孫亞明 崔秀珍 覃紅武 熊愛民
(咸寧南玻玻璃有限公司 咸寧 437000)
氣泡是浮法玻璃的主要缺陷之一,氣泡的存在破壞了玻璃制品的均勻性、透光性、機械強度和抗熱強度,嚴重影響玻璃質(zhì)量和產(chǎn)量,是制約玻璃企業(yè)競爭力的重要因素。
根據(jù)產(chǎn)生來源,氣泡基本上可分為兩類。第一類是工藝類氣泡,包括一次氣泡和二次氣泡,一次氣泡也稱為澄清氣泡,產(chǎn)生的原因包括配合料中原料質(zhì)量異常、配合料料方設(shè)置不合理、熔化溫度和澄清溫度偏低、玻璃液澄清時間偏短、氣氛控制不當?shù)?,主要解決辦法是適當提高澄清溫度和適當調(diào)整澄清劑用量,使大氣泡排出、小氣泡溶解吸收;二次氣泡也稱為再生氣泡,產(chǎn)生的原因是已完成澄清過程的玻璃液所處條件發(fā)生改變導(dǎo)致重沸再生,主要通過優(yōu)化工藝制度解決。第二類是雜質(zhì)類氣泡,主要包括空氣泡、耐火材料氣泡、污染氣泡等,此類氣泡需綜合分析,根據(jù)實際情況采取針對性措施。
某公司普通白玻生產(chǎn)中,玻璃板面突然出現(xiàn)固定區(qū)域氣泡,呈橫向分布,氣泡本體大小0.6~0.8 mm,板寬方向集中在中間偏左1 m范圍,厚度方向位于玻璃板上表,顯微鏡觀察內(nèi)含顆粒狀沉積物(圖1)。固定區(qū)域內(nèi)氣泡絕對數(shù)量平均36個/h,導(dǎo)致產(chǎn)量大幅降低。
圖1 固定區(qū)域氣泡
根據(jù)氣泡突然出現(xiàn)、分布在固定區(qū)域、本體較大的現(xiàn)象,結(jié)合排查生產(chǎn)過程未發(fā)現(xiàn)異常情況,判定為雜質(zhì)類氣泡,將缺陷樣品送第三方檢測以進一步判斷來源。同時,考慮其對玻璃產(chǎn)量影響較大,嘗試適當升高作業(yè)溫度,以促使氣泡排除;但隨著溫度的升高,氣泡呈增多趨勢,立即回調(diào)作業(yè)溫度。
缺陷樣品成分檢測結(jié)果見表1。
表1 缺陷樣品成分檢測結(jié)果
泡內(nèi)壓力較高(來自澄清及以后)、CO2較高(在玻璃液停留時間較長或污染)、Ar較低(非耐材和空氣泡)。結(jié)合氣泡在固定區(qū)域出現(xiàn)、內(nèi)含沉積物(硫元素)、升溫增多的特征,判斷原因為金屬設(shè)備被引入熔窯窯池內(nèi)并停留在底部,在熔融玻璃液中的金屬或金屬氧化物在高溫條件上反應(yīng)產(chǎn)生氣泡;同時根據(jù)氣泡大小與其在熔窯位置的規(guī)律(圖2),分析污染源位置應(yīng)在澄清后段到工作部區(qū)域。
圖2 氣泡大小與位置關(guān)系圖
分析氣泡產(chǎn)生原因:金屬污染泡,來自澄清后段到工作部區(qū)域。
針對池底金屬污染,目前不具備直接探測到具體位置并將其取出熔窯的手段,只能通過降低其周邊溫度從而抑制反應(yīng)速度。玻璃液溫度降低后,可有效抑制金屬所含的碳與玻璃中的殘余氣體的相互作用,從而達到減少氣泡產(chǎn)生的目的。
最初通過降低熔窯燃料使用量來實現(xiàn)玻璃液溫度的降低。此種方式下,因玻璃液在熔窯內(nèi)的循環(huán)作用,池底溫度的降低幅度與空間溫度基本相當。當熔窯整體溫度降低10 ℃后,固定區(qū)域氣泡由平均36個/h,減少到平均31個/h。顯然,熔窯溫度的降低有利于固定區(qū)域氣泡的減少,但實際上不可能無限制地降下去,降溫的底線就是必須達到熔化和澄清所需要的最低溫度。
因此,為了更具針對性地降低池底玻璃液溫度,同時保證上層玻璃液質(zhì)量所必需的熱量,經(jīng)討論決定適當調(diào)整配合料料方,采取提高玻璃含鐵量的方式來降低玻璃液的熱滲透,實現(xiàn)在降低池底溫度的同時,保障上層玻璃液和空間溫度。調(diào)整按平均提高玻璃含鐵量速率30×10-6/d執(zhí)行,過程中通過降低燃料量保持空間溫度穩(wěn)定。當玻璃含鐵量提高300×10-6時,較正常時作業(yè)溫度:空間降低10 ℃、池底降低25 ℃,固定區(qū)域氣泡由平均31個/h,減少到平均12個/h;考慮若繼續(xù)提高玻璃含鐵量,透光率將不能滿足部分客戶需求,同時當前條件下玻璃微氣泡質(zhì)量仍為正常水平,決定將整體溫度再降低5 ℃,調(diào)整后固定氣泡穩(wěn)定在平均≤10個/h,已基本不影響玻璃質(zhì)量和產(chǎn)量。
