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      一種新型節(jié)水環(huán)保洗滌塔設(shè)計及應(yīng)用

      2023-12-18 07:49:38趙思全
      磷肥與復(fù)肥 2023年11期
      關(guān)鍵詞:洗滌液塔體塔式

      趙思全

      (甘肅甕?;び邢挢?zé)任公司,甘肅 金昌 737000)

      某磷酸生產(chǎn)裝置原尾氣處理系統(tǒng)流程為:含氟含塵尾氣經(jīng)文丘里洗滌后進(jìn)入第一洗滌塔、第二洗滌塔進(jìn)行洗滌;洗滌后的尾氣經(jīng)引風(fēng)機(jī)送入第三洗滌塔;尾氣經(jīng)洗滌后再進(jìn)入除沫塔除沫除霧后進(jìn)入煙囪排空。此處理系統(tǒng)存在占地面積大、洗滌效果不佳、設(shè)備多、能耗高、維修費用高、不易管理等問題。甘肅甕?;び邢挢?zé)任公司針對存在問題設(shè)計了一種新型一體兩塔式多級洗滌節(jié)水環(huán)保洗滌塔。由新型一體兩塔式多級洗滌節(jié)水環(huán)保洗滌塔組成的尾氣處理新系統(tǒng),取消了引風(fēng)機(jī)前的第二洗滌塔,并用新塔替代了引風(fēng)機(jī)后的第三洗滌塔和除沫塔兩塔,占地面積少,洗滌效率高,節(jié)水效果明顯。

      1 新型洗滌塔結(jié)構(gòu)

      此節(jié)水環(huán)保洗滌塔是將傳統(tǒng)尾氣處理裝置引風(fēng)機(jī)后的洗滌塔、除沫塔兩個塔集成一個塔,形成一體兩塔的結(jié)構(gòu)形式。塔體從內(nèi)部分為上下兩段,塔身采用16MnR鋼制作,內(nèi)壁襯貼厚4 mm的預(yù)硫化膠板,在塔體內(nèi)部設(shè)計安裝了兩個特殊結(jié)構(gòu)形式的除沫器,根據(jù)“正碰除沫”“氣通液不通”的原理,形成兩級洗滌除沫裝置,從而達(dá)到除沫除霧的目的。塔體一段上環(huán)形布置2層噴頭(共8個),二段上環(huán)形布置3 層噴頭(共12 個),共5 層高效洗滌防堵噴頭。洗滌水通過循環(huán)泵經(jīng)過5層高效防堵噴頭進(jìn)行循環(huán)噴淋洗滌,從而能更充分地吸收尾氣中的氟和水蒸氣,極大地節(jié)約了工藝水用量。

      新型一體兩塔式多級洗滌節(jié)水環(huán)保洗滌塔的結(jié)構(gòu)見圖1。

      圖1 新型一體兩塔式多級洗滌節(jié)水環(huán)保洗滌塔的結(jié)構(gòu)

      第一級除沫器采用16MnR 鋼制作,與塔體焊接在一起。焊縫經(jīng)打磨處理后,除沫器整體內(nèi)外均襯貼厚4 mm 的預(yù)硫化膠板。第二級除沫器采用玻璃鋼材質(zhì)。所有環(huán)形布置的高效洗滌防堵噴頭均采用聚丙烯材質(zhì)。

      兩級除沫器均根據(jù)“正碰除沫”“氣通液不通”的原理,結(jié)合塔體結(jié)構(gòu)形式進(jìn)行設(shè)計。此結(jié)構(gòu)形式的除沫器,克服了傳統(tǒng)絲網(wǎng)除沫器、填料除沫器等存在的結(jié)構(gòu)復(fù)雜、組件較多、安裝難度大、容易結(jié)垢、需要定期清理且使用壽命短等缺點,具有結(jié)構(gòu)簡潔實用、制作安裝方便、一次性安裝永久使用、結(jié)垢少、阻力小、在線自清理且冷凝除霧除沫效果好、經(jīng)濟(jì)環(huán)保的特點。

