許寶科
(福建三鋼閩光股份有限公司,福建 三明 365000)
在雙碳背景下,優(yōu)化高爐爐料結(jié)構(gòu),提高球團(tuán)礦入爐比例,成為鋼鐵產(chǎn)業(yè)重要的發(fā)展趨勢(shì)[1]。帶式焙燒工藝具有原料適應(yīng)性廣、單機(jī)生產(chǎn)能力大等優(yōu)點(diǎn)[2],但是由于國(guó)內(nèi)球團(tuán)廠普遍缺乏帶式焙燒球團(tuán)的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn),在投產(chǎn)初期均出現(xiàn)了一些能耗指標(biāo)較高、產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)大的問(wèn)題[3]。
SG帶式焙燒機(jī)球團(tuán)生產(chǎn)線于2019年12月正式投產(chǎn)運(yùn)行[4],生產(chǎn)初期,由于經(jīng)驗(yàn)不足,設(shè)備故障較多,原料不穩(wěn)定等原因?qū)е履芎钠撸?020年球團(tuán)工序能耗高達(dá)27.54 kgce/t,在全國(guó)30家球團(tuán)企業(yè)排名第11名,距離行業(yè)先進(jìn)水平有一定差距。
2021年,生產(chǎn)線加大“對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí),降低能耗”技術(shù)攻關(guān)[5-6],結(jié)合SG球團(tuán)生產(chǎn)實(shí)際系統(tǒng)性地提出了降低帶式焙燒球團(tuán)生產(chǎn)工序能耗的“SG方案”,通過(guò)一年的優(yōu)化和改進(jìn),SG帶式焙燒球團(tuán)生產(chǎn)穩(wěn)定,降低球團(tuán)工序能耗取得了顯著的效果。截止到2021年底,該生產(chǎn)線工序能耗已降到19.88 kgce/t,2021年度平均能耗為21.80 kgce/t,在同行業(yè)27家企業(yè)中排名第2名,居于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先行列。
表1為國(guó)內(nèi)同行在2020年的工序能耗情況,表2為2020年SG球團(tuán)生產(chǎn)線具體各項(xiàng)指標(biāo)工序能耗情況。由此可知,SG球團(tuán)工序能耗較高,2020年球團(tuán)工序能耗高達(dá)27.54 kgce/t,在全國(guó)30家球團(tuán)企業(yè)排名第11名,距離行業(yè)先進(jìn)水平有一定差距。SG球團(tuán)的能耗主要由三部分構(gòu)成:耗焦?fàn)t煤氣、耗電和耗高爐煤氣,其中耗焦?fàn)t煤氣占比最高,達(dá)60.31%;耗電次之,占18.08%;耗高爐煤氣占17.86%。
表1 2020年全國(guó)球團(tuán)能耗工序能耗情況表(前15名)
表2 2020年SG球團(tuán)各項(xiàng)指標(biāo)工序能耗 kgce/t
降低工序能耗是在“能耗雙控”背景下球團(tuán)行業(yè)急需解決的關(guān)鍵問(wèn)題。降低帶式焙燒機(jī)球團(tuán)生產(chǎn)工序能耗,關(guān)鍵是提高設(shè)備的利用系數(shù),提高設(shè)備作業(yè)率和優(yōu)化生產(chǎn)工藝,降低非必要環(huán)節(jié)能量消耗。基于這個(gè)指導(dǎo)思想,SG球團(tuán)生產(chǎn)線對(duì)帶式焙燒機(jī)球團(tuán)生產(chǎn)的全流程進(jìn)行認(rèn)真剖析,并找出了幾點(diǎn)問(wèn)題:①原料的儲(chǔ)存不科學(xué)不規(guī)范,原料的干燥與預(yù)處理環(huán)節(jié)產(chǎn)生了大量的非必要耗能;②造球穩(wěn)定性需要進(jìn)一步加強(qiáng);③焙燒制度與高爐實(shí)際生產(chǎn)需要不匹配;④煙氣處理環(huán)節(jié)能力富余。
這些問(wèn)題也基本上都是業(yè)內(nèi)帶式焙燒機(jī)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的共性問(wèn)題,針對(duì)這些問(wèn)題,SG提出了鐵精礦原料分區(qū)儲(chǔ)存,智能造球系統(tǒng)改造,優(yōu)化焙燒制度,降低脫硫脫硝耗能等措施的設(shè)想,并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)踐論證。
