張恩榮,萬卷敏,梁亞虎,趙映福,高樹乾
(白銀有色集團(tuán)股份有限公司,甘肅白銀 730900)
隨著石油天然氣一次能源的緊缺,加之我國(guó)煤炭資源豐富,國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)生產(chǎn)鉛鋅、陶瓷、建材等行業(yè)燃料氣開始使用煤制氣。應(yīng)國(guó)家環(huán)保要求,淘汰了單段式煤氣發(fā)生爐,發(fā)展為更環(huán)保的兩段式煤氣發(fā)生爐,但是這種改變帶來新的問題,即兩段式煤氣發(fā)生爐終極冷卻后含水影響煤氣質(zhì)量的波動(dòng),嚴(yán)重影響燃燒室用氣穩(wěn)定性,極易燒壞煤氣使用終端設(shè)備和各類燒嘴。因此研究?jī)啥问矫簹獍l(fā)生爐含水影響并控制含水率極為重要。
目前,結(jié)合鉛鋅冶煉廠粗精煉系統(tǒng)主要燃料和點(diǎn)火操作大部分使用煤氣的情況,按照全年近2億m3的煤氣用量計(jì)算,含水過多造成煤氣質(zhì)量波動(dòng)影響精鋅產(chǎn)量,加之影響企業(yè)效益,所以能夠保質(zhì)保量生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)煤氣是煤氣生產(chǎn)系統(tǒng)面臨的最大挑戰(zhàn)。其中兩段式發(fā)生爐煤氣主要含有CO、H2、CH4等可燃成分、O2助燃成分和N2、CO2等不可燃成分,及部分的水和焦油、焦油渣等其他惰性成分。在造氣和凈化的過程中,除了原煤本身帶有水分外,未被冷凝的飽和水和部分已經(jīng)冷凝的機(jī)械水隨煤氣的長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)竭_(dá)用戶,造成煤氣質(zhì)量波動(dòng)較大,從而影響后期煤氣質(zhì)量[1]。當(dāng)下國(guó)內(nèi)因各地區(qū)溫度的差別,致使生產(chǎn)煤氣所帶水分不同.根據(jù)不同溫度下煤氣濕度的變化對(duì)煤氣熱值的影響[2],實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),含濕量20%的低熱值煤氣的燃燒溫度和火焰穩(wěn)定性遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于含濕量30%的煤氣[3],凈化后的煤氣隨著溫度升高,含水量同時(shí)也就會(huì)增加,致使煤氣加壓輸送、熱值及后期用戶的使用效率極大降低,最終給系統(tǒng)增加很大一部分能耗,造成了資源的浪費(fèi),同時(shí)煤氣中所帶水分也會(huì)影響設(shè)備使用壽命。
按照煤氣發(fā)生爐內(nèi)的氣化過程,可以將內(nèi)部氣化分成5層。
煤燃燒后產(chǎn)生灰渣,形成灰渣層,覆蓋在爐箅子上,主要作用為保護(hù)爐箅整體,使它們不被氧化層的高溫?zé)龎?,同時(shí)起到預(yù)熱氣化劑的作用。
通常在實(shí)際中也成火層,從灰渣層加熱后的氣化劑中的氧與碳發(fā)生劇烈的燃燒反應(yīng)生成二氧化碳,同時(shí)放出大量的熱。主要反應(yīng)方程式為:C+O2→CO2。火層一般為200~300 mm。
根據(jù)氧化層的反應(yīng),赤熱的碳具有很強(qiáng)的奪取氧化物中的氧而與之化合的本領(lǐng),所以在還原層中,二氧化碳和水蒸氣被碳還原成一氧化碳和氫氣。主要反應(yīng)的化學(xué)方程式為:CO2+C →CO;H2O+C →CO+H2;2H2O+C →CO2+2H2
