羅歡
(重慶紅宇精密工業(yè)集團(tuán)有限公司,重慶 402760)
試驗(yàn)結(jié)果表明,在自動(dòng)變速器中,油泵是主要的噪聲源,大約有70%的振動(dòng)和噪聲來(lái)源于齒輪泵。內(nèi)嚙合齒輪泵作為自動(dòng)變速器的重要零部件之一,其噪聲的大小直接影響變速器的性能,噪聲過大會(huì)給駕駛者帶來(lái)不舒服的感受。振動(dòng)和噪聲不僅有害于人們的身心健康,同時(shí)降低了齒輪泵的平穩(wěn)性和壽命[1]。
內(nèi)嚙合齒輪運(yùn)行中的噪聲主要為機(jī)械噪聲,噪聲主要來(lái)源兩個(gè)方面。一是組成油泵系統(tǒng)各個(gè)子零件制造精度不夠,如齒形輪廓度較差、齒輪表面粗糙度值不高、安裝時(shí)軸線不平行或裝配零件的位置精度差等,均會(huì)造成較強(qiáng)的噪聲[2]。二是嚙合時(shí)的間隙過大。在漸開線內(nèi)嚙合齒輪泵中,小齒輪和內(nèi)齒輪之間通過安裝一塊月牙板把吸油腔和壓油腔隔開。齒輪運(yùn)行中,當(dāng)齒頂間隙過大時(shí),其嚙合傳動(dòng)不是連續(xù)的,每齒嚙合有短暫的沖擊。
某公司生產(chǎn)的一款DCT 自動(dòng)變速器油泵剛剛進(jìn)入批量生產(chǎn),在客戶變速器磨合測(cè)試過程中,發(fā)現(xiàn)油泵存在異響噪聲,不合格比例最高達(dá)10%,累計(jì)已發(fā)現(xiàn)多套噪聲不合格油泵總成。對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的大批量生產(chǎn)影響很大,解決油泵異響噪聲問題成為項(xiàng)目組現(xiàn)階段最為緊急的工作。
項(xiàng)目組通過現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn),油泵總成在轉(zhuǎn)速1 500 r/min,油壓在200 kPa 左右時(shí),會(huì)出現(xiàn)“咔咔”的聲音。重新對(duì)油泵進(jìn)行性能試驗(yàn),異響仍然存在。取3 套異響油泵,和對(duì)標(biāo)油泵(SHW)一起采用噪聲分析儀進(jìn)行測(cè)試,分別對(duì)比在35 ℃和80 ℃時(shí),油泵在800~1 200 r/min 及2 000~2 500 r/min 的聲壓與轉(zhuǎn)速曲線。試驗(yàn)條件如下。
(1)油泵轉(zhuǎn)速為1 000 r/min,溫度為30 ℃,負(fù)載為600 kPa,運(yùn)行10 min。
(2)急加速工況:轉(zhuǎn)速在1 min 內(nèi)(盡量在10 s 內(nèi)完成)從750 r/min 加速到3 000 r/min。
(3)油泵轉(zhuǎn)速維持在800~1 200 r/min,油泵出口壓力2×103kPa。
(4)油泵轉(zhuǎn)速維持在1 200~2 500 r/min,油泵出口壓力2×103kPa。
(5)各油泵總成在1 200~2 500 r/min,每隔50 r/min 取點(diǎn)測(cè)量的穩(wěn)態(tài)噪聲。
試驗(yàn)結(jié)果如圖1 和圖2 所示。通過對(duì)上述穩(wěn)態(tài)噪聲結(jié)果分析,異響件油泵和對(duì)標(biāo)件油泵在800~1 200 r/min 的低轉(zhuǎn)速時(shí),噪聲水平無(wú)明顯區(qū)別。在1 200~2 500 r/min 的轉(zhuǎn)速時(shí),有2件異響件油泵的噪聲略大于對(duì)標(biāo)件油泵,同時(shí)對(duì)標(biāo)件油泵的噪聲曲線波動(dòng)最小。
圖1 35 ℃時(shí)的聲壓與轉(zhuǎn)速曲線
圖2 油泵在80 ℃時(shí)聲壓與轉(zhuǎn)速曲線
檢測(cè)油泵在急加速測(cè)時(shí)的階次分析,如圖3~圖5 所示。通過對(duì)急加速工況的噪聲頻譜分析可以看出,異響油泵的噪聲在低頻時(shí)與對(duì)標(biāo)件油泵相當(dāng),在高頻時(shí)略高于對(duì)標(biāo)件油泵。從輸入軸的1 階、2 階和3 階噪聲來(lái)看,4 件油泵由轉(zhuǎn)子產(chǎn)生的噪聲趨勢(shì)一致,聲壓值交替變換。通過試驗(yàn)可以判定,油泵產(chǎn)生異響不是來(lái)自轉(zhuǎn)子嚙合發(fā)出的直接噪聲。
