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      尖山鐵礦中碎干選工藝技術(shù)改造實(shí)踐

      2023-12-23 06:57:56張德勝李龍龍
      礦業(yè)工程 2023年6期
      關(guān)鍵詞:選機(jī)尖山廢石

      張德勝,李龍龍,郭 鵬

      (太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司礦業(yè)分公司尖山鐵礦,山西 太原 030304)

      0 引言

      尖山鐵礦是太鋼集團(tuán)重要的鐵精粉原料生產(chǎn)基地,自1991年開工建設(shè),經(jīng)多次改擴(kuò)建,現(xiàn)已建設(shè)成生產(chǎn)規(guī)模900萬t/a、采剝總量可達(dá)5 000萬t/a、年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鐵精粉360 t/a的大型現(xiàn)代化礦山[1]。目前尖山鐵礦采用傳統(tǒng)的三段一閉路破碎流程,中碎后對礦石進(jìn)行預(yù)先拋尾。根據(jù)近幾年入磨礦石品位與地質(zhì)品位對比發(fā)現(xiàn),入磨品位比地質(zhì)品位約低1.5個百分點(diǎn),說明干選環(huán)節(jié)廢石沒有拋干凈。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,尖山鐵礦入磨礦石MFe占有率的高低對尾礦品位、選礦金屬回收率影響顯著,當(dāng)入磨礦MFe占有率達(dá)到80%以上時,尾礦TFe品位可控制在11.5%,金屬TFe回收率達(dá)到77%。在經(jīng)過干選后,入磨原礦TFe品位能提高2.54%,MFe品位約提高3.3%,選比降低約0.4 t/t。因此,增強(qiáng)干選甩尾效果,實(shí)現(xiàn)廢石“能拋早拋”,提高入磨品位,降低選比,是整個選礦系統(tǒng)降本增效的有效措施之一。

      1 中碎干選機(jī)運(yùn)行情況調(diào)查

      1.1 干選機(jī)設(shè)備參數(shù)調(diào)查檢測

      尖山鐵礦中碎干選有5臺干選機(jī),其中第五臺干選機(jī)(C17)為新增設(shè)備,設(shè)備主要參數(shù)見表1。

      表1 中碎干選機(jī)設(shè)備參數(shù)

      為提高中碎干選甩尾效果,尖山鐵礦選礦實(shí)驗室對干選機(jī)磁滾筒磁感應(yīng)強(qiáng)度進(jìn)行測量,結(jié)果見表2。

      表2 中碎干選機(jī)磁感應(yīng)強(qiáng)度檢測結(jié)果

      從實(shí)驗室歷年磁滾筒檢測數(shù)據(jù)來看,干選磁滾筒未呈現(xiàn)大幅度磁場衰減現(xiàn)象。

      1.2 干選機(jī)給料皮帶帶速檢測

      對干選機(jī)在不同頻率(30、35、40、45、50、53、55、57 Hz)運(yùn)行條件下,進(jìn)行了速度檢測,結(jié)果見表3。

      表3 中碎干選給料皮帶不同頻率對應(yīng)的運(yùn)行速度

      1.3 干選機(jī)給礦量檢測

      為進(jìn)一步準(zhǔn)確掌握每臺干選機(jī)處理量,對各臺干選機(jī)同頻率運(yùn)行條件下處理量進(jìn)行檢測,結(jié)果見表4。

      表4 中碎干選給料皮帶對應(yīng)的處理量

      從測試結(jié)果來看,每臺干選機(jī)給礦量非常不均勻,C05~C14干選機(jī)給礦量差值最高330 t/h左右,并對每臺干選機(jī)電振給料角度進(jìn)行調(diào)整,實(shí)現(xiàn)每臺干選機(jī)均衡給礦。