干餾層是把煤中的揮發(fā)分、焦油等物質(zhì)經(jīng)過加熱后所產(chǎn)生的碳?xì)浠衔锓蛛x出來,然后再次進(jìn)行還原反應(yīng)。
干燥層位于干餾層的上層,即燃料的面層,主要是對(duì)煤中的水分進(jìn)行初步的蒸發(fā)。
兩段式發(fā)生爐煤氣經(jīng)造氣、凈化冷卻、煤氣加壓等過程,最終送至用戶使用。煤氣中水的形成、混入及析出貫穿于以上的整個(gè)過程中,各過程水的平衡項(xiàng)[4]見表1,可看出煤氣生產(chǎn)過程中水的主要組成形式。
表1 兩段式發(fā)生爐煤氣中水平衡表
表2 氣化用煙煤數(shù)據(jù)表
表3 兩段式發(fā)生爐煤氣成分?jǐn)?shù)據(jù)表
其中表1中的煤氣飽和水為煤氣在一定溫度和壓力下的最大含水量;煤氣機(jī)械水是細(xì)小的液態(tài)水滴,而非氣態(tài)的水蒸氣。由表1可以分析出燃燒前煤氣最終含水主要由煤氣中的飽和水蒸氣和機(jī)械水組成。其中飽和水與煤氣溫度、壓力等因素有關(guān)。根據(jù)當(dāng)?shù)卮髿鈮杭皩?shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù),繪制如圖1與圖2。
圖1 煤氣含水量隨溫度變化的情況
圖2 煤氣含飽和水量隨煤氣壓力變化的情況
從以圖2和圖3可以看到,煤氣溫度越低、煤氣壓力越高,煤氣所含飽和水越少。從煤氣中冷凝出的冷凝水,一部分在煤氣終冷、加壓和輸送過程中凝聚形成水,通過水溝進(jìn)入酚水預(yù)處理池,進(jìn)行沉淀后,通過泵進(jìn)入酚水油水分離設(shè)備、氣浮機(jī)及多介質(zhì)罐處理,另一部分未冷卻完成的被煤氣帶入使用端,該部分則為前期分析的機(jī)械水。
灰盤水封蒸發(fā)及探火打釬進(jìn)入煤氣的水蒸氣量較小,計(jì)算爐出水分時(shí)可以忽略此項(xiàng)[1]。則可以認(rèn)為兩段式發(fā)生爐煤氣帶出水分與原煤水分、空氣帶入及水蒸氣作為氣化劑時(shí)的分解有關(guān)。工作時(shí),爐出溫度一般控制在450℃左右[4]。以上煤中的水、空氣帶入水及水蒸氣氣化劑的未分解水全部以氣態(tài)形式存在于煤氣中。
以下計(jì)算數(shù)據(jù)煤氣產(chǎn)量按照20 000 m3/h 計(jì)算。
小時(shí)耗煤量:20 000 m3÷3 m3/kg-1=6 667 kg
原煤帶入的水分:6 667 kg×8.41%=560.7 kg
空氣耗量約為12 000 m3,當(dāng)空氣溫度為15℃,飽和時(shí)每1 m3干空氣中的含水量為13.8 g/m3,則此時(shí)空氣中的含水量為13.8 g/m3×50%=6.9 g/m3。所以氣化劑空氣中的水量為12 000 m3×6.9 g/m3×10-3=82.8 kg。
由氫平衡計(jì)算氣化劑水蒸氣耗量W的數(shù)值。
煤氣含氫量:(0.148+0.012×4/16×100%)×2 g/mol÷22.4 L/mol=0.0133 kg/m3
則 用 方 程W×2/18×100%=0.0133 kg/m3×20 000 m3解得W=2 394 kg
一般情況下煤氣發(fā)生爐氣化劑蒸汽分解率為80%左右,則未分解水蒸氣帶入水分為598.5 kg。
綜上分析:
兩段式發(fā)生爐煤氣含水蒸氣總量為560.7 kg+82.8 kg+598.5 kg=1 242 kg
理論計(jì)算發(fā)生爐煤氣質(zhì)量為20 000 m3×1.06 kg/m3=21 200 kg
