徐智雯 鄭海杰 翁曉偉 黃和平 項(xiàng)京成
摘 要:為提升電機(jī)能效檢測的準(zhǔn)確度,在不同連接方式下對電機(jī)采用A法和B法進(jìn)行試驗(yàn)并計(jì)算電機(jī)效率,分析測試結(jié)構(gòu),得出撓性聯(lián)軸器和剛性聯(lián)軸器對電機(jī)效率測試的影響程度,并對此提出合理化建議。
關(guān)鍵詞:三相異步電機(jī);連接方式;聯(lián)軸器;效率測試
中圖分類號:TM343? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? 文章編號:1671-0797(2023)16-0042-04
DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2023.16.011
0? ? 引言
電機(jī)是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中最為重要的驅(qū)動設(shè)備,在實(shí)際工作中電機(jī)通過軸連接的方式對外輸出能量,電機(jī)能量的輸出效率與連接方式有直接關(guān)系。在試驗(yàn)運(yùn)行過程中,電機(jī)與被驅(qū)動設(shè)備之間沒有完全嚴(yán)格對中時(shí),會導(dǎo)致電機(jī)運(yùn)行溫度過高、噪聲過大、設(shè)備磨損變形等情況,對整個(gè)電機(jī)工作系統(tǒng)產(chǎn)生影響。
我國早在2002年就針對電機(jī)能效指標(biāo)做出了明確規(guī)定,同時(shí)也在2012年提出了三相異步電機(jī)試驗(yàn)方法,針對不同功率大小的三相異步電機(jī)提出了七種效率的試驗(yàn)方法,其中包括計(jì)算輸入/輸出功率的比值的A法、測量輸入/輸出功率及其五大損耗的B法、成對電機(jī)雙電源對拖回饋試驗(yàn)損耗分析的C法、測量輸入功率損耗的E(E1)法、采用等值電路的F(F1)法、降低電壓負(fù)載測量的G(G1)法、圓圖法H法,其中B法為低不確定度方法,是中小型電機(jī)能效的主要測量方法[1]。但是在相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法中,并未對電機(jī)的連接方式和連接時(shí)的安裝誤差范圍作明確規(guī)定,也未詳細(xì)說明不同連接方式對電機(jī)能效測試結(jié)果的不確定度[2]。為了提升電機(jī)效率測試的準(zhǔn)確度,本文設(shè)計(jì)了不同連接方式下的A法和B法能效試驗(yàn),擬對此方面影響因素進(jìn)行分析。
1? ? 試驗(yàn)方法
電動機(jī)和測功機(jī)一般采取聯(lián)軸器的連接方式,常用的聯(lián)軸器可分為剛性聯(lián)軸器和撓性聯(lián)軸器兩大類。常見的剛性聯(lián)軸器分為凸緣聯(lián)軸器、徑向鍵凸緣聯(lián)軸器、套筒聯(lián)軸器、夾殼聯(lián)軸器和平行軸聯(lián)軸器,剛性聯(lián)軸器的優(yōu)點(diǎn)為結(jié)構(gòu)簡單、成本低、可傳遞較大轉(zhuǎn)矩,缺點(diǎn)是連接兩軸對中精度不夠時(shí)會影響傳動精度和傳動效率。常見的撓性聯(lián)軸器分為無彈性元件撓性聯(lián)軸器、非金屬彈性元件撓性聯(lián)軸器、金屬彈性元件撓性聯(lián)軸器等,其優(yōu)點(diǎn)是具有不同程度的軸向、徑向、角向補(bǔ)償和減振緩沖的作用,能改善傳動系統(tǒng)的工作性能,但撓性聯(lián)軸器相較剛性聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜,成本和維護(hù)費(fèi)用高。本文設(shè)計(jì)了剛性聯(lián)軸器和金屬橡膠環(huán)聯(lián)軸器在不同對中情況下的能效測試試驗(yàn),以一臺額定功率為1.5 kW的三相異步電機(jī)為測試目標(biāo),搭建能效測試平臺。