圖3 各油泵輸入軸1 次噪聲對(duì)比
圖4 各油泵輸入軸2 次噪聲對(duì)比
圖5 各油泵輸入軸3 階次噪聲對(duì)比
(1)拆解異響油泵和無(wú)異響油泵各3 件,觀察內(nèi)外轉(zhuǎn)子表面是否存在異常。經(jīng)檢查,未發(fā)現(xiàn)表面存在異常。
(2)拆解異響油泵和無(wú)異響油泵,分別檢測(cè)油泵內(nèi)、外轉(zhuǎn)子與內(nèi)、外月牙板的間隙。經(jīng)檢測(cè),異響油泵內(nèi)外轉(zhuǎn)子齒頂與內(nèi)外月牙板間隙在0.020 mm 左右,無(wú)異響的油泵內(nèi)外轉(zhuǎn)子齒頂與內(nèi)外月牙板間隙在0.025 mm 左右(圖6)。
圖6 內(nèi)外轉(zhuǎn)子與內(nèi)外月牙齒頂間隙檢測(cè)方法
(3)對(duì)異響和無(wú)異響的油泵總成相互更換內(nèi)外轉(zhuǎn)子后再次進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,裝配了異響油泵轉(zhuǎn)子的無(wú)異響油泵體依然存在異響。相反,裝配了無(wú)異響油泵轉(zhuǎn)子的異響油泵體依然無(wú)異響。
根據(jù)尺寸檢測(cè)和互換轉(zhuǎn)子驗(yàn)證結(jié)果,項(xiàng)目組初步鎖定油泵總成異響的主要影響因素為內(nèi)外轉(zhuǎn)子與內(nèi)外月牙板之間的間隙。某個(gè)齒頂與月牙板間隙小于0.020 mm 的轉(zhuǎn)子異響概率最大。
(1)內(nèi)外轉(zhuǎn)子齒頂圓直徑波動(dòng)較大,導(dǎo)致與內(nèi)外月牙板之間的間隙波動(dòng)較大,可能會(huì)導(dǎo)致異響的產(chǎn)生。
(2)油泵體內(nèi)外月牙板面輪廓度雖然滿足公差要求,但波動(dòng)較大,可能會(huì)導(dǎo)致異響的產(chǎn)生。
(3)油泵體轉(zhuǎn)子孔直徑公差過大,導(dǎo)致油泵體與內(nèi)轉(zhuǎn)子之間的間隙波動(dòng)過大,可能會(huì)導(dǎo)致異響的產(chǎn)生。
(4)油泵體襯套直徑較小,內(nèi)轉(zhuǎn)子與油泵體襯套之間間隙過大,導(dǎo)致內(nèi)轉(zhuǎn)子在性能試驗(yàn)過程中側(cè)面擺動(dòng)過大,可能會(huì)導(dǎo)致齒頂間隙波動(dòng)過大,可能會(huì)導(dǎo)致異響的產(chǎn)生。
項(xiàng)目組決定針對(duì)上述原因,通過制作加大內(nèi)外轉(zhuǎn)子與內(nèi)外月牙板間隙、減小油泵體轉(zhuǎn)子孔直徑公差以及加大油泵體襯套外圓直徑3 種技術(shù)狀態(tài)油泵,每個(gè)狀態(tài)裝配50 套油泵總成進(jìn)行異響驗(yàn)證。驗(yàn)證目的是測(cè)試能否解決或降低異響發(fā)生的概率。試驗(yàn)結(jié)果如下。
將內(nèi)外轉(zhuǎn)子與月牙板間隙加大到0.030~0.080 mm,裝配50 套油泵總成進(jìn)行磨合試驗(yàn)。結(jié)果油泵異響依然存在,但數(shù)量比例下降到6%。有3 套油泵總成存在異響,同時(shí)出現(xiàn)了流量不合格的新問題;有5 套油泵總成流量小于10 L,比例為10%。
將油泵體轉(zhuǎn)子孔直徑公差由φ70.000 mm(0,+0.030 mm)縮小到φ70.000 mm(0,+0.020 mm),減少外轉(zhuǎn)子徑向竄動(dòng)量,裝配50 套油泵總成進(jìn)行試驗(yàn)?zāi)ズ向?yàn)證。結(jié)果50 套油泵總成中有4 套油泵總成存在異響,異響比例8%左右。
通過將油泵體襯套外徑加大0.005 mm,裝配50 套油泵總成進(jìn)行異響試驗(yàn)?zāi)ズ向?yàn)證。結(jié)果50 套油泵總成中有5 套油泵總成存在異響,異響比例10%左右。
