楊光
內(nèi)蒙古電力科學研究院 內(nèi)蒙古 呼和浩特 010000
近些年,煤炭供應越來越緊缺,燃煤電廠通常不能保障獲取設計煤種,并且煤質(zhì)變化明顯,鍋爐燃燒設備不能穩(wěn)定運轉(zhuǎn),鍋爐噴燃器燒壞、水冷壁焦化、高溫腐蝕和爆管等問題十分普遍。怎樣通過設備改造適應常常改變的煤種,是當下急需研究的話題。
某SG-420/13.7-M415型鍋爐因近些年燃用高質(zhì)量煙煤,一般有燃燒器范圍水冷壁焦化、一次風噴嘴燒壞、再熱氣溫較低等現(xiàn)象。根據(jù)不同工況和煤種對該鍋爐展開細致的摸底測試和鍋爐熱力計量,找到了問題形成的原因與嚴重程度,制定了噴燃器改造計劃,設置了再熱器受熱面增多的總數(shù),性能考核測試顯示,改造獲得了預期成效。
該鍋爐爐膛截面深×寬=884cm×960cm,寬深比是1.085,設備選擇正四角切向燃燒分布,其噴嘴從上至下分布是三、二、二、一、二、一、一、二次風,制粉裝置采取鋼球磨中儲式制粉結(jié)構(gòu)。SG-420/13.7-M415型鍋爐是專門給發(fā)熱量很少的貧煤規(guī)劃的,一次風燃燒器選擇統(tǒng)一分布,鍋爐燃燒切圓很大,爐膛噴燃器周圍的截面熱負荷很高[1]。近幾年,由于燃用高質(zhì)量煙煤,鍋爐燃燒設備周邊水冷壁焦化嚴重,每年出現(xiàn)1-2次燒一次風噴嘴問題,左右兩邊主汽溫差達到15-20℃,當旁路煙道擋板閉合、無減溫水條件下,再熱汽溫依舊偏低10-15℃,進入爐膛吹灰設備后汽溫更小。
結(jié)合常見問題,選擇對鍋爐在大修前組織全面細致的摸底測試,為設備改造帶來依據(jù)。按照測試結(jié)果分析以及當下燃用煤質(zhì),實施濃淡分離燃燒方式,重新規(guī)劃了一、二、三次風燃燒設備。此次改造目標如下:①基本處理爐膛與燃燒設備噴口結(jié)渣、焦化,避免燒毀噴嘴與一次風管;②一次風不投與盡可能少投壓力冷風,減小排煙溫度,提升鍋爐效率;③增強煤種適用性,令鍋爐在特定煤種范圍內(nèi)可以正常燃燒;④提高鍋爐低負荷燃燒可靠性,并在鍋爐高負荷狀態(tài)下基本不焦化、不結(jié)渣;⑤減少飛灰含碳量,提升鍋爐運行效率。
2.2.1 下層一次風燃燒設備改成濃淡分離燃燒設備。規(guī)劃把下層一次風燃燒設備改成新的濃淡分離燃燒設備。煤粉濃相燃燒存在著火熱低、著火溫度小、火焰擴散迅速等特征;煤粉著火后補給稀相氣體,令燃燒更徹底,NOx排放更少,而且還可以增強煤種適用性[2]。該方法已得到國內(nèi)外電站鍋爐的普遍使用。濃淡分離燃燒設備的規(guī)劃既要考量鍋爐在低負荷狀態(tài)下的燃燒可靠性,也要兼顧鍋爐于高負荷狀態(tài)下不結(jié)渣、焦化,不損壞噴嘴。
2.2.2 重新優(yōu)化規(guī)劃中、上一次風燃燒設備結(jié)構(gòu)。因為下層一次風噴嘴選擇濃淡分離燃燒設備,具備良好的穩(wěn)燃效果,而且煤種適用性與符合變動適應性很強,所以,規(guī)劃中、上層一次風噴嘴時不用強調(diào)穩(wěn)燃作用,著重考量一次風剛性和對爐膛結(jié)焦性及火焰充滿度的干擾。
第一,重新規(guī)劃一次風周界風。
因為SG-420/13.7-M415型鍋爐規(guī)劃時考慮燃用很難著火的貧煤,選擇了下兩層一次風統(tǒng)一分布,而電廠燃用煤種不管是發(fā)熱量或者揮發(fā)分都超過規(guī)劃煤種,主要表現(xiàn)為燃燒時著火溫度小、著火間隔短、燃燒強烈以及燃燒迅速,燃燒時極易產(chǎn)生局域供氧不夠現(xiàn)象。添加一些周界風既可以發(fā)揮出補充氧量的功能,還可以有效維護噴嘴,減小噴嘴溫度,很難結(jié)焦[3]。此外,科學利用周界風還可以提高一次風氣流剛性,有利于避免水冷壁焦化。改造方法:采取偏置周界風,增多下、中一次風噴嘴附近周界風,類似于在兩層一次風當中含小二次風,有助于局域補充氧量,避免焦化。此外,把擴大全部一次風噴嘴背火側(cè)周界風范圍,縮減向火側(cè)周界風范圍,由此增強水冷壁周圍的氧化性環(huán)境,避免高溫腐蝕。