本次試驗(yàn)分為九組,第1、2組在完全對中的情況下分別采用剛性聯(lián)軸器和金屬橡膠環(huán)聯(lián)軸器進(jìn)行能效測試;第3~9組均采用金屬橡膠環(huán)聯(lián)軸器進(jìn)行能效測試,其中第3~5組在完全對中情況下通過調(diào)節(jié)聯(lián)軸器間距1.0、2.0、3.0 mm進(jìn)行試驗(yàn),如圖1(a)所示;第6、7組在平行不對中(高度差為0.1、0.2 mm)情況下進(jìn)行試驗(yàn),如圖1(b)所示;在實(shí)際電機(jī)安裝過程中,電機(jī)的偏移角度大于5°后,安裝時(shí)容易檢測出來,所以第8、9組的斜角不對中只選擇在偏移角度為5°內(nèi)的角度(角度為3°、5°)進(jìn)行試驗(yàn),如圖1(c)所示。
2? ? 試驗(yàn)準(zhǔn)備
2.1? ? 儀器設(shè)備
試驗(yàn)時(shí),電氣測量儀表的準(zhǔn)確度應(yīng)不低于0.2級;數(shù)字功率計(jì)準(zhǔn)確度應(yīng)不低于0.2級;轉(zhuǎn)速測量儀準(zhǔn)確度應(yīng)在0.1%以內(nèi)或誤差1 r/min以內(nèi),取兩者較小值;轉(zhuǎn)矩測量儀及測功機(jī)準(zhǔn)確度應(yīng)不低于0.2級;溫度計(jì)的誤差應(yīng)在±1 ℃以內(nèi)。試驗(yàn)設(shè)備精度及型號如表1所示。
2.2? ? 試驗(yàn)電源
試驗(yàn)電源的電壓為三相對稱系統(tǒng)。三相電壓系統(tǒng)的負(fù)序分量應(yīng)小于正序分量的0.5%,且零序分量的影響應(yīng)予消除。在進(jìn)行溫升試驗(yàn)時(shí)諧波電壓因數(shù)應(yīng)不超過2.5%,試驗(yàn)電源的頻率與額定頻率之差應(yīng)在額定頻率的±0.3%范圍內(nèi)。此次試驗(yàn)采用艾普斯的AFC-33075T-V0-F0-I0變頻電源能滿足相關(guān)要求。
2.3? ? 實(shí)驗(yàn)室環(huán)境
實(shí)驗(yàn)室保持干燥,實(shí)驗(yàn)室溫度一般應(yīng)保持在10~40 ℃,相對濕度為≤90%。試驗(yàn)時(shí)溫度為15~20 ℃,相對濕度為25%~50%。
2.4? ? 熱電偶選擇和布置
(1)熱電偶預(yù)選:試驗(yàn)前取多路熱電偶置于環(huán)溫中進(jìn)行相互校核,溫度顯示超過平均值0.3 ℃的熱電偶應(yīng)剔出,不允許在試驗(yàn)中采用;
(2)在被試電機(jī)的繞組端部至少埋置2根熱電偶,分別位于繞組端部3點(diǎn)鐘和9點(diǎn)鐘位置;
(3)正確記錄預(yù)置入電機(jī)內(nèi)部的熱電偶編號及所處的位置;
(4)在測量環(huán)境溫度時(shí)應(yīng)在電機(jī)進(jìn)風(fēng)源方向1~2 m處布置2~3個(gè)熱電偶,處于電機(jī)高度一半的位置,并應(yīng)防止外來輻射及氣流的影響。
3? ? 試驗(yàn)數(shù)據(jù)
3.1? ? A法測試結(jié)果
在A法測量過程中,待電機(jī)運(yùn)行到熱穩(wěn)定狀態(tài)后,分別采集25%~150%負(fù)載試驗(yàn)時(shí)的A法效率數(shù)據(jù),所測得的數(shù)據(jù)如表2所示。
從表2中數(shù)據(jù)可以看出,在不同連接方式下,50%負(fù)載時(shí)第1組和第9組效率差最大,為3.1%;隨著負(fù)載的改變,效率差也在不斷改變。在9種不同連接方式下,不同負(fù)載試驗(yàn)時(shí)A法測試的效率差基本在2%~3%的范圍,具體如圖2所示。
結(jié)果分析:A法的測量方式是輸入/輸出法,從檢測數(shù)據(jù)分析,在實(shí)際電機(jī)運(yùn)行過程中,剛性聯(lián)軸器和金屬橡膠環(huán)聯(lián)軸器的實(shí)際輸出效率是大致相同的。安裝存在偏差且未嚴(yán)格對中的實(shí)際工作情況下,金屬橡膠環(huán)聯(lián)軸器可以讓電機(jī)保持接近正常安裝情況下的效率運(yùn)行,不會出現(xiàn)電機(jī)的安裝偏差導(dǎo)致輸出效率大幅下降或上升的現(xiàn)象。