      1.4 干選機(jī)分礦板距離測量

      對每臺干選機(jī)分礦板距離(擋板距磁滾筒垂直中心線)進(jìn)行測量,結(jié)果見表5。

      表5 中碎干選機(jī)分礦板距離

      1.5 干選機(jī)電振給料角度

      尖山鐵礦干選機(jī)給料采用電振給料方式,給料電振角度大小對給礦量有很大影響,角度大給礦量大、角度小給礦量小。對每臺干選機(jī)給料電振角度及鋼絲繩高度進(jìn)行測量,結(jié)果見表6。

      表6 中碎干選機(jī)給料電振角度

      2 工藝改造方案實(shí)施

      2.1 干選機(jī)磁系偏角調(diào)整,實(shí)現(xiàn)礦石“該選則選”

      中碎干選機(jī)運(yùn)行以來,對滾筒磁系偏角位置沒有準(zhǔn)確標(biāo)識,只能通過礦石在滾筒上的粘附位置進(jìn)行大致確定。在進(jìn)行磁感應(yīng)強(qiáng)度檢測時發(fā)現(xiàn)原干選機(jī)磁系上邊緣偏離滾筒中心線25°~30°(如圖1),存在礦石做拋落運(yùn)動時有一段距離(約30 cm)不受磁力,礦石脫離皮帶時受慣性拋出至尾礦口。

      圖1 中碎干選機(jī)磁系調(diào)整前示意圖

      先對C05干選機(jī)磁系偏角進(jìn)行校準(zhǔn),范圍按磁系上邊緣超滾筒中心線5°~10°調(diào)整,使其達(dá)到最佳工作位置。

      調(diào)整方法:松開磁滾筒與磁系調(diào)整裝置的聯(lián)軸器,使磁滾筒磁系自然下垂,再根據(jù)磁系包角畫出磁系范圍,做好標(biāo)記;磁滾筒與磁系調(diào)整裝置連接緊固,調(diào)整磁系手輪,使磁系上邊緣超滾筒垂直中心線5°~10°,調(diào)整后效果見圖2。

      圖2 中碎干選機(jī)磁系調(diào)整后形象圖

      調(diào)整后對C05干選機(jī)甩尾取樣檢測見表7,甩尾MFe品位均值0.49%,最高0.60%,遠(yuǎn)低于預(yù)算控制值(2.4%),較實(shí)施前相比降低1.07%。

      表7 C05干選機(jī)磁系調(diào)整前后甩尾品位 %

      從C05干選機(jī)甩尾廢石取樣數(shù)據(jù)來看,磁系調(diào)整后,對有用礦石能最大的進(jìn)行選別回收,廢石品位明顯降低,實(shí)現(xiàn)了礦石“該選則選”的目的。因此陸續(xù)對其它幾臺干選機(jī)按同樣的方法進(jìn)行磁系調(diào)整,調(diào)整后由選礦實(shí)驗室進(jìn)行取樣檢測,結(jié)果見表8。

      表8 C08~C14干選機(jī)磁系調(diào)整前后甩尾品位 %

      從C08~C14干選機(jī)磁系調(diào)整后廢石品位數(shù)據(jù)來看,廢石MFe品位均較低,磁系偏角調(diào)整的實(shí)施達(dá)到了預(yù)期效果。同時,磁系偏角調(diào)整后,還避免了礦石對皮帶下方清掃器的磨損。

      2.2 干選機(jī)分礦板改造,實(shí)現(xiàn)廢石“能拋則拋”

      2.2.1 分礦板第一次改造

      根據(jù)前期干選機(jī)給料皮帶帶速、料層厚度計算確定分礦板最佳角度、距離和高度。先對C08干選機(jī)分礦板進(jìn)行改造,分礦板角度由鉛垂線向廢石方向偏30°調(diào)整為與偏滾筒方向呈10°。根據(jù)前期測量的分礦板距離,見圖3,干選機(jī)分礦板位置由1 200 mm調(diào)整為700 mm(距離滾筒中心線),見圖4。