第二,變更一、二次風假想切圓直徑占比。
直流鍋爐燃燒設備假想切圓尺寸,直接關系火焰可靠性與煤粉燃盡度。事實上,氣流切圓直徑越大,火焰可靠性越好,煤粉于爐膛中的停留時間越長,有助于煤粉燃盡,可是煤粉氣流與火焰越會沖擊水冷壁,引起結(jié)渣與高溫腐蝕[4]。確定二次風與一次風切圓尺寸并有效配合,是處理穩(wěn)燃與結(jié)渣問題的關鍵因素。采取的措施為:二次風大切圓,一次風小切圓。主要方法是把2號、4號角一次風假想切圓直徑從φ80cm改造成中φ40cm,1號、3號角一次風假想切圓直徑由正切20cm改為反切20cm。三次風切圓保持原設計不變。采取大二次風切圓與小一次風切圓分布模式,不僅能保障爐膛中心燃料的相對高含量及高穩(wěn)焰性能,還能使燃料旋轉(zhuǎn)時持續(xù)補充氧量,可以混合和燃盡,也能避免燃燒器周圍因煤粉擴散沖擊水冷壁而出現(xiàn)高溫腐蝕,實踐顯示有較好效果。
第三,把中、下二次風切圓正偏13°。
設備適應性改造前,燃燒器附近水冷壁存在高溫腐蝕情況。爐中煙氣物質(zhì)研究顯示,在后墻左邊還原性氣氛較強。所以,燃燒器改造時,基于原有條件對中、下二次風切圓正偏13°, 由此削弱燃燒器周圍水冷壁部位的還原性環(huán)境。
對調(diào)三次風噴口與上二次風噴口,因三次風含粉量在15%~20%以內(nèi) ,將三次風噴嘴安裝在噴燃器上方,令三次風內(nèi)的細粉無充足的燃盡時間就已離開爐膛,增多了鍋爐飛灰含碳量。對調(diào)上層二次風和三次風位置,能夠減少飛灰含碳量,提高鍋爐效率,還可以減少NOx排放。
為了了解該鍋爐因近些年燃用高質(zhì)量煙煤而出現(xiàn)事故的原因與受損程度,逐步掌握鍋爐運轉(zhuǎn)工況,大修前開展了多次系統(tǒng)的摸底測試,為設備改造帶來依據(jù),具體情況如下:
3.1.1 一次風汽溫調(diào)節(jié)測試。燃用dh、fd1與fd2煤種時,于125MW負荷的測試條件下,不管是單投磨或者雙磨,就算是一次風冷風門全開,三種煤種都有一次風噴嘴帶火情況,且4號角
水冷壁周圍存在暗色火焰;在100MW負荷狀態(tài)下,三種煤種都有兩個噴口有帶火情況,且所用煤種熱值越大,一次風噴口帶火情況越嚴重。
3.1.2 爐膛汽溫檢測。燃用dh、fd1與fd2煤種時,燃燒設備范圍爐膛汽溫整體水平穩(wěn)定,伴隨所燃用煤種熱值增大,爐膛汽溫整體水平稍有提升。燃燒器周圍爐膛汽溫水平于投單磨時平均高于投雙磨時的10℃,燃燒設備范圍結(jié)渣現(xiàn)象基本類似,結(jié)渣位置基本聚集于1號、3號角的上一次風與三次風周圍水冷壁。
3.1.3 旁路煙氣擋板調(diào)節(jié)性質(zhì)測試。旁路煙氣擋板全閉時,低再測煙氣速度會增大39%,煙氣速度達到約13m/s,大大提升低再的磨損量。為考慮再熱系統(tǒng)汽溫的調(diào)節(jié)性與低再的磨損速度,要令煙氣擋板在穩(wěn)定條件下保持30%~50%開度,通過測試,再熱器汽溫會減小約10℃,要適當擴大低再受熱范圍,使之工質(zhì)出口汽溫提高10℃,將能夠適應以上要求。通過熱力估算,要擴大低再受熱范圍8%左右,即450m2。如此能夠令低再出口煙氣溫度降低18℃左右,排煙溫度減小1-2℃,和煙道擋板開啟而引起的排煙溫度上升相抵,優(yōu)化后排煙溫度基本一樣。
3.1.4 煙道擋板調(diào)節(jié)。使用fd煤種時,爐膛出口汽溫高于燃用dh煤種,所以對流段后的煙溫也很高,進而主汽溫度與再熱器汽溫在旁路煙道擋板全開狀態(tài)下基本穩(wěn)定。但使用dh煤種時,相同工況下汽溫尤其是再熱汽溫略低一點[5]。