SG球團(tuán)生產(chǎn)所需的鐵精礦的主要來(lái)料方式包括火車(chē)運(yùn)輸進(jìn)廠、管帶機(jī)輸送進(jìn)廠以及汽車(chē)運(yùn)輸進(jìn)廠三種方式,火車(chē)和管帶機(jī)統(tǒng)一運(yùn)輸?shù)交疖?chē)庫(kù),汽車(chē)運(yùn)輸?shù)狡?chē)庫(kù)。為了防止粘料,滿(mǎn)足后續(xù)輥磨、混勻等工序的要求,通常采用干燥機(jī)進(jìn)行干燥,尤其是雨季時(shí),干燥機(jī)的使用不僅保證了高壓輥磨機(jī)的輥磨效果,也對(duì)下游造球工藝的穩(wěn)定起到至關(guān)重要的作用。但是,并非所有的鐵精礦原料都需要干燥,當(dāng)鐵精礦水分小于造球水分,且能滿(mǎn)足輥磨、混勻要求時(shí),就不需要進(jìn)行精礦干燥。
在生產(chǎn)前期,由于缺乏制度的約束和嚴(yán)格的管理,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作工、行車(chē)工對(duì)進(jìn)廠鐵精礦原料隨地儲(chǔ)存,導(dǎo)致混合料水分忽上忽下,極不穩(wěn)定,干燥機(jī)又長(zhǎng)期處于負(fù)荷狀態(tài),大大消耗了高爐煤氣和干燥機(jī)電耗。
基于以上考慮,生產(chǎn)車(chē)間制定鐵精礦原料儲(chǔ)存管理辦法,且嚴(yán)格執(zhí)行,保證了操作工、行車(chē)工能按照干濕分離的原則對(duì)進(jìn)廠鐵精礦進(jìn)行分區(qū)儲(chǔ)存。同時(shí),靈活調(diào)整火車(chē)庫(kù)、汽車(chē)庫(kù)造球精粉的混合比例,保證鐵精礦綜合水分控制在9%以?xún)?nèi),減少干燥機(jī)使用次數(shù)。從2021年下半年開(kāi)始,生產(chǎn)線就停用了干燥機(jī),僅在雨季短時(shí)間使用,干燥機(jī)使用時(shí)間同比下降了近25%,大幅減少了高爐煤氣和電量的消耗。
造球穩(wěn)定性是降低工序能耗的關(guān)鍵,生球濕返率低,生球粒級(jí)均勻,帶式焙燒機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,五大風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)少,工序能耗低[7]。生產(chǎn)線現(xiàn)有4個(gè)Ф7.5 m造球盤(pán),生產(chǎn)初期,由于進(jìn)廠鐵精礦原料不夠穩(wěn)定,造球工操作水平又參差不齊,不僅造球不夠穩(wěn)定,濕返率波動(dòng)大,同時(shí)調(diào)整速度慢,工作強(qiáng)度大。為了解決落后的人工造球方式,進(jìn)一步提高生球質(zhì)量和降低濕返率,生產(chǎn)線引進(jìn)球團(tuán)智能造球系統(tǒng)。智能造球的工作原理:根據(jù)高清攝像頭采集到的生球數(shù)據(jù),依靠數(shù)據(jù)庫(kù)的對(duì)比和計(jì)算,快速分析,快速判斷并及時(shí)調(diào)節(jié)水分,從而提高生球粒徑均勻性和降低濕返率,見(jiàn)圖1。
圖1 智能造球系統(tǒng)實(shí)時(shí)采集到的生球照片及其粒徑分析結(jié)果
智能造球系統(tǒng)運(yùn)行后,生球濕返率<20%,生球粒徑控制在8~14 mm粒級(jí)占比80%以上,10~12.5 mm粒級(jí)占比55%以上,能夠根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求自主調(diào)節(jié)生球的粒度,且調(diào)節(jié)時(shí)間不超過(guò)10分鐘。
業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象是球團(tuán)生產(chǎn)與高爐生產(chǎn)是各自相互獨(dú)立的,球團(tuán)生產(chǎn)沒(méi)有考慮高爐冶煉的實(shí)際需要,一味地追求抗壓強(qiáng)度、還原度、還原粉化率等指標(biāo),這造成成品球的性能指標(biāo)嚴(yán)重富余,球團(tuán)生產(chǎn)耗能較高。SG球團(tuán)生產(chǎn)線此前一直根據(jù)外購(gòu)球團(tuán)礦的物理特性技術(shù)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)球團(tuán)礦,其抗壓強(qiáng)度保持在≥2 500 N/個(gè),導(dǎo)致高爐爐況嚴(yán)重不順。究其原因,主要是此前外購(gòu)球團(tuán)礦高爐入爐比相對(duì)較低(約5%),隨著自產(chǎn)球團(tuán)礦逐步替代外購(gòu)球團(tuán)礦,且入爐比例逐漸提高(約15%~20%),此前那種高抗壓強(qiáng)度的球團(tuán)礦已不能滿(mǎn)足SG高爐生產(chǎn)的需求。