(1)加大內(nèi)外轉(zhuǎn)子與內(nèi)外月牙板間隙后,油泵異響發(fā)生的比例由10%降低到了6%,改善有效率達(dá)40%,說明內(nèi)外轉(zhuǎn)子與內(nèi)外月牙板間隙調(diào)整對(duì)異響降低有顯著的影響。但還有3 套油泵總成還存在異響,通過檢測(cè)發(fā)現(xiàn),3 套異響油泵的某個(gè)外轉(zhuǎn)子齒頂與月牙板間隙小于0.030 mm,無(wú)異響的間隙都大于0.030 mm。說明外轉(zhuǎn)子齒頂徑還存在波動(dòng)較大的現(xiàn)象,針對(duì)外轉(zhuǎn)子與外月牙板間隙調(diào)整還需要進(jìn)一步分析驗(yàn)證。
(2)加大內(nèi)外轉(zhuǎn)子與內(nèi)外月牙板間隙后,有5 套油泵總成流量小于10 L,說明加大間隙對(duì)流量有影響,但異響比例明顯降低。通過檢測(cè)發(fā)現(xiàn),異響油泵的部分外轉(zhuǎn)子齒頂與月牙板間隙大于0.080 mm,需要進(jìn)一步減小外轉(zhuǎn)子齒頂與外月牙的間隙。
(3)加大油泵體襯套直徑后依然存在異響,此項(xiàng)改進(jìn)工作無(wú)效果。
根據(jù)上述試驗(yàn)結(jié)果,項(xiàng)目組將內(nèi)外轉(zhuǎn)子與內(nèi)外月牙板間隙控制在0.030~0.060 mm 再進(jìn)行檢測(cè)(圖6),檢測(cè)時(shí)將轉(zhuǎn)子齒頂推/拉向月牙,用塞尺檢測(cè)月牙板中部間隙。驗(yàn)證50 套油泵異響與流量合格情況,結(jié)果無(wú)異響出現(xiàn)。加大樣本量,對(duì)2 000套油泵進(jìn)行噪聲測(cè)試,油泵總成異響不合格數(shù)量為0,合格率100%,證明優(yōu)化內(nèi)外轉(zhuǎn)子與內(nèi)外月牙板間隙的措施有效。
根據(jù)前后2 次改進(jìn)的噪聲試驗(yàn)對(duì)比結(jié)果,以及后續(xù)3 萬(wàn)套油泵總成的異響情況跟蹤,項(xiàng)目組認(rèn)為,油泵內(nèi)外轉(zhuǎn)子與內(nèi)外月牙板之間的間隙過小是導(dǎo)致本款DCT 油泵產(chǎn)生異響的根本原因。
降低噪聲常用的方法有2 種。一種是被動(dòng)降噪法,即將噪聲源與外界隔離,以阻斷噪聲的傳播;同時(shí)在發(fā)動(dòng)機(jī)艙周圍布置吸聲材料,也可以降低噪聲。另一種是主動(dòng)降噪法,即直接消除產(chǎn)生的噪聲或減小噪聲。對(duì)于內(nèi)嚙合齒輪泵來(lái)說,主要采用主動(dòng)降噪法降低噪聲。根據(jù)內(nèi)嚙合齒輪泵噪聲產(chǎn)生的機(jī)理和實(shí)際試驗(yàn)分析,還可從其他幾方面降低噪聲。
(1)流量脈動(dòng)和壓力脈動(dòng)是齒輪泵的固有特性,流量脈動(dòng)是造成壓力脈動(dòng)的根源。齒輪的嚙合參數(shù)影響流量脈動(dòng)系數(shù),所以合理選擇齒輪參數(shù)可以降低流量脈動(dòng)。
(2)對(duì)于內(nèi)嚙合漸開線齒輪泵,采用變位齒輪能很好地消除輪齒的根切,使工作平穩(wěn)并能顯著降低齒輪泵的噪聲。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,采用變位齒輪制成的齒輪泵與標(biāo)準(zhǔn)齒輪泵在同等條件下相比,噪聲可降低3~4 dB[3]。
(3)在保證齒輪泵內(nèi)部高、低壓腔互不溝通的情況下,通過卸荷槽的合理設(shè)計(jì),使困油容腔與油道相通,可以達(dá)到部分消除困油現(xiàn)象,從而降低噪聲和振動(dòng)。
(4)理論和實(shí)踐都已證明,提高齒輪的制造精度,特別是工作平穩(wěn)性精度是降低齒輪泵噪聲的一個(gè)重要措施。齒輪泵的噪聲隨著齒輪精度的提高明顯減小[4]。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,對(duì)同一種齒輪泵,制造精度提高一級(jí),噪聲可下降4~5 dB[5]。
如何有效降低齒輪油泵的噪聲是一個(gè)復(fù)雜問題,有機(jī)械安裝不好引起的噪聲,也有流體流速及壓力的突然變化以及吸氣、密封配合等方面的原因產(chǎn)生的噪聲。另外,作為液壓泵的綠色設(shè)計(jì),如何降噪也是一個(gè)重要的技術(shù)指標(biāo)。只有綜合分析齒輪泵產(chǎn)生噪聲的原因,才能在設(shè)計(jì)和制造過程中采取有效降噪措施,滿足用戶對(duì)齒輪油泵靜音化的要求,拓展齒輪油泵的應(yīng)用空間[6]。