3.1.5 性質(zhì)測試。煙道擋板測試顯示:①負荷125MW,煙道擋板開度從0%變成100%,主汽溫度減小3.5℃,再熱器溫度減小21℃,省煤器出口水氣溫增大7℃,排煙氣溫升高3.5℃;②煙道擋板開度處于0~50%范圍內(nèi)時,對汽溫影響很大,開度超過50%之后對汽溫影響較小。
3.1.6 負荷增減速度變化測試。該測試旨在考察負荷增減速度的快慢對主汽與再熱汽氣溫的干擾,通過測試結(jié)果分析,在負荷增減速度是1MW/min、1.5MW/min、2MW/min、2.5MW/min與3MW/min的狀態(tài)下,都沒有產(chǎn)生超溫情況。
①改造燃燒設備,關鍵是提高鍋爐煤種適用性,提升鍋爐經(jīng)濟性與安全性;②合理擴大再熱器受熱范圍,由此增大再熱汽溫,如此既能提升汽機效率,還因為能適當開啟旁路煙道擋板,減小主煙道氣體流速,進而減少受熱面磨損;③優(yōu)化一、二次風速度與風量監(jiān)測設備,令鍋爐運轉(zhuǎn)有監(jiān)測措施,有助于調(diào)節(jié)鍋爐燃燒;④優(yōu)化鍋爐裝置,如復原一次風總風門、周界風選擇電動風門、二次風支總風門的調(diào)節(jié)等;⑤當下乙磨煤機出力很小,2臺磨煤機對燃燒的干擾也不同。有條件時要調(diào)節(jié)制粉結(jié)構(gòu),找到制粉結(jié)構(gòu)最好運轉(zhuǎn)工況。
設備大修時改造了鍋爐燃燒設備,留下中下排與下排二次風噴嘴,拆卸其余的一、二次風噴嘴。設置改造后的一、二次風噴嘴,針對下排一次風噴嘴采用濃淡分離設備,對換三次風噴嘴和上排二次風噴嘴,每層噴嘴從上到下是上二次風、三次風、中上二次風、上一次風、中下二次風、中一次風、濃淡隔離一次風與下二次風,以上淡下濃分布;噴嘴傾角都是0°;爐膛切圓調(diào)整:一、二次風切圓從原本的Φ80cm縮減成Φ40cm,小切圓從原本的正切Φ20cm改成反切Φ20cm。周界風門操控機構(gòu)改為電動操控機構(gòu),方便調(diào)整,采取偏置周界風,增多下一次風噴嘴頂部周界風與中一次風噴嘴底部周界風。
此外,在低溫再熱設備出口段增設350m2受熱蛇形管組,以便順利調(diào)整汽溫,增大再熱汽溫。而且能夠適當開啟旁路煙道擋板,減小主煙道氣體流速,以防止受熱面磨損。
設備改造投用后,各運轉(zhuǎn)指標基本穩(wěn)定,相較于大修前變化很小,鍋爐主汽溫與再熱汽溫都較穩(wěn)定,鍋爐運行情況基本正常。設備改造后,一次風噴嘴燒壞情況已徹底消除,運行過程可以有效管理和調(diào)整著火點部位。一、三次風周界風門改成電動形式后,調(diào)節(jié)比較簡便,對修改著火點起到了顯著作用。改造之后1年多時間內(nèi),因電力用煤供給更為緊張,煤種變動越來越明顯,通過改造后的設備能夠通過調(diào)整周界風門和一次風壓等手段,基本可以管理一次風噴嘴著火點穩(wěn)定,不出現(xiàn)噴嘴帶火,相較于電廠其他鍋爐具備更好的煤種適用性[6]。此外,改造后設備各噴嘴與附近水冷壁很干凈,結(jié)渣不多。燃燒設備改造后明顯提升鍋爐低負荷穩(wěn)燃水平,能夠在53MW負荷下正常運轉(zhuǎn)。
大修后鍋爐效率大大提升,委托第三方檢測顯示,鍋爐效率提升了1.36%。
①鍋爐燃燒設備改造后,當一次風壓力冷風門全閉狀態(tài)下,一次風噴口煤粉氣流著火穩(wěn)定,無明顯帶火情況,有效避免了噴嘴和一次風管好壞問題的出現(xiàn)。②鍋爐爐中燃燒工況得到改善,燃燒設備范圍與爐膛溫度整體水平穩(wěn)定。燃燒器周圍無明顯結(jié)渣、爐中水冷壁基本潔凈,結(jié)渣不多。③改造后,燃燒設備附近水冷壁原本的還原性氣氛明顯削減,水冷壁高溫腐蝕趨勢大大減少。④設備改造后,主汽、再熱汽溫度與壓力等運作指標都滿足規(guī)劃要求,鍋爐出力也可以適應汽機需求,鍋爐運轉(zhuǎn)穩(wěn)定。⑤鍋爐效率大大提升,飛灰含碳量減少,固體沒有徹底燃燒熱損失q4削減,運行效率平均上升了1.36%。
簡而言之,鍋爐燃燒設備改造是成功的,實現(xiàn)了預期目標。