      2 新型洗滌塔工作流程

      工藝水從第一層環(huán)形布置的高效洗滌防堵噴頭噴入第二段洗滌塔內(nèi),對塔內(nèi)的尾氣進(jìn)行噴淋洗滌;洗滌液從第二段洗滌塔下部的洗滌液出口排出,由循環(huán)洗滌泵送入第二層環(huán)形布置的高效洗滌防堵噴頭和第三層環(huán)形布置的高效洗滌防堵噴頭,再次對尾氣進(jìn)行噴淋洗滌;多余的洗滌液從第一級除沫器的尾氣出口溢流到第一段洗滌塔內(nèi),從其下部的洗滌液出口排出,由循環(huán)洗滌泵送入第四層環(huán)形布置的高效洗滌防堵噴頭和第五層環(huán)形布置的高效洗滌防堵噴頭,對從初始尾氣入口進(jìn)入的含氟含塵尾氣進(jìn)行噴淋洗滌,經(jīng)多次循環(huán)洗滌的洗滌液由溢流口溢流至第一洗滌塔。

      含氟含塵尾氣從第一段塔體下部初始尾氣入口進(jìn)入塔內(nèi),經(jīng)過2層環(huán)形布置的高效洗滌防堵噴頭噴淋洗滌后,尾氣首先與第一級除沫器進(jìn)行“正碰除沫”,氣體翻過除沫器而液體回流,即“氣通液不通”的原理,達(dá)到除沫的目的。未被吸收的尾氣進(jìn)入第二段洗滌塔內(nèi),再次經(jīng)過3層環(huán)形布置的高效洗滌防堵噴頭噴淋洗滌,洗滌后的尾氣經(jīng)第二級除沫器再次進(jìn)行“正碰除沫”,除霧除沫后的尾氣從煙囪排入大氣。

      3 新型洗滌塔應(yīng)用

      由新型一體兩塔式多級洗滌節(jié)水環(huán)保洗滌塔組成的尾氣處理新系統(tǒng),取消了引風(fēng)機(jī)前的第二洗滌塔,并用新塔替代了引風(fēng)機(jī)后的第三洗滌塔和除沫塔兩塔。尾氣處理新系統(tǒng)流程為:含氟含塵尾氣經(jīng)文丘里洗滌后進(jìn)入第一洗滌塔;洗滌后的尾氣經(jīng)過引風(fēng)機(jī)送入新設(shè)計的新型一體兩塔式多級洗滌節(jié)水環(huán)保洗滌塔內(nèi),尾氣經(jīng)塔一段與二段兩級噴淋洗滌、兩級冷凝除霧除沫后從煙囪排空。

      進(jìn)入尾氣洗滌系統(tǒng)的氟總量為1 274 kg;尾氣引風(fēng)機(jī)風(fēng)量為160 000 m3/h,效率按75%計,則實際風(fēng)量為120 000 m3/h,文丘里進(jìn)口尾氣氟質(zhì)量濃度為10 616 mg/m3,文丘里效率η1為93%,氟逸出率為7%。第一洗滌塔(舊塔)效率η2為70%,氟逸出率為30%;新建塔一段洗滌效率η3為85%,氟逸出率為15%;新建塔二段洗滌效率η4為85%,氟逸出率為15%。最終煙囪排出的尾氣氟質(zhì)量濃度為:10 616 × 0.07 × 0.30 × 0.15 × 0.15 mg/m3=5.02 mg/m3,完全實現(xiàn)了尾氣達(dá)標(biāo)排放。

      4 結(jié)論

      新型一體兩塔式多級洗滌節(jié)水環(huán)保洗滌塔一體兩塔式的結(jié)構(gòu)形式,集洗滌與除沫于一體,減少了設(shè)備占用空間,節(jié)省了投資;采用的高效洗滌防堵噴頭,提高了洗滌效率,延長了清理周期,降低了勞動強(qiáng)度;塔內(nèi)設(shè)置兩級高效除沫器,防止液滴被帶入大氣,節(jié)約了工藝水用量,改善了周邊環(huán)境,且特殊結(jié)構(gòu)的除沫器與傳統(tǒng)絲網(wǎng)除沫器相比具有不易結(jié)垢堵塞、阻力小的優(yōu)點。

      此洗滌塔應(yīng)用于濕法磷酸裝置尾氣洗滌中,除沫效果極佳,排放尾氣中氟質(zhì)量濃度由10~11 mg/m3降低到5 mg/m3左右;工藝水用量由260 m3/h降低到245 m3/h,比原來減少15 m3/h,節(jié)水效果明顯,完全達(dá)到了節(jié)水環(huán)保的目的。

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