3.2? ? B法測試結(jié)果
由于風(fēng)摩耗和鐵耗是通過空載試驗(yàn)得到,因此9組試驗(yàn)的風(fēng)摩耗和鐵耗都采用相同的值,即認(rèn)為風(fēng)摩耗和鐵耗不受連接方式的影響[3]。試驗(yàn)中各項(xiàng)損耗的確定方法根據(jù)GB/T 1032—2012《三相異步電動機(jī)試驗(yàn)方法》中所述,測得的數(shù)據(jù)如表3所示。
從表中數(shù)據(jù)可以看出,9組試驗(yàn)的轉(zhuǎn)矩波動不大,所得的效率值在第3組和第7組差值最大,為0.58%;但是剛性聯(lián)軸器與金屬橡膠環(huán)聯(lián)軸器相比,所測得的效率偏低約0.3%,如圖3所示。
各種連接方式的損耗如圖4所示,定子I2R損耗極為相近,但轉(zhuǎn)子I2R損耗和雜散損耗有一定的差異。轉(zhuǎn)子I2R損耗在第2組和第9組相差3.42 W,占額定功率的0.23%。雜散損耗在第3組和第7組相差11.09 W,占額定功率的0.74%。
電機(jī)振動速度如圖5所示,在完全對中的情況下,隨著從第2組到第5組中心間距變大,電機(jī)的振動也會有所緩解,但緩解的效果到一定間距就不再變化,反而會導(dǎo)致雜散損耗的增加。
在第6組和第7組平行不對中、間距變大的情況下進(jìn)行試驗(yàn),電機(jī)振動明顯增大,振動速度從第2組的1.8 mm/s增加到第7組的6.8 mm/s。金屬橡膠環(huán)聯(lián)軸器在不對中的情況下存在彈性補(bǔ)償,一定程度上消除了連接方式對電機(jī)效率的影響,但由于金屬橡膠環(huán)聯(lián)軸器的彈性補(bǔ)償存在上限,在0.2 mm不對中的情況下,雜散損耗增加,電機(jī)效率降低。
在第8組和第9組斜角不對中、偏移角度3°和5°的情況下進(jìn)行試驗(yàn),電機(jī)振幅速度增加到5.7 mm/s和6.2 mm/s,與第2組相比,電機(jī)的雜散損耗約增加了1 W和3 W。由于金屬橡膠環(huán)聯(lián)軸器的彈性補(bǔ)償,第9組的效率只有0.31%的變化。
4? ? 結(jié)論
針對三相異步電機(jī)能效測試中采用不同聯(lián)軸器連接及不同連接方式的情況,對電機(jī)輸入/輸出功率及損耗進(jìn)行實(shí)際測試并采集數(shù)據(jù),分析整理數(shù)據(jù),得出如下結(jié)論:
(1)剛性聯(lián)軸器是高扭矩承受力的聯(lián)軸器,承受負(fù)載時(shí)無回轉(zhuǎn)間隙,在安裝過程中出現(xiàn)的安裝偏差可能導(dǎo)致軸承或聯(lián)軸器的損壞,所以在實(shí)際測試過程中要進(jìn)行嚴(yán)格的對中測試。在安裝對中合格的情況下,剛性聯(lián)軸器在小功率電機(jī)能效測試中有免維護(hù)、耐腐蝕和高靈敏度的優(yōu)越性能。
(2)金屬橡膠環(huán)聯(lián)軸器具有軸向、徑向、角向的彈性補(bǔ)償功能,可以在實(shí)際安裝偏差的一定范圍內(nèi)緩解電機(jī)測試過程中的振動。在實(shí)際電機(jī)測試過程中,不同連接方式的偏差對電機(jī)效率測試的影響在金屬橡膠環(huán)聯(lián)軸器的連接下可以忽略不計(jì)。在實(shí)際電機(jī)的能效測試中,在能接受成本的情況下,推薦優(yōu)先使用撓性聯(lián)軸器。
(3)在無法完全對中的情況下,運(yùn)行過程中兩側(cè)的軸線不在同一直線上導(dǎo)致電機(jī)轉(zhuǎn)軸產(chǎn)生形變,會造成電機(jī)傳動能量的損耗。在電機(jī)能耗數(shù)據(jù)的采集和分析中,這部分的損耗被歸算于雜散損耗??偟膩碚f,連接方式的偏差最終還是會造成B法測試出的電機(jī)效率下降。
[參考文獻(xiàn)]
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收稿日期:2023-04-14
作者簡介:徐智雯(1996—),男,浙江臺州人,工程師,主要從事機(jī)電產(chǎn)品檢測工作。
通信作者:黃和平(1982—),男,重慶忠縣人,工程師,主要從事機(jī)電產(chǎn)品檢測工作。