jí)均落在噪聲數(shù)據(jù)庫(kù)范圍內(nèi),且在4 400 r/min 后的聲壓級(jí)處于數(shù)據(jù)庫(kù)下限位置,高速噪聲表現(xiàn)優(yōu)秀。

      2)負(fù)荷對(duì)整機(jī)聲壓級(jí)的影響主要體現(xiàn)在中低轉(zhuǎn)速,在高轉(zhuǎn)速的影響較小。負(fù)荷對(duì)頻率段的影響集中在高倍頻段和400~1 600 Hz 倍頻段,隨著負(fù)荷降低,排氣壓力脈動(dòng)導(dǎo)致的增壓器高頻噪聲得以改善,低頻率共振也得以消減。

      3)前端面的主要噪聲特征為600 Hz、1 100 Hz、3 600 Hz 共振帶及20 階、38 階、45.5 階噪聲。主要聲源集中在皮帶輪、惰輪、發(fā)電機(jī)、前端蓋中部等位置,可作為噪聲進(jìn)一步優(yōu)化的研究對(duì)象。

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