所 以 每 千 克 煤 氣 中 含 有 的 水 蒸 氣 為1 242 /21 200 =0.058 kg
兩段式發(fā)生爐煤氣在生產(chǎn)運(yùn)行過程中,為了用戶使用較低溫煤氣,在后續(xù)凈化設(shè)備上進(jìn)行風(fēng)冷及間冷,但是為了防止煤氣所帶雜物黏接管道,在每個(gè)設(shè)備底部設(shè)置水封坑,煤氣在經(jīng)過設(shè)備冷卻過程中時(shí),需要經(jīng)過每一個(gè)水封及水封坑水表面,因煤氣溫度較高遇到較低水溫水,就會(huì)帶有部分水輸送到后端,增加了煤氣帶入的水分,給后續(xù)生產(chǎn)帶來了極大的不便。
根據(jù)本廠現(xiàn)運(yùn)行的6臺(tái)兩段式發(fā)生爐煤氣及以上數(shù)據(jù)分析,兩段式發(fā)生爐煤氣飽和水的含量,一般僅與煤氣出口溫度和壓力有關(guān),降低煤氣終冷溫度,提高煤氣的輸送壓力,從一定程度上有助于降低煤氣中飽和水的含量。對(duì)現(xiàn)有的加壓機(jī)采取變頻設(shè)置,增加相應(yīng)的功率,杜絕因閥門控制出口壓力的情況出現(xiàn),提高煤氣的出站壓力,進(jìn)一步提高煤氣飽和水的析出,從這方面著手達(dá)到降低煤氣飽和水含量的目的。
在實(shí)際運(yùn)行中,不管是采取降溫還是增壓,都需增加相應(yīng)的設(shè)備,無形中增加了設(shè)備投資和運(yùn)行成本。根據(jù)以上數(shù)據(jù)分析得知,飽和水對(duì)后期用戶的影響較小,一般情況下穩(wěn)定較低的煤氣溫度和較高的煤氣壓力。
由于塊煤含硫極低,整個(gè)生產(chǎn)工藝無須配套脫硫設(shè)施,經(jīng)加壓后直接通過管道輸送給用戶使用,而煤氣一般經(jīng)過加壓機(jī)增壓后,溫度會(huì)升高5~10℃,如果不在加壓機(jī)前將煤氣中的大部分機(jī)械水除掉,溫度升高后的煤氣會(huì)將部分機(jī)械水重新汽化,從而增加煤氣中的飽和水含量。目前國(guó)內(nèi)應(yīng)用較廣的機(jī)械法煤氣捕水技術(shù)有填料脫水、絲網(wǎng)脫水、旋流板脫水、折疊板脫水等,但是經(jīng)過使用發(fā)現(xiàn)脫水效果不是很明顯。根據(jù)實(shí)踐驗(yàn)證增加靜電除焦器與捕滴器串聯(lián)使用,控制機(jī)械水效果顯著[5]。在實(shí)際使用過程中,為了此項(xiàng)工作的順利開展,本廠在靜電除焦器后端增加靜電除塵器,同時(shí)防止加壓后煤氣溫度升高增加機(jī)械水,在加壓機(jī)后端串聯(lián)捕滴器,填裝磁環(huán),捕滴部分焦油和升壓后產(chǎn)生的機(jī)械水。
煤氣中所含的水不僅嚴(yán)重影響煤氣質(zhì)量,也對(duì)用戶設(shè)備有很大的損傷。根據(jù)上述綜合計(jì)算與分析,以及節(jié)能環(huán)保角度綜合考慮,本論文結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)過程造氣情況,通過計(jì)算和分析確定方法,解決了加壓后煤氣帶水分對(duì)質(zhì)量的影響問題。
煤氣中機(jī)械水產(chǎn)生的弊端影響遠(yuǎn)大于煤氣飽和水的影響,通過先進(jìn)技術(shù),選擇合適的設(shè)備進(jìn)行機(jī)械水的捕除,可以解決因煤氣含機(jī)械水高影響煤氣質(zhì)量的現(xiàn)象發(fā)生,從根本上做到安全穩(wěn)定生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)煤氣。