基于此,生產(chǎn)線通過(guò)不斷調(diào)整球團(tuán)礦冶金性能,以滿(mǎn)足高爐生產(chǎn)需求為第一要?jiǎng)?wù),最終得出:在自產(chǎn)球團(tuán)礦高爐入爐比15%~20%情況下,球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度維持在2 000~2 500 N/個(gè),還原度保持在70%以上時(shí),高爐還原性能好、運(yùn)行穩(wěn)定、順行。此時(shí),焙燒溫度可從原先的1 270 ℃逐步降至1 200 ℃左右,大幅減少了焦?fàn)t煤氣消耗。
據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,脫硫系統(tǒng)電耗占球團(tuán)總電耗的16%,脫硝系統(tǒng)電耗占總電耗的8%(不含主抽風(fēng)機(jī)),脫硫、脫硝工序能耗占球團(tuán)生產(chǎn)總能耗的26%。因此,降低脫硫、脫硝系統(tǒng)的工序能耗對(duì)于降低帶式焙燒機(jī)球團(tuán)生產(chǎn)工序能耗具有重要意義。
1)為了有效降低脫硫系統(tǒng)耗電量,一方面,進(jìn)一步利用風(fēng)流系統(tǒng)中的熱能和風(fēng)能,在帶式焙燒機(jī)回?zé)峁艿篮椭饕L(fēng)機(jī)管道間設(shè)置旁通,不僅可調(diào)節(jié)干燥段溫度,同時(shí)能夠進(jìn)一步提高脫硫塔入口煙氣溫度,提高脫硫效率;另一方面,嘗試脫硫主機(jī)低負(fù)壓運(yùn)行模式,不斷降低脫硫煙道入口負(fù)壓,在不影響脫硫、脫硝效率的情況下,最終將脫硫煙道入口負(fù)壓由原有的1.5 kPa降至1.0 kPa,實(shí)現(xiàn)節(jié)電。
2)脫硝系統(tǒng)采用的是選擇性催化還原技術(shù)(SCR),而影響脫硝效率的主要因素為催化劑類(lèi)型和催化溫度[8]。催化劑類(lèi)型經(jīng)選擇、安裝之后,短時(shí)間內(nèi)一般很難再做調(diào)整,因此催化劑溫度成為探索降低脫硝系統(tǒng)工序能耗的主要手段。生產(chǎn)線采用錳系催化劑,催化溫度在230~280 ℃。生產(chǎn)前期,為了保證脫硝效果,催化溫度始終保持在>258 ℃,隨著生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)不斷積累,在不影響脫硝效果的前提下,逐步降低催化溫度,由原來(lái)的258 ℃降至235 ℃,降低了高爐煤氣消耗和電耗。
通過(guò)采取上述攻關(guān)措施,球團(tuán)工序能耗指標(biāo)完成情況見(jiàn)表3。由表3可見(jiàn),攻關(guān)措施取得了明顯的效果,每月工序能耗逐步降低,并保持在較低水平。2021年球團(tuán)工序能耗控制為21.80 kgce/t,在同行業(yè)27家企業(yè)中排名第2名(見(jiàn)表4)。
表3 2020、2021年球團(tuán)工序能耗指標(biāo) kgce/t
表4 2021年全國(guó)球團(tuán)能耗工序能耗情況表(前5名)
1)SG球團(tuán)生產(chǎn)線對(duì)帶式焙燒機(jī)球團(tuán)生產(chǎn)的全流程生產(chǎn)高耗能的原因進(jìn)行認(rèn)真剖析,找出了原料的儲(chǔ)存不科學(xué)不規(guī)范,原料的干燥與預(yù)處理環(huán)節(jié)產(chǎn)生了大量的非必要耗能;造球穩(wěn)定性需要進(jìn)一步加強(qiáng);焙燒制度與高爐實(shí)際生產(chǎn)需要不匹配;煙氣處理環(huán)節(jié)能力富余等行業(yè)共性問(wèn)題。
2)針對(duì)這些問(wèn)題,SG球團(tuán)通過(guò)一系列嘗試和探索,總結(jié)出從原料到成品球團(tuán)的全流程降低帶式焙燒球團(tuán)生產(chǎn)工序能耗的方案,具體包括鐵精礦原料分區(qū)儲(chǔ)存,智能造球系統(tǒng)改造,優(yōu)化焙燒制度,降低脫硫脫硝耗能等措施。
3)經(jīng)過(guò)2021年的歷時(shí)一年的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐驗(yàn)證,SG降低帶式焙燒球團(tuán)工序能耗的方案取得了良好的節(jié)能效果,與2020年相比,球團(tuán)工序能耗降低5.74 kgce/t,達(dá)到21.80 kgce/t,能耗指標(biāo)居于國(guó)內(nèi)同行前茅。