負面影響在于,較大幅度的降溫后,熔窯工況處于臨界點狀態(tài),表現(xiàn)為當原料尤其是硅砂質(zhì)量出現(xiàn)波動時,板面未熔石英、鋁硅質(zhì)結(jié)石等未熔缺陷會明顯增多,導(dǎo)致達不到差異化產(chǎn)品生產(chǎn)條件,普通規(guī)格產(chǎn)品產(chǎn)量也大幅降低。而且,由于市場原因,硅砂呈現(xiàn)供不應(yīng)求局面,質(zhì)量受控性較差成為常態(tài);因此,此狀態(tài)不可持續(xù),需變通思路,尋求新的解決辦法。
熔窯溫度制度在最佳狀態(tài),才能最大程度保障生產(chǎn)穩(wěn)定性。根據(jù)鎖定的污染源位置,分區(qū)域冷卻,以尋找相對精確的污染源位置,達到可以適當回升熔窯溫度、提高熔化澄清質(zhì)量的目的。
(1)第一階段:降低澄清后池底溫度
利用卡脖水包作用原理,通過減小卡脖水包壓入深度,來實現(xiàn)澄清后池底溫度的降低??ú彼鼔荷顪p少帶來的變化主要包括:①熔化回流減弱,過淺會使得料堆的最后位置變得非常不穩(wěn)定,熔窯工況將變得對熔化的干擾非常敏感,嚴重時會跑料;②熱效率差,由于澄清回流增強,在工作部被冷卻的玻璃液回到熔化部被再加熱,增加燃料的消耗;③有利于澄清,上升點前移、前進流變淺(圖3),有利于氣泡的排出。
圖3 卡脖水包深度對液流的影響
結(jié)合前期調(diào)整時,池底溫度需達到足夠的降幅,才能有效抑制固定區(qū)域氣泡,卡脖水包共分4步上抬40 mm,相應(yīng)溫度變化:澄清部因工作部被冷卻的玻璃液回流量的增多、池底溫度降低9℃,工作部因澄清部較高溫度的玻璃液量的增多、池底溫度升高6 ℃。穩(wěn)定3天后,固定氣泡呈增多趨勢,立即恢復(fù)卡脖水包壓入深度。
(2)第二階段:降低工作部池底溫度
根據(jù)卡脖水包調(diào)整的過程及結(jié)果,可基本鎖定金屬污染源來自工作部池底。熔窯工況恢復(fù)穩(wěn)定后,開始嘗試降低工作部池底溫度。普通白玻生產(chǎn)時,工作部一般采用冷卻風(fēng)(俗稱稀釋風(fēng))對玻璃液降溫,以使玻璃液達到成形所需要的黏度,其冷卻主要針對表層玻璃液;實現(xiàn)對工作部底部的針對性降溫,可采取增設(shè)空間水包、拆除底部保溫方式。
最后確定方案:在工作部放散孔1#、2#、3#處分步安裝空間水包,若有效果則視情況決定是否拆除相應(yīng)位置的底部保溫。不先拆底部保溫的原因在于,因位置不明確無法小面積拆除,若大面積拆除極易使玻璃液溫度降低到析晶范圍(溫度1000~1100 ℃,黏度10~105Pa·s)。
實際操作時,在1#放散孔安裝空間水包,工作部前池底溫度降低5 ℃(通過減少稀釋風(fēng)用量維持流道溫度),熔窯整體溫度升高10 ℃,對應(yīng)固定區(qū)域氣泡開始增多??紤]若金屬污染源在2#放散對應(yīng)處(此處無電偶),1#放散孔安裝水包應(yīng)有一定效果,故跳過2#直接嘗試3#。安裝3#空間水包,工作部后池底溫度降低5 ℃,熔窯整體溫度升高10 ℃后,對應(yīng)固定區(qū)域氣泡沒有明顯變化,仍維持平均≤10個/h水平。
由此,確定金屬污染源就在工作部3#池底對應(yīng)處,拆除對應(yīng)位置底部保溫,3天后固定區(qū)域氣泡特征徹底消除。隨后開始緩慢降低玻璃含鐵量并提升熔窯溫度,15天后對比固定區(qū)域氣泡出現(xiàn)前狀態(tài):鐵含量高100×10-6(顏色和透光率基本恢復(fù))、空間溫度低5 ℃、池底溫度低10 ℃(前期證明可保證有效的熔化澄清質(zhì)量),整體基本恢復(fù)到正常水平。
隨著浮法玻璃工藝的日臻成熟,工藝類氣泡的治理基本實現(xiàn)了有章可循,但雜質(zhì)類氣泡則需通過綜合分析才能實現(xiàn)精準治理。舉例分析了某公司治理固定氣泡區(qū)域的思路,通過適當提高玻璃含鐵量,采取增設(shè)空間水包和拆除池底保溫的方式,可有效抑制金屬污染氣泡,并有效規(guī)避了簡單降溫帶來的負面影響。在實際生產(chǎn)過程中,一定要對產(chǎn)生問題的原因進行系統(tǒng)的分析和研究,通過一定的、靈活的嘗試精準地鎖定氣泡源頭,并采取有效的處理手段,從而達到消除非常規(guī)類氣泡的目的。