      圖3 中碎干選機(jī)分礦板改造前示意圖

      圖4 中碎干選機(jī)分礦板第一次改造示意圖

      在完成C08干選機(jī)分礦板改造后,同樣由實(shí)驗室進(jìn)行取樣檢測,結(jié)果見表9。

      表9 C08干選機(jī)第1次分礦板改造甩尾品位 %

      改造后,從現(xiàn)場運(yùn)行情況來看,甩尾量明顯增加;從試驗室取樣數(shù)據(jù)來看,廢石MFe品位均值1.31%,也遠(yuǎn)低于控制值,說明按照此分礦板改造方案是可行的。為此繼續(xù)對其它干選機(jī)分礦板進(jìn)行改造,改造完成后在G04廢石輸送皮帶上進(jìn)行取樣檢測,結(jié)果見表10。

      表10 干選機(jī)第一次分礦板改造后廢石品位 %

      從取樣結(jié)果來看,G04皮帶廢石MFe品位1.07%,遠(yuǎn)低于控制值,但干選甩尾率僅為11.89%,仍未達(dá)到12%的預(yù)期目標(biāo),且根據(jù)廢石品位數(shù)據(jù)來看,仍有改造提升空間。

      2.2.2 分礦板第二次改造

      干選機(jī)分礦板第一次改造后,甩尾率未達(dá)到預(yù)期,因此再次對分礦板角度和距離進(jìn)行調(diào)整。改造方案按分礦擋板再向磁滾筒方向平移150 mm,同時為使廢石落到皮帶中部以及為延長分礦板使用周期,分礦板受礦點(diǎn)按平行四邊形設(shè)計,改造效果見圖5。

      圖5 中碎干選機(jī)分礦板第2次改造示意圖

      在干選機(jī)分礦板第二次全部改造完成后,G04廢石皮帶取樣數(shù)據(jù)見表11。

      表11 分礦板第二次改造完成后G04廢石品位 %

      從取樣數(shù)據(jù)來看,廢石MFe品位均值1.6%,遠(yuǎn)低于2.4%的控制標(biāo)準(zhǔn),且中碎干選甩尾率提高至12.78%,達(dá)到了預(yù)期效果。

      2.3 取得的效果

      2.3.1 改造前后指標(biāo)對比

      改造完成后,由選礦實(shí)驗室對干選給料皮帶(G02)、廢石皮帶(G04)、精礦皮帶(G05)進(jìn)行取樣,結(jié)果見表12。

      表12 實(shí)驗室中碎干選指標(biāo)數(shù)據(jù) %

      從取樣檢測數(shù)據(jù)來看,礦石TFe品位由29.68%提高至33.13%,提高3.45%;MFe品位由21.21%提高至26.41%,增幅5.20%;廢石MFe品位1.30%,在控制標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。

      同時,根據(jù)尖山鐵礦生產(chǎn)報表數(shù)據(jù),對改造前后效果進(jìn)行對比,結(jié)果見表13。

      表13 中碎干選生產(chǎn)數(shù)據(jù) %

      由表13數(shù)據(jù)可見,改造后,在干選甩尾率提高0.89%的情況下,甩尾廢石MFe品位反而降低0.32%;入磨礦石MFe品位由25.59%提高至25.71%,增幅0.12%;干選前原礦MFe品位較改造前低0.11%。

      2.3.2 取得的經(jīng)濟(jì)效益

      1)中碎干選甩尾率提高0.89%,當(dāng)年增加拋尾量87 812.8 t,減少細(xì)碎、磨礦系統(tǒng)加工成本191.43萬元。

      2)干選廢石TFe品位反而降低0.45%,MFe品位降低0.32%,減少了金屬損失。

      3)增加了拋尾量,降低了選比,減少了尾礦量,不僅降低了尾礦輸送成本,同時延長了尾礦庫使用年限。

      3 結(jié)語

      廢石“能拋早拋”一直是選礦領(lǐng)域提產(chǎn)增效的有力措施,尖山鐵礦通過中碎干選工藝技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)了礦石“該選則選”、廢石“能拋則拋”的目的,取得了顯著效果。

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